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某輪風冷7T2 空壓機連桿拉斷故障分析

2021-05-31 07:41:36
中文信息 2021年3期
關鍵詞:卡住曲軸箱卸荷

(交通運輸部煙臺打撈局,山東 煙臺 264000)

一、故障現(xiàn)象

2021年4月1日0900時,某輪二管輪在檢修一號水冷空壓機時,啟動二號空壓機為主用空壓機,發(fā)現(xiàn)二號風冷空壓機不打氣,中冷器壓力表沒有示數(shù)。立即停止二號空壓機,進行檢修。打開曲軸箱道門,發(fā)現(xiàn)低壓端連桿被拉斷。連桿瓦斷口呈現(xiàn)撕裂傷,連桿大端斷口呈斜切口。

圖1 被拉斷的一級壓縮連桿大端

二、活塞式7T2型空壓機工作原理

1.設備介紹

活塞式7T2型壓縮機是用于提供從300PSIG(21.2kg/c㎡)到500PSIG(35.2kg/c㎡)的空氣壓力。7T2型壓縮機為小型兩級往復式壓縮機,其壓縮比和中間冷卻器效率設計合理,高壓空氣源供應可靠。

基本工作原理如下:空氣通過進氣濾清器 和進氣閥進入第一級氣缸。在氣缸中被壓縮,并通過排氣閥排到中間冷卻器管道,第一級壓縮形成的熱量被散去。由于風扇輪的作用使冷卻空氣在中間冷卻器翅片管中通過。第二級進氣閥吸入冷卻空氣,送入第二級氣缸,并在氣缸內(nèi)空氣被進一步壓縮到最終壓力。并通過后冷卻器和冷凝水分離器被強制排到外部空氣系統(tǒng)。

2.啟動卸載系統(tǒng)

此系統(tǒng)的目的是壓縮機停止時釋放氣缸壓 力,容許在輕載情況下進行啟動,增加驅(qū)動裝置 和皮帶的使用壽命,降低過載繼電器跳閘的可能 性。系統(tǒng)按以下方法進行操作。

如圖2和圖3所示,離心式卸載裝置連接在曲軸端,這樣當壓縮機在運行時,離心力作用在卸荷鐵上,并向外擺動(參見圖2)。當壓縮機停止時,卸荷鐵縮回。推力銷彈簧將柱塞和推力銷向外移動,推動導向閥,截留的空氣壓力通過曲軸箱端蓋上的管道氣缸和中間冷卻器排出,并通過進氣消聲濾清器排放到大氣中。(參見圖3)當壓縮機啟動時,離心力作用在卸荷鐵上并向外擺動,這使柱塞和推力銷向內(nèi)移動,導向閥關閉。氣缸壓力泄漏到大氣的通道被關閉,壓縮機以正常方法泵出空氣(參見圖2)。

圖2 當壓縮機在操作時卸荷鐵和推力銷位置

圖3 當壓縮機停止時卸荷鐵和推力銷位置

三、故障原因分析

連桿拉斷可能有如下幾個原因。

1.潤滑油潤滑質(zhì)量不好

如沒有及時不加油或使用了油品質(zhì)量差的潤滑油。曲軸箱內(nèi)的運動部件得不到有效潤滑,運動部件就會產(chǎn)生磨損,連桿軸瓦長時間偏磨,連桿產(chǎn)生機械疲勞,機器運轉(zhuǎn)時,一旦遭受沖擊,最終就會造成連桿斷裂的嚴重后果。

2.空壓機裝配不合格

如果空壓機在拆裝時,有部件裝配不合適,那當機器運轉(zhuǎn)時,在曲軸的推、拉、拋作用下,連桿無法正常運動,連桿就會在彎扭力作用下產(chǎn)生裂紋并斷裂,連桿軸瓦和連桿體分離,連桿大端損壞,連桿從曲軸上脫落。

3.活塞拉缸

如果活塞環(huán)斷裂,活塞在缸套中運動受阻,一旦拉缸,就會有連桿受力斷裂的風險。

4.機器受到外力沖擊

如果機器在運轉(zhuǎn)時,受到外力沖擊震動,那么曲軸箱內(nèi)的運動部件極有可能損壞,從而造成連桿斷裂的后果。

5.曲軸箱壓力過高

如果啟動卸載系統(tǒng)的放空閥卡住,高壓氣體進入曲軸箱,造成曲軸箱高壓,當活塞下行吸氣時,阻力增大?;钊闲袝r,壓縮空氣經(jīng)過中冷器,通過卡住的放空閥再次進入曲軸箱,造成曲軸箱壓力進一步加大。隨著機器運轉(zhuǎn)的進行,連桿產(chǎn)生彎曲形變,連桿彎曲后,抗交變負荷能力下降,在電機高速、高負荷運轉(zhuǎn)情況下,連桿最終被拉斷。

四、故障原因排查與分析

1.故障原因排查

1.1 潤滑油潤滑不好的原因被排除。因為二管輪在2021年3月20日剛換的潤滑油,且用的潤滑油是廠家指定的專用合成潤滑油XL740HT,并且換油時并未發(fā)現(xiàn)曲軸箱內(nèi)存在金屬顆粒,而且此空壓機在這段時間一直作為備用機使用,啟動次數(shù)屈指可數(shù),這么短的時間磨斷連桿瓦的可能性微乎其微,同時除低壓連桿被拉斷外,高壓連桿和各運動部件都保持完好,所以不存在潤滑不好的問題。

1.2 空壓機裝配不合格的原因被排除。這臺空壓機在2020年12月初進行過拆檢,拆檢時并未發(fā)現(xiàn)連桿瓦等運動件有磨損的問題。此后機器正常運轉(zhuǎn)四個月,所以不存在空壓機裝配不合格的問題。

1.3 活塞拉缸的原因被排除。連桿拉斷后,從缸套中取出活塞,發(fā)現(xiàn)缸套完好,活塞環(huán)也未出現(xiàn)斷裂的現(xiàn)象,所以不存在活塞拉缸導致連桿拉斷的問題。

1.4 機器受到外力的原因被排除。除低壓端連桿被拉斷外,空壓機外觀和各運動件都保持完好,所以不存在機器受到外力沖擊的問題。

1.5 曲軸箱高壓導致連桿拉斷被確定。拆下放空閥前的挺柱,發(fā)現(xiàn)挺柱與銅套之間存在卡頓的現(xiàn)象,并且放空閥內(nèi)部也存在銹渣的痕跡。由此可見,放空閥卡住導致曲軸箱高壓,從而造成連桿拉斷的可能性最大。

2.故障分析

放空閥是啟動卸載系統(tǒng)的重要組成部分,7T2型空壓機就是依靠放空閥的開關來實現(xiàn)啟動卸載的目的。當放空閥卡住,卸荷鐵和推力銷處在圖4位置。此時空壓機正在運轉(zhuǎn),一級壓縮的氣體進入中冷器,然后通過中冷器與放空閥的連接管到達放空閥,放空閥被卡住無法關閉,壓縮氣體就通過放空閥與曲軸箱之間的管路進入了曲軸箱,隨著機器的運轉(zhuǎn),曲軸箱內(nèi)的壓力越來越好高,當活塞下行吸氣時,阻力增大?;钊闲袝r,壓縮空氣經(jīng)過中冷器,通過卡住的放空閥再次進入曲軸箱,造成曲軸箱壓力進一步加大。造成了一級活塞在給曲軸箱“打氣”的現(xiàn)象,隨著機器運轉(zhuǎn)的進行,活塞下行阻力越來越大,上行沖擊也越來越大,最終連桿產(chǎn)生彎曲形變,連桿彎曲后,抗交變負荷能力下降,在電機高速、高負荷運轉(zhuǎn)情況下,連桿最終被拉斷。

圖4 當壓縮機在操作時放空閥卡住的情況下卸荷鐵和推力銷的位置

結語

風冷活塞式7T2型空壓機本身具有啟動卸載系統(tǒng),可實現(xiàn)自動卸荷的功能,但當放空閥卡住故障時,卻會造成連桿拉斷的嚴重后果。而且通過咨詢廠家技術工程師,得知7T2機型活塞式空壓機由于放空閥卡住,導致曲軸箱高壓拉斷低壓連桿的事故多有發(fā)生。提醒我們在啟動7T2型空壓機時,一定要在機旁進行觀察,一旦發(fā)現(xiàn)曲軸箱壓力升高,即量油孔有氣體排出,要及時斷電停機,然后拆卸檢修放空閥和挺柱,避免曲軸箱高壓連桿被拉斷事故的發(fā)生。

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