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水電機組調(diào)速器主配壓閥調(diào)節(jié)頻繁分析及應(yīng)急處理研究

2021-06-05 01:36段水航余凱鵬劉天雄劉潤昌
水電與新能源 2021年5期
關(guān)鍵詞:壓閥調(diào)速器導(dǎo)葉

段水航,劉 釗,余凱鵬,劉天雄,劉潤昌

(中國長江電力股份有限公司,湖北 宜昌 443000)

某巨型水電機組(以下簡稱為“X機組”)自2014年投運以來,主配壓閥始終存在調(diào)節(jié)頻繁問題,主要表現(xiàn)為調(diào)速器在A套、B套或機手動并網(wǎng)運行狀態(tài)下,導(dǎo)葉均存在偏關(guān)趨勢,靠主配壓閥頻繁往開的方向調(diào)節(jié)以保持導(dǎo)葉開度。機組正常運行時,主配壓閥調(diào)節(jié)周期因?qū)~開度不同而稍有差別,在6~20 s之間。

1 主配壓閥介紹

主配壓閥型號為WBLDT-250,通徑為250 mm,活塞為工字型結(jié)構(gòu),主配壓閥主活塞遮程為0.30~0.50 mm,靜態(tài)油耗<3.0 L/min。主配壓閥活塞向關(guān)閉側(cè)最大行程25 mm,向開啟側(cè)最大行程20 mm。主配壓閥分A/B套控制,A套采用高性能比例閥作為電液轉(zhuǎn)換單元;B套采用五相步進電機作為電位移轉(zhuǎn)換單元,主配壓閥分別由比例閥和五相步進電機引導(dǎo)閥進行液壓控制,實現(xiàn)導(dǎo)葉接力器的開啟與關(guān)閉。主配壓閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 主配壓閥圖

2 主配壓閥調(diào)節(jié)頻繁原因分析

2.1 主配壓閥調(diào)節(jié)頻繁電氣控制原因分析

2016年6月,對調(diào)速器電氣控制部分進行了試驗及數(shù)據(jù)錄波[1]。分別在A套自動模式、B套自動模式、機手動模式下,選定4個特定導(dǎo)葉開度進行調(diào)速器電氣控制試驗,記錄主配壓閥調(diào)節(jié)時間、調(diào)節(jié)幅度以及主配壓閥、接力器信號反饋變化情況,完成A套/B套在線錄波,并計算出導(dǎo)葉關(guān)閉速率,試驗時間為2 min,最終試驗數(shù)據(jù)見表1。

表1 調(diào)速器不同開度下A/B套主用自動方式及機手動時導(dǎo)葉關(guān)閉速率及調(diào)節(jié)周期表

試驗結(jié)果如下。

1)調(diào)速器在4個導(dǎo)葉開度,A套/B套分別主用的自動模式下,機組功率及導(dǎo)葉開度均能有效跟蹤給定值,說明A套/B套位移傳感器、主接力器傳感器反饋情況良好;

2)各開度、各模式下均存在導(dǎo)葉關(guān)閉速率均超標(biāo),調(diào)速器檢修規(guī)程要求機手動狀態(tài)下接力器漂移值為小于1 mm/min;

3)主配壓閥調(diào)節(jié)周期最短為4.6 s,最長為14.21 s,均屬頻繁調(diào)節(jié)。

2.2 主配壓閥調(diào)節(jié)頻繁機械原因分析

2.2.1 主配壓閥調(diào)節(jié)時導(dǎo)水機構(gòu)和接力器的力學(xué)分析

設(shè)機組蝸殼前水壓力施加給活動導(dǎo)葉,又通過導(dǎo)水機構(gòu)傳導(dǎo)給接力器的作用力為A;設(shè)主配壓閥壓閥通過配油方式作用到接力器的力為B。

即A=水力,B=(P開-P關(guān))×S油缸面積

式中:P開為接力器開腔壓力;P關(guān)為接力器關(guān)腔壓力;S油缸面積為接力器活塞有效面積。

其中,S油缸面積為定值,同一工作水頭、開度下,A亦為定值。機組并網(wǎng)運行中,非主配壓閥調(diào)節(jié)時間,水壓力使活動導(dǎo)葉存在向關(guān)側(cè)運動的趨勢,即A>B,P開>P關(guān)。接力器開關(guān)腔壓力差的的大小決定了活動導(dǎo)葉向關(guān)側(cè)運動的速度[2]。接力器活塞向關(guān)側(cè)運動達0.15%接力器全行程時,主配壓閥向開側(cè)方向調(diào)整1次。

2.2.2 主配壓閥調(diào)節(jié)頻繁時接力器開關(guān)腔壓力分析

為探索接力器開關(guān)腔壓力變化規(guī)律,將調(diào)節(jié)頻繁的X機組和調(diào)節(jié)不頻繁的Y機組在同一工作水頭、相似導(dǎo)葉開度下的接力器開關(guān)腔壓力變化曲線進行對比,接力器開關(guān)腔壓力變化曲線分別見圖2、圖3,X機組主配壓閥調(diào)節(jié)周期為11 s,Y機組主配壓閥調(diào)節(jié)周期為56 s。

結(jié)合圖2、圖3,對比發(fā)現(xiàn)X機組和Y機組的接力器開腔壓力P開的變化幅度均較小。X機組非主配壓閥調(diào)節(jié)時間接力器關(guān)腔壓力P關(guān)上升速率和上升幅度均較大,P關(guān)從最低值上升到最高值,上升幅度為1.23 MPa,用時9 s;Y機組非主配壓閥調(diào)節(jié)時間接力器關(guān)腔壓力上升速率和上升幅度均較小,P關(guān)從最低值上升到最高值,上升幅度為0.56 MPa,用時54 s。由2.2.1中的力學(xué)公式可以得出X機組非主配壓閥調(diào)節(jié)時間,B的下降速率較大,相應(yīng)的導(dǎo)葉關(guān)閉速率也就越快,主配壓閥調(diào)節(jié)周期就越短[3]。由此可以得出:X機組接力器P關(guān)上升速率較快是主配壓閥調(diào)節(jié)頻繁的根本原因。

圖2 X機組主配壓閥調(diào)節(jié)頻繁時接力器開關(guān)腔壓力變化曲線圖

圖3 Y機組主配壓閥調(diào)節(jié)時接力器開關(guān)腔壓力變化曲線圖

2.2.3 X機組接力器P關(guān)上升過快原因分析

接力器關(guān)腔內(nèi)部壓力油非正常升高主要有以下幾個原因:①事故配壓閥內(nèi)部操作油管或壓力油管內(nèi)漏到接力器關(guān)腔;②主配壓閥在中位時,主配壓閥P腔壓力油直接滲漏到接力器關(guān)腔;③接力器開腔壓力油直接滲漏到接力器關(guān)腔。

下面逐一進行分析。

1)事故配壓閥內(nèi)漏分析。依照調(diào)速器原理圖,事故配壓閥存在兩處內(nèi)漏點可能導(dǎo)致接力器關(guān)腔壓力上升較快:①事故壓力油側(cè)事故配壓閥閥芯和襯套處內(nèi)漏;②主配壓閥關(guān)腔側(cè)事故配壓閥側(cè)面控制油腔向操作腔串油。見圖4。

圖4 接力器關(guān)腔側(cè)事故配壓閥結(jié)構(gòu)圖

分析結(jié)論:停機備用狀態(tài),隔離閥全關(guān),緊急停套投入,此時主配壓閥關(guān)腔側(cè)事故配壓閥操作腔、主配壓閥關(guān)腔和系統(tǒng)主管路連通,系統(tǒng)主管路壓力顯示均為零(見圖5),說明主配壓閥關(guān)腔側(cè)的事故配壓閥控制油腔和操作油腔無內(nèi)漏。事故配壓閥內(nèi)漏不是接力器P關(guān)上升速率較快的原因。

圖5 X機組備用期間調(diào)速系統(tǒng)管路壓力圖

2)主配壓閥中位時供油量分析。調(diào)速器無水試驗時,主配壓閥中位時的偏開和偏關(guān)并不能直接造成接力器活塞向開側(cè)或關(guān)側(cè)運動,還和主配壓閥中位時的遮程間隙(形成的配油量)與接力器活塞間隙(形成的內(nèi)漏量)這兩值的相對大小有關(guān)系[4]。正常情況下,接力器活塞靜態(tài)耗油量標(biāo)準(zhǔn)小于12.8 mL/min,遠(yuǎn)小于主配壓閥中位時遮程間隙的供油量。

由表2數(shù)據(jù)可以看出,接力器第3 min漂移量凈值為接力器開關(guān)腔壓力穩(wěn)定后的數(shù)據(jù),負(fù)值表示接力器向開側(cè)運動,所以2019年度機組主配壓閥中位時為偏開,代表主配壓閥在中位時,向主配壓閥開腔、關(guān)腔同時配油的相對差值的結(jié)果為向開腔供油。那么與接力器關(guān)腔相連的主配壓閥關(guān)腔在相對值方面表現(xiàn)為通回油,不是接力器P關(guān)上升速率過快的原因。

表2 2018-2019年度X機組接力器靜態(tài)漂移試驗數(shù)據(jù)表

故利用排除法,接力器P關(guān)上升速率過快的因素只有2.2.3中②接力器開腔內(nèi)漏到關(guān)腔。

3 接力器內(nèi)漏情況惡化的應(yīng)急處理措施

如主配壓閥調(diào)節(jié)周期繼續(xù)減小,集油槽油溫則會繼續(xù)上升,高油溫會加速透平油的劣化[5],降低壓油泵使用性能,同時油溫升高會導(dǎo)致油粘度降低,造成系統(tǒng)內(nèi)漏進一步加大。汛期機組滿負(fù)荷運行時,如接力器內(nèi)漏情況惡化,將導(dǎo)致集油槽運行油溫進一步升高,為降低內(nèi)漏情況惡化給調(diào)速系統(tǒng)造成的危害,應(yīng)制定汛期運行的應(yīng)急處理措施,以下措施可供借鑒。

1)做好集油槽冷卻器啟動準(zhǔn)備。某些水電機組調(diào)速器集油槽運行油溫長期低于冷卻器啟動油溫定值,為避免冷卻器損壞導(dǎo)致調(diào)速器油系統(tǒng)進水,會將冷卻器本體退出運行,壓油泵卸載管路經(jīng)過冷卻器旁通閥。如果出現(xiàn)接力器內(nèi)漏量惡化,應(yīng)首先對冷卻器水管路進行打壓試驗,防止水管路銹蝕導(dǎo)致壓力油進水,引起機組非停。

2)更改調(diào)速器壓油泵啟動定值,降低壓油泵啟動頻次。集油槽油溫升高、黏度降低,會導(dǎo)致內(nèi)漏更加嚴(yán)重,為防止壓油泵頻繁啟停造成聯(lián)軸器彈性體損壞,應(yīng)降低壓油泵啟動頻次[5]。不影響調(diào)速系統(tǒng)正常運行的情況下,對主泵壓力開關(guān)啟停定值進行調(diào)整,可將主泵啟動壓力值調(diào)低5%左右,停泵壓力值調(diào)高5%左右,以降低壓主泵啟動頻次,緩解集油槽油溫升高幅度。

3)調(diào)整主配壓閥中位向開側(cè)偏移。機組停機后,調(diào)整主配壓閥中位向開側(cè)偏移,使主配壓閥開腔向接力器開腔供壓力油,主配壓閥關(guān)腔和接力器關(guān)腔連通并同時通回油,即可將接力器P關(guān)上升速率降低,導(dǎo)葉關(guān)閉速率隨即降低,主配壓閥調(diào)節(jié)周期延長,一定程度上可控制壓油泵啟動頻次和集油槽油溫上升幅度。

4 結(jié) 語

調(diào)速器主配壓閥調(diào)節(jié)頻繁探索分析及試驗過程,提供了與之類似疑難問題的可供借鑒的分析方法。調(diào)速系統(tǒng)接力器的內(nèi)漏量超標(biāo)會造成機組并網(wǎng)運行時主配壓閥調(diào)節(jié)頻繁,并導(dǎo)致調(diào)速系統(tǒng)耗油量增加,主壓油泵加載時間間隔縮短,調(diào)速器壓力油油溫異常升高,油品性能下降、壽命縮短。通過分析主配壓閥調(diào)節(jié)頻繁的根本原因,提出針對性強的接力器內(nèi)漏惡化的緊急處理措施,消除調(diào)速系統(tǒng)各部件存在的內(nèi)漏現(xiàn)象,對提高機組并網(wǎng)運行時調(diào)速系統(tǒng)調(diào)節(jié)性能,降低壓力油油溫,延長透平油使用壽命具有積極意義。

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