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低壓工業(yè)鍋爐過熱器爆管分析

2021-06-10 01:37李衛(wèi)超張坤韓健雄
中國設(shè)備工程 2021年10期
關(guān)鍵詞:除渣爆口附著物

李衛(wèi)超,張坤,韓健雄

(廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗研究院,廣西 南寧 530000)

某糖廠鍋爐型號為SHS35(45)-2.5/400-GA,由廣西某鍋爐廠于2002年7月生產(chǎn),2018年7月更換了全部過熱器管蛇形管,材質(zhì)為20號鋼(GB3087)。該廠于2018年12月2日開始榨甘蔗制糖,2019年1月7日過熱器右起第28排管發(fā)生第一次爆管,爆口位于過熱器管后起第一排、距離彎頭約700mm處,2019年1月25日過熱器右起第16排后起第1根管再次發(fā)生爆管,爆口位于彎頭往上1000mm處,在以后生產(chǎn)過程中未發(fā)生爆管事故,使用單位將爆管送到我單位進行分析。

1 分析

1.1 宏觀形貌

宏觀形貌見圖1~6,圖1、2為管子原始形貌,管子迎風(fēng)面外表面明顯結(jié)渣;圖3~6為管子打磨除渣后形貌,由此可見管子迎風(fēng)面存在較厚的黑色氧化皮,管子爆口位于迎風(fēng)面且無明顯脹粗和變形,爆口開口不大,爆口的斷裂面粗糙,不平整,破口邊緣呈鈍邊,并不鋒利,爆口無明顯變形減薄,爆口外表面有一層較厚的氧化層,這些氧化層較脆,部分已剝落。

圖1 管子迎風(fēng)面局部原始形貌

圖2 管子迎風(fēng)面爆口處原始形貌

圖3 迎風(fēng)面除渣后局部形貌

1.2 化學(xué)成分分析

通過OBLF火花直讀光譜儀對爆管的管子進行化學(xué)成分分析,試驗結(jié)果詳見表1,查閱GB3087-2018《低中壓鍋爐用無縫鋼管》和GB/T 699-2015 《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼》,管材化學(xué)成分滿足國家標準要求。

圖4 迎風(fēng)面除渣后爆口形貌

圖5 迎風(fēng)面除渣后局部形貌

圖6 爆口放大圖

表1 管子化學(xué)成分

1.3 拉伸試驗分析

對爆口附近管子按照GB/T228.1-2010《金屬材料 拉伸試驗第1部分:室溫試驗方法》取樣進行拉伸試驗,試驗結(jié)果如表2,結(jié)果低于標準要求。

表2 管子拉伸試驗

1.4 金相組織分析

在管子爆口附近取樣進行金相組織分析見圖7、圖8,按照DL/T 674-1999《火電廠用20號鋼珠光體球化評級標準》進行評級,迎風(fēng)面爆口處金相組織球化5級,迎風(fēng)面距離爆口600mm處金相組織球化4級。

管子母材材質(zhì)為20鋼(按GB3087制造),原始金相組織為鐵素體和珠光體,圖7、8中管子的金相組織為鐵素體和碳化物,珠光體已分散消失,晶粒內(nèi)部僅處在少量的碳化物,大部分碳化物分布在晶界上,并且已聚集呈球狀,金相組織具有明顯珠光體球化的形態(tài),

圖7 迎風(fēng)面爆口處金相組織 500倍

圖8 迎風(fēng)面距爆口600mm處金相組織 500倍

1.5 管子內(nèi)壁附著物分析

對管子內(nèi)壁附著物進行能譜分析結(jié)果如表3,由各元素的比例可知附著物主要成份為鐵氧化物,Na、K元素的重量百分占比很小,說明取樣位置處鹽垢量比較少。

表3 附著物元素分析

2 試驗結(jié)果

通過對管子的化學(xué)成分分析表明過熱器管材質(zhì)符合國家標準要求,爆口管子附近內(nèi)壁附著物主要成份為鐵氧化物,表明管子不存在積鹽積垢現(xiàn)象。爆口的宏觀形貌具有長時過熱引起爆破的特征,金相組織分析結(jié)果為珠光體嚴重球化,導(dǎo)致材料性能下降,力學(xué)性能試驗顯示材料的強度低于標準要求。

3 結(jié)論

綜合以上情況分析,可以判定該臺鍋爐過熱器管子爆管是由于管內(nèi)異物堵塞導(dǎo)致管內(nèi)有效截面減少,蒸汽流動阻力增大,相應(yīng)流速降低,不能有效的熱交換,導(dǎo)致管壁溫度長期超過允許運行溫度后,導(dǎo)致管子金相組織劣化,管子強度下降,最后發(fā)生爆管。

4 建議

過熱器管更換維修時施工單位應(yīng)嚴格遵守GB 50273-2009《鍋爐安裝工程施工及驗收規(guī)范》的要求對管子進行通球試驗,保證管子內(nèi)部不殘留異物,避免設(shè)備運行發(fā)生故障。

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