池慧勇,鄔 俊,白緒超,楊文池
(內(nèi)蒙古京能康巴什熱電有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)
2019年某發(fā)電廠針對(duì)原煤倉落煤管頻繁堵塞的問題,對(duì)其進(jìn)行了改造,分別對(duì)兩臺(tái)機(jī)組10臺(tái)給煤機(jī)加裝了清堵裝置。改造后,多次發(fā)生清堵裝置插板門卡澀,造成控制柜內(nèi)總電源開關(guān)及上級(jí)鍋爐MCC饋線電源開關(guān)跳閘的現(xiàn)象,且清堵裝置運(yùn)行不可靠,影響機(jī)組負(fù)荷,同時(shí)威脅到鍋爐MCC供電的穩(wěn)定性。
在原煤倉落煤管清堵裝置安裝完畢后,對(duì)電控柜進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行,運(yùn)行人員通過DCS遠(yuǎn)方操作開啟插板門,插板門發(fā)生卡澀,停止在中間位置;之后,運(yùn)行人員嘗試DCS遠(yuǎn)方操作關(guān)閉插板門,插板門仍卡在中間位置不動(dòng)作;隨后,運(yùn)行人員將插板門控制回路切換至就地控制,就地操作插板門,此時(shí),無論是進(jìn)行開啟操作還是關(guān)閉操作,均出現(xiàn)插板門動(dòng)力空開跳閘,柜內(nèi)總電源開關(guān)(型號(hào)規(guī)格為施耐德IC65N-D25A)跳閘,上級(jí)鍋爐MCC饋線開關(guān)(型號(hào)規(guī)格為施耐德NSX100H,配MA型脫扣器)跳閘。
檢修人員檢查電纜絕緣正常,對(duì)插板門卡澀進(jìn)行處理,重新上電試運(yùn),DCS遠(yuǎn)方和就地進(jìn)行插板門操作,運(yùn)行正常。運(yùn)行一段時(shí)間后又發(fā)生跳閘事故,反復(fù)分析事故經(jīng)過,得出跳閘事故過程中有以下幾個(gè)特點(diǎn)。
(1) 插板門卡澀在中間位置。
(2) 遠(yuǎn)方開指令發(fā)出后,再次發(fā)出關(guān)指令。
(3) 遠(yuǎn)方操作卡澀后(遠(yuǎn)方開、關(guān)操作無效后)切換至就地進(jìn)行開關(guān)操作。
(4) 上級(jí)鍋爐MCC饋線開關(guān)跳閘。
清堵裝置電控柜回路設(shè)計(jì)電流20 A,斷路器脫扣電流定值250 A。插板門卡澀后,應(yīng)該通過熱繼電器動(dòng)作斷開電源回路,不應(yīng)該直接跳開電源開關(guān)。因此判斷在運(yùn)行人員進(jìn)行操作時(shí),動(dòng)力電源回路存在短路故障。然而檢查動(dòng)力電纜絕緣合格,對(duì)控制回路進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)插板門控制回路設(shè)計(jì)存在缺陷,引起插板門正反轉(zhuǎn)接觸器同時(shí)吸合,造成相間短路。
清堵裝置由上、下刮刀和插板門構(gòu)成,主接線如圖1所示。插板門是由兩個(gè)同時(shí)對(duì)向移動(dòng)的A插板門、B插板門組成,插板門電機(jī)通過正反轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)插板門的開、關(guān),插板門控制回路如圖2所示。
圖1 清堵裝置電控柜主接線
圖2 插板門控制回路
根據(jù)前述事故過程分析,運(yùn)行人員操作過程可以分為三個(gè)階段。第一階段,運(yùn)行人員DCS遠(yuǎn)方操作開啟插板門;第二階段,因插板門未開啟到位,運(yùn)行人員嘗試DCS遠(yuǎn)方操作關(guān)閉插板門;第三階段,插板門DCS遠(yuǎn)方操作無法進(jìn)行開關(guān),運(yùn)行人員進(jìn)行就地檢查,將電控柜切至就地操作插板門。
(1) 第一階段。運(yùn)行人員遠(yuǎn)方DCS下發(fā)開啟插板門脈沖指令后,K18繼電器線圈通過K14繼電器常閉觸點(diǎn)帶電,并通過K18繼電器觸點(diǎn)實(shí)現(xiàn)自保持,接觸器KM2通過轉(zhuǎn)換開關(guān)SAC2,K18繼電器觸點(diǎn)、KM3接觸器觸點(diǎn)、K14繼電器觸點(diǎn)接通吸合,實(shí)現(xiàn)開插板門主回路的接通。第一階段控制回路分析如圖3所示。
圖3 第一階段控制回路分析
(2) 第二階段。當(dāng)插板門由于機(jī)械卡澀不能完全開啟到位時(shí),插板門開到位信號(hào)XC1無法閉合,繼電器K14不能帶電,其串接在開啟插板門繼電器K18的觸點(diǎn)就不能打開,繼電器K18始終帶電。此時(shí)運(yùn)行人員嘗試通過DCS下發(fā)關(guān)閉插板門指令,繼電器K19通過K15繼電器觸點(diǎn)帶電,并通過繼電器K19觸點(diǎn)實(shí)現(xiàn)自保持。由于插板門開接觸器KM2始終帶電,插板門關(guān)接觸器KM3回路中串接KM2常閉觸點(diǎn),故關(guān)接觸器KM3無法得電,插板門不能動(dòng)作。第二階段控制回路分析如圖4所示。
圖4 第二階段控制回路分析
(3) 第三階段。運(yùn)行人員在遠(yuǎn)方無法操作插板門的情況下,將遠(yuǎn)方、就地轉(zhuǎn)換開關(guān)SAC2切換到“手動(dòng)”位置,在此過程中,SAC2原本處于接通位置的“遠(yuǎn)程”觸點(diǎn)斷開,接觸器KM2的線圈也隨之失電,此前造成接觸器KM3無法得電的KM2的常閉觸點(diǎn)也恢復(fù)閉合狀態(tài)。之后,運(yùn)行人員若操作把手SAC3,無論將把手打到“開”或者“關(guān)”位,都會(huì)造成KM2,KM3接觸器線圈瞬間同時(shí)得電勵(lì)磁,插板門正反轉(zhuǎn)回路同時(shí)接通,導(dǎo)致相間短路故障,控制回路分析如圖5所示。
圖5 第三階段控制回路分析
在DCS啟動(dòng)控制回路中增加插板門電機(jī)正反轉(zhuǎn)接觸器互鎖位置觸點(diǎn),或者增加電機(jī)正反轉(zhuǎn)運(yùn)行狀態(tài)中間繼電器,將中間繼電器觸點(diǎn)分別接入遠(yuǎn)方、就地電機(jī)正反轉(zhuǎn)接觸器控制回路中構(gòu)成電氣連鎖,修改控制回路原理如圖6所示。
圖6 方案一控制回路原理
拆除K18,K19繼電器,取消遠(yuǎn)方操作。
取消DCS啟動(dòng)控制回路中繼電器K18,K19的自保持觸點(diǎn),修改熱工控制邏輯,將開、關(guān)脈沖指令改為30 s長指令,并增設(shè)互鎖邏輯。修改后控制回路原理如圖7所示,修改后熱工控制邏輯如圖8所示。
圖7 方案三控制回路原理
圖8 方案三熱工控制邏輯
方案一電機(jī)正反轉(zhuǎn)回路改造設(shè)計(jì)合理,可靠性高。但是由于本控制回路中接觸器擴(kuò)展觸點(diǎn)已經(jīng)全部使用,需要再增加中間繼電器才能實(shí)現(xiàn),回路改造較復(fù)雜,同時(shí)增加中間環(huán)節(jié)也意味著增加了控制回路的故障點(diǎn)。方案二簡單易行,無需改動(dòng)熱工邏輯與設(shè)計(jì)圖紙,但是自動(dòng)化水平低,運(yùn)行人員只能進(jìn)行就地操作,增加了勞動(dòng)強(qiáng)度。方案三控制回路改動(dòng)較少,通過熱工邏輯實(shí)現(xiàn)電氣閉鎖,可靠性高,為最優(yōu)方案。
對(duì)改造后的清堵裝置電控柜運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查,再未出現(xiàn)因相間短路故障引發(fā)開關(guān)跳閘現(xiàn)象。設(shè)備運(yùn)行可靠,有效降低了原煤倉落煤管清堵裝置電氣控制回路故障發(fā)生的幾率。