王明杰,魏愛拴,嚴(yán)孟凱,張利軍,張廣通
中海油能源發(fā)展股份有限公司 工程技術(shù)分公司(天津300459)
當(dāng)前,渤海油田注水井長期作業(yè)后,出現(xiàn)無法正常注液情況,主要原因是長期開采導(dǎo)致油藏壓力失衡,地層裂縫逐漸閉合,以及注入水中通常含有機械雜質(zhì)、有機物、細菌,這些物質(zhì)可對地層造成傷害,造成地層堵塞[1-4]。為達到注水要求,往往需要通過酸化壓裂作業(yè)完成解堵[5]。酸化壓裂作業(yè)壓力通常在21~70 MPa,渤海地區(qū)井口大部分為21 MPa采油樹,無法直接進行壓裂作業(yè),通常需要拆除井口,起出油管后通過鉆桿進行酸化壓裂或者直接更換高壓力級別井口設(shè)備,增加了作業(yè)費用。針對上述難題,設(shè)計了一種井口保護器,改變了原有壓裂工藝,壓裂液不通過采油樹而是通過井口保護器直接進入地層,大大提高了作業(yè)效率。同時在原有酸化壓裂基礎(chǔ)上引入微壓裂工藝,借鑒低滲油藏壓裂增產(chǎn)原理,采用清水作為壓裂液,根據(jù)注水區(qū)域地質(zhì)特點及巖石力學(xué)性質(zhì),設(shè)計相應(yīng)施工壓力,使注入水?dāng)D壓地層,形成具有一定導(dǎo)流能力的人工裂縫,從而提高地層吸水能力[6-9]。
如圖1所示,注水井不動管柱主要包括壓裂泵+壓裂管線+井口保護器+采油樹+油管四通組成。壓裂作業(yè)前,關(guān)閉油管四通主閥,拆掉采油樹頂蓋,將井口保護器上部與采油樹相連,下部插入油管掛,壓裂管線與壓裂泵和井口保護器分別連接,測試井口保護器與油管掛之間密封能力。密封測試合格后打開油管四通主閥,按照壓裂設(shè)計進行壓裂作業(yè)。完成壓裂后拆除井口保護器,恢復(fù)采油樹至正常狀態(tài),即可進行注水作業(yè)。
注水井不動管柱微壓裂工藝可以采用清水作為介質(zhì)進行微壓裂作業(yè),也可以使用酸化劑做酸化壓裂,壓裂規(guī)模不受井口采油樹規(guī)格限制,減少了起下生產(chǎn)管柱和單獨下入壓裂管柱程序,同時避免了配水器、安全閥等井下工具更換。
圖1 注水井不動管柱示意圖
井口保護器主要包括上接頭、壓環(huán)、坐筒、螺紋管、滑管、法蘭、扭矩桿等(圖2)。上接頭內(nèi)表面設(shè)計為螺紋與滑管連接,外表面為螺紋與壓環(huán)相連,坐筒安裝在壓環(huán)與上接頭之間,可上下活動。坐筒與壓環(huán)之間以及與上接頭之間安裝了防磨墊片,減小了坐筒轉(zhuǎn)動時的摩擦阻力?;芟虏坑蠦PV扣和密封件,與油管掛連接扣和密封件相同。螺紋管外表面與坐筒內(nèi)表面全部為矩形螺紋,螺紋管內(nèi)表面與法蘭螺紋連接,法蘭內(nèi)表面有密封件,滑管插入法蘭后形成密封,坐筒外表面安裝了扭矩桿,轉(zhuǎn)動扭矩桿可帶動坐筒在螺紋管上下活動,并帶動滑管上下活動。
圖2 井口保護器結(jié)構(gòu)
微壓裂作業(yè)時,將井口保護器法蘭下放至最低位置,使其與采油樹法蘭相連,擰緊螺栓;上抬扭矩桿至水平位置,正轉(zhuǎn)扭矩桿帶動坐筒轉(zhuǎn)動,坐筒沿螺紋管向下移動,同時帶動滑管向下移動,滑管下部BPV扣與油管掛接觸后,通過反轉(zhuǎn)上接頭使滑管下部BPV扣與油管掛螺紋連接。上接頭連接壓裂管線后試壓無誤即可進行微壓裂作業(yè)。
完成壓裂后,拆除壓裂管線,正轉(zhuǎn)上接頭使滑管與油管掛分離,然后反轉(zhuǎn)扭矩桿帶動坐筒沿螺紋管向上移動,坐筒上部與壓環(huán)接觸后,帶動滑管向上移動,使滑管移出采油樹,然后拆掉法蘭連接處螺栓,使用吊車將井口保護器吊至鉆臺。
這種井口保護器適用于79.4 mm(3?")和103.2 mm(4116")這2種尺寸的21 MPa及35 MPa規(guī)格采油樹,管柱密封壓力70 MPa,連接法蘭規(guī)格為API 6A 79.4 mm與103.2 mm法蘭,上接頭扣型88.9 mm(3?")EUE(非加厚端),工具通徑58 mm,工具長度3 300 mm。
如圖3所示,在中海油試驗井,對注水井不動管柱微壓裂工藝關(guān)鍵工具井口保護器進行測試。此次功能評價試驗管柱組合為:井口保護器+88.9 mm(3?")油管+試壓管線。
圖3 井口保護器試驗測試
井口保護器法蘭與采油樹法蘭對接,使用螺栓固定法蘭,關(guān)閉采油樹翼閥與主閥,試壓21 MPa合格。
打開采油樹翼閥與主閥,正轉(zhuǎn)井口保護器扭矩桿,管柱整體向下移動,滑管下部BPV扣與油管掛BPV扣接觸后,反轉(zhuǎn)油管,滑管與油管掛實現(xiàn)連接,試壓70 MPa合格。井口保護器連接過程耗時30 min,試壓耗時20 min,操作流程及試壓性能達到現(xiàn)場應(yīng)用要求。
2016年9月,注水井不動管柱微壓裂工藝在渤南某區(qū)塊F8井成功應(yīng)用,此次作業(yè)選用清水作為壓裂液,微壓裂工藝連接用時1 h,壓裂作業(yè)12 h,隨后恢復(fù)注水作業(yè)。
F8井微壓裂作業(yè)前地層吸水指數(shù)為42 m3∕d,微壓裂作業(yè)后達到415 m3∕d,增加了8.9倍,很好地改善了注水井地層的吸水能力。與原有壓裂作業(yè)相比,不動管柱微壓裂工藝作業(yè)時間縮短了150 h,作業(yè)費用減少了200萬元,作業(yè)效果良好。不動管柱微壓裂工藝隨后又在F16、B2H、A16、A20、F1井完成應(yīng)用,壓裂作業(yè)時間12 h左右,應(yīng)用情況見表1。
表1 不動管柱微壓裂工藝應(yīng)用情況
截至2020年6月,注水井不動管柱微壓裂工藝已在渤海油田上百口井應(yīng)用,與常規(guī)注水井壓裂工藝相比具有以下顯著效果。
1)準(zhǔn)備時間,降低作業(yè)成本。注水井不動管柱微壓裂工藝壓裂前準(zhǔn)備工作只需要將井口保護器與井口采油樹連接,連接壓裂管線,無需拆卸井口采油樹,無需起出注水管柱,單井可節(jié)約作業(yè)時間150 h,減少作業(yè)成本200萬元。
2)提高注水井效率。注水作業(yè)流程大幅度簡化,12 h完成壓裂作業(yè),不耽擱油氣井生產(chǎn);同時降低作業(yè)費用,為注水井多次壓裂提供了可能。F8井1年內(nèi)進行了3次微壓裂作業(yè),注水能力得到了有效保障。
1)注水井不動管柱微壓裂工藝無需起出注水管柱即可實現(xiàn)壓裂作業(yè),可選用清水作為壓裂液進行作業(yè),也可選用酸化劑進行酸化壓裂作業(yè)。
2)注水井不動管柱微壓裂工藝壓裂作業(yè)準(zhǔn)備用時1 h,壓裂作業(yè)12 h,單井作業(yè)時間節(jié)約了150 h,作業(yè)費用降低200萬元。
3)通過現(xiàn)場應(yīng)用驗證,不動管柱微壓裂工藝可有效提高注水井地層吸水指數(shù),提高注水能力。