劉上月 磨冠龍
(廣西柳鋼環(huán)保股份有限公司,廣西 柳州545002)
鋼鐵冶金企業(yè)是用水大戶,其中循環(huán)冷卻水占企業(yè)總用水量的70%以上[1],隨著水資源短缺的日益加劇,水資源費(fèi)、排污費(fèi)等不斷上調(diào),鋼鐵企業(yè)將面臨著生產(chǎn)成本不斷增、能源消耗、環(huán)境保護(hù)等方面的挑戰(zhàn),走節(jié)水型發(fā)展道路已成為鋼鐵企業(yè)提高競爭力的必然選擇。工業(yè)循環(huán)冷卻水主要解決的主要問題是結(jié)垢、腐蝕這兩個方面,當(dāng)前鋼鐵企業(yè)處理的方式主要有化學(xué)藥劑處理,常見藥劑有緩蝕劑、阻垢劑、殺菌滅藻劑。而電化學(xué)設(shè)備處理法在歐美已經(jīng)有了廣泛的應(yīng)用,電化學(xué)處理的過程主要是通過電場的作用以實(shí)現(xiàn)電解、氧化、還原、絮凝等物理和化學(xué)的作用[2],具有化學(xué)藥劑處理所能達(dá)到的防垢、殺菌、滅藻、緩蝕等效果,還可以除垢、溶垢、降低鹽類離子濃度、控制濃縮倍數(shù)的增長、節(jié)水、無污染。是未來水處理的發(fā)展方向,是真正實(shí)現(xiàn)“零”排放的新技術(shù)。本文通過研究電化學(xué)設(shè)備在某鋼鐵企業(yè)循環(huán)冷卻水處理中進(jìn)行中試,驗(yàn)證電化學(xué)設(shè)備的阻垢、緩蝕、殺菌等效果,并與化學(xué)藥劑處理方法進(jìn)行對比。
本次試驗(yàn)的系統(tǒng)冷卻塔類型為開放式。系統(tǒng)獨(dú)立,無串漏現(xiàn)象,當(dāng)前系統(tǒng)處理方式為化學(xué)藥劑(緩蝕阻垢劑+氧化性及非氧化性殺菌劑)。系統(tǒng)的參數(shù)見表1。
表1 試驗(yàn)系統(tǒng)參數(shù)
表2 電化學(xué)設(shè)備參數(shù)
在廠家技術(shù)指導(dǎo)下,在系統(tǒng)回水管處引出一支旁路,將加壓泵、CEC-B204 電化學(xué)設(shè)備、控制電柜、集水池串聯(lián)在一起運(yùn)行。設(shè)備運(yùn)行前期逐步減少藥劑投加量,過渡期為10 天。過渡期過后正式停止投加緩蝕阻垢劑、殺菌滅藻劑。監(jiān)測pH、濁度、總硬度、鈣硬、氯離子、電導(dǎo)率、黏液形成菌等指標(biāo),同時試驗(yàn)期間分別于現(xiàn)場三個不同的位置懸掛碳鋼掛片,監(jiān)測其腐蝕率。試驗(yàn)期間除了正常的過濾器反洗外,盡可能不排水。
每個工作日對常規(guī)理化水質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測,通過統(tǒng)計試驗(yàn)前期和試驗(yàn)中期的監(jiān)測數(shù)據(jù)平均值進(jìn)行比較分析(表3)。
表3 監(jiān)測數(shù)據(jù)
電化學(xué)設(shè)備理想的工作原理是吸附水中的離子,在陰陽極板形成水垢,從而降低水中的硬度,緩解結(jié)垢的趨勢,同時氯離子電解轉(zhuǎn)換成游離氯,起到殺菌的作用,起到緩蝕的效果,從而減少排水,提高系統(tǒng)系統(tǒng)濃縮倍數(shù)。但CEC B204 半自動電化學(xué)處理設(shè)在系統(tǒng)運(yùn)行過程,在節(jié)水方面,濃縮倍數(shù)上升幅度較小,試驗(yàn)前期,系統(tǒng)濃縮倍數(shù)都以達(dá)到了6 以上,設(shè)備運(yùn)行后,濃縮倍數(shù)為7 以上。根據(jù)循環(huán)水濃縮倍數(shù)和補(bǔ)充水、排污水量的關(guān)系,當(dāng)濃縮倍數(shù)在3 以上時,排水能力基本上穩(wěn)定,降低變化的幅度較??;在水質(zhì)指標(biāo)方面,硬度、氯離子、電導(dǎo)率等指標(biāo),隨著濃縮倍數(shù)的升高,不斷上升,沒有降低。水中異養(yǎng)菌菌數(shù),試驗(yàn)前期檢測結(jié)果為4.9×105個/mL,試驗(yàn)期間檢測結(jié)果為5.2×105個/mL,(限值為5.0×105個/mL),達(dá)不到工業(yè)循環(huán)冷卻水水質(zhì)要求,體現(xiàn)了設(shè)備處理效果不理想,磁場能力較弱等問題造成的,結(jié)垢和腐蝕雙重增加。
表4 為試驗(yàn)期間,在系統(tǒng)不同位置同一時間內(nèi)分別懸掛碳鋼掛片,結(jié)果全部超標(biāo)。圖1 為掛片懸掛1 周,期間表觀現(xiàn)象,腐蝕效果很嚴(yán)重。為了避免因水流、壓力等現(xiàn)場環(huán)境條件不一樣造成腐蝕率無代表性,通過做藥劑處理前和電化學(xué)設(shè)備處理中靜態(tài)掛片試驗(yàn),進(jìn)行比較,確保腐蝕率的準(zhǔn)確性。結(jié)果見表5。
表4 試驗(yàn)期間系統(tǒng)碳鋼掛片腐蝕率
表5 靜態(tài)試驗(yàn)系統(tǒng)水質(zhì)碳鋼掛片腐蝕率
圖1 掛片懸掛1 周期間表觀現(xiàn)象
系統(tǒng)投加藥劑處理時,靜態(tài)掛片試驗(yàn)碳鋼腐蝕率均合格,但電化學(xué)處理時,靜態(tài)掛片試驗(yàn)碳鋼腐蝕率均超標(biāo)。
3.3.1 設(shè)備產(chǎn)生的水垢,清理的難度及工作量較大,形成的水垢難鏟出,清理一次需要1 人/天的時間,同時陽極板易被刮爛。
3.3.2 設(shè)備故障率較高,根據(jù)車間班組現(xiàn)場的反饋和現(xiàn)場了解,設(shè)備陸續(xù)運(yùn)行至今,出現(xiàn)了電柜過燒、漏水、設(shè)備陽極板穿裂等問題,同時廠家售后維修力量不足。以上原因,從而導(dǎo)致試驗(yàn)的時間較短,試驗(yàn)時間常被沖斷,計劃試驗(yàn)半年縮短到了一個月,難以判斷電化學(xué)設(shè)備處理的長期處理效果。
3.3.3 設(shè)備實(shí)際處理量較小,目前進(jìn)水壓力只能承受1 公斤/cm2的壓力,之前進(jìn)水量稍大時,設(shè)備門縫出現(xiàn)大面漏水。
CEC B204 半自動電化學(xué)處理設(shè)備在該系統(tǒng)進(jìn)行試驗(yàn)時,達(dá)不到阻垢、緩蝕、殺菌滅藻的效果,同時在節(jié)水方面比較不出一個理想的狀態(tài)。鋼鐵企業(yè)冷卻水的循環(huán)水量是非常巨大的,對電化學(xué)設(shè)備處理能力、材質(zhì)、電場要求都比較高,下一步,還需尋求技術(shù)能力強(qiáng),產(chǎn)品過硬、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)秀的廠家,共同在高硬度、高鹽分的系統(tǒng)中不斷探索,隨著日后環(huán)保逐漸嚴(yán)格和電化學(xué)技術(shù)創(chuàng)新的提升,節(jié)能減排是對鋼鐵企業(yè)循環(huán)水水處理發(fā)展的要求,而未來將是電化學(xué)和化學(xué)藥劑相結(jié)合的水處理方式。