陳 秋,朱超群
(銅陵有色金屬集團金冠銅業(yè)有限公司,安徽 銅陵 244000)
工業(yè)廢水是污染我國水資源的主要污染源。根據(jù)國家生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2015年環(huán)境統(tǒng)計年報》,2015年全國廢水排放總量735.3億t。其中,工業(yè)廢水排放量199.5億t。廢水中化學(xué)需要量(Chemical Oxygen Demand,COD)排放量為2223.5萬t,其中,工業(yè)源COD排放量為293.5萬t據(jù)《2016-2019年全國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計公報》資料顯示,廢水中COD已由2016年658.1萬t,下降為2019年567.1萬t,但廢水中COD含量高依然是一個重大的環(huán)境問題。
對于含COD的廢水,傳統(tǒng)處理方法主要有化學(xué)法、物理化學(xué)法[1]、生物法[2]。雖生物處理法[3]是極具發(fā)展前景的污水處理技術(shù),但對廢水成分要求高,對不可生化的高濃度COD廢水處理效率低。針對實際的工業(yè)廢水處理,除考慮處理方法及效率之外,也注重成本及裝置等外在因素。因此,冶煉企業(yè)廢水大多數(shù)采用物理化學(xué)法處理工業(yè)廢水。
相對于有機類廢水,銅冶煉廢水危害作用小很多[4]。但成分及組成比較復(fù)雜[5]。銅冶煉廢水中主要含重金屬和各種還原性物質(zhì)等污染物。重金屬類污染物相對于含有機物、還原性物質(zhì)高的COD廢水,去除方法更加成熟[6]。而對于COD的去除,尚未有一種明確的去除方法[6]。
工業(yè)廢水一般含有較高濃度的污染物,對環(huán)境污染極大。為保護環(huán)境,某銅冶煉廠開始實行清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟,實現(xiàn)廢水零排放。但廢水處理技術(shù)的選擇對企業(yè)也是一個重大挑戰(zhàn)。因處理后的水COD值較高,回用水對后續(xù)工藝有副作用,針對中和回用水COD值偏高這個課題,該企業(yè)進行一系列的研究。
某銅冶煉廠是采用國際先進的閃速熔煉、閃速吹煉、兩轉(zhuǎn)兩吸高濃度SO2轉(zhuǎn)化技術(shù)的銅冶煉企業(yè),設(shè)計陰極銅產(chǎn)量為400 kt/a,煙氣制酸的產(chǎn)能為1450 kt/a,配套相應(yīng)的爐渣選礦設(shè)施。產(chǎn)生的酸性廢水經(jīng)硫化、石膏、中和三段工序進行處理。廢酸廢水處理工藝流程圖,見圖1。冶煉煙氣洗滌循環(huán)液和環(huán)集脫硫循環(huán)液進入硫化工序,加入Na2S,除去As、Cu等重金屬元素;經(jīng)處理后的硫化后液送入石膏工序,添加石灰石乳液進行反應(yīng);石膏濾液與各車間廢水混合后,進入中和工序,添加電石渣、FeSO4·7H2O,廢水經(jīng)一次中和-三段氧化槽-二次中和后,加入絮凝劑,處理的廢水再經(jīng)一次中和-二段氧化槽-二次中和處理,經(jīng)壓濾機壓濾后,濾液回用生產(chǎn)系統(tǒng)。
圖1 廢酸廢水處理工藝流程圖
經(jīng)廢酸廢水處理后,回用水水量約2500 m3/d,經(jīng)檢測COD值范圍為100~200 mg/L,pH值為7~9。水質(zhì)其他指標(biāo)情況,見表1。
表1 中和回用水水質(zhì)指標(biāo) mg/L
重鉻酸鉀,優(yōu)級純;濃硫酸、硫酸銀、硫酸汞、雙氧水等試劑均為分析純;次氯酸鈉原液(13%),工業(yè)級。試驗器材主要有消解儀、紫外分光光度計等。
COD測定方法采用快速消解分光光度法(中華人民共和國環(huán)境保護行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),HJ/T 399-2007)。COD去除率(RECOD)的計算公式如下:
其中,COD0和CODt分別為降解前和降解后的COD值。
首先,在控制工藝參數(shù),保證處理設(shè)施穩(wěn)定性的條件下,利用化學(xué)法,在現(xiàn)有工藝設(shè)備中添加氧化劑,直接降低中和回用水中COD值。
在中和工序中和濃密機后液中,控制工序流量100 m3/h,分別直接添加50 kg、125 kg、250 kg的NaClO原液,研究廢水中COD值的變化,結(jié)果見圖2。從圖2分析得到,處理后中和回用水的COD值隨著NaClO濃度的升高而逐漸減小。處理前中和回用水COD值為142.96 mg/L,添加250 kg NaClO,測得處理后的COD值為111.83 mg/L,最大去除率為21.73%。添加NaClO氧化廢水中還原性污染物可以來降低廢水的COD值,但效率較低。達(dá)不到回用水標(biāo)準(zhǔn)且高濃度的NaClO對設(shè)備影響大。
圖2 不同NaClO濃度對COD去除率的影響
為了測試直接添加不同濃度的NaClO、H2O2等強氧化劑對中和回用水的影響,我們直接取一定量的中和回用水添加不同濃度的試劑,來測反應(yīng)后水樣的COD值,效果同樣不理想。
考慮到改變廢酸廢水處理工藝,對企業(yè)來說,成本太高。為此,我們調(diào)查了廢酸廢水處理工藝各工序和各車間廢水COD情況,見表2。廢酸廢水處理工藝主要處理來自冶煉煙氣洗滌循環(huán)液和環(huán)集脫硫循環(huán)液、選礦濃密機水、稀貴廢酸水,其排水量分別為200 m3/d、500 m3/d、60 m3/d。其中環(huán)集脫硫循環(huán)液不僅COD濃度高且波動大,COD值最高可以達(dá)到30000 mg/L。
表2 各工序廢水COD平均濃度
從表2分析得出,廢酸廢水處理工藝廢水來源中環(huán)集脫硫循環(huán)液中COD含量最高。因此我們將來自環(huán)集脫硫循環(huán)液的廢水切換至煙氣制酸工序的圓錐沉降槽,上清液經(jīng)SO2脫吸塔,脫吸后SO2返回制酸煙氣,提高SO2利用率,脫吸后液再進入廢酸廢水處理工藝。取各個工序的廢水進行檢測,結(jié)果見圖3。從圖3分析可以得到,處理后的中和回用水COD值分別為70.85 mg/L、102.28 mg/L、99.00 mg/L。相比改變工序廢水來源之前,中和回用水的COD值有所降低。說明降低環(huán)集脫硫循環(huán)液中還原性物質(zhì)的濃度可以減小對廢水中COD的影響。為了進一步證明上述結(jié)論,我們直接取環(huán)集脫硫循環(huán)液,加入濃H2SO4,調(diào)整pH至4~5,曝氣氧化1小時,做了三組數(shù)據(jù),廢水平均COD去除率為21.19%。
圖3 不同工序廢水的COD濃度
綜上所述,得出環(huán)集脫硫循環(huán)液中還原性物質(zhì)會對某銅冶煉廠工業(yè)廢水經(jīng)處理后的中和回用水COD值產(chǎn)生影響,主要受是亞硫酸鹽以及SO2的影響。
雖通過改變廢酸廢水處理工藝中廢水來源水質(zhì)狀況,中和回用水的COD濃度降低了。但依舊達(dá)不到回用水的標(biāo)準(zhǔn)。因此,我們重新調(diào)查了選礦濃密機水、稀貴廢酸水的水質(zhì)情況。調(diào)研發(fā)現(xiàn)選礦濃密機水中含有有機物,COD含量高主要是選礦濃密機中加入浮選藥劑的原因。將選礦濃密機水不直接排入中和工序而單獨進行處理,中和回用水的COD濃度達(dá)到工業(yè)回用水標(biāo)準(zhǔn),結(jié)果見圖4,COD平均值為43.10 mg/L。
圖4 中和回用水處理后的COD濃度
某銅冶煉廠采用物理化學(xué)法處理工業(yè)廢酸廢水,在不改變工藝的條件下,通過廢水來源排查,經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)環(huán)集脫硫循環(huán)液無機成分COD較高,選礦濃密機水含有機物COD成分高。利用SO2脫吸塔降低環(huán)集脫硫循環(huán)液中SO2,提高SO2利用率的同時降低還原性物質(zhì)含量;選礦濃密機水不排入中和工序,進行內(nèi)部循環(huán)使用;中和回用水中COD含量從100~200 mg/L降低到了43.10 mg/L,達(dá)到了工業(yè)回用水的標(biāo)準(zhǔn)。