梁波
(中海油能源發(fā)展股份有限公司 采油服務(wù)分公司,天津 300452)
氣浮選器是石油化工企業(yè)中重要的生產(chǎn)水處理設(shè)備,氣浮選器其基本原理就是向生產(chǎn)水中通入空氣、氮?dú)饣蛱烊粴獾葰怏w,并在生產(chǎn)水中行成微小的氣泡,水中的微小顆粒雜志、懸浮物、乳化油等污染物可以以氣泡為載體粘附在這些微小的氣泡上,利用密度低自然上浮的原理上浮到水面,從而實(shí)現(xiàn)凈化水質(zhì)的目的[1]。按照產(chǎn)生氣泡工藝的不同可以將氣浮工藝分為布?xì)鈿飧?、溶氣氣浮、加壓溶氣氣浮等種類。渤海某油田FPSO所采用氣浮裝置為溶氣氣浮,但由于設(shè)備設(shè)計(jì)不合理等原因產(chǎn)生了噴射的氣泡過(guò)大的現(xiàn)象,同時(shí)氣泡的過(guò)大造成了氣浮選器液位的大幅波動(dòng),因此處理效果反而不理想。為提升氣浮選器的處理能力,決定在現(xiàn)有氣浮選器結(jié)構(gòu)組成基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)改造,同時(shí)分析其在不同工況下的處理效果,從而滿足油田生產(chǎn)水處理的需求。
氣浮選器內(nèi)部主要由進(jìn)水區(qū)、氣浮區(qū)、收油區(qū)、出水區(qū)、液位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及氣浮循環(huán)泵等幾大部分組成,原始設(shè)計(jì)采用噴射式誘導(dǎo)氣浮機(jī),原理見(jiàn)圖1。噴射器作為噴射式誘導(dǎo)氣浮機(jī)的核心部件能夠利用水為動(dòng)力將氣介質(zhì)導(dǎo)入水中并使之破碎成氣泡[2]。噴射器具體工作原理見(jiàn)圖2。
圖1 氣浮選器工作原理示意
圖2 噴射器工作原理示意
高速水流由噴嘴射入,在吸入室產(chǎn)生一定的負(fù)壓將氣體吸入,氣體在氣與液體粘滯特性作用下,被射流從吸入室?guī)牖旌鲜?,這時(shí)氣體與液體作相對(duì)運(yùn)動(dòng),且均為連續(xù)相,液體表面由于受到氣體的摩擦,表面產(chǎn)生表面波,流動(dòng)變得不穩(wěn)定;液體表面的表面波振幅不斷增大,導(dǎo)致液體逐漸被剪切,最后破碎成小顆粒,與氣體一起進(jìn)入混合段;被剪切成小顆粒的液體和氣體在混合段相互摻混,形成相對(duì)穩(wěn)定的氣液乳狀液。
由于經(jīng)噴射器形成的氣液混合介質(zhì)中氣泡較大,因此上升過(guò)程中極易破碎并形成強(qiáng)紊流,從而引起液位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)所監(jiān)測(cè)的液位大幅波動(dòng),造成流程運(yùn)行狀態(tài)不平穩(wěn)[3-4]。經(jīng)過(guò)對(duì)操作壓力、溶氣制備系統(tǒng)回流比例、氣水溶解比例等相關(guān)參數(shù)的試驗(yàn)優(yōu)化,依舊不能使氣浮選器處于平穩(wěn)的運(yùn)行狀態(tài)。
為保障油田實(shí)現(xiàn)“注好水、注夠水、優(yōu)質(zhì)注水,滿足油田提液穩(wěn)產(chǎn)”的目標(biāo),需要提升氣浮選器的處理效果,減輕下游生產(chǎn)水處理設(shè)備核桃殼過(guò)濾器的處理壓力,同時(shí)進(jìn)一步減少化學(xué)藥劑的使用量,增強(qiáng)流程的抗波動(dòng)能力。決定對(duì)氣浮選器罐內(nèi)及罐外設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造,拆除原有氣浮循環(huán)泵,安裝微氣泡發(fā)生裝置及各配套設(shè)備,提升立式氣浮的處理效果并恢復(fù)其氣浮功能。
2.1.1 微氣泡發(fā)生裝置改造
將原噴射器拆除,改用微氣泡發(fā)生裝置制備溶氣水,改造后氣浮選器設(shè)備及工作流程見(jiàn)圖3。從氣浮選器出水區(qū)取適量水作為溶氣水的水源,設(shè)備撬外氣源增壓后引入氣體注入器,利用水流的高速切割機(jī)理生成高濃度的溶氣水,其中一部分氣體快速溶入水體中,而更多的過(guò)飽和游離氣體以細(xì)小氣泡形式存在,并隨水流帶入微氣泡配水腔,在導(dǎo)流裝置引流下,經(jīng)旋流穩(wěn)定后流入加速區(qū),旋流水流中的大氣泡被切割成細(xì)小的氣泡,水層中的細(xì)小氣泡在離心力的作用下向旋流中心移動(dòng),大氣泡在離心力和浮力作用下至排放口排出,經(jīng)多次切割后的微細(xì)氣泡均勻的分布于水體中,由進(jìn)水管道送入氣浮選器與含油來(lái)水接觸混合。
圖3 改造后氣浮選器工作流程
2.1.2 溶氣水制備系統(tǒng)改造
由于流程運(yùn)行過(guò)程中流量一直處于變化狀態(tài),因此為了達(dá)到處理的最佳效果,回流水量及溶氣量也應(yīng)處于動(dòng)態(tài)變化的狀態(tài)。為了實(shí)現(xiàn)這一目的,對(duì)溶氣水制備系統(tǒng)流程進(jìn)行如下改造。
1)合理調(diào)整進(jìn)氣量。在氣源處加入一PCV,首先保證進(jìn)氣壓力的穩(wěn)定性,其次在氣源管線上增加一FCV閥門,并將該閥門設(shè)置成3種調(diào)節(jié)狀態(tài)(人為輸入固定閥開度、設(shè)定固定流量閥門開度自動(dòng)調(diào)節(jié)、根據(jù)水量自動(dòng)折算需供氣量閥門自動(dòng)調(diào)節(jié)),在實(shí)際應(yīng)用中可根據(jù)實(shí)際流程情況自行改變調(diào)節(jié)方式,從而實(shí)現(xiàn)流程調(diào)節(jié)的人性化、自動(dòng)化。
2)合理調(diào)整氣浮循環(huán)泵回流水排量。為了在滿足流程工況的需求現(xiàn)場(chǎng)對(duì)回流水量進(jìn)行多次測(cè)試,當(dāng)進(jìn)水量在一定范圍內(nèi)波動(dòng)時(shí),調(diào)節(jié)氣浮循環(huán)泵排量在一固定值時(shí),能夠保證氣浮選器的處理效果,當(dāng)有流程調(diào)整導(dǎo)致氣浮選器入口水量變化較大時(shí),可根據(jù)已有測(cè)試結(jié)果手動(dòng)調(diào)節(jié)氣浮循環(huán)泵出口閥門開度。
2.1.3 氣源改造
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,使用天然氣作為氣源時(shí)施工簡(jiǎn)便且氣源供氣量充足并壓力穩(wěn)定,但使用天然氣時(shí)會(huì)伴隨有少量液態(tài)烴的存在,會(huì)造成加入溶氣水后反而水質(zhì)變差的情況。為了解決這一問(wèn)題,在現(xiàn)場(chǎng)改造過(guò)程中設(shè)計(jì)2種方案。
1)為了最大程度去除天然氣中存在的各種雜質(zhì)、污物、液態(tài)烴等,改造過(guò)程中在氣體入口前增加了氣體過(guò)濾器,用以去除氣體中的油滴、粉塵、管道銹渣等。
2)在改造過(guò)程中加入氮?dú)庖宦纷鳛閭溆脷庠?,?dāng)FPSO氮?dú)庥脩糨^少時(shí)可以選擇氮?dú)庾鳛槿軞鈿庠础?/p>
同時(shí)為保持氣浮選器在設(shè)定壓力下工作,罐體頂部設(shè)置欠壓補(bǔ)氣閥和過(guò)壓排氣閥,均為自力式調(diào)節(jié)閥。
2.1.4 氣浮選器內(nèi)部結(jié)構(gòu)改造
在收油區(qū)增加擋板加快收油效率,進(jìn)液管線上增加彎管使罐內(nèi)產(chǎn)生弱旋流,同時(shí)增加入口溶氣水釋放口和溶氣水釋放管,使同一平面內(nèi)釋放的微細(xì)氣泡均勻分布,出水區(qū)增加出水擋板建立清水區(qū)域,與出水口形成緩沖空間,同時(shí)將出水管路和回流水管路內(nèi)向延伸,使出水口位于清水區(qū)上層,避免與排污口干擾[5]。
氣浮選器相關(guān)工藝設(shè)備管線改造后,為了使氣浮選器達(dá)到最佳處理效果,結(jié)合微氣泡發(fā)生裝置設(shè)計(jì)原理,決定通過(guò)調(diào)整微氣泡發(fā)生裝置進(jìn)氣量、進(jìn)氣壓力,以及回流水比例(氣浮循環(huán)泵流量與氣浮選器處理水量之間的比值,其中氣浮選器處理水量基本為一定值)3個(gè)參數(shù)來(lái)觀察不同工況下氣浮選器出口水質(zhì)情況。
2.2.1 試驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總
在試驗(yàn)過(guò)程中,分別在不同工況條件下維持4 h,并每間隔1 h進(jìn)行取樣化驗(yàn)生產(chǎn)水中含油情況,含油越少說(shuō)明氣浮選器處理效果越好,最終取4 h化驗(yàn)結(jié)果平均值作為該工況條件下氣浮選器出口水質(zhì)進(jìn)行對(duì)比分析。
最終匯總得到表1。
2.2.2 試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析
通過(guò)對(duì)表1內(nèi)數(shù)據(jù)的匯總分析,將不同工況下氣浮選器出口水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果繪制成圖4。
表1 不同工況下氣浮選器出口水質(zhì)記錄表
圖4 不同工況下氣浮選器出口水質(zhì)監(jiān)測(cè)對(duì)比
由圖4可以明顯看出,隨著進(jìn)氣量的不斷增加,氣浮選器出口水中含油值逐漸降低,直到進(jìn)氣量達(dá)到8 m3/h后,氣浮選器處理效果達(dá)到最佳狀態(tài),當(dāng)進(jìn)氣量增加到9 m3/h后,氣浮選器出口水中含油值又再次升高。
通過(guò)分析溶氣水產(chǎn)生原理及現(xiàn)場(chǎng)取樣觀察微氣泡發(fā)生器出口溶氣水狀態(tài)可以對(duì)這一現(xiàn)象進(jìn)行解釋:當(dāng)進(jìn)氣量過(guò)低時(shí),大部分氣體都能夠通過(guò)旋流、剪切等作用在生產(chǎn)水中行成穩(wěn)定的微氣泡,但由于進(jìn)氣量的不足,會(huì)導(dǎo)致微氣泡的濃度偏低,不能將生產(chǎn)水中的所有懸浮物、微小顆粒等雜質(zhì)與微氣泡粘附上浮,因此雖然氣浮選出口水質(zhì)不能達(dá)到最佳狀態(tài);當(dāng)進(jìn)氣量過(guò)大時(shí),會(huì)導(dǎo)致微氣泡發(fā)生器中所形成的微氣泡濃度過(guò)大,在此部分溶氣水經(jīng)過(guò)管線進(jìn)入氣浮選器的過(guò)程中,增加了微氣泡間碰撞融合的幾率,從而使氣浮選器內(nèi)的微氣泡體積過(guò)大,相對(duì)應(yīng)的其比表面積減小,因此不能充分發(fā)揮其微氣泡的作用。
圖4表明,目前工況下最佳進(jìn)氣量為8 m3/h,但通過(guò)此圖很難看出回流水比例及進(jìn)氣壓力對(duì)氣浮選器出口水中含油的影響,因此,將進(jìn)氣量為8 m3/h的試驗(yàn)數(shù)據(jù)單獨(dú)抽出進(jìn)行作圖對(duì)比,見(jiàn)圖5。
圖5 不同進(jìn)氣壓力及回流水比例工況下氣浮選器出口水質(zhì)監(jiān)測(cè)對(duì)比
由圖5明顯看出,當(dāng)進(jìn)氣壓力為750 kPa時(shí),氣浮選器出口水質(zhì)最好,橫向?qū)Ρ群笥挚梢钥闯霎?dāng)回流水比例為0.9%時(shí)氣浮選器處理效果最佳。這主要時(shí)因?yàn)檫M(jìn)氣壓力過(guò)低時(shí),氣體不能夠與生產(chǎn)水進(jìn)行充分的混合,因此會(huì)影響微氣泡的形成,但當(dāng)進(jìn)氣壓力過(guò)高后,在微氣泡發(fā)生器內(nèi)所產(chǎn)生的旋流擠壓作用會(huì)更強(qiáng),從而影響微氣泡的穩(wěn)定存在;回流水的比例影響著微氣泡的濃度,當(dāng)回流水比例過(guò)低時(shí)會(huì)導(dǎo)致微氣泡發(fā)生器出口進(jìn)入氣浮選器內(nèi)的溶氣水總量過(guò)低,因此影響處理效果,當(dāng)回流水比例過(guò)高時(shí),由于微氣泡發(fā)生器裝置本身的容積限制,會(huì)導(dǎo)致溶氣水在微氣泡發(fā)生器內(nèi)的滯留時(shí)間變短,不能達(dá)到穩(wěn)定的溶氣水狀態(tài),因此也會(huì)影響微氣泡的穩(wěn)定存在。
2.2.3 最佳工況確定
通過(guò)上述分析可知,當(dāng)進(jìn)氣量為8 m3/h、進(jìn)氣壓力為750 kPa、回流水比例為0.9%時(shí)氣浮選器出口水中含水達(dá)到最低狀態(tài),氣浮選器處理效果最佳。
通過(guò)對(duì)氣浮選器溶氣水制備系統(tǒng)、氣源、氣浮選器內(nèi)部結(jié)構(gòu)等工藝設(shè)備的改造,恢復(fù)了氣浮選器的氣浮功能,增強(qiáng)了其生產(chǎn)水處理效果。同時(shí)在運(yùn)行過(guò)程中對(duì)不同工況下的氣浮選器處理效果進(jìn)行了測(cè)試試驗(yàn),最終得出其最佳運(yùn)行工況。氣浮選器的運(yùn)行狀況表明,改造后的溶氣水制備系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)良好,達(dá)到了其設(shè)計(jì)的溶氣狀態(tài),降低了下游生產(chǎn)水處理設(shè)備的壓力,保障了油田的注水水質(zhì)。所實(shí)施的設(shè)備改造內(nèi)容對(duì)其他類似生產(chǎn)水處理設(shè)備的升級(jí)改造有借鑒意義,在后續(xù)設(shè)備處理能力提升上,可繼續(xù)從溶氣水的制備效果上著手,進(jìn)一步研究溶氣水狀態(tài)對(duì)生產(chǎn)水處理效果的影響。