李貴吉,葉喻萍,杜春生
(1.大唐水電科學(xué)技術(shù)研究院有限公司,四川省成都市 610073;2.四川大唐國(guó)際甘孜水電開發(fā)有限公司,四川省康定市 626000)
某水電站共裝有6臺(tái)機(jī)組,其中,右岸安裝2臺(tái)單機(jī)容量25MW的混流式生態(tài)機(jī)組,額定水頭61m,額定轉(zhuǎn)速250r/min。水輪發(fā)電機(jī)組為懸式結(jié)構(gòu),推力軸承為可調(diào)整剛性支柱帶彈性托盤的分塊扇形瓦結(jié)構(gòu)機(jī)構(gòu),位于上機(jī)架上方;上導(dǎo)瓦共12塊,為抗重螺栓支撐結(jié)構(gòu),位于上機(jī)架內(nèi)部;下導(dǎo)瓦共12塊,為抗重螺栓支撐結(jié)構(gòu),位于下機(jī)架;水導(dǎo)瓦共8塊,為楔子塊結(jié)構(gòu)。上導(dǎo)、下導(dǎo)和水導(dǎo)軸瓦單邊設(shè)計(jì)間隙均為0.15~0.20mm。
近年來出現(xiàn)機(jī)組振擺超標(biāo)或突增的示例較多,引起機(jī)組振擺異常變化的因素一般包括機(jī)械因數(shù)、水力因素、電磁因素等,結(jié)合各自原因可以采用轉(zhuǎn)子配重[1-2]、磁極線圈匝間短路處理[1,8]、調(diào)整機(jī)組軸線和瓦間隙[3-4]、加固泄水錐[5]、改造瓦支撐結(jié)構(gòu)[6]、提高軸承體剛度[9]等方法進(jìn)行處理。本文根據(jù)該電站故障特點(diǎn),對(duì)造成此次水導(dǎo)擺度值突增的原因進(jìn)行分析,并采取了處理措施。
2017年4月13日,6號(hào)機(jī)組在帶23MW負(fù)荷運(yùn)行時(shí),發(fā)現(xiàn)機(jī)組水導(dǎo)+X和+Y方向擺度值報(bào)警,根據(jù)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示機(jī)組水導(dǎo)擺度突增大約3倍,從0.09mm增至0.36mm,增大幅度為0.27mm(見圖1),伴隨著上導(dǎo)和下導(dǎo)擺度也有所增加,下導(dǎo)增大幅度約為0.08mm(見圖2),上導(dǎo)增大幅度約0.05mm,較水導(dǎo)擺度增大值逐漸減小,擺度異常的時(shí)間范圍為4月13~17日。從圖1還可以看出,在4月1日和4月11日分別出現(xiàn)過一次擺度突增,增大幅度0.05~0.08mm,但很快又恢復(fù)正常。對(duì)比同型號(hào)的5號(hào)機(jī)組,在相同工況下,各部位振擺值卻無明顯變化。在6號(hào)機(jī)組停機(jī)前用百分表測(cè)量了水導(dǎo)軸承處擺度,百分表波動(dòng)范圍在0.35mm左右,與監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)基本吻合,同時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)油盆蓋與大軸間隙處有輕微摩擦痕跡,確定水導(dǎo)部位的擺度值確實(shí)出現(xiàn)了增大,并停機(jī)。
圖1 水導(dǎo)擺度監(jiān)測(cè)曲線Figure 1 Monitoring curve of water turbine guide bearing swing
圖2 下導(dǎo)擺度監(jiān)測(cè)曲線Figure 2 Monitoring curve of lower guide swing
表1為6號(hào)機(jī)組出現(xiàn)故障前后,同類型的兩臺(tái)機(jī)組擺度變化數(shù)據(jù)。根據(jù)表1可知,5號(hào)機(jī)組在兩個(gè)時(shí)間期間的擺度值基本沒變化,6號(hào)機(jī)組在兩個(gè)時(shí)間里的擺度值整體出現(xiàn)了很大變化,水導(dǎo)擺度出現(xiàn)了劇增,均超過了報(bào)警值(抱瓦總間隙的0.7倍)。從出現(xiàn)擺度增大前的數(shù)據(jù)可知,5號(hào)機(jī)組擺度數(shù)據(jù)比6號(hào)機(jī)組擺度數(shù)據(jù)更好,而6號(hào)機(jī)組此前的上導(dǎo)擺度值已經(jīng)超過設(shè)計(jì)報(bào)警值(210μm),說明6號(hào)機(jī)組的自身特性相對(duì)更差。
表1 出現(xiàn)故障前后擺度值Table 1 The swing value before and after malfunction 0.001mm
1.2.1 振擺裝置檢查
在出現(xiàn)異常后,采用測(cè)量設(shè)備對(duì)6號(hào)機(jī)組水導(dǎo)X向擺度進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)比對(duì),測(cè)量結(jié)果與在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)值相符,同時(shí)停機(jī)后檢查在線監(jiān)測(cè)傳感器安裝正常,無松動(dòng),間隙合適,排除測(cè)量裝置的原因。
1.2.2 轉(zhuǎn)輪及尾水管
影響機(jī)組振擺的水力因素有:轉(zhuǎn)輪葉片損壞、尾水管內(nèi)低頻渦帶,尾水管中頻、高頻壓力脈動(dòng),水輪機(jī)止漏環(huán)間隙不均,蝸殼、導(dǎo)葉、轉(zhuǎn)輪水流不均;壓力管道中水流脈動(dòng),水頭變化;負(fù)荷變化,水力不平衡引起的機(jī)組振擺變化首先體現(xiàn)在水導(dǎo)擺度的變化。查看運(yùn)行工況,6號(hào)機(jī)組出現(xiàn)擺度突增時(shí)的負(fù)荷為23MW,水頭為58m,機(jī)組在穩(wěn)定工況下運(yùn)行,無不利的渦帶影響?,F(xiàn)場(chǎng)查看尾水管處噪聲無異常,由于水力因素引起擺度增大的可能性較小。但由于無壓力脈動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),所有無法實(shí)時(shí)分析當(dāng)時(shí)的水力情況,只能通過振區(qū)試驗(yàn)資料推斷。
1.2.3 發(fā)電機(jī)檢查
磁拉力不平衡是影響機(jī)組穩(wěn)定性的重要因素之一,定轉(zhuǎn)子間隙的變化、磁極線圈短路等都可能引起磁拉力的變化。在停機(jī)后,檢修人員進(jìn)入風(fēng)洞對(duì)定轉(zhuǎn)子間隙進(jìn)行了測(cè)量,對(duì)磁極鍵焊縫和穿芯螺桿進(jìn)行了檢查,并未發(fā)現(xiàn)異常情況。由于此時(shí)故障還未排除,未開機(jī)進(jìn)行變勵(lì)磁試驗(yàn),初步判斷在發(fā)生水導(dǎo)擺度突變前后,發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)部件未出現(xiàn)異常變化,發(fā)電機(jī)磁拉力較之前未發(fā)生變化。
1.2.4 結(jié)構(gòu)受力部件檢查
現(xiàn)場(chǎng)對(duì)上機(jī)架、下機(jī)架及頂蓋連接螺栓和水導(dǎo)油槽座螺栓等結(jié)構(gòu)受力部件進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)水導(dǎo)油盆蓋內(nèi)圓迷宮環(huán)與大軸已經(jīng)有接觸磨損,出現(xiàn)毛刺,說明轉(zhuǎn)動(dòng)部件的擺度值超過了油盆蓋的設(shè)計(jì)間隙值。但未發(fā)現(xiàn)螺栓松動(dòng)和結(jié)構(gòu)件變形現(xiàn)象,排除固定部件松動(dòng)原因。
1.2.5 導(dǎo)瓦間隙檢查
(1)上導(dǎo)、下導(dǎo)瓦間隙檢查。上導(dǎo)及下導(dǎo)軸承在安裝時(shí)的抱瓦總間隙均為0.34mm,經(jīng)檢查,兩個(gè)部位的瓦間隙略有增大,見表2,并發(fā)現(xiàn)個(gè)別導(dǎo)軸承抗重螺栓有松動(dòng)現(xiàn)象。
表2 上導(dǎo)、下導(dǎo)瓦間隙變化值Table 2 Clearance change value of upper and lower guide bearing mm
(2)水導(dǎo)瓦間隙檢查。由于水導(dǎo)擺度最大值已經(jīng)接近水導(dǎo)瓦抱瓦總間隙,水導(dǎo)瓦間隙變化的可能性較大。4月18日對(duì)水導(dǎo)軸承進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)水導(dǎo)油位正常,瓦面和軸領(lǐng)處也無刮痕,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)水導(dǎo)瓦瓦背楔子塊的調(diào)整螺桿有上竄現(xiàn)象,楔子塊調(diào)整螺桿上部鎖定螺母與壓板間存在較大上竄量,如圖3所示。水導(dǎo)軸瓦調(diào)整螺桿上竄后,瓦背后的調(diào)整斜楔塊跟隨上移,導(dǎo)致水導(dǎo)瓦可偏離大軸移動(dòng),造成瓦間隙增大,表3是對(duì)各水導(dǎo)瓦上竄量的測(cè)量數(shù)據(jù),經(jīng)計(jì)算,上竄后導(dǎo)致的瓦間隙增大值與水導(dǎo)擺度增大值相符。判斷造成水導(dǎo)擺度增大的主要原因是水導(dǎo)調(diào)整螺桿上竄,導(dǎo)致瓦間隙增大,引起水導(dǎo)擺度增大。
圖3 螺桿上竄照片F(xiàn)igure 3 Photo of bolt go up
表3 水導(dǎo)瓦間隙變化值Table 3 Clearance change value of water turbine guide bearing mm
根據(jù)水導(dǎo)瓦檢查情況判斷導(dǎo)致機(jī)組擺度增大的主要原因?yàn)闄C(jī)械因素,下面從水導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)子不平衡兩個(gè)方面進(jìn)行分析。
根據(jù)制造廠家提供的水機(jī)軸承裝配圖(見圖4),水導(dǎo)瓦是通過斜楔裝配控制其間隙。斜楔裝配是由斜楔塊、調(diào)整螺桿、上部鎖定螺帽、壓板、固定螺栓等組成,通過兩顆固定螺栓固定在軸承體上。抗壓塊的右側(cè)鑲嵌在水導(dǎo)瓦背的圓柱槽里,抗壓塊本體的左側(cè)開有槽,槽底面與斜楔塊的斜面配合,斜楔塊可通過調(diào)整螺桿在抗壓塊的斜槽里上下調(diào)整,抗壓塊的斜槽可限制斜楔塊在圓周方向的移動(dòng)。斜楔裝配的上部鎖定螺帽可以限制斜楔塊向下移動(dòng),保證水導(dǎo)瓦間隙不變小,但斜楔裝配壓板的下平面與斜楔塊的上平面間調(diào)整螺桿無任何鎖定或限制裝置,斜楔在受垂直向上分力時(shí)可以向上移動(dòng),可移動(dòng)距離為壓板下平面與斜楔上平面的距離h。
圖4 原水導(dǎo)裝配圖Figure 4 Original water turbine guide bearing assembly drawing
根據(jù)圖紙,斜楔塊與水導(dǎo)瓦抗壓塊配合面坡度為2%,當(dāng)斜楔塊的斜面受到瓦背傳遞到徑向力F時(shí),可分解為垂直向上的分力Fy=0.02F(斜楔面坡度為2%),和水平分力Fx=0.98F。由于斜楔塊存在垂直向上移動(dòng)的自由距離h,當(dāng)垂直分力Fy大于斜楔塊本身的重力和摩擦力時(shí),將導(dǎo)致其向上移動(dòng)。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),在調(diào)整螺桿上部的兩個(gè)鎖定螺母與壓板相平時(shí)(斜楔到達(dá)下限時(shí)),瓦總間隙在0.38~0.39mm,與安裝間隙相同,說明上部鎖定螺母并未變動(dòng);再將調(diào)整螺桿往上提升時(shí)(斜楔到達(dá)上限時(shí)),測(cè)量計(jì)算瓦總間隙達(dá)到0.56~0.82mm。因此,在機(jī)組運(yùn)行時(shí),水導(dǎo)軸承斜楔存在上竄導(dǎo)致瓦間隙增大,擺度增大。
因此,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查和分析,可以確定水導(dǎo)軸承斜楔調(diào)整螺栓只有下行程限制,無上行程限制,其結(jié)構(gòu)存在設(shè)計(jì)缺陷是本次設(shè)備故障的主要原因。當(dāng)水導(dǎo)瓦徑向力增大到一定數(shù)值或在不利工況下導(dǎo)致軸瓦向上運(yùn)動(dòng),致使斜楔塊受到的向上合力大于零時(shí),斜楔塊存在向上的運(yùn)行的可能性,進(jìn)而使得軸瓦產(chǎn)生遠(yuǎn)離大軸的位移,造成水導(dǎo)瓦間隙增大,水導(dǎo)擺度增大。同時(shí),根據(jù)之前的運(yùn)行情況,水導(dǎo)軸承擺度一直很平穩(wěn),擺度增大是一個(gè)突變過程,可能由于短時(shí)間的不利工況導(dǎo)致水導(dǎo)瓦軸向力增大或出現(xiàn)抬機(jī)原因?qū)е螺S瓦向上運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致水導(dǎo)瓦間隙和擺度突然增大。
類比同型號(hào)的5號(hào)機(jī)組,在同工況下只有6號(hào)機(jī)組發(fā)生了水導(dǎo)斜楔上竄,瓦間隙增大的問題。5號(hào)機(jī)組與6號(hào)機(jī)組的引水及尾水流道均為對(duì)稱結(jié)構(gòu),可以排除流道原因。分析造成的內(nèi)部原因是該機(jī)組本身的特性綜合引起的,一方面可能由于機(jī)組大軸自然補(bǔ)氣失靈,導(dǎo)致水輪機(jī)真空度增大,出現(xiàn)抬機(jī),大軸帶動(dòng)水導(dǎo)瓦和斜楔上竄,當(dāng)水導(dǎo)瓦落下后斜楔未能落下,使得瓦間隙保持在增大的位置;另一方面,水力不平衡力及動(dòng)不平衡力占作用在導(dǎo)軸承上徑向力的絕大部分[7],機(jī)組運(yùn)行中由于機(jī)械或水力不平衡使得水輪機(jī)受到徑向力增大,傳遞到水導(dǎo)瓦后致使斜楔向上運(yùn)行。水導(dǎo)瓦擺度增大時(shí),該機(jī)組已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行10個(gè)月,期間機(jī)組未對(duì)水導(dǎo)軸承檢修,分析出現(xiàn)故障時(shí),至少6塊瓦(共8塊)已經(jīng)出現(xiàn)了瓦間隙增大問題,出現(xiàn)瓦間隙增大導(dǎo)致擺度增大可能是一個(gè)較長(zhǎng)積累的過程。
根據(jù)檢查中測(cè)量的上導(dǎo)和下導(dǎo)瓦間隙數(shù)據(jù),對(duì)超標(biāo)的瓦間隙進(jìn)行了調(diào)整。分析在事故出現(xiàn)前,上導(dǎo)擺度和下導(dǎo)擺度值已經(jīng)略大于報(bào)警值或接近報(bào)警值,按照設(shè)計(jì)值(單邊0.15~0.20mm)的低限進(jìn)行重新抱瓦,總間隙值0.30mm的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
3.2.1 處理前瓦間隙測(cè)量
首先在軸承座+X、-X、+Y、-Y四個(gè)方向架百分表,瓦間隙測(cè)量過程中保證大軸位置不變。將已上竄斜楔塊落到原安裝位置,即上部鎖定螺帽與壓板相平,此時(shí)測(cè)量斜楔上表面與上部墊板間的距離m,再將上部鎖定螺母拆除后,將斜楔往下敲,兩個(gè)瓦一組,直到瓦與大軸緊貼,觀察百分表讀數(shù)輕微變化時(shí)來回調(diào)整,此時(shí)再測(cè)量斜楔上表面與上部墊板間的距離n,則每塊瓦的總間隙a=(n-m)·k(k為斜楔坡度0.02)。按照此方法測(cè)量得到每個(gè)水導(dǎo)瓦的初始間隙,經(jīng)測(cè)量瓦總間隙均在0.38~0.39mm之間(設(shè)計(jì)總間隙為0.30~0.40mm),與安裝數(shù)據(jù)相符。
3.2.2 調(diào)整螺桿增加限位套筒和下部鎖定螺帽
根據(jù)以上分析,水導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)存在設(shè)計(jì)缺陷,采取在水平壓板下方與斜楔上表面間增加限位套筒和下部鎖定螺帽,防止斜楔塊向上移動(dòng)和螺桿轉(zhuǎn)動(dòng)。制作限位套筒前,先要測(cè)量斜楔塊在正常瓦間隙狀態(tài)下與水平墊板下表面的距離h,h值減去下部鎖定螺帽高度即為需要制作的限位套筒高度。在制作套筒時(shí),要保證套筒上下面加工精度,確保與水平墊板和下部的鎖定螺帽配合。改造后的水導(dǎo)軸承裝配圖如圖5所示。在調(diào)整過程中,首先對(duì)按照尺寸加工好(正偏差)的套筒進(jìn)行編號(hào),并在瓦座四個(gè)方向上架設(shè)百分表。安裝時(shí)將斜楔塊、下部鎖定螺帽、鎖定套筒和調(diào)整螺桿組裝完成后,輕輕敲擊調(diào)整螺桿將斜楔塊擠壓水導(dǎo)瓦貼緊大軸,測(cè)量此次套筒頂部與壓板底部間隙,驗(yàn)算對(duì)應(yīng)的瓦間隙是否與之前計(jì)算值一致,若有誤差,再對(duì)套筒進(jìn)行微加工。在全部軸承裝配件都安裝完成后,經(jīng)開機(jī)試運(yùn),機(jī)組在滿負(fù)荷時(shí)水導(dǎo)X向擺度82μm,Y向擺度76μm(見圖6),瓦溫最高38℃,其他各部位擺度和瓦溫均恢復(fù)正常。
圖5 增加套筒后結(jié)構(gòu)示意圖Figure 5 Structure diagram after adding sleeve
圖6 處理前后擺度值對(duì)比Figure 6 Comparison of swing value before and after treatment
為了進(jìn)一步分析故障原因,2018年擴(kuò)大型C級(jí)檢修時(shí)對(duì)6號(hào)機(jī)組進(jìn)行了盤車軸線檢查。該機(jī)組為懸式機(jī)組,推力軸承為剛性支柱,在調(diào)整好鏡板水平后,采用8等分點(diǎn)和固定上導(dǎo)的方法盤車。根據(jù)《水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范》(GB/T 8564)的規(guī)定[10],對(duì)于額定轉(zhuǎn)速250r/min的機(jī)組,下導(dǎo)處相對(duì)擺度小于0.03mm/m,水導(dǎo)相對(duì)擺度小于0.05mm/m。盤車結(jié)果如表4所示,由數(shù)據(jù)可知,盤車顯示相對(duì)擺度最大值為0.0159mm/m,滿足規(guī)范要求,判斷機(jī)組軸線未出現(xiàn)變化,不是引起機(jī)組擺度增大的原因。
為了提高機(jī)組穩(wěn)定性,從根源上消除或降低6號(hào)機(jī)組運(yùn)行時(shí)的不平衡力,在2019年機(jī)組檢修時(shí)進(jìn)行了動(dòng)平衡試驗(yàn),通過變轉(zhuǎn)速、變勵(lì)磁、動(dòng)平衡配重、變負(fù)荷試驗(yàn),對(duì)機(jī)組存在動(dòng)不平衡現(xiàn)象進(jìn)行了配重處理。
4.2.1 變轉(zhuǎn)速試驗(yàn)
變轉(zhuǎn)速試驗(yàn)是在不同轉(zhuǎn)速條件下,研究機(jī)組各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)和擺度的變化趨勢(shì)以及軸心軌跡,對(duì)軸心軌跡特征以及機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)部分的質(zhì)量平衡狀況做出評(píng)價(jià)。根據(jù)變轉(zhuǎn)速試驗(yàn)數(shù)據(jù)(見表5),在變轉(zhuǎn)速試驗(yàn)過程中,隨著機(jī)組轉(zhuǎn)速的增加,上機(jī)架振動(dòng)、定子振動(dòng)、下機(jī)架振動(dòng)、上導(dǎo)擺度和下導(dǎo)擺度幅值明顯增大,至空轉(zhuǎn)工況上導(dǎo)擺度幅值已經(jīng)超過規(guī)程要求的限定值,機(jī)組存在明顯的動(dòng)不平衡現(xiàn)象。
4.2.2 變勵(lì)磁試驗(yàn)
通過在不同勵(lì)磁電壓條件下,測(cè)量機(jī)組的振動(dòng)和擺度情況,根據(jù)振動(dòng)和擺度的變化趨勢(shì),對(duì)機(jī)組的電磁不平衡狀況以及對(duì)機(jī)組運(yùn)行的影響做出評(píng)價(jià)。根據(jù)變勵(lì)磁試驗(yàn)數(shù)據(jù)(見表5),隨著勵(lì)磁電壓的增加,各測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)幅值無明顯變化,均在規(guī)范允許范圍內(nèi),但上導(dǎo)擺度和下導(dǎo)擺度幅值明顯增大,至空載工況時(shí)上導(dǎo)擺度和下導(dǎo)擺度幅值已經(jīng)超過規(guī)程要求的限定值,說明機(jī)組存在電磁力不平衡現(xiàn)象。
表4 盤車數(shù)據(jù)Table 4 Turning data 0.01mm
表5 動(dòng)平衡試驗(yàn)通頻值Table 5 Pass value of dynamic balance test μm
續(xù)表
4.2.3 動(dòng)平衡配重
機(jī)組動(dòng)平衡試驗(yàn)在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子上端面共加配重約22kg。動(dòng)平衡試驗(yàn)后,機(jī)組上導(dǎo)擺度和下導(dǎo)擺度幅值明顯減小,且在規(guī)程要求的范圍內(nèi)。動(dòng)平衡試驗(yàn)數(shù)據(jù)(通頻峰峰值)見表5。
4.2.4 帶負(fù)荷試驗(yàn)
經(jīng)動(dòng)平衡配重處理后,進(jìn)行了機(jī)組帶負(fù)荷試驗(yàn),分別測(cè)量了在負(fù)荷2MW、18MW和22MW時(shí)的振動(dòng)和擺度值,帶負(fù)荷試驗(yàn)數(shù)據(jù)在規(guī)程要求的范圍內(nèi)。
經(jīng)過各方面分析,該機(jī)組出現(xiàn)水導(dǎo)擺度突增的主要原因是水導(dǎo)斜楔裝配結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)缺陷,導(dǎo)致機(jī)組在長(zhǎng)期運(yùn)行后,水導(dǎo)瓦間隙增大,造成水導(dǎo)擺度翻倍增長(zhǎng)和上、下導(dǎo)擺度的跟隨增長(zhǎng);其次,機(jī)組在投產(chǎn)后,轉(zhuǎn)子存在較大的質(zhì)量和電磁不平衡力,是此次設(shè)備故障的次要因素,而機(jī)組軸線未發(fā)生變化,軸線不是出現(xiàn)此設(shè)備故障的原因。但由于該機(jī)組未設(shè)置壓力脈動(dòng)和抬機(jī)量監(jiān)測(cè)點(diǎn),導(dǎo)致水導(dǎo)斜楔上竄過程中是否發(fā)生了機(jī)組抬機(jī)或水力振動(dòng)等問題無法確定,建議對(duì)于類似小型機(jī)組考慮增設(shè)類似參數(shù)的監(jiān)測(cè)點(diǎn)。
通過對(duì)水導(dǎo)斜楔裝配結(jié)構(gòu)的改造,在調(diào)整螺桿上增加了限位套筒的鎖定螺帽,限制水導(dǎo)瓦間隙的變化,技改后機(jī)組狀態(tài)得到恢復(fù)。同時(shí),對(duì)機(jī)組進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)部分受質(zhì)量不平衡和電磁力不平衡現(xiàn)象,經(jīng)對(duì)轉(zhuǎn)子配重后,機(jī)組上導(dǎo)擺度和下導(dǎo)擺度幅值明顯降低,在空轉(zhuǎn)、空載和帶負(fù)荷工況下,機(jī)組各部的振動(dòng)、擺度幅值均在規(guī)程要求的范圍內(nèi)。本文對(duì)于類似機(jī)組在運(yùn)行中出現(xiàn)擺度增大情況的檢查和處理具有一定的參考意義。