文/陳亞寧,吳曉萌,李瑞串,張海寧·長(zhǎng)城汽車股份有限公司技術(shù)中心,河北省汽車工程技術(shù)研究中心
多工位模具具備快速、高效的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),也是其被廣泛應(yīng)用的主要原因。托起塊是多工位模具的重要組成部分,托起塊能否正常工作不僅影響生產(chǎn)節(jié)拍,降低生產(chǎn)效率,還影響產(chǎn)品料邊精度。本文從托起塊結(jié)構(gòu)入手分析托起塊失效的原因并提出解決方案。
某車型后地板左右縱梁后段,為多工位模具。在生產(chǎn)過(guò)程中,托起塊頻繁出現(xiàn)松動(dòng)、卡滯及錯(cuò)位偏移等情況,造成制件工作位置偏移,導(dǎo)致料邊短缺,精度合格率不足85%,直接影響車身搭接精度,造成后地板左右縱梁后段焊接欠點(diǎn)、半點(diǎn),影響車身結(jié)構(gòu)強(qiáng)度?,F(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程中,為避免精度問(wèn)題發(fā)生,生產(chǎn)節(jié)拍降為15 次/min,影響生產(chǎn)效率。
針對(duì)托起塊松動(dòng)、卡滯及錯(cuò)位偏移等情況,應(yīng)從托起塊結(jié)構(gòu)入手分析問(wèn)題原因。
該模具托起塊采用分體式結(jié)構(gòu),如圖1 所示,中間為托塊本體,兩側(cè)分別一個(gè)推桿作為導(dǎo)向,推桿內(nèi)放置彈簧作為回程力源,本體與推桿采用一個(gè)M8 螺栓和一個(gè)φ6 銷釘連接。
圖1 托起塊
此托起塊結(jié)構(gòu)缺陷:(1)托起塊屬于活動(dòng)部件,18 次/min 的振動(dòng)頻率給推桿連接螺栓、銷釘帶來(lái)巨大的強(qiáng)度壓力,導(dǎo)致螺栓、銷釘松動(dòng)甚至斷裂(圖2)。(2)兩側(cè)推桿結(jié)構(gòu)導(dǎo)致托起塊承受兩個(gè)回程力,對(duì)導(dǎo)向的加工精度和配合精度要求較高,當(dāng)導(dǎo)向磨損增大或回程力源衰減不一致時(shí),極易造成托起塊無(wú)法頂起。
由于上述結(jié)構(gòu)缺陷,銷釘螺栓的松動(dòng)、斷裂,造成托塊與推桿連接松動(dòng)、錯(cuò)位,造成托起塊上精定位偏移,導(dǎo)致模具生產(chǎn)過(guò)程中制件無(wú)法放入精定位或托起塊帶動(dòng)制件錯(cuò)位而產(chǎn)生壓偏制件,產(chǎn)品料邊精度超差,如圖3 所示。
圖3 托起塊與推桿的松動(dòng)錯(cuò)位
首先變更托起塊的分體式結(jié)構(gòu);將托塊與推桿組合的形式改為托起塊導(dǎo)向一體式結(jié)構(gòu),避免出現(xiàn)連接螺栓、銷釘?shù)葐?wèn)題造成托起塊異常。
其次,調(diào)整托起塊力源位置;兩側(cè)推桿加彈簧的結(jié)構(gòu)造成托起塊兩側(cè)受回程力源,對(duì)托起塊的整體性和推桿導(dǎo)向精度及兩側(cè)力源一致性要求較高;因此需要調(diào)整力源位置,將受力點(diǎn)由兩側(cè)向托起塊中部調(diào)整,對(duì)應(yīng)的導(dǎo)向位置同步向托起塊中部調(diào)整,提高導(dǎo)向受力一致性,保證托起塊頂起的一致性。
然后,改變力源種類;螺旋彈簧的彈力衰減速度快,且衰減不同步,造成托起塊回程力不一致而工作姿態(tài)異常;將螺旋彈簧變更為氮?dú)鈴椈?,在穩(wěn)定性方面,氮?dú)鈴椈奢^螺旋彈簧更具備優(yōu)勢(shì),并且具備更大的回程力。
最后,變更托起塊壓板類型,氮?dú)鈴椈删邆涓蟮幕爻塘?,也造成托起塊回程時(shí)對(duì)壓板的沖擊力增大,因此需要提升壓板的強(qiáng)度,保證壓板可承受托起塊高頻次、大力度沖擊,如圖4 所示。
圖4 變更后的托起塊
依據(jù)最新的托起塊結(jié)構(gòu)對(duì)模具進(jìn)行加工改造,如圖5 所示。
圖5 改造完成的托起塊
改善后,托起塊無(wú)法頂起、螺栓銷釘松動(dòng)斷裂的情況消除,多工位18 次/min 的沖壓頻次下托起塊工作狀態(tài)穩(wěn)定無(wú)異常,產(chǎn)品精度由85%提升至90%以上。
基于上述方案改造后,后地板左右縱梁后段模具的托起塊卡滯錯(cuò)位、精度不合格及生產(chǎn)節(jié)拍低等問(wèn)題雖然得到解決,但是,在觀測(cè)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),該模具仍然存在隱患。
開篇我們提到,從托起塊的結(jié)構(gòu)入手分析解決問(wèn)題,雖然得到了預(yù)期的效果,但是,只考慮了托起塊本身的結(jié)構(gòu),難免受局限,導(dǎo)致仍然存在隱患未消除。
如圖6 所示,后地板左右縱梁后段為左右件,左右件分離前,中間連接部分較窄,強(qiáng)度較弱,導(dǎo)致工作過(guò)程中,制件產(chǎn)生上下顫動(dòng),雖然還未對(duì)產(chǎn)品的精度和生產(chǎn)效率帶來(lái)影響,但是依然是一個(gè)較大的隱患。因此,我們立足模具整體結(jié)構(gòu),進(jìn)行分析研究,探索整改方案。
圖6 模具存在隱患
如圖7 所示,模具左右兩側(cè)設(shè)置托起塊,用于支撐左右制件,但由于左右件連接處薄弱,強(qiáng)度不足,導(dǎo)致左右件中部在生產(chǎn)振動(dòng)和自身重力作用下上下顫動(dòng),形成模具隱患。
圖7 制件顫動(dòng)分析
針對(duì)上述情況,可選擇在左右件連接處增加一處托起塊,配合左右兩個(gè)托起塊工作,彌補(bǔ)左右件連接處薄弱、強(qiáng)度不足問(wèn)題;搭配托起塊上的強(qiáng)磁,保證制件在生產(chǎn)過(guò)程中顫動(dòng)量最小。
本文是一個(gè)典型的在實(shí)際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)前期設(shè)計(jì)缺陷而進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)的案例,無(wú)數(shù)個(gè)類似案例的積累,無(wú)數(shù)次設(shè)計(jì)優(yōu)化升級(jí),需要上下游緊密的配合。而任何一個(gè)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)步并非一蹴而就,設(shè)計(jì)開發(fā)→生產(chǎn)制造→應(yīng)用驗(yàn)證→用戶反饋→設(shè)計(jì)優(yōu)化,往往都遵循這樣一個(gè)閉環(huán)。