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螯合樹脂塔再生廢水綜合利用

2021-07-02 06:36:28張保莊
氯堿工業(yè) 2021年12期
關(guān)鍵詞:耗量母液酸洗

張保莊

(河北冀衡化學股份有限公司,河北 衡水 053000)

1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

河北冀衡化學股份有限公司現(xiàn)有離子膜法燒堿裝置3套,總生產(chǎn)能力24萬t/a(1期6萬t/a,2期3萬t/a,3期15萬t/a)。二次鹽水精制工序有3套螯合樹脂塔(分別對應(yīng)3套電解裝置),樹脂塔再生過程中酸性廢水的處置方法是:酸性廢水進入廢水池,再由廢水池輸送至陽極液排放槽,最后進入脫氯塔脫氯后用于化鹽。由于樹脂塔再生產(chǎn)生的酸性廢水中含有大量的鈣、鎂、鍶等金屬陽離子,這部分廢水始終在鹽水系統(tǒng)中循環(huán),這些離子不斷積累,最終影響鹽水的質(zhì)量,并產(chǎn)生以下影響。

(1)該酸性廢水含酸量較低,并且酸濃度得不到保障,濃度變化較大,pH值波動較大,脫氯系統(tǒng)指標控制非常不穩(wěn)定,DCS報警比較頻繁,操作難度較大。

(2)酸性廢水中含有大量的金屬陽離子,跟隨脫氯鹽水進入一次鹽水化鹽工序,再到二次鹽水樹脂塔內(nèi),增加了樹脂塔負擔,從而縮短了樹脂塔運行時間,增加再生次數(shù),甚至影響電解系統(tǒng)。再生次數(shù)的增加造成了水、鹽酸、氫氧化鈉的浪費。

2 廢水回用的改造

2.1 廢水回用的改造思路

經(jīng)過分析,將樹脂塔酸性廢水用于消毒劑生產(chǎn)裝置母液吹除工序。消毒劑產(chǎn)品為三氯異氰尿酸,生產(chǎn)工藝大致是:氰尿酸與燒堿反應(yīng)生成氰尿酸三鈉鹽,過濾后打入氯化合成罐,經(jīng)過氯化反應(yīng)生成三氯異氰尿酸,離心脫水生成母液和三氯異氰尿酸濕品,三氯異氰尿酸濕品經(jīng)過烘干即可得到成品三氯異氰尿酸粉劑;消毒劑生產(chǎn)的漿液通過離心機后,產(chǎn)生的母液經(jīng)混合罐加入鹽酸混合后(pH值控制≤1),進入吹除塔吹除脫氯;吹除后的氯氣經(jīng)負壓管道引入合成吸收處理,脫氯后的母液進入中和槽、調(diào)整罐,同時加入稀堿溶液調(diào)整pH值,使中和槽及調(diào)整罐pH值保持在8~9之間[1-4]。酸性水輸送至消毒劑工序,既減少消毒劑工序的用酸量,又消除了部分含有雜質(zhì)的廢水,提高了鹽水質(zhì)量,從而延長了樹脂塔的運行時間,形成了良性循環(huán)。

改造情況:首先將酸性廢水按時間段排入廢水池進行收集,然后通過泵和管道送至消毒劑母液崗位酸罐進行存儲,并通過泵將酸性廢水打入高位槽與母液混合均勻溢流入母液吹除塔。吹除后的母液進入MVR系統(tǒng)蒸發(fā)除鹽,酸性廢水對消毒劑產(chǎn)品無任何影響。

2.2 樹脂塔酸性廢水取水時間的確定

2.2.1 樹脂塔再生步驟

樹脂塔再生過程包括水洗、反洗、酸洗、水洗、堿洗、鹽水置換等步驟。

水洗:將樹脂塔內(nèi)的鹽水置換徹底,以方便再生和后序的操作。

反洗:將一次鹽水來的不溶物、顆粒較小的碎樹脂及雜物等反沖出樹脂塔。如反洗不徹底就會使樹脂塔內(nèi)壓力增大,壓力越大樹脂越易破碎,從而造成惡性循環(huán)。

酸洗:將樹脂內(nèi)吸附的Ca2+、Mg2+、Si2+、Fe3+等金屬離子置換出來,使樹脂變?yōu)镠+型樹脂,酸洗時酸質(zhì)量分數(shù)控制在5%。

水洗2:置換樹脂塔內(nèi)的酸。

堿洗:約32%的燒堿與純水按比例混合,配制成4%的稀堿溶液;使樹脂重新轉(zhuǎn)化成Na+型,循環(huán)使用。

水洗3:將堿置換徹底,出水pH值為7~8時,置換結(jié)束。

待機1:等待鹽水置換。

鹽水置換:將樹脂塔內(nèi)純水置換為鹽水,方便切塔。

待機2:樹脂充分沉降,等待切塔。

2.2.2 取水時間的確定

為了能將廢水中含有較多金屬二價離子的廢水排出,又能保證母液使用酸性水濃度,在樹脂塔酸洗、水洗階段,不斷取樣分析,得出實際取水時機。

試驗數(shù)據(jù)如表1所示。

表1 試驗數(shù)據(jù)

表1是第3期樹脂塔再生酸洗、水洗取樣分析數(shù)據(jù),根據(jù)該數(shù)據(jù)確定取水時間段為酸洗100 min(酸洗共120 min)到水洗40 min,水量為17.5 m3。

用同樣方法確定第2期樹脂塔取水時間段為酸洗40 min(酸洗共80 min)到水洗20 min,水量為5.5 m3;第1期樹脂塔取水時間段為酸洗70 min(酸洗共90 min)到水洗40 min,水量為7 m3。

3 樹脂塔酸性廢水回用后效果

3.1 鹽水質(zhì)量

3.1.1 一次鹽水

由于將含有鈣、鎂、鍶等雜質(zhì)的酸性廢水送到消毒劑生產(chǎn)工序,相應(yīng)地減少了返回鹽水工序的雜質(zhì)含量,因此,鹽水質(zhì)量得到了提高。表2是樹脂塔酸性廢水回用至消毒劑工序前后一次鹽水質(zhì)量的檢測結(jié)果。

從表2可以看出:樹脂塔酸性廢水回用至消毒劑生產(chǎn)工序后,一次鹽水中鈣、鎂、鍶含量明顯降低,大大改善了鹽水質(zhì)量,保證了電解系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

表2 樹脂塔酸性廢水回用至消毒劑工序前后一次鹽水質(zhì)量對比

3.1.2 二次鹽水

由于鹽水質(zhì)量得到了提高,相應(yīng)延長了樹脂塔運行周期,樹脂塔運行周期延長后二次精鹽水部分分析數(shù)據(jù)如表3所示。由表3可以看出,二次鹽水符合進槽質(zhì)量要求。

表3 二次鹽水分析數(shù)據(jù)

3.2 經(jīng)濟效益分析

3.2.1 計算依據(jù)

32%燒堿,密度1.34 g/cm3,價格500元/t;31%高純鹽酸,密度1.15 g/cm3,價格150元/t;純水價格12元/t;動力電價格0.5元/(kW·h)。

3.2.2 樹脂塔再生一次的費用

(1)2期3萬t/a裝置樹脂塔再生一次費用。

32%燒堿耗量1.825 m3(1.1 t),則費用550元;31%鹽酸耗量1.27 m3(1.46 t),則費用為219元;純水耗量57.08 m3(57.08 t),則費用684.96 元;耗電30 kW·h,則費用為15元。合計費用1 468.96元。

(2)2期6萬t/a樹脂塔再生一次的費用。

32%燒堿耗量1.02 m3(1.37 t),費用685元;31%鹽酸耗量0.94 m3(1.08 t),費用162元;純水耗量71.3 m3(71.3 t),費用855.60 元;耗電量40 kW·h,費用20元。合計費用1 722.60 元。

(3)3期15萬t/a樹脂塔再生一次的費用。

32%燒堿耗量3.90 m3(5.226 t),費用2 613元;31%鹽酸耗量6.00 m3(6.90 t),費用1 035.00 元;純水耗量263.00 m3(12.00 t),費用3 156.00元;耗電量60.00 kW·h,費用30元。合計6 834元。

3套系統(tǒng)樹脂塔再生一次費用合計:

1 468.96+1 722.6+6 834=10 025.56(元)。

樹脂塔運行時間由24 h延長至32 h后,每月少再生7.5次,則每月節(jié)省費用:

10 025.56×7.5=75 191.7(元)。

每年節(jié)省費用:

75 191.7×12=902 300.4(元)。

總之,樹脂塔再生酸性廢水回用到消毒劑三氯異氰酸生產(chǎn)裝置后,鹽水質(zhì)量得到了顯著的提高,延長了樹脂塔運行時間,減少了樹脂塔再生次數(shù),取得了良好的經(jīng)濟效益。

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