代顯鋒 曾凡新 李 凱 曹 杰 張 磊
(成都航利(集團)實業(yè)有限公司,彭州 611900)
由于該作動筒可以很好地模擬飛機在加力飛行時加力噴口調(diào)節(jié)器的工作狀態(tài),現(xiàn)被用于某型渦扇航空發(fā)動機加力噴口調(diào)節(jié)器維修后的性能測試。該作動筒長期在高壓、高頻次的往復運動中極易造成模擬作動筒缸體內(nèi)腔和活塞的機械磨損,造成模擬作動筒泄漏。模擬作動筒一旦泄露就需要維修,而原有維修方式為直接更換磨損件。由于模擬作動筒通過整件精加工而成,加工周期約為3個月,單價約2萬/套(缸體每套的成本約為9 800元/套),若直接報廢,一方面可能影響生產(chǎn)進度,另一方面還會大大增加設備的維護成本,造成不必要的資源浪費。因此,有必要進行修復再利用,以減少時間成本和經(jīng)濟成本。
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),由于模擬作動筒技術(shù)精度高、制造難度大[1],一般都是缸體局部損壞或磨損,主體損壞、損傷并不嚴重,為其再制造修復利用提供了條件?,F(xiàn)已有很多相關(guān)報道,如劉月輝[2]和薛鵬[3]采用焊接技術(shù)實現(xiàn)了對大功率汽輪機缸體的裂紋修復;鄭旭[4]利用激光熔覆焊接技術(shù)實現(xiàn)了對拖拉機發(fā)動機缸體的修復;楊生明[5]采用電弧冷焊工藝實現(xiàn)了對汽車發(fā)動機缸體的修復。雖然上述技術(shù)修復性能好,但成本較高,工藝復雜,因此不適用于模擬作動筒。馮春曉[6]利用電刷鍍修復技術(shù),實現(xiàn)了對飛機起落架作動筒活塞桿的修復;葛文軍[7]和夏丹[8]利用摩擦電噴鍍修復工藝和電刷鍍修復工藝,實現(xiàn)了對飛機作動筒活塞桿和襟翼作動筒活塞的修復。該工藝不僅簡單,方便迅速,成本較低,且質(zhì)量較好,完全能滿足要求。因此,本文將采用電鍍技術(shù)實現(xiàn)對模擬作動筒磨損缸體的修復。
修復模擬作動筒缸體內(nèi)腔(如圖1所示)后,不能改變缸體內(nèi)腔尺寸及其與端面之間的形位公差。在修復裝配完加調(diào)模擬作動筒(如圖2所示)后,依次向腔Ⅰ供27.5 MPa燃油,腔Ⅱ供27.5 MPa燃油,腔Ⅲ供12.5 MPa燃油,且模擬作動筒各接合面及活塞處無泄漏。
圖1 模擬作動筒缸體示意圖
圖2 模擬作動筒示意圖
通過改變模擬作動筒活塞桿上O型密封圈的安裝方式,以延長作動筒內(nèi)密封件的使用壽命。原活塞桿上的O型密封圈直接安裝在活塞上的金屬槽內(nèi),如圖3(a)所示?;钊谕鶑瓦\動過程中,O型密封圈受力變形,擠壓到金屬槽內(nèi)兩側(cè)。運動過程中,極易將O型密封圈剪傷。
圖3 塞上密封圈安裝示意圖
改制時,按GB/T 3452.3—2005標準。當液壓作動筒輸入的交替壓強P>10 MPa時,對液壓活塞桿上動密封O型密封圈的安裝要求和對模擬作動筒活塞桿上O型密封圈的安裝方式進行改進,如圖3(b)所示。在O型密封圈安裝槽兩側(cè)增加聚四氟乙烯軟墊,活塞在往復運動過程中,避免O型密封圈直接與金屬槽接觸,從而減少O型密封圈的磨損。
通過對已磨損的模擬作動筒缸體進行磨削、除應力、鍍硬鉻、精磨的工藝修復過程,可達到模擬作動筒的使用要求,從而還原模擬作動筒性能。鍍硬鉻是一種傳統(tǒng)的表面電鍍技術(shù),主要用于提高零件表面的硬度、摩擦面的耐磨性和磨損零件的修復。鍍鉻層具有較高的耐熱性(500 ℃以上才開始氧化,700 ℃以上才降低硬度)、硬度高、耐磨性好,能防止水汽的腐蝕,成本低,滿足磨損模擬作動筒缸體修復要求。因此,該項目擬選擇鍍硬鉻技術(shù)對已磨損的模擬作動筒缸體進行修復,修復工藝流程為“磨削磨損缸體內(nèi)腔→消除缸體應力→對缸體內(nèi)腔鍍硬鉻→精磨缸體內(nèi)腔”。
2.2.1 磨損模擬作動筒缸體內(nèi)腔磨削
依據(jù)工廠“電鍍鉻:Q/35X J3.59—2008”中5.1.3的要求,鍍鉻層厚度不應超過0.15 mm。因此,需對磨損后的模擬作動筒缸體內(nèi)腔(如圖4所示)進行磨削。磨削時,將內(nèi)腔尺寸Ф120+0.035mm磨削至Ф120+0.1+0.10035mm,保證內(nèi)腔中心線對端面的跳動不超過0.08 mm。磨削處的粗糙度Ra不低于1.6 μm。同時,以內(nèi)腔中心線為基準,磨削作動筒外壁至Ф142.5 mm,保證磨削后的外壁與內(nèi)腔的同軸度不超過0.01 mm,如圖5所示。
圖4 缸體內(nèi)腔劃痕
圖5 磨削后的模擬作動筒缸體示意圖
外壁磨削后的強度校核為[8]:
式中:δ為作動筒缸體壁厚,單位為m;δ0為作動筒缸體壁厚最小值,單位為m;σp為作動筒缸體材料許用應力,單位為MPa。
式中:σb為作動筒缸體材料抗拉強度,單位為MPa;n為安全系數(shù),通常n=5;D為作動筒缸體內(nèi)徑,單位為m;Pmax為作動筒缸體最高工作壓強,單位為MPa。
故:
又因為δ=11.25>9.8,作動筒缸體材料為40Cr,故σb≥1 000 MPa。所以,磨削后作動筒缸體壁厚強度滿足使用要求。
2.2.2 消除磨削后缸體的內(nèi)應力
將磨削后的作動筒缸體放入260 ℃的烘箱內(nèi),保溫不少于4 h,以消除加工時產(chǎn)生的內(nèi)應力。依據(jù)工廠“電鍍鉻:Q/35X J3.59—2008”中表1的要求,鍍鉻前進行了磨削、拋光等機械加工的鋼制修理件,需進行消除應力處理。由于模擬作動筒缸體選用的材料是40Cr,故將磨削后的作動筒缸體放入260 ℃的烘箱內(nèi),保溫不少于4 h,以消除加工時產(chǎn)生的內(nèi)應力。
表1 機械加工應力熱處理要求
2.2.3 對缸體內(nèi)腔鍍硬鉻
2.2.4 精磨鍍硬鉻后的作動筒缸體內(nèi)腔
作動筒缸體內(nèi)腔鍍硬鉻后,以作動筒外壁精磨后的兩處Ф142.5 mm外圓找正,對作動筒缸體內(nèi)腔進行精磨,確保磨削后內(nèi)腔尺寸為Ф120+0.035mm,同時保證內(nèi)腔中心線對端面的跳動不超過0.08 mm,磨削處的粗糙度Ra不低于0.4 μm,具體要求見圖6。
圖6 缸體內(nèi)腔精磨要求
最后,根據(jù)圖樣尺寸要求,修配模擬作動筒,補齊遺失的膠件及螺釘,如圖7所示。
圖7 修配好的模擬作動筒
一方面,將修復后的模擬作動筒安裝到噴加調(diào)性能試驗器上進行試驗,結(jié)果作動筒動作靈活,各結(jié)合面無滲漏現(xiàn)象。另一方面,將模擬作動筒連接到加調(diào)產(chǎn)品上按工藝要求試驗,結(jié)果作動筒動作靈活,各結(jié)合面無滲漏現(xiàn)象,滿足產(chǎn)品試驗要求。
該修復工藝一方面通過改變模擬作動筒活塞桿上O型密封圈的安裝方式,延長作動筒內(nèi)密封件的使用壽命。另一方面,通過對已磨損的模擬作動筒缸體進行磨削、除應力、鍍硬鉻、精磨的工藝修復過程,還原了模擬作動筒的性能。