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淺談燃煤電廠空預器堵塞原因及控制措施

2021-07-04 04:31曲飛雨付曉晨
廣州化工 2021年12期
關鍵詞:預器吹灰壓差

曲飛雨,付曉晨

(1 滄州華潤熱電有限公司,河北 滄州 061000;2 滄州建投工程管理有限責任公司,河北 滄州 061000)

空預器是提高鍋爐熱交換性能,減少熱量損耗的一種表面式換熱器。隨著我國煙氣節(jié)能減排工作的不斷深入實施,SCR煙氣脫硝在燃煤電廠中得到廣泛應用[1-3],自SCR煙氣脫硝投運以來,空預器壓差出現(xiàn)增大趨勢,尤其是超低排放以來空預器壓差增大更為明顯,引起燃煤機組風煙系統(tǒng)阻力增大,造成引起風機耗電增加、喘振失速等問題,甚至難以保證機組安全可靠運行。

1 SCR脫硝原理

SCR煙氣脫硝是指煙氣中NOX在催化劑作用被還原為對環(huán)境友好的N2和H2O[4-5]。目前我國典型SCR煙氣脫硝還原劑為NH3,下面以NH3做還原劑為例介紹SCR煙氣脫硝反應原理,其主要反應如下:

由于原煤中含有不同程度的硫分,燃煤鍋爐尾部煙氣中含有或多或少的SO2,而SCR脫硝催化劑中活性成分V2O5對SO2的氧化具有一定的催化作用,其反應機理如下:

2 空預器堵塞原因

2.1 入爐煤含硫量高

目前,部分火電廠由于地理位置限制或降低運行經(jīng)濟成本,機組運行時入爐煤煤種遠遠偏離設計煤種,煙氣中生成的SO3與水蒸汽生成硫酸蒸汽,而硫酸蒸汽導致煙氣酸露點升高,故入爐煤含硫量高必然導致煙氣酸露點升高,當酸露點高于排煙溫度時必然導致空預器冷端換熱元件結(jié)露,嚴重時造成空預器換熱元件腐蝕,在空預器出口形成硫酸氫氨,沉積在換熱元件表面,逐步阻塞空預器,增加煙風系統(tǒng)阻力。

2.2 氨逃逸量大

目前,脫硝系統(tǒng)出口煙氣氮氧化物多為單點取樣,鍋爐燃燒具有多樣性脫硝反應器內(nèi)部流場不均,且機組為適應調(diào)度計劃負荷,均投入AGC進行自動調(diào)節(jié),對鍋爐燃燒及煙氣流暢分布帶來更大的不確定性,導致脫硝系統(tǒng)運行參數(shù)偏離設計值,造成噴氨量增加,氨逃逸量也隨之變大。另外,機組運行中催化劑活性亦會逐步衰減或發(fā)生堵灰,同樣會增加氨逃逸量。在空預器冷端換熱元件區(qū)域,逃逸的NH3極易與煙氣中SO3反應生成硫酸銨和硫酸氫氨,與此同時,冬季環(huán)境溫度較低,機組運行中排煙溫度有所降低,更接近硫酸氫氨露點,極易發(fā)生硫酸氫氨凝結(jié)現(xiàn)象,導致空預器堵塞。

2.3 吹灰蒸汽過熱度不夠

空預器阻塞現(xiàn)象在燃煤電廠普遍存在,為此空預器冷、熱段均采用蒸汽吹灰方式預防其堵塞。據(jù)統(tǒng)計,吹灰蒸汽過熱度保持在111~130 ℃之間,吹灰效果良好[7]。然而,當吹灰器疏水不暢通、提升閥調(diào)節(jié)不當、槍管漏氣等任何部件故障時,都會導致吹灰蒸汽參數(shù)不滿足設計要求,便無法保證吹灰效果,尤其當蒸汽帶水時,不但會導致?lián)Q熱元件表面積灰,還會造成不同程度的腐蝕,最終導致空預器阻塞。

2.4 換熱元件金屬壁溫低

為提高熱效率降低排煙溫度,導致空預器換熱元件金屬表面溫度降低,致使換熱元件金屬表面冷凝液增加,加速飛灰在表面黏附結(jié)垢速率[8],日積月累將換熱元件通道阻塞,最終空預器阻力增加。

3 空預器堵塞危害

空預器堵塞,直接引起空預器各分倉進出口壓差升高,風煙系統(tǒng)阻力增加,導致風機電流增大,將會導致引風機電耗上升且極易引發(fā)引風機失速;換熱元件表面結(jié)垢導致空預器換熱效率大幅降低,空預器熱一、二次風溫降低,排煙溫度升高,鍋爐效率呈現(xiàn)下降趨勢,機組運行經(jīng)濟性下降;由于空預器換熱元件表面垢漬腐蝕,使空預器換熱元件使用壽命縮短;空預器堵塞不均勻時,易引起風煙系統(tǒng)阻力波動,嚴重時可引起一、二次風壓及爐膛負壓大幅度波動,嚴重影響機組運行可靠性。

4 控制措施

4.1 運行調(diào)整

加強媒質(zhì)控制,合理調(diào)整入爐煤摻配比,確保鍋爐低氮燃燒穩(wěn)定運行,嚴格控制脫硝系統(tǒng)入口氮氧化物濃度在合理范圍之內(nèi)。機組運行中加強空預器吹灰運行調(diào)整,通常空預器吹灰蒸汽壓力為1.8~2.0 MPa,根據(jù)空預器運行參數(shù)合理控制其吹灰壓力及頻次,必要時提高空預器吹灰壓力至2.5 MPa。

4.2 流場優(yōu)化

隨著燃煤電廠深度減排實施,因脫硝系統(tǒng)流場分布不均、煙氣氮氧化物測點布置不合理,引起的噴氨量增加,最終導致氨逃逸量升高空預器阻塞情況日益凸顯。通過對脫硝系統(tǒng)流場優(yōu)化,即分區(qū)動態(tài)巡測控制調(diào)整改造,實現(xiàn)脫硝煙氣全斷面在線監(jiān)測,實時監(jiān)測各分區(qū)出口煙氣氮氧化物濃度,預設合理的濃度偏差,當分區(qū)濃度偏差增大時,根據(jù)偏差情況自動調(diào)整該分區(qū)噴氨系統(tǒng)調(diào)節(jié)門,實時控制噴氨量,調(diào)節(jié)分區(qū)出口氮氧化物濃度,實現(xiàn)脫硝系統(tǒng)全端面精準噴氨,有效控制氨逃逸量,降低空預器阻塞率。

4.3 空預器單側(cè)升溫

硫酸氫銨氣化溫度約為150~230 ℃,空預器內(nèi)部構(gòu)件通常為碳鋼,其受熱變形溫度約為420 ℃,而陶瓷換熱元件爆磁溫度大于300 ℃,將排煙溫度升至200~230 ℃不會對空預器內(nèi)部構(gòu)件造成任何影響,故可利用其承受溫差大特點進行空預器單側(cè)升溫,將硫酸氫氨氣化以此緩解空預器堵塞。

1.2.2 問卷調(diào)查 采用護士工作滿意度量表(中文版)[2],包含15個項目的Likert量表,答案分為5個級別,即“非常不滿意、不滿意、一般、滿意和非常滿意”,分別按1~5分計分,得分越高表示滿意度越高。該量表的信度(Cronbach’α系數(shù))為0.88。每次應急人力調(diào)配后1周,由護理部科研成員對相關科室護士講解測試目的后填寫問卷,并當場收回。共發(fā)出問卷171份,回收問卷171份,回收率100%。

4.4 在線高壓水沖洗

高壓水射流具有射流集中、剪切力大的特點,對換熱元件金屬表面結(jié)垢具有良好的清潔效果,且高壓水射流速度較蒸汽流速偏小,其對換熱元件的損壞小于蒸汽損壞程度,因此可在空預器冷端安裝在線沖洗小車軌道或安裝在線高壓水系統(tǒng),在空預器堵塞時機組運行中進行高壓水沖洗。

5 案例分析

5.1 空預器堵塞現(xiàn)象

某2×330 MW燃煤電廠#1爐1A、1B空預器堵塞,運行中空預器煙氣側(cè)進出口壓差明顯升高且波動幅度變大,一次風側(cè)進出口壓差升高,引風機電流增大,空預器換熱效果下降、排煙溫度上升,期間發(fā)生一次引風機失速。

5.2 空預器堵塞處理

結(jié)合機組運行參數(shù)進行研討分析,確認原因為硫酸氫氨結(jié)露引起空預器堵塞,決定實施在線高壓水沖洗。

5.2.1 在線沖洗方案

(1)制作一個方形軌道、架設高壓水槍的四輪式?jīng)_洗車和一根拉動沖洗車的拉桿,設備組合體大小需與空預器冷端人孔門配套。

(2)把軌道和沖洗車放到支架上,打開空預器本體冷端人孔門,用細竹竿測量沖洗水槍安裝高度,隨后安裝支架及沖洗軌道,軌道安裝后要把高壓水槍及拉桿放置在軌道中的沖洗車上,再把軌道尾部固定在空預器外部鋼梁上。

(3)軌道架設完畢后開始沖洗時要從空預器換熱元件外端逐步向內(nèi)進行沖洗,沖洗時要根據(jù)空預器轉(zhuǎn)速和高壓水槍的穿透力來控制沖洗時間和沖洗車拉動距離,每沖完約0.5 m,調(diào)整一次沖洗時間。

(4)沖洗水泵出口壓力設置為50 MPa,沖洗流量約為40 L/min,水源選用自來水,防止換熱元件腐蝕。

5.2.2 注意事項

(1)為確??疹A器在線高壓水沖洗不對機組產(chǎn)生影響,適當進行短時間試驗,試驗完成后開始進入正式?jīng)_洗。

(2)沖洗前確認排煙溫度≥130 ℃,鍋爐負荷大于20 MW,空預器運行電流≤10 A,電除塵及脫硫系統(tǒng)參數(shù)運行正常。

(3)在沖洗過程中,要全程觀察空預器運行電流、阻力變化、排煙溫度、爐膛壓力、引風機電流是否正常,脫硫系統(tǒng)及除塵器運行是否正常。

(4)空預器電流>10 A、排煙溫度<120 ℃、一二次風出口溫度<280 ℃、沖洗側(cè)電除塵入口煙溫<110 ℃、空預器壓差上漲、除塵器電場運行異常甚至退出或?qū)е路蹓m排放指標明顯異常上升,立即中止高壓水沖洗。

(5)當沖洗空預器換熱元件最外側(cè)時,必須全程關注空預器電流變化趨勢,防止因空預器轉(zhuǎn)子與殼體膨脹不均勻而造成空預器電流大幅波動,處理不當導致機組非停。

(6)若在冬季,沖洗結(jié)束后要將泵及管道內(nèi)水排放干凈。

(7)一般情況下應進行多次沖洗,即使在觀察到空預器阻力不再持續(xù)下降時,仍需再沖洗一到兩次。

5.2.3 效果確認

通過高壓水在線沖洗,機組負荷300 MW時各參數(shù)如表2所示,可見空預器煙氣側(cè)、風側(cè)壓差均下降至可控范圍之內(nèi),引風機電流下降明顯,節(jié)能效果顯著,基本消除了引風機喘振、送風機搶風等隱患及機組限負荷情況,保證了機組運行可靠性。

表1 空預器沖洗前后參數(shù)對比

6 結(jié) 論

機組運行中,任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都可能造成空預器堵塞,壓差升高甚至引起風機失速,嚴重可導致機組非停,因此日常需采取多種控制措施來避免空預器堵堵塞問題的發(fā)生,有效降低空預器堵塞發(fā)生的幾率,確保機組安全穩(wěn)定運行。

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