吳桂波,操 強(qiáng)
(中海石油化學(xué)股份有限公司,海南 東方 572600)
作為一種清潔、高效的能源,天然氣在國(guó)家能源體系中所占的比例日趨提高。 考慮到天然氣組分的多樣性,為了保證天然氣的輸送安全及滿足用戶的使用要求, 一般需要對(duì)天然氣中含有的CO2、H2S等酸性氣體進(jìn)行脫除。 20世紀(jì)80年代開發(fā)的MDEA法脫碳工藝技術(shù),因其處理能力大、運(yùn)行能耗低、溶液腐蝕性低等特點(diǎn)在天然氣脫硫、脫碳領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用[1]。
富島一期合成氨裝置設(shè)計(jì)MDEA脫碳系統(tǒng)采用一段吸收、一段再生的半貧液流程,用于脫除天然氣中高含的CO2( > 20%,體積分?jǐn)?shù),下同),以滿足后續(xù)合成系統(tǒng)對(duì)天然氣熱值的要求。 裝置自2016年開車投用以來(lái),溶液逐漸被污染,顏色從無(wú)色透明逐漸變成藍(lán)黑色、藍(lán)紫色,溶液中熱穩(wěn)定鹽含量因長(zhǎng)期產(chǎn)生和積累而居高不下,同時(shí)溶液中發(fā)現(xiàn)鉻離子的存在,這預(yù)示著系統(tǒng)設(shè)備受到一定腐蝕,給設(shè)備安全運(yùn)行帶來(lái)極大的風(fēng)險(xiǎn)。
本文開展了離子交換技術(shù)在脫除胺液中熱穩(wěn)定鹽雜質(zhì)上的應(yīng)用研究, 通過(guò)吸附測(cè)試確定最佳工藝參數(shù)及具體的實(shí)施方案,以期取得良好的凈化效果。
隨著裝置的連續(xù)運(yùn)行, 脫碳系統(tǒng)出口CO2含量不斷上漲, 在保證其他工藝條件不變的情況下,天然氣出口CO2含量從3.4%逐漸上漲至4.5%, 接近于廠控指標(biāo)值( <5%)。 為確保后系統(tǒng)對(duì)天然氣熱值的要求,系統(tǒng)只能通過(guò)提高胺液再生溫度及胺液循環(huán)量來(lái)滿足。 同時(shí),定期補(bǔ)充新鮮MDEA溶液,增加了裝置的運(yùn)行成本,提高了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
脫碳系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),在氣液界面的傳質(zhì)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的氣泡。 通常狀況下,氣泡非常不穩(wěn)定而迅速破裂,不影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行[2]。 隨著裝置運(yùn)行時(shí)間的增加,溶液發(fā)泡次數(shù)逐漸增加,閃蒸氣增加,烴類組分損失大,且極易造成系統(tǒng)波動(dòng)。 操作人員不得不增加消泡劑的加入次數(shù)來(lái)消除頻繁的發(fā)泡現(xiàn)象。
天然氣脫碳系統(tǒng)自開車運(yùn)行以來(lái),MDEA溶液中鐵離子濃度逐漸提高,并超出廠控指標(biāo)(<50 mg/L)。同時(shí)分析發(fā)現(xiàn)溶液中存在大量的鉻離子,濃度高達(dá)540 mg/L并有逐漸上漲趨勢(shì)(如圖1所示)。溶液顏色由開車最初的無(wú)色透明逐漸變成藍(lán)黑色、 藍(lán)紫色。這預(yù)示著設(shè)備存在明顯的腐蝕跡象。 裝置停車檢修時(shí)也發(fā)現(xiàn)貧液泵葉輪、泵出口管線、止回閥等部位出現(xiàn)或多或少的腐蝕。
圖1 MDEA溶液中鉻離子濃度變化曲線
對(duì)MDEA溶液中熱穩(wěn)定鹽含量進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),溶液中熱穩(wěn)定鹽含量已達(dá)到2872.5 mg/L,其中的乙酸根含量最高,達(dá)2734.2 mg/L。 熱穩(wěn)定鹽含量過(guò)高會(huì)加劇系統(tǒng)設(shè)備的腐蝕,增大胺液的粘度,加劇系統(tǒng)發(fā)泡,增加胺液損耗。 熱穩(wěn)定鹽中多以有機(jī)酸根存在,有機(jī)酸會(huì)與MDEA結(jié)合后降低MDEA的有效濃度及pH,加重系統(tǒng)腐蝕,降低其對(duì)CO2的脫除能力,從而導(dǎo)致產(chǎn)品氣質(zhì)量下降。
溶液中乙酸鹽、甲酸鹽一般是胺液熱降解的產(chǎn)物。 胺液在高溫下會(huì)發(fā)生不同程度的降解,溫度越高降解速率越快。根據(jù)工藝控制要求,MDEA溶液的再生加熱溫度不超過(guò)160 °C(設(shè)有溫度過(guò)高聯(lián)鎖),以防止MDEA發(fā)生熱降解。 同時(shí),MDEA的乙醇基官能團(tuán)會(huì)與系統(tǒng)中的氧發(fā)生氧化反應(yīng)生成羧酸[3],反應(yīng)歷程如式(1)所示。 由于式(2)的發(fā)生,產(chǎn)生的乙二醇會(huì)進(jìn)一步氧化成甲酸、乙酸、乙二酸等十余種產(chǎn)物[4],如式(3)所示。
2.1.1 工藝流程
來(lái)自天然氣脫碳旁濾系統(tǒng)的胺液,經(jīng)胺液輸入泵加壓至凈化設(shè)備過(guò)濾器后進(jìn)入陰離子交換樹脂罐過(guò)濾凈化,凈化后的溶液返回至胺液儲(chǔ)罐中。 待樹脂吸附飽和后,利用氮?dú)鈱?duì)樹脂中的溶液進(jìn)行回收。 回收完后利用堿液再生泵將NaOH溶液送入樹脂罐進(jìn)行樹脂再生,再生后的樹脂床層利用脫鹽水進(jìn)行沖洗后備用。 樹脂罐設(shè)置兩個(gè)交替運(yùn)行。 溶液循環(huán)凈化的步驟為: 吸收-胺回收-注堿-再生-水沖洗-吸收,其工藝流程如圖2所示。
圖2 離子交換工藝流程
2.1.2 工藝分析
MDEA溶液在凈化過(guò)濾前需要徹底再生。 正常運(yùn)行過(guò)程中,預(yù)脫碳貧液中CO2含量(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)計(jì),下同)約35~40 m3/t(半貧液流程,再生溫度較低)。而殘余的CO2在溶液中以碳酸根的形式存在, 其作為陰離子同樣會(huì)在胺液離子交換過(guò)濾過(guò)程中被交換出來(lái),離子交換的效率大大降低。 因此胺液凈化前必須對(duì)MDEA進(jìn)行完全再生,脫除溶液中CO2。
正常工況下,設(shè)計(jì)富液再生溫度為65~75 °C,為確保MDEA溶液完全再生,提高再生溫度至100~103°C(再生塔設(shè)計(jì)溫度120 °C), 此時(shí)貧液泵入口溫度為84 °C(貧液泵設(shè)計(jì)最高溫度95 °C),滿足要求。 再生后MDEA貧液中CO2含量降至5.77 m3/t,同時(shí)提高了MDEA濃度,減少溶液凈化量。
為了快速地對(duì)溶液中鹽分變化進(jìn)行分析,采取測(cè)定溶液電導(dǎo)率的方法來(lái)間接體現(xiàn)溶液中含鹽量變化。 電導(dǎo)率與鹽含量呈線性關(guān)系,電導(dǎo)率越高,含鹽量越高。 表1為胺液凈化過(guò)程中溶液pH和電導(dǎo)率的分析數(shù)據(jù)。 由表1可以看出,溶液過(guò)濾前,電導(dǎo)率高達(dá)3078 μs/cm,這說(shuō)明溶液中鹽分物質(zhì)較多。經(jīng)過(guò)離子交換樹脂后, 溶液顏色由深黑色變成幾乎無(wú)色透明,連續(xù)進(jìn)液過(guò)濾20 min后,溶液的電導(dǎo)率為257 μs/cm,隨著進(jìn)液時(shí)間的延長(zhǎng),溶液電導(dǎo)率在逐漸增加,且顏色逐漸加深(圖3)。 這說(shuō)明樹脂吸附能力逐漸飽和,經(jīng)分析確定,每個(gè)過(guò)濾周期不超過(guò)60 min為最佳。
表1 胺液凈化過(guò)程分析數(shù)據(jù)
圖3 MDEA溶液凈化過(guò)程中顏色對(duì)比
2.1.3 工藝操作條件
天然氣脫碳系統(tǒng)胺液總量215 m3, 裝置自2020年6月17日開始投用陰離子交換系統(tǒng)進(jìn)行胺液過(guò)濾,2020年7月18日過(guò)濾結(jié)束,共耗時(shí)31天。 具體工藝操作條件如表2所示。
表2 胺液離子交換凈化工藝操作條件
2.2.1 溶液外觀
凈化前,MDEA溶液呈藍(lán)黑色、藍(lán)紫色,透光性差。 凈化后,MDEA溶液外觀整體呈淡紫色,清澈透明,其外觀顏色對(duì)比如圖4所示。
圖4 MDEA溶液凈化前后顏色對(duì)比
2.2.2 MDEA溶液中雜質(zhì)組分
對(duì)全部胺液進(jìn)行離子交換凈化后取樣分析如表3所示。
表3 胺液凈化前后全組分分析數(shù)據(jù)
經(jīng)離子交換技術(shù)凈化后,溶液中熱穩(wěn)定鹽含量由2872.5 mg/L降至630 mg/L,脫除率達(dá)78%。其中乙酸根離子由2734.2 mg/L降低至544.0 mg/L,脫除率達(dá)80.1%,脫除效果最明顯。 甲酸根由71.5 mg/L降低至16.3 mg/L,脫除率達(dá)77.2%。溶液的整體凈化效果顯著。
正常情況下,陰離子樹脂只會(huì)交換溶液中的陰離子成分,而過(guò)濾發(fā)現(xiàn)溶液的顏色明顯變淺,且隨著過(guò)濾時(shí)間的延長(zhǎng),溶液顏色逐漸加深。 溶液的顏色主要是由鉻離子顯色造成的,顏色的變淺說(shuō)明大部分被樹脂吸附。 可能的原因是:其中部分陰離子在溶液中以金屬鉻絡(luò)合物的形式存在, 在進(jìn)行陰離子交換過(guò)程中,該絡(luò)合物被樹脂吸附,從而造成鉻離子也被樹脂吸附,從而達(dá)到脫色的目的。 從分析數(shù)據(jù)也可以看出,溶液凈化后,總鉻離子濃度從540 mg/L降至310 mg/L。
2.2.3 溶液性能變化
胺液凈化前后, 溶液中MDEA組分幾乎沒有受影響,損失很小。 同時(shí)溶液的電導(dǎo)率明顯下降,說(shuō)明溶液中離子類雜質(zhì)減少。 胺液凈化前,脫碳出口天然氣中CO2含量偏高,基本保持在4.5%。胺液凈化后,在胺液濃度基本不變甚至下降的情況下,在同樣的工況下,其脫碳能力得到明顯改善,脫碳出口天然氣中CO2含量可穩(wěn)定控制在3.7%左右,如表4所示。
表4 胺液凈化前后指標(biāo)對(duì)比
通過(guò)研究離子交換技術(shù)對(duì)胺液中熱穩(wěn)定鹽雜質(zhì)的脫除效果,確定了最佳工藝操作條件,并進(jìn)行了實(shí)際應(yīng)用,最終改善了胺液質(zhì)量,提高了胺液對(duì)CO2的吸收效果,確保了系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
(1)胺液凈化后,熱穩(wěn)定鹽類雜質(zhì)脫除率達(dá)到78%,同時(shí)胺液中鉻離子濃度從540 mg/L降至310 mg/L,恢復(fù)了胺液的脫碳能力, 降低了溶液的腐蝕性,設(shè)備運(yùn)行安全受到保障。
(2)胺液凈化過(guò)程中,需要利用脫鹽水沖洗樹脂,使得胺液總量增加約4%,胺液濃度降低,需進(jìn)行溶液再生提濃。 同時(shí)會(huì)產(chǎn)生一定量的污水排放,分別是堿液再生排放水及堿液沖洗水,污水量多少與胺液受污染程度有關(guān)。每?jī)艋幚? m3胺液,大約造成3~4 m3污水排放。