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氨壓機(jī)故障分析與整改措施

2021-07-09 02:14常亮中海油氣泰州石化有限公司江蘇泰州225300
化工管理 2021年18期
關(guān)鍵詞:壓機(jī)分離器油泵

常亮(中海油氣(泰州)石化有限公司,江蘇 泰州 225300)

0 引言

中海油氣(泰州)石化有限公司某裝置氨壓機(jī)361-K-201AB是螺桿壓縮機(jī),由煙臺(tái)冰輪有限公司生產(chǎn),型號(hào)為:LG20M,其主要工作介質(zhì)為氨氣。361-K-201A/B壓縮來(lái)自汽提塔側(cè)線(xiàn)抽出的氨氣,提高其壓力并經(jīng)冷卻器冷卻后,液態(tài)氨氣進(jìn)入液氨容器存儲(chǔ)。該氨壓機(jī)是凈化水氨氮含量指標(biāo)合格的關(guān)鍵,能夠確保凈化水進(jìn)入污水處理廠處理后,全廠污水排放指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

該設(shè)備自2016年12月運(yùn)行以來(lái),多次出現(xiàn)油路雜質(zhì)現(xiàn)象,油壓與排氣壓力差過(guò)低,導(dǎo)致機(jī)組聯(lián)鎖停車(chē)。同時(shí),還出現(xiàn)雜質(zhì)造成潤(rùn)滑油泵損壞和機(jī)組軸承損壞等故障。為杜絕此類(lèi)事故的再次發(fā)生,對(duì)該機(jī)進(jìn)行了相應(yīng)的整改措施,現(xiàn)運(yùn)行周期大大延長(zhǎng),且無(wú)故障停機(jī)現(xiàn)象。氨壓機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)如表1所示。

表1 氨壓機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)

1 設(shè)備概況

該壓縮機(jī)型號(hào)為:LG20M,壓縮量為1 400 Nm3/h,屬于雙螺桿壓縮機(jī)。壓縮機(jī)內(nèi)的一對(duì)陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子相互嚙合,按一定傳動(dòng)比旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生周期性的容積變化,完成氨氣的吸入、壓縮和排出。螺桿及軸承由輔助油泵噴油潤(rùn)滑[1]。

2 氨壓機(jī)附屬設(shè)備及工藝流程

氨壓機(jī)附屬設(shè)備包括入口過(guò)濾器、油分離器、油冷卻器、相應(yīng)閥門(mén)、管線(xiàn)及控制系統(tǒng)。其流程為:氨氣經(jīng)過(guò)濾器361-D-212AB后進(jìn)入壓縮機(jī),和輔助油泵一起過(guò)來(lái)的潤(rùn)滑油,經(jīng)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子腔壓縮后進(jìn)入油分離器,經(jīng)分子篩阻隔后,高壓氨氣后續(xù)進(jìn)入氨氣冷卻器361-D-209冷卻后進(jìn)入液氨儲(chǔ)罐。油分離器內(nèi)的冷凍機(jī)油經(jīng)冷卻過(guò)濾后,一部分在壓差的作用下進(jìn)入壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子腔,另一部分通過(guò)油泵增壓注入壓縮機(jī)軸承、軸封和平衡活塞等處。轉(zhuǎn)子腔內(nèi)的冷凍機(jī)油與吸入的氨氣一同被壓縮,高溫高壓的油氣混合物再進(jìn)入油分離器進(jìn)行油氣分離,依此循環(huán)。通過(guò)平衡活塞的調(diào)節(jié),改變壓縮腔的體積,可以實(shí)現(xiàn)流量從10%~100%的連續(xù)調(diào)節(jié)[2]。361-K-201AB機(jī)組流程圖如圖1所示。

圖1 前期設(shè)備故障檢修圖片

圖1 361-K-201AB機(jī)組流程圖

3 氨壓機(jī)故障現(xiàn)象

自2016年12月開(kāi)車(chē)以來(lái), 對(duì)氨壓機(jī)故障反饋信息整理總結(jié),故障現(xiàn)象體現(xiàn)為以下四點(diǎn):

(1)輔助油泵過(guò)載,導(dǎo)致機(jī)組聯(lián)鎖停機(jī);

(2)無(wú)法正常加減載,泵出口回流調(diào)節(jié)閥故障或加載三位四通閥故障;

(3)機(jī)組軸承損壞,螺桿及筒體劃痕嚴(yán)重;

(4)氨壓機(jī)潤(rùn)滑油泵壓力和出口排氣壓力差無(wú)法保持在聯(lián)鎖值以上。

如圖2所示,碟簧斷裂、滾動(dòng)軸承粉碎性破壞,滑閥彈簧破碎,同時(shí)還有筒體及螺桿劃痕、腔體油污、三位四通閥內(nèi)堵塞等現(xiàn)象。究其原因,主要是設(shè)備內(nèi)部進(jìn)入雜質(zhì),雜質(zhì)和潤(rùn)滑油混合,通過(guò)輔助潤(rùn)滑油泵注入軸封、軸承處。

4 氨壓機(jī)故障原因分析

4.1 輔助油泵過(guò)載,導(dǎo)致機(jī)組聯(lián)鎖停機(jī)

輔助油泵為轉(zhuǎn)子柱塞泵,運(yùn)行中過(guò)載停機(jī),停機(jī)后立即盤(pán)車(chē),導(dǎo)致 機(jī)泵無(wú)法盤(pán)動(dòng)。檢查對(duì)輪同心度及端面平行度,都在API610指標(biāo)范圍內(nèi)。拆檢發(fā)現(xiàn)泵體內(nèi)部柱塞磨損嚴(yán)重,腔體內(nèi)有大量油泥狀物質(zhì)。其原因?yàn)闈?rùn)滑油中摻雜了氣氨介質(zhì)中的雜質(zhì),且雜質(zhì)硫含量較高,對(duì)部件腐蝕。同時(shí),雜質(zhì)含量高,會(huì)加大柱塞與活塞套之間的摩擦,并腐蝕部件,卡滯、載荷增大,達(dá)到一定程度時(shí)載荷超載,聯(lián)鎖停機(jī)。

4.2 無(wú)法正常加減載

機(jī)組在正常運(yùn)行時(shí),是通過(guò)輔助油泵出口壓力對(duì)加載活塞產(chǎn)生推力,造成位移,改變壓縮腔容積來(lái)進(jìn)行加減載。無(wú)法加減載,可能為兩個(gè)原因:(1)活塞卡滯,油壓無(wú)法推動(dòng)活塞改變壓縮腔容積;(2)油路不暢,油壓不能進(jìn)行有效工作。加壓油沒(méi)有順利到達(dá)活塞缸并對(duì)活塞做功,帶動(dòng)滑閥移動(dòng)。對(duì)機(jī)體活塞缸拆卸,手動(dòng)來(lái)回拉動(dòng)活塞,能來(lái)回運(yùn)動(dòng),但平滑性和連續(xù)性不好。接臨時(shí)氮?dú)猓瑢?duì)活塞缸體進(jìn)行吹掃清理,同時(shí)加新鮮潤(rùn)滑油讓活塞能自由來(lái)回運(yùn)動(dòng),后回裝缸體蓋,滑閥卡滯原因排除。拆卸時(shí)發(fā)現(xiàn)活塞缸體內(nèi)潤(rùn)滑油量較少,判斷潤(rùn)滑油管路有可能堵塞。將整個(gè)管路全部一節(jié)一節(jié)拆除吹掃清理,發(fā)現(xiàn)加減載油管路存在堵塞現(xiàn)象,同時(shí)清理三位四通閥,里面也有大量雜質(zhì)。清理完后,啟動(dòng)輔助油泵,油壓仍然無(wú)法加減載,分析判斷電磁閥閥芯可能堵塞,拆卸后發(fā)現(xiàn)電磁閥閥芯雜質(zhì)堵塞嚴(yán)重。通過(guò)煤油浸泡和硬針挑剔,雜質(zhì)清理干凈,再次啟動(dòng)輔助油泵后,油壓正常,加減載正常。

4.3 機(jī)組軸承損壞,螺桿及筒體劃痕嚴(yán)重,滑閥軸承斷裂

機(jī)組整體大修,拆卸過(guò)程中發(fā)現(xiàn)軸承損壞,螺桿劃痕嚴(yán)重,滑閥軸承斷裂。分析可得,一方面是本應(yīng)走清潔氣氨和潔凈潤(rùn)滑油的筒體內(nèi)有較多的油泥和雜質(zhì),氣氨中的雜質(zhì)未有效隔絕;另一方面潤(rùn)滑油分離器為碳鋼材質(zhì),內(nèi)部刷涂的涂層損壞,在濕硫環(huán)境中腐蝕產(chǎn)生鐵銹。未有效隔離的鐵銹通過(guò)輔助油泵流程進(jìn)入螺桿筒體及軸承箱,在高速運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,雜質(zhì)對(duì)軸承造成損壞。同時(shí),軸承座處軸磨損嚴(yán)重,螺桿偏移刮壁,造成螺桿及筒體劃痕嚴(yán)重。

最終確定故障要因是:潤(rùn)滑油中存在部分雜質(zhì),主要為前段設(shè)備中的活性炭粉化,隨氣氨介質(zhì)一起進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部,造成設(shè)備損壞。同時(shí),潤(rùn)滑油系統(tǒng)材質(zhì)為碳鋼,腐蝕產(chǎn)生鐵銹雜質(zhì)。

5 氨壓機(jī)故障整改措施

5.1 增加前段過(guò)濾器濾芯的過(guò)濾精度,確保氣氨的清潔度

整改措施:在前段設(shè)備過(guò)濾器中,強(qiáng)化過(guò)濾濾芯,提高過(guò)濾精度。在氨壓機(jī)組介質(zhì)入口過(guò)濾器,在將原有的絲網(wǎng)除沫器中加入纖維混編,提高絲網(wǎng)結(jié)構(gòu)的過(guò)濾精度。改造后,定期檢查氨壓機(jī)機(jī)體內(nèi)入口過(guò)濾器,其中碳粉含量降低,氨壓機(jī)運(yùn)行時(shí)間提高,延長(zhǎng)至三個(gè)月以上.。長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)設(shè)備本體過(guò)濾器中粉末介質(zhì)雖大大降低,但油壓降低現(xiàn)象依然存在。檢查發(fā)現(xiàn),在絲網(wǎng)除沫器中加入纖維混編,雖過(guò)濾精度提高,但絲網(wǎng)與容器壁支撐圈中非完全密封,部分雜質(zhì)從此處穿過(guò),仍進(jìn)入機(jī)體。后對(duì)入口過(guò)濾器重新選型,采用高精度五層燒結(jié)網(wǎng)濾芯,過(guò)濾器一用一備、定期清理,運(yùn)行一年有余,過(guò)濾器壓差基本無(wú)上升,能有效保證壓縮機(jī)入口吸入量,之后人為定期更換清理。改造后,設(shè)備運(yùn)行周期大大加長(zhǎng),確保了裝置平穩(wěn)運(yùn)行。

5.2 增加油路過(guò)濾器和計(jì)劃升級(jí)油分離器

整改措施:在原有潤(rùn)滑油路過(guò)濾器的前端,增加一個(gè)精度等級(jí)為50 um的五層燒結(jié)網(wǎng)過(guò)濾器,一用一備。運(yùn)行增加后,過(guò)濾器的清理頻次也相應(yīng)有所增加,約半個(gè)月壓差達(dá)到50 kPa以上,應(yīng)當(dāng)及時(shí)清理。清理過(guò)程中發(fā)現(xiàn),在分離器中除了存在少量的油泥外,由于分離器內(nèi)部防腐涂層受到不同程度的損壞,導(dǎo)致在濕硫環(huán)境中被腐蝕,為此在清理過(guò)程中還發(fā)現(xiàn)了大量的鐵銹,基于此,計(jì)劃依然有少量的油泥和分離器內(nèi)部原始防腐涂層,計(jì)劃后續(xù)將油分離器材質(zhì)更改為不銹鋼,從而減少對(duì)分離器內(nèi)部的腐蝕。

5.3 及時(shí)定期更換設(shè)備潤(rùn)滑油,保持潤(rùn)滑油的清潔型,同時(shí)加強(qiáng)采樣分析頻次

整改措施:將設(shè)備中的潤(rùn)滑油定期進(jìn)行更換,主要根據(jù)以下幾點(diǎn):(1)化驗(yàn)數(shù)據(jù)分析;(2)油路過(guò)濾器拆清情況。根據(jù)化驗(yàn)數(shù)據(jù),當(dāng)參數(shù)超出標(biāo)準(zhǔn)范疇,則及時(shí)更換潤(rùn)滑油;一旦油過(guò)濾器壓差達(dá)到100 kPa,應(yīng)及時(shí)清理過(guò)濾器。同時(shí),加樣分析潤(rùn)滑油各項(xiàng)參數(shù),一旦超出則及時(shí)換油。根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果,壓縮機(jī)整體換油頻次基本為半年一次,大大降低職工工作量。

6 結(jié)語(yǔ)

氨壓機(jī)是污水汽提裝置氣氨抽出的關(guān)鍵設(shè)備,需保證機(jī)組安全、平穩(wěn)、長(zhǎng)周期運(yùn)行。過(guò)去的一年,我們進(jìn)行了多項(xiàng)整改措施,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)入口增設(shè)高精度五層燒結(jié)網(wǎng)過(guò)濾器、增加高精度油過(guò)濾器具有良好的效果。采取以上兩種有效措施后,機(jī)組聯(lián)鎖停機(jī)的現(xiàn)象消失,平穩(wěn)運(yùn)行時(shí)間得到了有效提高,正常檢修時(shí)間達(dá)一年有余,為裝置安全平穩(wěn)長(zhǎng)周期運(yùn)行做出了巨大貢獻(xiàn)。

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