王亞東, 房孟釗, 黃向祥, 伍剛?cè)A, 羅杰
(1.大冶有色金屬有限責任公司,湖北 黃石435002;2.有色金屬冶金與循環(huán)利用湖北省重點實驗室,湖北 黃石435002)
目前,大冶有色金屬有限責任公司生產(chǎn)的4N(99.99%)碲錠,主要原料是自產(chǎn)的銅陽極泥[1-10],通過濕法工藝的處理,從銅陽極泥中提取碲,再富集到還原碲渣中,最后通過對還原碲渣除雜、碲的提純,得到1#碲錠。近年來,隨著碲錠的產(chǎn)量逐年的增加,碲生產(chǎn)工藝已經(jīng)無法滿足產(chǎn)量的需求,現(xiàn)行的碲生產(chǎn)工藝主要存在如下問題:工藝流程復(fù)雜,周期較長;氧化酸浸工藝不穩(wěn)定,碲的直收率低;造液工序溶液沉降性能差,影響最終的碲錠品質(zhì)[11-26]。為了解決這些問題,以達到縮短生產(chǎn)流程,提高碲的直收率,提高碲錠的產(chǎn)量與品質(zhì),研發(fā)了短流程4N碲生產(chǎn)工藝技術(shù)。
本試驗原料是還原碲渣,其成分如表1所示。
表1 還原碲渣成分及含量Table 1 Composition and content of reduced tellurium slag單位:質(zhì)量分數(shù),%
目前,采用的工藝流程如圖1所示,還原碲渣的處理需要經(jīng)過氧化酸浸工序、一次堿浸工序、二次堿浸工序、堿浸液凈化工序、中和工序、洗滌工序、煅燒工序、造液工序、凈化工序、過濾工序、電積工序等,整個工業(yè)生產(chǎn)工藝流程很長,碲的生產(chǎn)效率較低。
圖1 車間堿浸提碲工藝流程Fig.1 Process flow chart of the workshop alkaline leaching tellurium
經(jīng)過不斷的試驗探索,提出了較優(yōu)的簡化工藝方案,新工藝流程如圖2所示[2]。新工藝流程省去了一次堿浸、二次堿浸、堿浸液凈化、中和、煅燒5道工序,簡化了生產(chǎn)流程,提高了生產(chǎn)效率。
圖2 簡化工藝流程Fig.2 Simplified process flow chart
在本試驗過程中主要發(fā)生的化學反應(yīng)為:
1)酸洗除雜。二次還原碲渣、三次還原碲渣用99%HCl洗滌,結(jié)果見表2。二次還原碲渣與三次還原碲渣中碲主要是以單質(zhì)碲的形式存在的,因此,通過稀酸酸洗,大部分碲仍以單質(zhì)碲的形式富集,未與酸反應(yīng),但是還原碲渣中的其它雜質(zhì)很容易與酸反應(yīng),進入溶液中,進而有效去除。由表2可知,酸洗能夠有效的除去鈉鹽與Cu、Pb、Bi等雜質(zhì),碲進一步富集,為后續(xù)工序提供了更好的條件。因此,對于還原碲渣進入下一步工序前預(yù)處理,即進行酸洗是很有必要且可行的。
表2 還原碲渣酸洗結(jié)果Table 2 Pickling results of reduced tellurium residue單位:質(zhì)量分數(shù),%
2)氧化酸浸。還原碲渣中的碲含量波動較大,氧化劑氯酸鈉的量無法確定,因而氧化終點不易控制。氧化酸浸工序主要存在2個問題:①氯酸鈉添加量不足,氧化不充分,導(dǎo)致后續(xù)堿浸時碲的浸出率較低,堿浸渣量大;②氯酸鈉添加過量,碲轉(zhuǎn)變成正六價進入溶液,生成的H2TeO4溶解度很大,隨調(diào)堿尾液大量流失。
因此,實驗通過嚴密監(jiān)控氧化酸浸電位,確定氧化終點,以提高下一步堿浸工序的碲浸出率,并且減少尾液碲損失,從而提高碲的直收率。實驗結(jié)果見表3。由表3可知,終點電位275 mV時,調(diào)堿尾液Te含量低至40.02 mg/L,且下步堿浸工序的碲浸出率很高。因此,氧化酸浸的終點電位控制在250~300 mV為宜。
表3 氧化酸浸的溶液碲含量Table 3 Solution tellurium content of oxidative acid leaching process
工業(yè)生產(chǎn)上氧化酸浸工序具體流程如圖3所示,氧化酸浸結(jié)束之后,調(diào)節(jié)溶液pH=5.5~6,使碲一次性沉出至氧化酸浸渣,但雜質(zhì)Cu、Pb、Bi、As等元素,也一并水解進入氧化酸浸渣。因此,去除調(diào)堿工序很有必要,直接過濾得到較純凈的TeO2,氧化酸浸液中少量的碲再集中回收,實驗結(jié)果見表4。
圖3 氧化酸浸原工藝流程Fig.3 Oxidative acid leaching process
由表4可知,氧化酸浸產(chǎn)出的TeO2與現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)上中和TeO2成分基本相近,只有Si、Pb含量偏高,其余元素含量接近或者偏低。因此,氧化酸浸產(chǎn)出的TeO2可以直接進入造液工序,無需再進行堿浸、凈化、中和3個工序,這樣可以大大簡化工藝,減少碲的分散,又進一步提高了生產(chǎn)效率。
表4 實驗氧化酸浸產(chǎn)出的TeO2與車間TeO2成分對比Table 4 Comparison of the composition of experimental oxidation TeO2 and workshop TeO2單位:質(zhì)量分數(shù),%
3)氧化酸浸產(chǎn)出的TeO2造液。實驗采用新工藝的氧化酸浸渣造液、過燒的TeO2造液、正常的TeO2造液對比沉降速度,與工業(yè)生產(chǎn)上的TeO2造液對比溶液成分。溶液分析結(jié)果見表5。由表5可知,新工藝的氧化酸浸渣與工業(yè)生產(chǎn)上的TeO2造液的溶液成分基本接近,只有Si含量偏高,其余元素含量接近或者更低。
表5 不同物料造液的溶液成分對比Table 5 Comparison of solution composition of different materials
不同物料造液的沉降速度對比如圖4所示,圖4(a)、圖4(b)、圖4(c)中左邊量筒為③正常TeO2造液的沉降速度;中間量筒為②過燒TeO2造液的沉降速度;右邊量筒為①氧化酸浸渣造液的沉降速度。由圖4可知,氧化酸浸渣造液與正常TeO2造液的沉降速度基本相同,0.5 h后明顯分層,1~1.5 h后,上清液基本澄清,說明新工藝的氧化酸浸渣造液的沉降性能好,不需要再煅燒,可以省去煅燒工序,進一步縮短碲的生產(chǎn)周期。
圖4 不同物料造液的沉降速度對比Fig.4 Comparison of the sedimentation rate of different materials
4)電積。采用新工藝的氧化酸浸渣洗滌得到的TeO2直接造液,凈化澄清后,將其作為電積液,在實驗室進一步做了電積實驗,得到電積碲片。電積條件:槽電壓1.8~1.9 V,電流密度150 A以上。試驗結(jié)果見表6。由表6可知,實驗碲片的雜質(zhì)成分與工業(yè)生產(chǎn)上的碲片很接近,只有Na含量偏高,后期可以通過澆鑄碲錠的工序中去除。因此,新的工藝流程省去一次堿浸、二次堿浸、堿浸液凈化、中和、煅燒5道工序,是可行的。
表6 實驗電積液與碲片成分Table 6 Composition of experimental electroeffects and tellurium tablets
按照圖2的簡化工藝流程,在工業(yè)生產(chǎn)上進行了全流程工藝試驗驗證,即從還原碲渣到最后產(chǎn)出合格碲錠。
1)制備TeO2。采用二次還原碲渣為原料,為了保證較好地洗滌除雜效果,采用2道酸洗工序,然后依次進行氧化酸浸、一次煮洗與二次煮洗。具體過程如下:①一次酸洗:二次還原碲渣總計6 209 kg,分3鍋進行酸洗,每鍋加濃鹽酸1.4 m3,HCl 2 mol/L,80℃,洗滌1 h,壓濾得到一次酸洗碲粉總計2 678 kg;②二次酸洗:分3鍋,每鍋加濃鹽酸1.4 m3,HCl 2 mol/L,80℃,洗滌1 h,壓濾得到二次酸洗碲粉總計2 457 kg;③氧化酸浸:分3鍋,pH<0.5,60℃以上,緩慢添加氯酸鈉,終點電位400 mV以下,壓濾得到TeO23 057 kg;④二次煮洗:分2鍋,純水,溫度80℃,煮洗2 h,壓濾得到煮洗TeO22 744 kg,工業(yè)化試驗結(jié)果見表7所列。
由表7可知,2次酸洗后,新工藝得到的碲粉品位達到96.63%,然后經(jīng)過氧化酸浸與煮洗,得到的TeO2含碲79.57%,與原工藝相比,不僅氧化TeO2的品位大幅提高,而且雜質(zhì)含量顯著降低。雖然有少量的碲分散于酸洗液與氧化酸浸液中,但是這部分碲只需要中和回收,即可重新進入碲的生產(chǎn)系統(tǒng)中,保證了碲不會直接損失。
表7 試驗過程的中間物料化驗結(jié)果Table 7 Test results of intermediate materials during the test
2)造液與電積。①造液:煮洗TeO22 744 kg,加純凈水、片堿溶解,得到8 m3溶液;②凈化:添加分析純Na2S 15瓶(500 g/瓶)、分析純氯化鈣1.5 g/L,80℃,凈化3 h;③澄清:在造液鍋中沉降速度快,第二天即澄清,表層有黑色的漂浮物,易過濾;④電積:總電壓45~50 V(單槽電壓1.8~2.0 V),電流80~100 A,周期17 d,得到電積碲片1 045 kg。
試驗分析各個工序的溶液成分,試驗結(jié)果見表8。由表8可知,造液凈化溶液、上清液雜質(zhì)成分都很低,說明凈化很徹底、澄清效果很好。
表8 造液及電積液成分跟蹤結(jié)果Table 8 Results of tracking composition of liquid making and electroeffusion
3)碲片煮洗與澆鑄。電積碲片經(jīng)過煮洗、烘干與澆鑄,得到最終的碲錠產(chǎn)品916 kg,如圖5所示。
圖5 試驗碲錠產(chǎn)品Fig.5 Test tellurium ingot products
試驗結(jié)果見表9所列,電積碲片的含量為99.84%,經(jīng)過煮洗,達到99.96%,澆鑄后得到碲錠,含量達到99.99%,達到1#碲錠標準。驗證了新工藝流程的可行性。
表9 試驗碲片及碲錠成分對比Table 9 Comparison of test tellurium tablets and tellurium ingots單位:質(zhì)量分數(shù),%
新工藝在工業(yè)化的實踐,不僅顯著縮短了碲的生產(chǎn)周期,有效的降低了碲的生產(chǎn)成本,成本分析如下:
1)有效降低了藥劑消耗,按照還原碲渣年處理量84.6 t,則減少片堿用量37.1 t/a。按照片堿5 600元/t,則降低成本37.1×0.56=20.776萬元/年;
2)省去煅燒工序,煅燒爐功率105 kW,節(jié)約電耗21萬kW·h/a。按照電費0.85元/(kW·h),則降低成本21×0.85=17.85萬元/年;
3)減少廢水排放,廢水量減少640 m3/a。按照目前生產(chǎn)上的廢水處理成本32元/m3,則降低成本640×0.0032=2.048(萬元/a)。因此,新工藝流程的優(yōu)化后,每年可以降低碲的生產(chǎn)成本共為40.674萬元,即每處理1 t還原碲渣可以節(jié)約成本4 807.8元。
1)酸洗工序和改進后的氧化酸浸工藝可以有效的去除雜質(zhì),得到純凈的TeO2。
2)通過控制氧化酸浸的終點電位,可以有效減少碲損失,提高碲提取率。
3)新工藝氧化酸浸產(chǎn)出的TeO2與現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)上煅燒TeO2造液的溶液成分基本接近,而且澄清效果好。
4)電積實驗得到的碲片品質(zhì)接近生產(chǎn)碲片,煮洗與澆鑄后,制得的碲錠產(chǎn)品達到1#碲錠標準,證明新工藝具有較好的可行性。
5)新工藝提高了生產(chǎn)效率,每處理1 t還原碲渣可以節(jié)約成本4 807.8元。