盧紅書
(華電國際萊城發(fā)電廠,山東 濟(jì)南 271100)
根據(jù)山東省燃煤機(jī)組節(jié)能減排升級(jí)與改造計(jì)劃的要求,2020年現(xiàn)役燃煤發(fā)電機(jī)組改造后平均供電煤耗率應(yīng)達(dá)到310 g/(kW·h)水平。某電廠3號(hào)機(jī)組2017年綜合供熱改造后全年平均供電煤耗率為312.44 g/(kW·h),距離目標(biāo)仍有2.44 g/(kW·h)的差距。2019年利用大修機(jī)會(huì),該廠對(duì)3號(hào)機(jī)組進(jìn)行了深度降煙溫余熱利用改造[1]。本文針對(duì)某300 MW機(jī)組鍋爐無鄰爐加熱帶來的問題,進(jìn)行了爐水加熱改造,縮短了暖爐時(shí)間,減少了啟動(dòng)燃油量,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗,確保了環(huán)保不超標(biāo),提高了開機(jī)過程中的經(jīng)濟(jì)性。
某電廠3號(hào)機(jī)組容量為300 MW,鍋爐為1 025 t/h亞臨界壓力控制循環(huán)、中間一次再熱、固態(tài)排渣、正壓直吹四角切圓燃燒控制循環(huán)汽包鍋爐。該鍋爐無鄰爐加熱系統(tǒng)。下水包設(shè)計(jì)檢修放水電動(dòng)門,用于鍋爐緊急放水時(shí)使用[2]。
因該鍋爐設(shè)計(jì)無鄰爐加熱,機(jī)組啟動(dòng)鍋爐點(diǎn)火過程中,爐水溫度低,點(diǎn)火過程用油量大且點(diǎn)火初期煤粉的燃盡率低,存在尾部煙道積粉燃燒的危險(xiǎn)。在鍋爐啟動(dòng)階段,由于熱負(fù)荷過低,爐膛出口溫度達(dá)不到脫硝系統(tǒng)投入連續(xù)噴氨的要求,SCR(Selective Catalytic Reduction,簡稱SCR)連續(xù)噴氨無法投運(yùn),投粉燃燒極易造成NOx排放超標(biāo)現(xiàn)象。為避免這種情況發(fā)生,鍋爐點(diǎn)火時(shí),長時(shí)間投大油槍暖爐,在爐溫達(dá)到脫硝噴氨最低要求后再啟動(dòng)制粉系統(tǒng)。但是,長時(shí)間投大油槍燃燒暖爐,不僅啟動(dòng)用油量大,經(jīng)濟(jì)性不好,而且導(dǎo)致環(huán)保設(shè)備中的電除塵、脫硫設(shè)施無法投入,同時(shí)煙氣中的粘性成分也會(huì)附著在催化劑表面,影響設(shè)備壽命[3]。
2019年8月對(duì)3號(hào)機(jī)組進(jìn)行改造,增加了深度降煙溫余熱利用系統(tǒng)。該系統(tǒng)從8號(hào)低壓加熱器入口與7號(hào)低壓加熱器出口取水,經(jīng)增壓水泵引至鍋爐煙道吸收熱量后,回水至5號(hào)低壓加熱器入口再進(jìn)入除氧器,如圖1所示。
圖1 深度降煙溫余熱系統(tǒng)
現(xiàn)場系統(tǒng)實(shí)際布置時(shí),增壓水泵入口凝結(jié)水管路與鍋爐檢修放水管直線距離約為15 m。對(duì)鄰爐加熱系統(tǒng)改造進(jìn)行可行性研究,經(jīng)充分論證,確定實(shí)施方案,并進(jìn)行了系統(tǒng)改造。3號(hào)機(jī)組改造系統(tǒng)如圖2所示。該系統(tǒng)包括檢修放水管、增壓水泵、低壓加熱器和相應(yīng)管道、定期排污擴(kuò)容器及相應(yīng)手動(dòng)門。
將檢修放水管與鍋爐原疏放水母管至定期排污擴(kuò)容器的管道連接斷開,在鍋爐底部分為兩路,一路通過手動(dòng)門與增壓水泵的進(jìn)口管道連接,另一路通過手動(dòng)門接入鍋爐原疏放水母管至定期排污擴(kuò)容器的管路,這兩路管道的手動(dòng)門都在鍋爐0 m,無需另外增加操作平臺(tái)。將增壓水泵的出口管道通過原閥門組與低壓加熱器出口管道連接,從鍋爐檢修放水管引出爐水,打至5號(hào)低壓加熱器入口管道,經(jīng)5號(hào)低壓加熱器回到除氧器,經(jīng)蒸汽加熱后,再經(jīng)給水管道打回鍋爐省煤器。
2020年5月對(duì)3號(hào)機(jī)組再次進(jìn)行改造。在鍋爐檢修放水至深度降煙溫高溫段增壓水泵供水管道加裝18 m聯(lián)絡(luò)管(圖2虛框處),新系統(tǒng)共投資約7萬元。機(jī)組啟動(dòng)前打開至深度降煙溫高溫段增壓泵供水管路手動(dòng)門,關(guān)閉至定期排污擴(kuò)容器的手動(dòng)門。汽包壓力達(dá)0.1 MPa時(shí),關(guān)閉至深度降煙溫高溫段增壓泵供水管手動(dòng)門[4],打開至定期排污擴(kuò)容器的手動(dòng)門。
圖2 3號(hào)機(jī)組改造系統(tǒng)
爐水流程為汽包→下水包→檢修放水→深度降煙溫高溫段增壓水泵→深度降煙溫高溫?fù)Q熱器→5號(hào)低壓加熱器入口→除氧器→給水泵→省煤器→汽包,形成閉式循環(huán),利用除氧器的輔汽將爐水加熱至100℃以上。
系統(tǒng)改造完成后,機(jī)組啟動(dòng)時(shí)進(jìn)行了應(yīng)用。變頻啟動(dòng)B凝結(jié)水泵,除氧器上水至正常水位,投入除氧器加熱;啟動(dòng)A/B汽動(dòng)給水泵前置泵,除氧器、汽包上水至正常水位。除氧器水位正常后停運(yùn)B凝結(jié)水泵。汽包上水至正常水位,啟動(dòng)B爐水泵。
關(guān)閉檢修放水至定期排污隔離門,打開檢修放水至深度降煙溫高溫段供水隔離門,打開高溫段至5號(hào)低壓加熱器回水手動(dòng)門(確認(rèn)高溫段取水門關(guān)閉),打開檢修放水一、二次電動(dòng)門,啟動(dòng)深度降煙溫高溫段B增壓水泵。鍋爐點(diǎn)火前爐水溫度已達(dá)95℃,鍋爐點(diǎn)火后即起壓,關(guān)閉高溫段回水調(diào)節(jié)閥,停運(yùn)增壓水泵,關(guān)閉檢修放水一、二次電動(dòng)門,將聯(lián)絡(luò)管手動(dòng)門倒至定期排污。
系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題:
1)系統(tǒng)運(yùn)行過程中因水溫的升高,加熱蒸汽的凝結(jié)使汽包和除氧器水位逐漸升高,除氧器高水位放水頻繁動(dòng)作,一方面影響真空,另一方面凝汽器水位不易控制。
2)風(fēng)煙系統(tǒng)啟動(dòng)后,因風(fēng)溫低,汽包水位波動(dòng)較大。
3)水位調(diào)整不及時(shí),爐水泵電流、差壓大幅波動(dòng)。
為了更好地利用爐水加熱系統(tǒng),在節(jié)能降耗的同時(shí)保證系統(tǒng)的安全,運(yùn)行中3號(hào)鍋爐爐水加熱系統(tǒng)需注意以下幾點(diǎn):
1)機(jī)組啟動(dòng)時(shí),汽包水位與除氧器水位正常后,盡快投入爐水加熱系統(tǒng),盡可能提高爐水溫度。
2)系統(tǒng)運(yùn)行過程中注意給水流量與深度降煙溫回水流量相匹配,防止汽包和除氧器水位大幅波動(dòng)。若汽包和除氧器水位升高,可通過定期排污放水控制水位。
3)系統(tǒng)運(yùn)行過程中,加強(qiáng)爐水泵運(yùn)行情況的監(jiān)視,確保爐水泵運(yùn)行正常[5]。
4)風(fēng)煙系統(tǒng)啟動(dòng)前,盡量投入深度降煙溫低溫段,提高暖風(fēng)器出口風(fēng)溫;風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后,風(fēng)量控制在40%左右,減少冷風(fēng)對(duì)爐水的影響。
5)為了提高爐水循環(huán)量,啟動(dòng)兩臺(tái)前置泵運(yùn)行,汽動(dòng)給水泵汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)時(shí)注意給水流量的變化,沖轉(zhuǎn)后可根據(jù)汽動(dòng)給水泵出力停運(yùn)另一臺(tái)前置泵。
6)汽包起壓后,停運(yùn)爐水加熱系統(tǒng),將檢修放水倒至定期排污,關(guān)閉檢修放水至高溫段隔離門,防止系統(tǒng)超壓。
1)經(jīng)濟(jì)效益。爐水加熱至95℃節(jié)約的燃油成本約為15 000元(燃油價(jià)格按7 517元/t計(jì)算),扣除鄰爐加熱蒸汽損耗1 298元(標(biāo)準(zhǔn)煤價(jià)格按700元/t計(jì)算),每次開機(jī)凈節(jié)約13 702元。輔機(jī)少運(yùn)行2 h,廠用電降低約9 300 kW·h。
2)環(huán)保效益??s短SCR達(dá)到噴氨條件耗用的時(shí)間,環(huán)保提前達(dá)標(biāo),減輕了環(huán)保壓力。
3)安全效益。減輕了對(duì)電除塵和脫硫漿液的污染,提高了環(huán)保設(shè)備運(yùn)行的安全性;減少了過熱器、再熱器干燒的可能,延長了設(shè)備壽命,降低了爆管幾率。
本文充分利用現(xiàn)有設(shè)備和系統(tǒng)對(duì)3號(hào)機(jī)組進(jìn)行了改造。改造投資小、收益大,減少了開機(jī)成本,降低了廠用電率,減輕了環(huán)保壓力,延長了機(jī)組壽命。