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火電廠鍋爐再熱器管道開裂原因分析

2021-07-16 09:13張艷飛韓鋼城謝利明王海學(xué)
內(nèi)蒙古電力技術(shù) 2021年3期
關(guān)鍵詞:熱器溫器微調(diào)

張艷飛,韓鋼城,謝利明,王海學(xué)

(1.內(nèi)蒙古電力科學(xué)研究院,呼和浩特 010020;

2.北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司呼和浩特金橋熱電廠,呼和浩特 010010)

1 設(shè)備概況

1.1 失效情況

2014—2019年期間,蒙西地區(qū)共有7臺DG 1065/18.2-Ⅱ6型亞臨界參數(shù)燃煤鍋爐相繼發(fā)生了再熱器連接管道開裂泄漏失效事件,詳細情況如表1所示。該型號鍋爐2006—2007年期間投產(chǎn)運行10臺、2009—2010年期間投產(chǎn)運行2臺。鍋爐采用中速磨煤機正壓冷一次風(fēng)直吹式制粉系統(tǒng)。

表1 DG1065/18.2-Ⅱ6型鍋爐再熱器連接管道失效統(tǒng)計

1.2 再熱器布置

再熱蒸汽系統(tǒng)分為三級布置,分別為壁式再熱器、中溫再熱器和高溫再熱器。高溫過熱蒸汽在汽輪機中做功后由再熱蒸汽冷段管道引導(dǎo)進入壁式再熱器進口集箱,并在集箱入口前設(shè)置事故噴水減溫器。壁式再熱器與水冷壁交錯布置,在爐膛中吸收燃燒輻射熱后垂直向上進入壁式再熱器出口集箱(外徑457.2 mm,壁厚25 mm,20G)。再熱蒸汽通過連接管道(外徑609.6 mm,壁厚22.2 mm,20G)從鍋爐左側(cè)和右側(cè)進入中溫再熱器進口集箱(管外徑457.2 mm,壁厚25 mm,20G),左側(cè)和右側(cè)連接管道分別布置一個微調(diào)噴水減溫器(管外徑609.6 mm,壁厚30 mm,20G)。再熱蒸汽經(jīng)中溫再熱器進入高溫再熱器,中溫再熱器和高溫再熱器中間不設(shè)集箱,以減小再熱器系統(tǒng)阻力。

1.3 再熱器調(diào)溫方式

鍋爐采用四角切圓燃燒方式,四角燃燒器的中心線分別與爐膛中心的兩個假想圓相切,兩個假想切圓的直徑分別為548 mm和1032 mm。每個燃燒器共有13層噴口,上組噴口上下擺動范圍為±30°,下組噴口上下擺動范圍為±15°。噴口的擺動由氣動執(zhí)行器帶動完成。DG 1065/18.2-Ⅱ6型鍋爐再熱汽溫調(diào)節(jié)和控制方式有兩種,分別是煙氣側(cè)燃燒器擺動調(diào)節(jié)汽溫和蒸汽側(cè)減溫器噴水調(diào)節(jié)汽溫。煙氣側(cè)通過擺動燃燒器噴口角度來改變爐膛火焰中心高度,從而改變爐膛出口煙溫以及過熱器和再熱器吸熱量配比,實現(xiàn)再熱汽溫調(diào)節(jié)目的,但是煙氣側(cè)調(diào)節(jié)再熱汽溫方式具有一定時滯性[1]。蒸汽側(cè)則是通過微調(diào)噴水減溫器,使溫度較低的高壓水通過噴嘴霧化式噴入混溫套筒內(nèi),與管道中過熱蒸汽充分混合,達到調(diào)節(jié)和控制再熱汽溫的目的。相對煙氣側(cè)調(diào)溫方式,蒸汽側(cè)利用減溫水調(diào)節(jié)汽溫的方式具有反應(yīng)靈敏、調(diào)節(jié)精度高及易于實現(xiàn)自動控制的優(yōu)點[2-5]。

2 試驗分析

為查明多臺DG 1065/18.2-Ⅱ6型鍋爐再熱器連接管道頻繁失效原因,選取LH#2鍋爐左側(cè)再熱器連接管道直管開裂部位進行試驗分析。從介質(zhì)流動方向看,失效多發(fā)生于再熱器微調(diào)減溫器之后的直管與減溫器集箱連接對接接頭,或彎頭與直管連接對接接頭倒角車削區(qū)變截面處。

2.1 宏觀形貌觀察

經(jīng)宏觀形貌觀察,管道內(nèi)壁開裂部位在直管對接接頭倒角車削區(qū)變截面處,長約400 mm,平行于焊縫環(huán)向開裂,與焊縫軸向距離約20 mm(如圖1所示)。管道內(nèi)壁存在多處環(huán)向車削刀痕,表面粗糙,接頭坡口變截面倒角厚度為4 mm,倒角退刀槽環(huán)向開裂,裂縫平直,如圖2所示。再熱器微調(diào)減溫器集箱與連接管道通過焊接方式連接,兩個部件外徑相同,壁厚相差3.9 mm,因此焊接坡口存在厚度差。按照DL/T 869—2012《火力發(fā)電廠焊接技術(shù)規(guī)程》要求,壁厚不相等的兩個管件焊接前應(yīng)對坡口部位進行車削,確保組焊時內(nèi)壁齊平[3]。由于車削工藝不符合要求,管道內(nèi)壁坡口車削過渡陡峭,未采取圓滑過渡工藝,形成了應(yīng)力集中區(qū)。

圖1 管道外壁開裂部位宏觀形貌

圖2 管道內(nèi)壁開裂部位宏觀形貌

2.2 斷口形貌觀察

觀察斷口剖面可知,裂紋萌生于管道內(nèi)壁,并向管道外壁擴展,可清晰看到初始開裂區(qū)、裂紋擴展區(qū)(如圖3所示)。SEM掃查發(fā)現(xiàn)管道近外壁側(cè)存在疲勞輝紋(如圖4所示)。

圖3 斷口宏觀形貌

圖4 斷口SEM形貌

2.3 顯微組織檢測

對再熱器連接管道開裂部位進行了顯微組織檢測,如圖5所示。開裂處金相組織為等軸狀均勻分布的鐵素體+珠光體,晶粒未發(fā)生明顯畸變變形,球化等級為2級,屬于傾向性球化,組織正常,未見異常組織及缺陷。

圖5 管道開裂處顯微組織

2.4 其他檢測分析

對再熱器連接管道開裂部位進行了化學(xué)成分檢測、力學(xué)性能(屈服強度、抗拉強度)檢測、壁厚測量,結(jié)果顯示,管道化學(xué)成分和力學(xué)性能符合高壓鍋爐無縫鋼管要求,壁厚測量最小值為21.46 mm,滿足設(shè)計要求。

3 設(shè)備運行分析

3.1 熱膨脹

壁式再熱器出口集箱安裝可變彈簧吊架TD120D18、微調(diào)減溫器安裝可變彈簧吊架TD60D18、中溫再熱器進口集箱安裝可變彈簧吊架TD30D15。上述可變彈簧吊架狀態(tài)正常,無損壞、卡死故障。根據(jù)膨脹設(shè)計,壁式再熱器出口集箱和中溫再熱器進口集箱的膨脹位移量如表2所示。再熱器連接管道布置如圖6所示。

圖6 再熱器連接管道布置圖

壁式再熱器出口集箱和中溫再熱器進口集箱之間的連接管長度為11 240.74 mm,微調(diào)減溫器集箱長度為4 849.66 mm,連接管與壁式再熱器出口集箱高度差為2 800.00 mm,與中溫再熱器進口集箱高度差為2 300.00 mm。VWO工況下,連接管道工質(zhì)溫度398℃。經(jīng)計算可知,連接管道的膨脹總量為59.00 mm(20G在400℃的線膨脹量為13.8×10-6/℃),設(shè)計膨脹值完全可以滿足連接管道膨脹需求,且連接管道為大口徑薄壁管,呈倒U形,柔性較好。因此管道膨脹順暢,無因膨脹受阻產(chǎn)生的附加應(yīng)力。

3.2 減溫器結(jié)構(gòu)

再熱器微調(diào)減溫器由單排多孔噴水管式噴嘴和混溫套筒組成,減溫水與再熱蒸汽流向一致?;鞙靥淄惨欢送ㄟ^周向布置的定位螺絲固定,一端通過圓柱銷固定,可充分熱膨脹。減溫器結(jié)構(gòu)如圖7所示。

圖7 再熱器微調(diào)減溫器結(jié)構(gòu)

再熱器微調(diào)減溫水取自給水泵中間抽頭,經(jīng)減壓閥減壓后投入混溫套筒,運行參數(shù)見表3。再熱器微調(diào)減溫器設(shè)計最大總噴水量為18.40 t/h。由此可知,鍋爐再熱器微調(diào)減溫器設(shè)計減溫水投入量較小,采用單排多孔噴嘴能夠滿足充分霧化減溫水要求。

表3 運行參數(shù)

為響應(yīng)電網(wǎng)AGC(Automatic Generation Con?trol,自動發(fā)電控制)調(diào)度和調(diào)峰要求,鍋爐負荷快速頻繁變化,而再熱器系統(tǒng)煙氣側(cè)調(diào)溫響應(yīng)滯后。為避免再熱器管發(fā)生超溫、過熱,需要投入過量減溫水進行再熱汽溫調(diào)節(jié)。溫差達214℃的減溫水與高溫過熱蒸汽混合后,產(chǎn)生振動激振力和熱應(yīng)力,長期運行易使多孔噴水管在振動和交變熱應(yīng)力作用下發(fā)生疲勞開裂、斷裂,以及由于過量減溫水導(dǎo)致噴水孔過渡沖刷、孔徑擴大等缺陷。LH#2鍋爐左側(cè)再熱器微調(diào)減溫器噴管被減溫水沖刷損壞,噴孔串連(如圖8所示),霧化能力急劇下降;左側(cè)再熱器微調(diào)減溫器混溫套筒斷裂(如圖9所示)。

圖8 再熱器微調(diào)減溫器噴孔沖刷串連

圖9 微調(diào)減溫器混溫套筒斷裂

3.3 減溫水量

分析鍋爐運行數(shù)據(jù)可知,LH#2鍋爐左側(cè)再熱器連接管道發(fā)生開裂泄漏前一個月,再熱器微調(diào)減溫水投入量高達48.9 t/h,為設(shè)計最大噴水量的2.6倍。減溫水過量投入的原因分析如下。

(1)再熱器微調(diào)減溫水設(shè)計為主要在機組啟停過程中投入使用,穩(wěn)定工況運行過程中主要依靠擺動燃燒器進行汽溫控制,而微調(diào)減溫器作為蒸汽側(cè)汽溫輔助調(diào)節(jié)手段。近幾年來,電力市場煤炭供求關(guān)系緊張及發(fā)電機組年平均有效利用小時數(shù)逐年下降,使得鍋爐燃燒煤種偏離設(shè)計煤種,煤質(zhì)發(fā)生較大變化,被迫采用加大減溫水投入量的方法進行汽溫控制。

(2)機組采用AGC系統(tǒng),由電網(wǎng)調(diào)度中心對機組負荷進行調(diào)節(jié),一般情況下,蒙西地區(qū)電網(wǎng)AGC機組的負荷調(diào)整范圍為50%~100%。對于直吹式制粉系統(tǒng)汽包鍋爐的火電機組,負荷變化速率不低于額定功率(DG1065 t/h鍋爐配套機組額定功率為300 MW)的1.5%。AGC系統(tǒng)要求鍋爐負荷快速響應(yīng),為避免再熱器管超溫、過熱損害,減溫水投放頻率和噴水量均大幅提高。

(3)鍋爐燃燒工況發(fā)生變化。低氮燃燒改造等措施的實施改變了鍋爐燃燒工況,導(dǎo)致煙溫出口溫度發(fā)生變化,過熱器和再熱器吸熱量配比也隨之變化[6-9]。

3.4 共性問題

對發(fā)生再熱器連接管道開裂失效的7臺鍋爐進行了調(diào)查和試驗,具有如下共同特點。

(1)直管或彎頭裂紋產(chǎn)生于管道內(nèi)壁焊接接頭坡口變截面倒角退刀槽,具有熱疲勞裂紋特征。

(2)發(fā)電廠燃燒煤種偏離設(shè)計煤種,煤質(zhì)和發(fā)熱量發(fā)生變化。

(3)發(fā)電機組投用AGC系統(tǒng),由電網(wǎng)調(diào)度中心對機組負荷進行調(diào)節(jié)。

(4)各發(fā)電廠減溫水投入量大。JQ#1鍋爐再熱器微調(diào)減溫水投入量達44.50 t/h,JQ#2鍋爐再熱器微調(diào)減溫水投入量達48.20 t/h,XF#2鍋爐再熱器微調(diào)減溫水投入量達39.90 t/h,BY#1鍋爐再熱器微調(diào)減溫水最大投入量達32.70 t/h,均遠超再熱器微調(diào)減溫器在保證有效行程內(nèi)減溫水充分霧化、均勻混合的噴水能力。

4 結(jié)論

綜上可知,7臺DG1065/18.2—Ⅱ6型鍋爐運行中,需要依靠再熱器微調(diào)減溫器頻繁投入對汽溫進行調(diào)節(jié),且長期居于過量高投入水平,致使減溫水在原設(shè)計混溫套筒長度范圍內(nèi)不能實現(xiàn)充分霧化和均勻混溫,從而使得減溫器之后布置的直管和彎頭承受由低溫工質(zhì)沖擊產(chǎn)生的熱應(yīng)力。同時,未充分霧化的含水滴工質(zhì)沖擊連接管道內(nèi)壁,引起管道非周期性振動。隨著鍋爐長周期運行,作用于管道的非周期性交變熱應(yīng)力和振動,誘使焊接接頭倒角退刀槽應(yīng)力集中區(qū)萌生熱疲勞裂紋并擴展貫通,這是再熱器連接管道失效的直接原因。

鍋爐燃燒煤種偏離設(shè)計煤種、電網(wǎng)AGC負荷自動調(diào)度、低氮燃燒改造等綜合因素導(dǎo)致鍋爐燃燒工況、運行工況發(fā)生變化,使得再熱器減溫水量居于過量高投入水平,這是鍋爐再熱器連接管道開裂失效的主要原因。

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