徐 亮
(河鋼河鋼宣化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司二鋼軋廠,河北 宣化 075100)
河鋼宣化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司(全文簡稱宣鋼)150 t爐區(qū)1號連鑄機(jī)為12機(jī)12流小方坯弧形連鑄機(jī),弧長10 m,斷面150 mm×150 mm、165 mm×165 mm兩種斷面,主要鋼種低合金系列。設(shè)計年產(chǎn)量200萬t,該機(jī)采用全弧形連續(xù)矯直工藝,配置蝶式液壓升降鋼包回轉(zhuǎn)臺,全程無氧保護(hù)澆注,鋼包下渣檢測,結(jié)晶器液壓面控制技術(shù),結(jié)晶器電磁攪拌,連鑄矯直技術(shù),紅外線自動定尺切割,裝配水平是目前世界上流數(shù)最多,產(chǎn)量最高的小方坯連鑄機(jī)之一。150 t爐區(qū)連鑄機(jī)主要參數(shù)(見表1)。
表1 連鑄機(jī)主要參數(shù)
宣鋼二鋼軋廠1號連鑄機(jī)在改造之前,二冷噴嘴參數(shù)如表3,0段噴嘴采用不銹鋼噴咀-1/4PZ9490QZ5,12個,1段噴嘴采用不銹鋼噴咀-1/4PZ2665QZ5,52個,2段噴嘴采用噴嘴-1/4PZ2065QZ5,28個,比水量在0.80L/KG。在拉低合金HRB400EZT2(SY)拉速165斷面達(dá)到2.4 m/min時,150斷面達(dá)到2.6 m/min時有輕微脫方現(xiàn)象,并且中包連澆次數(shù)2次1段、2段噴嘴堵塞嚴(yán)重(見圖1)。拉速在2.2~2.4 m/min時液面波動較大,漏鋼拉斷頻率明顯增加。
表3 改造前二冷噴嘴參數(shù)
圖1 連澆2次后的1段噴嘴
1號機(jī)日產(chǎn)要達(dá)到7500 t,減去每月定修兩次24 h,小修及日常工藝停機(jī)累計24 h,平均日產(chǎn)需達(dá)到8035 t才能完成目標(biāo)任務(wù)。表2為對應(yīng)斷面及拉速(出鋼量205 t)。
表2 斷面及拉速對照表
由于開澆及連澆前兩爐溫度高,拉速慢,周期在45~50 min左右,正常澆注過程需165斷面平均拉速達(dá)到2.4 m/min,150斷面平均拉速達(dá)到2.8 m/min,才能完成生產(chǎn)目標(biāo)。所以提高拉速是急需解決日產(chǎn)7500 t問題所在。提高拉速首先滿足鋼坯出結(jié)晶器時有足夠的坯殼厚度,坯殼厚度在10~15 mm為安全拉鋼范圍。
根據(jù)公式:
式中:e為坯殼厚度;K為凝固系數(shù);h為結(jié)晶器有效高度;v為拉坯速度。
計算出拉速v分別為2.4 m/min和3 m/min,K=22 mm/min1/2,h=0.8 m時,坯殼厚度e:
坯殼厚度在2.4~3.0 m/min都滿足安全坯殼厚度要求。所以在現(xiàn)有的工藝下只要改善鑄機(jī)鑄坯的脫方和噴嘴的堵塞問題,就能滿足日產(chǎn)7500 t的要求。
二次冷卻區(qū)內(nèi)部的傳熱方式以噴嘴噴淋水、鑄坯表面?zhèn)鳠釣橹?,具有可控性。二冷區(qū)應(yīng)當(dāng)具備較寬的流量調(diào)節(jié)范圍、水量分布受流量變化的影響較小、較高的噴射速度,且易于蒸發(fā)、覆蓋面大等。噴嘴冷卻水與鑄坯接觸面積一般為噴嘴面積的3~5倍。相關(guān)研究表明,連鑄二冷區(qū)的冷卻對內(nèi)部質(zhì)量有一定的影響。冷卻凝固不均勻,裂紋就會越來越多,對于高溫區(qū)域會發(fā)生嚴(yán)重的偏析,通過根據(jù)噴嘴水量分布特性進(jìn)行設(shè)定,控制噴嘴組合體的水量分布均勻,就能夠避免對鑄坯質(zhì)量的影響。原先的1段噴嘴為不銹鋼噴嘴-1/4PZ2665QZ5,2段噴嘴為噴嘴-1/4PZ2065QZ5,保持0段足輥不銹鋼噴咀-1/4PZ9490QZ5不變,改1段噴嘴為不銹鋼噴嘴-1/4PZ4065QZ5,2段噴嘴為噴嘴-1/4PZ4065QZ5,改善后的二冷比水量達(dá)到1.0 L/kG,二冷水增加量為129 m3/h。優(yōu)化之后的噴嘴,堵塞情況明顯改善,連澆次數(shù)可以增加到5次以上,經(jīng)過生產(chǎn)試驗165 mm×165 mm斷面連鑄機(jī)拉速達(dá)到2.7 m/min,沒有明顯脫方現(xiàn)象。
原先設(shè)計的結(jié)晶器振動為全板簧振動機(jī)構(gòu),通過減速機(jī)上的偏心套和連桿使置于振動架上的結(jié)晶器上下振動,運(yùn)行軌跡呈正弦波.振幅在線不可調(diào),通過更換偏心套可以調(diào)整振幅。改變電機(jī)輸出轉(zhuǎn)速,可使振動頻率在40~300次/min范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。在改進(jìn)之前振頻超過180~190次/min時振動精度明顯降低,偏擺量較大,液面波動不穩(wěn)定,不能滿足高拉速的需要。改造后電動缸控制,可實現(xiàn)非正弦振動,可在線調(diào)節(jié)結(jié)晶器振動的波形、頻率和振幅,選擇最佳的振動特性參數(shù),從而在不同拉速下均可獲得最佳的鑄坯表面質(zhì)量,滿足鑄坯高拉速需求。
拉速穩(wěn)定在2.4 m/min,從表3可以看出拉鋼周期在33.11 min,由于鋼包周轉(zhuǎn)加快,放鋼溫度可以降低20℃,由于中包溫度降低,中包耐材使用時間增加,中包過鋼爐數(shù)也明顯增加。據(jù)統(tǒng)計增加拉速后中包壽命提高到37.21爐/23.8 h,比原先增加3.41爐/1.8 h,月減少2對中包。
轉(zhuǎn)爐每降低1℃,噸鋼節(jié)約成本0.325元,按照日產(chǎn)7500 t計算,則全年節(jié)約成本:0.325×20×7500×365=17793750元。
按照每月節(jié)省2對中包計算,沒對中包成本10萬元,則可節(jié)約成本:2×12×100000=2400000元。
振動電缸改造投入費(fèi)用單價5萬元,12個在線使用,3個備用。則投入:15×50000=750000元。噴嘴單價與原類別噴嘴單價相同,不做計算。
則總效益為:17793750+2400000-750000=19443750元。
宣鋼經(jīng)過生產(chǎn)過程中不斷對連鑄工藝的調(diào)整優(yōu)化,1號機(jī)滿足日產(chǎn)7500 t的同時,連鑄澆注順利,鑄坯質(zhì)量控制良好,并且節(jié)約成本19443750元。