崔家雄,方瑞萍,楊 彪,趙 兵,邱宇祥,錢 灝
(紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司會(huì)澤卷煙廠,云南曲靖 654200)
卷煙制絲過程中,煙包進(jìn)入切片機(jī)后被切分成一定厚度的煙塊,然后經(jīng)皮運(yùn)機(jī)、電子皮帶秤及振動(dòng)滑槽后進(jìn)入柔性松散回潮工序,流量的穩(wěn)定性直接影響煙葉的回透效果,進(jìn)而影響葉片一級加料、二級加料及儲葉工序的水分控制精度。本研究立足于生產(chǎn)實(shí)際,針對松散回潮前流量波動(dòng)的問題進(jìn)行探究,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程精準(zhǔn)控制,從煙葉加工源頭上保障產(chǎn)品質(zhì)量。
物料流量波動(dòng)情況通過變異系數(shù)來衡量,變異系數(shù)是指標(biāo)準(zhǔn)偏差與平均數(shù)的比值,是反映數(shù)據(jù)離散程度的絕對值。計(jì)算流量變異系數(shù)可以消除計(jì)算單位和成產(chǎn)能力差異的影響,便于不同制絲生產(chǎn)線流量穩(wěn)定性的評價(jià)。
隨機(jī)抽查了2019 年某品牌松散回潮電子皮帶秤流量變異系數(shù)的歷史數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)變異系數(shù)的平均值為5.9%,高于5%的考核值。松散回潮段設(shè)備布局如圖1 所示。
圖1 松散回潮段設(shè)備布局
通過分析,煙包在翻箱機(jī)、拆包機(jī)工序其外形、組織結(jié)構(gòu)均未有任何變化,而煙包的物理特性真正發(fā)生改變的工藝節(jié)點(diǎn)是切片機(jī)。切片機(jī)后煙塊的輸出流量即為松散回潮前電子秤輸入流量,切片后煙塊的排列效果會(huì)直接影響電子秤的流量穩(wěn)定性。
通過與其他工序的縱向?qū)Ρ?,對同一牌號在不同工藝?jié)點(diǎn)的流量變異系數(shù)進(jìn)行比較,一級加料、二級加料采用喂料機(jī)進(jìn)料,流量變異系數(shù)??;而切片機(jī)切后煙塊排列雜亂無序,煙塊間有間隙,流量變異系數(shù)偏高。進(jìn)一步觀察切片機(jī)出口物料狀態(tài),發(fā)現(xiàn)切片機(jī)出口處物料翻轉(zhuǎn)、折斷造成其排列不均、雜亂無序甚至露白的問題。通過從機(jī)械、電氣兩方面對切片機(jī)的分析研究,得出問題的原因主要表現(xiàn)在以下4 個(gè)方面。
如圖2 所示,卸料擋板底邊與卸料框底板之間的空隙H=8 cm,卸料框在氣缸作用下往后作逆時(shí)針圓周運(yùn)動(dòng),此空隙的存在導(dǎo)致煙塊下部受到一個(gè)力矩M=F×L,其中F 為擋板對煙塊的作用力,如果f 為卸料框與煙塊的摩擦力,根據(jù)牛頓第三定律可知F=f,因此F=f=M煙塊×g×μ,L 為擋板下邊沿與卸料框表面的高度差H,因此該力矩M=F×L=M煙塊×g×μ×H。該力矩的存在是造成切后煙塊在落料過程中發(fā)生折斷、翻轉(zhuǎn)的直接作用力,減小該力矩可降低折斷、翻轉(zhuǎn)的概率。而由該力矩計(jì)算公式可知,重力常數(shù)g、摩擦因數(shù)μ 均為常數(shù),而煙塊重量M 煙塊波動(dòng)較小。因此,唯有減小擋板下邊沿與卸料框表面的高度差H 才能減小該力矩。
圖2 煙塊受力分析
FT623 型切片機(jī)切后煙塊下落時(shí)將擋住一對對射式光電開關(guān)的檢測信號,此時(shí)光電開關(guān)斷開。隨著煙塊的移動(dòng),這對光電開關(guān)將再次被接通,程序里在此檢測處加了一個(gè)接通延時(shí)繼電器T419,延時(shí)時(shí)間設(shè)置為12 s,現(xiàn)場測試中發(fā)現(xiàn)此延時(shí)時(shí)間過長,導(dǎo)致煙塊排列不緊密。說明FT623 型切片機(jī)電控程序內(nèi)接通延時(shí)繼電器T419 的時(shí)間設(shè)置會(huì)直接影響切后煙塊的排列緊湊性。
如圖3 所示,F(xiàn)T623 型切片機(jī)落料斜面角度為45°,煙塊落料與其接觸時(shí)受到的反作用力較大,導(dǎo)致煙塊極易折斷、翻轉(zhuǎn)。落料斜面太陡,使得煙塊落下時(shí)沖擊力過大,造成煙塊斷裂、翻轉(zhuǎn)等,導(dǎo)致切后煙塊排列散亂。
圖3 煙塊下落示意
切片機(jī)卸料框下部裝有一個(gè)光電檢測開關(guān),煙塊下落擋住光電管的這段時(shí)間內(nèi),卸料框只備料而不卸料,當(dāng)光電管重新接通時(shí)才允許其繼續(xù)卸料,光電管位置不合理造成物料運(yùn)行過程中拉出間隙影響物料連續(xù)性及物料下落距離過大造成煙塊翻轉(zhuǎn)、折斷。
切后煙塊垂直下落時(shí)與傾斜角度45°的落料斜面接觸撞擊,導(dǎo)致煙塊翻轉(zhuǎn)折斷的概率大大增加,為了減少下落撞擊造成的翻轉(zhuǎn)折斷,加裝兩弧形板結(jié)構(gòu),使煙塊下落過程中沿兩塊弧形滑板緩沖滑動(dòng),同時(shí)起到導(dǎo)料的作用。通過加裝弧形滑板有效降低煙塊下落過程中的撞擊、折斷,同時(shí)最大限度避免煙塊下落時(shí)發(fā)生翻轉(zhuǎn)現(xiàn)象。
實(shí)施過程:設(shè)計(jì)弧形滑板的結(jié)構(gòu),繪制加工圖;由外協(xié)制作加工,然后安裝測試;檢查每批次內(nèi)切后煙塊落料時(shí)翻轉(zhuǎn)折斷情況。
實(shí)施效果:加裝弧形緩沖板后,相同時(shí)間內(nèi)煙塊落料時(shí)發(fā)生翻轉(zhuǎn)斷裂的次數(shù)大大減少。
FT623 型切片機(jī)切后煙塊下落時(shí)將擋住一對關(guān)電開關(guān),隨著煙塊的移動(dòng),這對光電開關(guān)將再次被接通,程序里在此檢測處加了一個(gè)接通延時(shí)繼電器T419,延時(shí)時(shí)間設(shè)置為12 s,為了使煙塊落下后排列得更緊密,將這一繼電器延時(shí)時(shí)間重新設(shè)置為5 s。通過統(tǒng)計(jì)對比(表1),卸料后煙塊的排列間距大大減小,10次抽樣的平均值為13.4 cm,煙塊排列更加緊密。
表1 不同繼電器延時(shí)情況下煙塊排列間距 cm
原卸料擋板底邊與卸料框底板之間有8 cm 空隙,卸料框往后收起時(shí),此空隙的存在相當(dāng)于煙塊中部受到一個(gè)力矩M=F×L(F 為卸料框底板與煙塊的摩擦力,L 為力臂)的作用,這是造成切后煙塊在落料過程中發(fā)生翻轉(zhuǎn)分層折斷的直接作用力。在此處加裝鋼板,填補(bǔ)空隙,解決煙塊被彎曲應(yīng)力折斷的問題。
生產(chǎn)過程中,前一塊煙塊需向前移動(dòng)一段距離后,光電檢測才能接通,后續(xù)煙塊才得以通行,必然影響到煙塊排列的緊湊性。根據(jù)光電開關(guān)的安裝尺寸及煙塊的外形尺寸,在原位置的左上方重新開孔安裝光電管(圖4),并進(jìn)行調(diào)試使之正常運(yùn)行。
圖4 更改光電管位置
改進(jìn)檢測開關(guān)位置以后,檢查煙塊下落后排列間距,10 次抽樣平均值為6 cm(表2),煙塊排列更加均勻(圖5)。
圖5 改進(jìn)前后煙塊下落后排列情況
表2 改進(jìn)檢測開關(guān)位置前后煙塊排列間距 cm
通過以上措施,煙塊間排列已完全杜絕“露白”現(xiàn)象的發(fā)生,基本實(shí)現(xiàn)了煙塊的無縫排列。
改進(jìn)措施實(shí)施后,對不同品牌的流量變異系數(shù)進(jìn)行隨機(jī)統(tǒng)計(jì),松散回潮流量變異系數(shù)大幅降低至工藝考核指標(biāo)5%以下(圖6)。
圖6 流量變異系數(shù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果
煙片松散回潮工序是煙草制絲的源頭工序,流量波動(dòng)會(huì)直接影響回透率,進(jìn)而影響煙片的耐加工性以及煙絲的內(nèi)在品質(zhì)。分析導(dǎo)致松散回潮流量變異系數(shù)高的原因,從改進(jìn)切片機(jī)入手,采取加裝弧形緩沖板、修改PLC 控制程序、加長卸料擋板、調(diào)整檢測開關(guān)安裝位置等策略,提升了切片后煙塊的均勻性,有效降低了流量變異系數(shù),為生產(chǎn)過程精準(zhǔn)控制提供了有力保障。