張德福,林庭富,唐旭
(四川派安建材有限公司三岔分公司,四川 成都 641418)
本文案例是空港大道二期工程,為成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)場(chǎng)外配套項(xiàng)目,是通往新機(jī)場(chǎng)的城市快速路。由北端空白段工程和南端空白段工程兩部分組成,道路主線長(zhǎng)度 6385m。其中北端空白段全長(zhǎng) 698m,主車道為雙向八車道,設(shè)計(jì)速度 80km/h,道路紅線寬 160m。南段空白段總長(zhǎng) 5687m,起點(diǎn)接機(jī)場(chǎng)近期紅線南端頭穿場(chǎng)隧道,終點(diǎn)接機(jī)場(chǎng)南高速。其中南段空白段分為地鐵共建段 387m(細(xì)分為與地鐵結(jié)構(gòu)共墻段、結(jié)構(gòu)分離段、船槽段)、地面段 5300m(細(xì)分為船槽終點(diǎn)至機(jī)場(chǎng)遠(yuǎn)期紅線段 3291m,道路紅線寬度 80m;機(jī)場(chǎng)遠(yuǎn)期紅線至機(jī)場(chǎng)南高速段 2009m,近期實(shí)施寬度 65m,遠(yuǎn)期控制寬度 80m)。包含主線道路工程(6385m)、橋梁工程(含由 8 座大橋和 5 座中橋組合的 3 層樞紐式互通立交橋 1 座,主線全長(zhǎng) 1290m;北端高架橋 368m;北端連線橋 55m;橋涵 10 座)、隧道工程(387m)、交通工程、綠化景觀工程(面積約 98 萬(wàn) m2)、照明工程、給排水工程(含噴淋系統(tǒng))、電力工程、通信工程、消防工程、通風(fēng)工程、強(qiáng)弱電工程、高低壓變配電工程(含箱變 5 座)、監(jiān)控工程、燃?xì)馔ǖ拦こ獭⒏暮痈臏瞎こ蹋ㄩL(zhǎng)度約 2km)以及配套工程等。
其中北端高架橋 368m,設(shè)計(jì) 120 多根樁。108 根左右是 15m 深的樁基,強(qiáng)度等級(jí)是 C35 水下;其余 12 多根靠近北端連線橋,深度是 30m,強(qiáng)度等級(jí)是 C35 水下。
北端高架橋區(qū)間第一批樁基,直徑 1.5m,深度 15~18m 不等,每一根樁混凝土需求量為 26~35m3。從 2020 年 7 月 23 日澆筑第一根樁 ZF2a-0# 開始,依據(jù) GB/T 50107—2010《混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》試塊留置辦法和 GB/T 50081—2019《普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)方法,截止 2020 年 8 月 30 日,出廠檢驗(yàn)留置 28 組 7d 強(qiáng)度試塊和 28 組 28d 強(qiáng)度試塊的立方體標(biāo)準(zhǔn)試件強(qiáng)度已檢測(cè)出來(lái),如表 1。
表1 出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)試件的 28d 強(qiáng)度值 MPa
根據(jù)表 1 數(shù)據(jù),強(qiáng)度均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。制定強(qiáng)度偏差直方圖(圖 1)。通過(guò)圖 1 可知,混凝土強(qiáng)度分布基本服從正態(tài)分布,質(zhì)量在可控范圍內(nèi),強(qiáng)度雖有波動(dòng),仍處于穩(wěn)定狀態(tài)。
圖1 強(qiáng)度偏差直方圖
2020 年 8 月 20 日,我方接到施工方電話,由第三方檢測(cè)單位檢測(cè)出的一組現(xiàn)場(chǎng)制作的立方體試塊強(qiáng)度偏低,對(duì)應(yīng)樁基是 ZF2a-0#。針對(duì)這個(gè)情況,總包單位約我方到項(xiàng)目會(huì)議室開專題分析會(huì)和商討解決方案。
會(huì)議認(rèn)為現(xiàn)場(chǎng)制作立方體標(biāo)準(zhǔn)試件,強(qiáng)度偏低有以下原因:
(1)實(shí)際取樣未在 1/4~3/4 處取,樣品的代表性不強(qiáng)。
(2)取樣后未進(jìn)行有效翻拌,入試模后骨料少。
(3)針對(duì)試塊制作不規(guī)范,采用實(shí)體抽芯檢測(cè)實(shí)體強(qiáng)度。
由于深鉆的設(shè)備不能及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),遂先用地面鉆芯機(jī)鉆該樁基的上部 80 公分的樁頭,鉆取平均直徑為 100mm 的芯樣,鉆芯后的芯樣顏色鮮亮,無(wú)夾泥現(xiàn)象,無(wú)漏骨無(wú)孔,芯樣外觀見圖 2。
圖2 樁頭芯樣外觀
鉆取出來(lái)的芯樣在一家石材經(jīng)營(yíng)店按 1:1 進(jìn)行切割,切割后直接試壓,結(jié)果見表 2 和圖 3。
表2 樁頭芯樣強(qiáng)度直接試壓記錄 MPa
圖3 樁頭芯樣抗壓強(qiáng)度圖
針對(duì)本次結(jié)果,召開碰頭專題分析會(huì)議,與會(huì)各方認(rèn)為:
(1)樁頭強(qiáng)度普遍不足。
(2)樁頭均質(zhì)性還可以。
(3)樁頭本身是輕物質(zhì)上浮,抗壓強(qiáng)度要比中下部低。
(4)采用鉆通方案,再看中下部強(qiáng)度。
采用地質(zhì)鉆探的鉆芯機(jī),經(jīng)過(guò) 24 小時(shí)連續(xù)鉆芯,鉆取該樁基 7~8m 處,鉆取平均直徑為 78.20mm 的芯樣。鉆芯后的芯樣顏色鮮亮,無(wú)夾泥現(xiàn)象,無(wú)漏骨無(wú)孔洞,芯樣外觀見圖 4。按 1:1 切割大量芯樣,做抗壓強(qiáng)度破壞試驗(yàn),數(shù)據(jù)記錄見表 3。
圖4 深鉆芯樣外觀
表3 7~8m 處芯樣強(qiáng)度直接試壓記錄 MPa
針對(duì)本次結(jié)果,召開碰頭專題分析會(huì)議,施工方認(rèn)為:
(1)樁基實(shí)體強(qiáng)度不夠,達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。
(2)按單個(gè)樁推定實(shí)體強(qiáng)度,是最低值作為推定值。
作為商砼站,筆者提出以下芯樣不規(guī)范處和后期處理辦法:
(1)切割了這么多芯樣,大部分芯樣端面,即受壓面,有不平整現(xiàn)象,導(dǎo)致相鄰的兩個(gè)芯樣數(shù)據(jù)都差別較大。
(2)依據(jù) JGJ/T 384—2016《鉆芯法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》條文說(shuō)明中的 5.0.4“對(duì)芯樣試件端面加工提出要求。鋸切后芯樣的端面感官上比較平整,但一般不能符合抗壓試件的要求”。
(3)再依據(jù) JGJ/T 384—2016《鉆芯法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》正文中的 5.0.4 第 1 條,“抗壓芯樣試件的端面處理,可采取在磨平機(jī)上磨平端面的處理方法,也可采用硫黃膠泥或環(huán)氧膠泥補(bǔ)平,補(bǔ)平層厚度不宜大于 2mm”。
(4)對(duì)大概同深度的芯樣,對(duì)端面進(jìn)行磨平處理后在進(jìn)行試壓,看數(shù)據(jù)強(qiáng)度。
(5)施工方同意此方案。
通過(guò)以上方案,采購(gòu)了 HMP-150 磨平器(輸入功率 20kW,尺寸 (500×400×700)mm3,重量 55kg)和 HBP-100 補(bǔ)平器(底模 80/100mm,補(bǔ)平后平整度為 100mm 長(zhǎng)度內(nèi)部超過(guò) 0.1mm)。設(shè)備外觀見圖 5。
圖5 磨平器和補(bǔ)平器
設(shè)備采購(gòu)回來(lái)后,對(duì)剩余 11 個(gè)芯樣做以下方案處理:芯樣 1~8 采用機(jī)械磨平,9~11 采用硫黃膠泥補(bǔ)平。圖 6 是機(jī)械磨平,圖 7 是硫黃膠泥補(bǔ)平。
圖6 機(jī)械磨平
圖7 硫黃膠泥補(bǔ)平
磨平和補(bǔ)平處理后的芯樣送到第三方檢測(cè)單位做抗壓強(qiáng)度試驗(yàn),強(qiáng)度數(shù)據(jù)見表 5。
表4 磨平和補(bǔ)平后圓柱體芯樣抗壓強(qiáng)度記錄 MPa
圖8 磨平和補(bǔ)平的圓柱體芯樣抗壓強(qiáng)度圖
針對(duì)本次結(jié)果,匯合施工方、召開碰頭專題分析會(huì)議,對(duì)本次端面處理的芯樣抗壓結(jié)果,做如下總結(jié):
(1)芯樣全部達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度,最低值達(dá)到 105.14%。
(2)綜合全部數(shù)據(jù),平均值和立方體標(biāo)準(zhǔn)試件強(qiáng)度,相差不大。
(3)樁基本身是豎向結(jié)構(gòu),構(gòu)件組成的混凝土拌合物在逆上過(guò)程中,造成組份不均勻存在。
(1)鋸切后芯樣一般不能符合抗壓試件的要求。
(2)經(jīng)營(yíng)石材加工的平臺(tái)鋸切機(jī),由于鋸片很大,切割出來(lái)端面蹭刮棱角較多,多數(shù)邊緣不整齊。
(3)直接鋸切后芯樣用壓力機(jī)壓出來(lái)的結(jié)果,比端面處理后的抗壓強(qiáng)度降低 10%~30%,在本案例中平均降低了 23.5%。