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銅富氧頂吹熔池熔煉過程煙氣中SO3 含量控制實踐

2021-08-01 06:37陳習堂杞學峰
中國金屬通報 2021年3期
關鍵詞:制酸富氧噴槍

陳習堂, 杞學峰

(楚雄滇中有色金屬有限責任公司,云南 楚雄 675000)

滇中有色于2009 年引進了富氧頂吹熔池熔煉技術,熔煉產(chǎn)生的煙氣經(jīng)過余熱鍋爐回收余熱、電除塵器除塵后送制酸系統(tǒng)制酸。隨著熔煉負荷不斷提升,加之對熔煉煙氣中SO3的研究和認知不足,煙氣中SO3含量控制不穩(wěn)定,引起收塵器運行不穩(wěn)定且故障率高、煙氣管道腐蝕和堵塞、污酸成本高等問題一直困擾著企業(yè),嚴重限制熔煉作業(yè)率。近兩年來,通過不斷探索、實踐,煙氣中SO3含量得到了較好的控制,有效提升了收塵效率、系統(tǒng)作業(yè)率,降低了污酸處理成本。

1 煙氣中SO3產(chǎn)生機理

在400 ~600℃溫度下,且有催化劑存在的前提下,SO2能被O2氧化成為SO3。煙氣中產(chǎn)生SO3的反應式為:2SO2(g)+O2(g)=2SO3(g)。

1.1 溫度

依據(jù)煙氣含SO2、O2體積百分數(shù)均為12%的SO2轉化為SO3的平衡曲線[1],如圖1 所示,SO2被氧化成SO3的最佳反應溫度區(qū)間為400 ~600℃。

圖1 SO2 轉化為SO3 平衡曲線圖

滇中有色熔煉爐產(chǎn)生的煙氣溫度約1200℃,經(jīng)過前上升、下降煙道的輻射換熱后,煙氣溫度降至720℃后進入輻射區(qū),煙氣首先通過一個凝渣管屏,再經(jīng)過高溫過熱器、低溫過熱器,通過四個對流管束在對流區(qū)煙道進行對流換熱,最終余熱鍋爐出口煙氣溫度約400℃。因此,煙氣中SO2被氧化成SO3主要集中在輻射區(qū)至余熱爐出口段。

1.2 煙氣中氧含量

煙氣中氧含量越高,越有利于SO2氧化生產(chǎn)SO3,煙氣中O2主要來自于富氧熔煉噴槍供風富余部分、熔煉爐二次燃燒風、爐口及鍋爐連接部位漏風、硫酸鹽分解等。

1.2.1 熔煉富氧噴槍供風

熔煉過程所需氧氣由熔煉噴槍供給,富氧濃度和供風量根據(jù)料量需求調整,一般供風量為7.5m3/s,富氧濃度55-60%。噴槍所供氧氣約95%用于銅精礦中硫化物的氧化、燃料的燃燒,富余約5%進入煙氣,隨著噴槍燒損,富余氧氣會呈逐步上升趨勢。

1.2.2 二次燃燒風

熔煉過程中,高價硫化物分解直接產(chǎn)出硫單質[2]進入煙氣中,同時爐料中也會有部分未完全燃燒的炭粉進入煙氣中,如不能將其充分燃燒、氧化,會進入收塵系統(tǒng),與漏入收塵器內的煙氣發(fā)生氧化、燒結,單質硫甚至會進入制酸系統(tǒng),對制酸系統(tǒng)造成堵塞。因此,熔煉爐內除噴槍供風與爐料直接接觸發(fā)生反應外,還需向爐內煙氣區(qū)供二次燃燒風,用于氧化煙氣中單質硫和未完全燃燒的燃料,二次燃燒后富余氧氣也隨之進入煙氣中。二次燃燒風供風量一般為0.5~1m3/s,所供風為空氣,如制氧系統(tǒng)氧氣產(chǎn)量有富余,也可以選擇供富氧空氣,達到降低煙氣總量的目的。

1.2.3 爐口及鍋爐連接部位漏風

為達到環(huán)保和清潔生產(chǎn)的目的,熔煉爐一般需要保持負壓,部分空氣會從加料口、余熱鍋爐間接縫隙等部位進入熔煉煙氣中。

1.2.4 硫酸鹽分解

隨著高品位銅資源日益枯竭,銅原料越來越復雜化,銅精礦中也會摻雜部分硫酸鹽,同時企業(yè)自產(chǎn)的返熔煉煙塵中大部分金屬以硫酸鹽形式存在。硫酸鹽進入熔煉爐后分解產(chǎn)生氧氣。反應式為:

1.3 催化劑

SO2被氧化成SO3需在催化劑存在下進行。在SO2煙氣制酸工藝實踐中,通常使用的催化劑為釩觸媒和銫觸媒。但有關研究認為,除了傳統(tǒng)制酸工藝中通常使用的催化劑V2O5、Cs2O 外,還有很多物質能對SO2氧化起到催化作用,例如Fe2O3[3],F(xiàn)e2O3不可避免的存在于煙塵中,煙氣中含塵量在15-20g/Nm3,而Fe2O3在煙塵中占比超過15%,與煙氣中SO2、O2接觸充分,且有充足的反應時間,煙塵中具有催化作用的物質實現(xiàn)人為控制較難。

2 SO3的主要危害

3.1 SO3 與煙氣中水分反應形成稀硫酸,加速設備和管道腐蝕

式中H2O、SO3分別為煙氣中水蒸氣和SO3的含量(%)。

有學者[5,6]對諸多方法計算結果進行了對比,發(fā)現(xiàn)用不同方法計算所得結果存在較大的差異,且影響露點溫度的因素較多。煙氣中SO3和水分含量越高,煙氣露點溫度越高,這個結論是公認的,化學反應式為:

從滇中有色實踐結果來看,熔煉煙氣設備腐蝕最嚴重的地方分別是:收塵器內局部陽極板和陰極線、高溫排風機出入口管道等位置。收塵器內部腐蝕通常處于收塵器最后一個電場,溫度相對偏低,且有局部漏風的區(qū)域形成低溫腐蝕;而高溫排放機出入口管道附近腐蝕較為直觀、可見,此區(qū)域煙氣溫度降至240℃左右,當煙氣中SO3過高時,該區(qū)域管道、風機本體位置甚至會出現(xiàn)有液體稀酸滲出的現(xiàn)象,對管道和風機本體機具腐蝕性,需經(jīng)常性對管道和設備進行維修。

2.2 稀酸與煙塵粘結,影響設備運行效率

當煙氣中SO3含量越高,越容易在收塵器、高溫排放及管道附件形成液態(tài)稀硫酸,與固態(tài)煙塵相結合,稀酸越多,煙塵粘度越大。嚴重影響設備運行效率,具體表現(xiàn)為:

2.2.1 對收塵器的影響

一是煙塵粘度增加,煙塵附著與收塵器內陰極線上,造成“陰極線肥大”,陰極線芒刺被包裹,放電效率下降,整個收塵器收塵效率下降,制酸凈化系統(tǒng)凈化壓力增加,2019 年初,滇中有色公司出現(xiàn)過因收塵器效率低,造成制酸系統(tǒng)凈化填料塔堵塞嚴重被迫停產(chǎn)清理的案例,如圖2 所示。

圖2 2019 年制酸凈化填料塔堵塞停產(chǎn)清理實況圖

二是煙塵粘度增加,煙塵流動性下降,收塵器放灰效率下降,甚至出現(xiàn)煙塵不能及時放空,造成系統(tǒng)降負荷或停產(chǎn)清理收塵器內積灰的情況。

2.2.2 對高溫排風機穩(wěn)定性造成影響

煙氣中SO3過高,易造成稀酸在風機內冷凝,與煙塵結合后附著在風機葉輪上,影響風機動平衡,需頻繁停風機、清洗風機葉輪,造成系統(tǒng)作業(yè)率下降。

2.2.3 對污酸處理成本造成影響

煙氣中SO3進入制酸凈化系統(tǒng)后,被凈化液吸收,形成稀酸。煙氣中SO3含量越高,凈化液酸度上升速度越快,需補充的新水量越大、污酸排污量和處理成本也越大,直接增加污酸處理成本。

3 SO3控制措施

從煙氣中SO3形成的機理來看,理論上可以采取控制溫度、煙塵中催化物質含量、煙氣中氧含量等三方面的因素來抑制SO3的產(chǎn)生量,但實際生產(chǎn)過程煙氣溫度從熔煉爐出口至制酸系統(tǒng)是逐步下降的過程,難以實現(xiàn)避開某一溫度區(qū)間,煙塵中物質也難以實現(xiàn)精準控制。在實踐過程中,控制煙氣含氧和原料成分是最現(xiàn)實、有效的方法。

3.1 控制煙氣中O2 含量

以滇中有色公司為例,近年來對煙氣殘氧控制越來越重視,越來越精準,取得了良好效果。首先是建立煙氣成分的監(jiān)測制度,每周至少3 次在收塵出口、入口分別取樣分析煙氣含O2、SO3、塵等指標,發(fā)生煙塵發(fā)黃、煙塵粘度上升、制酸凈化污酸酸度迅速上升等情況時臨時加強監(jiān)測頻次;其次是針對實際情況及時調整煙氣中O2含量,調整煙氣殘氧的手段主要為以下三方面:

3.1.1 及時調整噴槍端部壓力

頂吹爐噴槍所供富氧空氣直接插入至熔池內,使用一段時間后,噴槍會出現(xiàn)端部燒損、穿孔、局部缺口等情況,導致噴槍所供氧氣有效利用率下降,富余氧氣量上升。因此,需要根據(jù)熔池反應情況、煙氣殘氧含量等情況,及時調整噴槍端部壓力操作參數(shù),以合理控制噴槍插入熔池深度,達到提高氧氣利用率的效果。一般情況下,噴槍使用壽命在20 天左右,噴槍投入使用初期端部壓力控制在12kPa 左右,到噴槍使用末期,噴槍端部壓力需提升至16kPa 左右。

3.1.2 合理控制熔煉爐的負壓,減少漏風率

日常管理過程中經(jīng)常性檢查和處理收塵器、余熱鍋爐、煙氣管道等設施的漏風情況,減少漏風率;日常操作過程中及時調整高溫排風機轉速,保持爐內呈微負壓、爐頂煙氣不外逸;另外,2019年5月起,引入了頂吹熔池熔煉爐導料管裝置,原料在加料管內形成文丘里效應,同等負壓情況下,熔煉爐爐口漏風率大幅降低。

3.1.3 合理控制、及時調整二次燃燒風供風量

二次燃燒風的作用是燃燒煙氣中未完全氧化的燃料、單質硫。根據(jù)實踐經(jīng)驗和理論結論,原料中含硫越低,熔煉過程所需燃料配比越高,而燃料中碳的氧化順序優(yōu)先于硫,原料含硫越低,煙氣中未完全燃燒的煤粉、單質硫量越大,所需二次燃燒風量越大。因此,不能盲目降低或直接停用二次燃燒風,如出現(xiàn)煙氣中含O2嚴重不足,可能帶來未完全燃燒的煤粉、單體硫在收塵器內燒結,或單體硫后移至制酸系統(tǒng),堵塞干燥塔捕膜器等問題發(fā)生,應根據(jù)當期熔煉生產(chǎn)負荷、原料含硫、燃料配比、煙氣中O2含量等具體情況,合理控制二次燃燒風供風量。

根據(jù)近兩年實踐經(jīng)驗,熔煉爐下料量在100t/h 時,收塵器入口煙氣殘氧低于4%時,對應測點SO3含量可穩(wěn)定控制在0.1%以內。當煙氣SO3低于0.1%時,收塵器運行效果良好,管道腐蝕受控,制酸凈化稀酸酸度也平穩(wěn),水處理成本相對較低。煙氣中SO3含量與下料量等工藝條件有較大關系。

3.2 原料成分控制

近年來,滇中有色公司加大了以高Pb、高Zn 為代表的復雜銅原料的處理力度,通過對復雜銅原料的處理,探索出了一些經(jīng)驗,如原料成分調整、控制SO3和降低SO3對設備運行效率影響。主要方法是在產(chǎn)品質量和工藝操作調整受控的前提下,增加入爐原料中Pb、Zn 等揮發(fā)性較強的元素比例,達到提高煙塵率的目的。煙塵率上升,可以有效降低煙氣中SO3含量,主要原理是通過煙氣中的硫酸霧與煙氣中的金屬氧化物反應,生成硫酸鹽,有效消耗煙氣中的酸霧和SO3,達到減少SO3對設備運行影響的效果。主要反應式為:

反應產(chǎn)出的H2O 在高溫狀態(tài)下成氣態(tài),降低了煙塵中的水分,此理論在實踐中得到了很好的驗證。經(jīng)XRD 分析分析,熔煉煙塵中大部分Pb 以硫酸鹽的形式存在,分析結果詳見圖3。

圖3 富氧頂吹熔煉煙塵的XRD 分析

當電收塵器煙塵粘度上升、放灰不順暢時,提升原料中以Pb 為代表的揮發(fā)性較強的雜質含量,可大幅改善煙塵粘度,有效緩解煙塵因粘結嚴重帶來的一系列影響。增加高Pb、Zn 原料處理量,不僅可緩解SO3對設備運行效率的影響,還可以有效拓展企業(yè)原料渠道、增加煙塵副產(chǎn)品銷售收入,產(chǎn)生良好的效益。近年來富氧頂吹熔煉入爐原料主要揮發(fā)性雜質情況見表1。

表1 近年來入爐原料主?要揮發(fā)性雜質元素含量

3.3 原料水分控制

減少煙氣中的水分,是有效提升煙氣露點溫度的手段之一。滇中有色公司原料在入爐前進行制球,沒有烘干等預處理系統(tǒng),為降低粗煙塵產(chǎn)率和原料成球率,需在制粒內補充大量水,入爐原料水分往往控制高于10%。為了降低煙氣中水分含量,同時獲得較好的成球率,滇中有色公司于2019 年對補水操作進行了優(yōu)化,將補水操作前移至皮帶混料階段,提高原料補水的均勻性,在保證良好的成球率的同時,原料含水降至了9.5%以內,取得了良好的效果。近年來入爐原料成球率和水分含量見表2。

表2 近年來爐料成球率、水分控制變化情況

通過以上控制措施的實施,自2019 年5 月份以來熔煉煙氣中的SO3含量能穩(wěn)定控制在0.1%以內(見圖4)。隨著SO3含量的降低,電收塵器的收塵效率和熔煉爐作業(yè)率指標明顯提高(見表3)。

圖4 熔煉煙氣中SO3 含量趨勢圖

表3 近年來熔煉收塵效率、作業(yè)率指標變化情況

4 結論

(1)通過將煙氣中的殘氧量控制在4%以內,入爐原料水分控制在9.5%以內,以及在不影響產(chǎn)品質量的前提下盡可能的提高原料雜質含量,滇中有色公司熔煉煙氣中的SO3含量控制變化趨勢較為平穩(wěn),且能穩(wěn)定控制在0.1%以內。

(2)降低煙氣中SO3含量可以提升收塵效率和穩(wěn)定系統(tǒng)作業(yè)率,同時有效避免大量SO3進入凈化系統(tǒng)形成稀酸,降低了污酸處理成本。

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