劉恒嵩
(江西銅鼓有色冶金化工有限責(zé)任公司,江西 宜春 336299)
研究表明,氨氮(NH3-N)作為水中消耗氧的污染物,含氨氮廢水的過量排放,易造成水體的富營養(yǎng)化,河流湖泊中的水華以及海洋中的赤潮皆是由于水體的富營養(yǎng)化造成。水體的富營養(yǎng)化嚴(yán)重影響了水生動植物的正常生長發(fā)育,從而造成生態(tài)鏈的不平衡,進(jìn)而影響到人類正常的生存與發(fā)展。然而更嚴(yán)重的是,氨氮(NH3-N)在發(fā)生氧化還原化學(xué)反應(yīng)之后所得到的氧化產(chǎn)物是亞硝酸鹽氮,嚴(yán)重破壞水生動物的肝臟脾腎導(dǎo)致其大量死亡。NH3-N 在廢水中只有害處卻沒有益處,所以,減少廢水中的NH3-N 是維護(hù)生態(tài)平衡,勢在必行。
針對氨氮廢水處理方面一些企業(yè)通常情況下會將較高濃度的氨氮廢水加水稀釋成中低濃度進(jìn)行處理。工業(yè)上常用到的處理方法有五種:生物法,吹脫法,化學(xué)沉淀法,折點(diǎn)氯化法以及離子交換法[1,2]。低濃度的氨氮(NH3-N)廢水比較適合于采用次氯酸鈉(NaClO)進(jìn)行分解處理,轉(zhuǎn)化為對環(huán)境幾乎無害的氮?dú)猓∟2),但是,對于高濃度的NH3-N 廢水(濃度通常維持在14000mg/l~34000mg/l),如果采用折點(diǎn)氯化法進(jìn)行分解處理的話,勢必會帶來以下兩個問題:第一,分解藥劑次氯酸鈉(NaClO)的消耗量會大大增加,增加成本;第二,如果采用次氯酸鈉(NaClO)分解高濃度氨氮(NH3-N)廢水,將氮元素的存在形式轉(zhuǎn)化成為氮?dú)猓∟2),這樣在離子交換工序又得重新購置新的液氨,增加成本。因此,本文對于高濃度(濃度通常維持在14000mg/l~34000mg/l)的氨氮(NH3-N)廢水的處理方法不同于對低濃度(濃度通常維持在0mg/l~100mg/l)的氨氮(NH3-N)廢水的處理方法,而是采用了“堿活化-吹脫”的新工藝,實(shí)現(xiàn)了將高濃度(濃度通常維持在14000mg/l~34000mg/l)的氨氮(NH3-N)廢水中的NH3-N 回收后循環(huán)利用到離子交換解吸工序,減少了企業(yè)的治污壓力的同時也創(chuàng)造了新的經(jīng)濟(jì)利潤,一舉多得。
本文采用加堿活化-吹脫法來處理高濃度氨氮廢水,考察了堿耗量、吹脫時間、進(jìn)風(fēng)口風(fēng)量、廢水原始氨氮濃度對加堿活化-吹脫法處理高濃度氨氮廢水效果。
采用加堿活化-吹脫法處理高濃度氨氮廢水實(shí)驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)原料來自于江西銅鼓有色冶金化工有限責(zé)任公司鎢冶煉離子交換生產(chǎn)仲鎢酸銨(APT)過程產(chǎn)生的廢水,其中的氨氮濃度大概維持在(14000mg/l~34000mg/l)。
稱量一定質(zhì)量的片堿,投入到體積為10 立方米的高濃度氨氮廢水中,攪拌均勻;開啟水泵和風(fēng)機(jī),將活化后的高濃度氨氮廢水徐徐泵入吹脫塔中進(jìn)行反應(yīng),一段時間后停止水泵和風(fēng)機(jī),將吹脫后的廢水排出,檢測當(dāng)中殘余氨濃度,匯入廢水站。
控制進(jìn)液體積為10 立方米、堿耗量為0.5 噸、吹脫時間為12 小時以及原始氨氮廢水濃度為20000 毫克/升,分別考察進(jìn)風(fēng)口風(fēng)量對高濃度(濃度通常維持在14000mg/l~34000mg/l)的NH3-N 廢水脫NH3-N 的效果的影響,殘余氨濃度實(shí)驗(yàn)結(jié)果為6m3·min-1:231mg·L-1、7m3·min-1:179mg·L-1、8m3·min-1:158mg·L-1、9m3·min-1:142mg·L-1、10m3·min-1:129mg·L-1、11m3·min-1:120mg·L-1、12m3·min-1:103mg·L-1、13m3·min-1:97mg·L-1、14m3·min-1:92mg·L-1、15m3·min-1:89mg·L-1,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下圖1所示:
圖1 不同進(jìn)風(fēng)口風(fēng)量對NH3-N 去除效率的影響
由上圖1 可知,總體上而言,隨著進(jìn)風(fēng)口風(fēng)量的增加,加堿吹脫后的廢水中殘余的氨濃度在逐漸的降低,考慮到增加進(jìn)風(fēng)口的風(fēng)量需要更大的電力消耗,勢必會造成生產(chǎn)運(yùn)行成本的增加以及電力設(shè)備的損耗,所以綜合考慮之后,決定控制進(jìn)風(fēng)口風(fēng)量在12 立方米每分鐘(m3·min-1)較為合適,在實(shí)際生產(chǎn)過程中可根據(jù)原始高濃度氨氮廢水的氨氮濃度進(jìn)行相應(yīng)的增減,以便靈活適應(yīng)工業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際情況。
控制進(jìn)液體積為10 立方米、進(jìn)風(fēng)口風(fēng)量為12 立方米/分鐘、吹脫時間為12小時以及原始氨氮廢水濃度為20000mg/l,分別考察堿耗量對高濃度(濃度通常維持在14000~34000 mg·L-1)的NH3-N 廢水脫NH3-N 的效果的影響,殘余氨濃度為140kg:152mg·L-1、160kg:131mg·L-1、180kg:119mg·L-1、200kg:103mg·L-1、220kg:100mg·L-1、240kg:98mg·L-1、260kg:101mg·L-1、280kg:102mg·L-1、300kg:99mg·L-1、320 kg:99mg·L-1,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下圖2所示:
圖2 不同堿耗量對NH3-N 去除效率的影響
由上圖2 可知,總體上而言,隨著堿耗量的增加,加堿吹脫后的廢水中殘余的氨濃度也逐漸的降低,考慮到增加堿耗量勢必會造成生產(chǎn)運(yùn)行成本的增加,所以綜合考慮之后,決定控制堿耗量在800 公斤較為合適,在實(shí)際生產(chǎn)過程中可根據(jù)原始高濃度氨氮廢水的氨氮濃度進(jìn)行相應(yīng)的增減,以便靈活適應(yīng)工業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際情況。
控制進(jìn)液體積為10立方米、進(jìn)風(fēng)口風(fēng)量為12立方米/分鐘、堿耗量為200公斤以及原始氨氮廢水濃度為20000mg/l,分別考察吹脫時間對高濃度(濃度通常維持在14000mg/l~34000mg/l)的NH3-N廢水脫NH3-N的效果的影響,殘余氨濃度為6h:142mg·L-1、8h :129mg·L-1、10h :110mg·L-1、12h :103mg·L-1、14h :101mg·L-1、16h:99mg·L-1、18h:98mg·L-1、20h:102mg·L-1、22h:99mg·L-1、24h:99mg·L-1,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下圖3 所示:
圖3 不同吹脫時間對NH3-N 去除效率的影響
由圖3 可知,總體上而言,隨著吹脫時間的增加,加堿吹脫后的廢水中殘余的氨濃度在逐漸的降低,但是,在吹脫時間為6小時和8 小時的時候,殘余氨濃度依然維持在相對較高的水平,分別是115.4 mg·L-1和79.6 mg·L-1,顯然,吹脫效果不佳;但是,當(dāng)吹脫時間增加至12 小時時,吹脫效果較好,能夠達(dá)到生產(chǎn)要求,為25.9 毫克/升,隨后繼續(xù)增加吹脫時間,殘余氨濃度降低幅度甚微,或者幾乎不降低。所以綜合考慮之后,決定控制吹脫時間為12 小時較為合適,在實(shí)際生產(chǎn)過程中可根據(jù)原始高濃度氨氮廢水的氨氮濃度進(jìn)行相應(yīng)的增減,以便靈活適應(yīng)工業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際情況。
控制進(jìn)液體積為10m3、進(jìn)風(fēng)口風(fēng)量為12m3/min、堿耗量為200公斤以及吹脫時間為12小時,分別考察原始氨氮廢水濃度對高濃度(濃度通常維 持在14000mg/l~34000mg/l)的NH3-N 廢水脫NH3-N的效果的影響,殘余氨濃度為14000mg·L-1:74mg·L-1、16000mg·L-1:81mg·L-1、18000mg·L-1:92mg·L-1、20000mg·L-1:103mg·L-1、22000 mg·L-1:214mg·L-1、24000mg·L-1:23 mg·L-1、26000mg·L-1:248mg·L-1、28000 mg·L-1:260mg·L-1、30000mg·L-1:271mg·L-1、32000mg·L-1:289mg·L-1,實(shí) 驗(yàn) 結(jié) 果 如 下 圖4。
圖4 不同原始NH3-N 濃度對NH3-N 去除效率的影響
由上圖4 可知,實(shí)際上,由于生產(chǎn)實(shí)際的變化導(dǎo)致原始氨氮濃度處于一個變化的范圍中,所以,需要根據(jù)這種變化調(diào)整堿的加入量來適應(yīng)生產(chǎn)實(shí)際的變化。總體而言,隨著原始NH3-N濃度的增加,加堿吹脫后的NH3-N 濃度有一定的上升,那么,根據(jù)原始氨氮濃度的值按照何種比例來確定堿加入量需要根據(jù)加堿后溶液的pH 值數(shù)據(jù)來確定,以便靈活適應(yīng)工業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際情況。
對于高濃度氨氮廢水(濃度通常維持在14000mg/l~34000mg/l),本文采用加堿活化-吹脫法,處理廢水的同時回收當(dāng)中的大量氨,使之循環(huán)利用到離子交換工序中去。當(dāng)原始氨濃度為20000mg/l時,處理10立方米的高濃度氨氮廢水控制的條件為:吹脫時間12小時、堿耗量200公斤和進(jìn)風(fēng)口風(fēng)量12立方米/分鐘,殘余氨濃度降低至103毫克/升,吹脫后的低濃度氨氮廢水匯入廢水站用NaClO進(jìn)行分解處理后達(dá)標(biāo)排放。