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常頂回流泵腐蝕原因分析及改造

2021-08-02 05:51任甲子韓國柱周占紅
化工技術與開發(fā) 2021年7期
關鍵詞:葉輪沖洗介質

任甲子,張 珂,李 科,韓國柱,周占紅

(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535000)

1 設備簡介

常頂回流泵是常減壓裝置的關鍵設備之一,正常運行工況下為一開一備。某公司常頂回流泵型號為CD8 8x10x14M,泵材質為S-6,機械密封沖洗方案為 PLAN11+52。流量 629m3·h-1,揚程 112 m,入口壓力0.157MPa,出口壓力0.88MPa,介質為常頂石腦油,溫度125℃。

2 流程簡介

該常減壓裝置的常頂油氣采用兩級冷凝冷卻流程。常頂油氣經原油/常頂油氣換熱器E102換熱至126℃后進入常頂回流罐D105,分離出來的氣相經常頂油氣空冷器A101和后冷器E120冷凝冷卻后,進入常頂產品罐D101進行氣液分離。液相由常頂回流泵P110抽出后,作為塔頂回流返回常壓塔頂或至常頂空冷器入口。常頂產品罐頂出來的不凝氣,經常頂壓縮機K101升壓、冷卻后與常頂油再接觸。產品罐底抽出的常頂油,由泵P111送至壓縮機K101出口,在加壓條件下與常頂氣再接觸,以吸收常頂氣中的輕烴組分。再接觸罐頂?shù)牟荒龤馑椭罵FCC裝置,罐底的液相經泵P113升壓后,作為直餾石腦油送至石腦油加氫裝置(圖1)。

圖1 常頂油氣兩級冷凝冷卻流程示意圖

3 機械密封介紹

常頂回流泵P110的機械密封采用串聯(lián)式機械密封(圖2)。一級密封沖洗方案為PLAN11,即沖洗介質為常頂回流泵的自身介質,溫度120℃,一、二級密封級間的沖洗方案為PLAN52沖洗方案,設有密封液罐,加入白油作為冷卻液,由泵送環(huán)驅動循環(huán)。若一級密封泄漏,泄漏介質進入一、二級密封級間封腔后會進入密封液罐。密封液罐上設有密排至火炬線,罐頂設有壓力、液位報警,在二級密封的保護下,介質不會泄漏到大氣中,可保證高危介質機泵風險受控,給檢修帶來了充分準備時間。

圖2 機械密封示意圖

4 設備腐蝕原因

常減壓裝置的常頂腐蝕問題是每個煉油廠的難題,防腐蝕是工作的重中之重。從常頂回流泵打回流,是控制常頂溫度的重要手段。常頂油經一段冷凝后,部分120℃的常頂油會積聚在常頂回流泵的備用泵中,形成不流動的死區(qū)并冷卻下來,造成泵的腐蝕,主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

4.1 泵體腐蝕

泵轉子、泵殼、泵蓋存在不同程度的腐蝕,泵蓋密封圈凹槽腐蝕較嚴重,無法安裝密封圈。葉輪及葉輪口環(huán)腐蝕嚴重,葉輪上的分半環(huán)已完全腐蝕。葉輪口環(huán)的腐蝕間隙較大,造成泵內回流量大,超電流現(xiàn)象十分嚴重。自保電流為27A,運行期間電流已達到26A,處于高報,若在原油偏輕、氣相量增大的工況下,極有可能因無法滿足流量而造成電機燒毀。

4.2 機械密封腐蝕泄漏

該泵的機械密封為C8BV80/TP/C89U-80-SUF88/8-GSV82/2波紋管機械密封,動環(huán)為硬質合金,靜環(huán)材質為石墨,沖洗方案采用PLAN11+52。自2015年開始,一級密封頻繁出現(xiàn)泄漏,解體后發(fā)現(xiàn),動環(huán)波紋管腐蝕撕裂,靜環(huán)石墨邊緣出現(xiàn)崩裂坑洼。

4.3 機械密封自沖洗管線泄漏

在備用或運行期間,機械密封的自沖洗管經常出現(xiàn)裂紋。運行期間,除某次滲漏發(fā)生在直管段外,其余幾處裂紋均處于焊縫及焊縫熱影響區(qū)和彎管處。

4.4 泵底排污線出現(xiàn)裂紋泄漏

備用回流泵的泵底排污線的焊接熱影響區(qū)及直管段出現(xiàn)了裂紋滲漏。

4.5 回流泵出口壓力表滲漏

回流泵出口壓力表根部在2018年底出現(xiàn)了滲漏現(xiàn)象,在更換機封時進行了消缺。

5 以往采取的措施及效果

1)自沖洗管經過了幾次更換,由碳鋼改為不銹鋼316后又改為碳鋼,均沒有得到明顯的改善,仍多次出現(xiàn)泄漏,最后只能在碳鋼沖洗管上涂抹修補劑。

2)泵底排污線采用帶壓堵漏打卡的方式進行了處理,并定期通過泵殼底部的密排線對備用泵進行切水。

3)在回流泵處增設預熱線。由于泄漏點曾發(fā)生在泵底排污線上,懷疑泵內介質帶酸性水嚴重,故在2016年大檢修時增設了預熱線,運行一段時間后發(fā)現(xiàn)泄漏現(xiàn)象仍未得到改善。因常頂回流泵為冷油泵,無需預熱,預熱線未再投用。

6 本次改造升級的措施及效果

6.1 泵及機械密封的材質整體升級

該公司的原油摻煉品種較多,劣質化較嚴重,硫含量、酸值數(shù)據(jù)均屬于較高數(shù)值(表1)。針對這種工況,公司決定對回流泵進行材質升級。原回流泵的葉輪材質為CA-15,升級為CD14Mcu;泵蓋及殼的原材質為ZG230-450,升級為雙相鋼2205;原機械密封波紋管材質為316L,升級為雙相鋼2205。改造后的運行狀況良好。

表1 原油指標

6.2 機械密封沖洗方案的改造

將回流泵一級密封的沖洗方案由PLAN11更改為LPAN32,即用外來的清潔液體代替密封腔內的原介質,可改善密封的工作環(huán)境,提高密封的使用壽命,密封的可靠性得以增強。不間斷地供應沖洗液,隨時帶走由運轉泵摩擦副產生的熱和密封運轉時產生的攪拌熱,密封的工作環(huán)境得到了有效改善,避免了密封腔內的氣體集聚。備用泵用清潔液體沖洗后,解決了機械密封及泵殼介質不流動死區(qū)內的腐蝕現(xiàn)象。

我們在常頂產品泵P111出口閥后,增加了1根DN 20管,引至常頂回流泵的機械密封處(圖3),沖洗溫度由120℃降為40℃。通過截止閥①②來調節(jié)進入機封端面的沖洗壓力,控制標準為沖洗壓力比密封腔壓力高0.2~0.3MPa。

圖3 常頂出口閥改造示意圖

7 后續(xù)仍需改進的問題

由于裝置摻煉的原油中劣質品種較多,常頂石腦油腐蝕的雜質較多,會在沖洗管線及密封端面形成雜質聚集,使得動靜摩擦副端面磨損,導致密封失效。因此還需在沖洗線上增加一組可以切換的過濾器或旋風分離器,并增加止回閥、流量計和溫度表,以便可以通過流量計來調節(jié)沖洗量,這會在今后的進一步改造中逐步完成。

8 結語

常頂回流泵改造后,運行穩(wěn)定,電機運行電流處于17A左右,機泵連續(xù)運轉得到了可靠提升,有效杜絕了關鍵機泵密封泄漏的危險,提高了回流泵的安全性和穩(wěn)定性,同時降低了該回流泵機封泄漏引起的事故和檢修次數(shù)。

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