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某SUV車型排氣低頻噪聲的優(yōu)化

2021-08-04 18:21程志謀
時代汽車 2021年11期

程志謀

摘 要:本文針對我司某SUV的排氣低頻噪聲聲品質(zhì)問題進(jìn)行改善提升,通過對消聲器內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,在共振消聲器內(nèi)部采用排氣閥改善排氣低頻噪聲。并通過理論分析和實(shí)車測試,對改進(jìn)前后的排氣低頻噪聲及整車排氣背壓進(jìn)行了分析,成功解決了排氣低頻噪聲問題。

關(guān)鍵詞:排氣低頻噪聲 共振消聲器 排氣閥 排氣背壓

Optimization of Exhaust Low Frequency Noise of an SUV Model

Cheng Zhimou

Abstract:This article aims to improve the quality of the exhaust low-frequency noise of an SUV in a company. By optimizing the internal structure of the muffler, an exhaust valve is used in the resonance muffler to improve the low-frequency noise of the exhaust. And through theoretical analysis and actual vehicle test, the exhaust low-frequency noise before and after the improvement and the exhaust back pressure of the whole vehicle were analyzed, and the problem of exhaust low-frequency noise was successfully solved.

Key words:exhaust low-frequency noise, resonance muffler, exhaust valve, exhaust back pressure

1 引言

本文研究的課題來源于東風(fēng)柳汽某SUV車型,在ET-lot階段進(jìn)行NVH性能測試時存在2階和4階低頻排氣噪聲問題,將會影響客戶的駕駛感受。因此,需要針對排氣低頻噪聲進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。該車的排氣系統(tǒng)結(jié)構(gòu)見圖1。

排氣階次噪聲屬于低頻噪聲,排氣系統(tǒng)中一般設(shè)計復(fù)雜的抗性結(jié)構(gòu)對低頻噪聲進(jìn)行消除,在抗性結(jié)構(gòu)中,共振器具有較強(qiáng)的低頻消聲效果,在管道系統(tǒng)中得到了較為廣泛的應(yīng)用。行業(yè)內(nèi)對赫姆霍茲共振消聲器的形式腔體長徑比變化對聲學(xué)性能的影響,內(nèi)插管的形狀,尺寸和穿孔部分的穿孔率對共振器聲學(xué)性能的影響,以及雙共振器回流式共振器和旁支管消聲器等結(jié)構(gòu)形式來消除低頻噪聲。

以上提到的幾種結(jié)構(gòu)形式的消聲器,對于單個共振器的設(shè)計尺寸一旦確定,共振器的共振頻率將不再變化,將難以消除在較大轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的低頻階次噪聲。而采用多個共振器或腔體串并聯(lián)的方式,會因體積過大,成本太高而難以采用。為了克服以上缺點(diǎn),在消聲器內(nèi)部采用排氣閥,通過優(yōu)化共振器結(jié)構(gòu)及閥門開度來改善一定轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的排氣低頻噪聲。

2 目標(biāo)車型排氣噪聲問題描述

該SUV車型經(jīng)實(shí)車排氣噪聲測試,客觀測試數(shù)據(jù)顯示(如圖2所示)在2階和4階發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速在3000~4000rpm范圍內(nèi)存在噪聲惡化,2階噪聲尤其明顯,低頻的轟鳴聲給人耳感官體驗(yàn)很差。其車型的基本信息如表1所示。

3 消聲器噪聲問題解析及優(yōu)化方案設(shè)計

3.1 消聲器噪聲問題解析

該車消聲器總成包含為前級消聲器和后級消聲器,其中前級消聲器容積為7L,后級消聲器容積是32L,總?cè)莘e為39L。前級消聲器內(nèi)部填充吸音棉,可吸收中高頻噪聲,內(nèi)部還包含一旁支管結(jié)構(gòu),可消除特定頻率排氣噪聲。后級消聲器,內(nèi)部含有一個消聲管(其上分布消聲孔),以及4個消聲擋板,將后級消聲器分成5個腔體,同時在第二和第四腔體內(nèi)部填充吸音材料。因此后級消聲器是阻抗符合性消聲器,能夠消除中、低、高頻噪聲。目標(biāo)車型在2階和4階發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速在3000~4000rpm范圍內(nèi)存在噪聲惡化,需要更改消聲器結(jié)構(gòu)或增大容積,但實(shí)現(xiàn)難度較大。

3.2 優(yōu)化方案設(shè)計

如果重新更改消聲器腔體結(jié)構(gòu)形式,無法滿足開發(fā)周期。因此,經(jīng)研究保持現(xiàn)有的共振腔結(jié)構(gòu)基本不變,在其中導(dǎo)入排氣閥來控制低階較寬轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的噪聲問題。消聲器優(yōu)化改進(jìn)方案如圖3:

改進(jìn)方案說明:排氣管前段總成和前消聲器總成不變,后級消聲器總成外部輪廓尺寸均保持不變。一般排氣閥主要設(shè)置在后級消聲器內(nèi)(較大的容積腔體內(nèi)),以起到改變共振腔的結(jié)構(gòu)和容積來消除低頻噪聲。改動后級消聲器內(nèi)部#1擋板,將原Φ63.5mm 通孔改為Φ8mm小孔,另一Φ63.5mm 通孔改為Φ60.5mm孔;#3擋板原Φ25mm孔處安裝排氣閥,原Φ7mm孔取消,其他結(jié)構(gòu)保持不變。具體變更如圖4所示。

圖5所示為排氣閥的結(jié)構(gòu)尺寸圖,將排氣閥后端安裝并焊接在#3擋板上,排氣閥后端的鎖緊彈簧使閥門保持關(guān)閉。該閥體在低轉(zhuǎn)速工況下保持關(guān)閉,當(dāng)發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到2800rpm及以上時,消聲器內(nèi)的排氣氣流壓力將排氣閥門推開,第三腔體與第四腔體之間有大孔通道聯(lián)通,形成雙共振器回流式共振器,可以將此轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的排氣噪聲由低頻向高頻推移,從而減少或消除該轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的低頻噪聲。

4 消聲器優(yōu)化方案驗(yàn)證

采用排氣閥從理論上講可以改善(消除)低頻噪聲,但改變消聲器內(nèi)部結(jié)構(gòu)首先會對排氣背壓產(chǎn)生影響,然后再檢討噪聲的改進(jìn)效果及影響。因此方案還需要經(jīng)過理論計算分析及實(shí)際測試驗(yàn)證。

4.1 計算對排氣背壓的影響

由于排氣背壓對整車的動力性和經(jīng)濟(jì)性有較大影響,需要首先計算新方案對排氣背壓的影響。若排氣背壓增加過多或超出目標(biāo)要求,則需要重新優(yōu)化方案。利用GT-Power軟件可以準(zhǔn)確的計算出排氣背壓變及噪聲的變化。

搭建排氣系統(tǒng)GT-Power模型,對改進(jìn)方案進(jìn)行排氣背壓和噪聲分析。

該SUV車型的冷端排氣背壓目標(biāo)要求:≤400mbar @480kg/h,860℃

B/P=P'X(Qm/Qm')2X(T/T')=P'X(480/421)'X(860/273)/(843/273)=P'X1.43

排氣背壓系數(shù)為1.43,小于1.7的要求,分析得出新方案排氣系統(tǒng)的排氣背壓值為36.545Kpa。

通過GT-Power計算分析得知,改進(jìn)方案的排氣背壓計算結(jié)果滿足目標(biāo)要求。

4.2 臺架試驗(yàn)驗(yàn)證排氣背壓

測試介質(zhì)為通氣燃燒的天然氣,流經(jīng)排氣管內(nèi)部的氣體介質(zhì)是帶溫度和背壓的,以模擬發(fā)動機(jī)的實(shí)際工況。

測點(diǎn)位置如下圖7所示,分別取前端排氣管進(jìn)氣法蘭后端P1點(diǎn),前消進(jìn)口前端P2點(diǎn),以及后端P3點(diǎn)。

※:排氣流量7.5m^3/min時相當(dāng)于功率點(diǎn)的排氣流量。

臺架測量的實(shí)際排氣背壓測試結(jié)果為:36.67kPa,與GT-Power計算結(jié)果相當(dāng),且優(yōu)于原始方案,滿足要求。

4.3 改進(jìn)方案排氣噪聲分析

排氣背壓滿足要求后,再對排氣噪聲改善效果進(jìn)行仿真分析,檢討能否達(dá)到優(yōu)化的目的。噪聲仿真分析結(jié)果如圖7所示:

(1)在20~500Hz常用轉(zhuǎn)速基本都在目標(biāo)線以下。(2)2階成分,在2800 rpm~42000rpm范圍內(nèi)噪聲改善明顯,大約減少10dB(A)以上。(3)4階成分在3500rpm~4000rpm時有惡化、該區(qū)域不是常用區(qū)域,影響較少、預(yù)計OK。

4.4 排氣噪聲實(shí)車測試驗(yàn)證

對改進(jìn)方案進(jìn)行實(shí)車測試,測量新方案排氣系統(tǒng)噪聲,車內(nèi)駕駛員座椅處噪聲;

測試結(jié)果如下:

(1)新方案2階排氣噪聲在2000rpm~40000rpm范圍內(nèi)噪聲改善明顯。(2)2階和4階車內(nèi)駕駛員座椅噪聲基本在目標(biāo)值以下。

5 結(jié)語

本文以SUV車型排氣低頻噪聲的優(yōu)化為研究對象,對帶排氣閥消聲器的性能進(jìn)行仿真分析及臺架和整車測試驗(yàn)證,對帶排氣閥消聲器及排氣系統(tǒng)性能的評價提供了有效的參考價值,對產(chǎn)品的改進(jìn)設(shè)計具有實(shí)際工程意義。概括總結(jié)可以得出以下結(jié)論:

(1)采用帶排氣閥的方案,有效的解決了該SUV車型存在的2階和4階排氣低頻噪聲問題。(2)消聲器排氣閥體可以改變共振器集總聲質(zhì)抗,使排氣共振頻率可以向高頻發(fā)生送移動。(3)研究排氣閥對噪聲的影響,排氣閥對排氣噪聲影響明顯??梢越档洼^寬轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的低頻排氣噪聲,是降低排氣噪聲改善其聲品質(zhì)的有效方法之一,但是必須兼顧對發(fā)動機(jī)性能的影響。

參考文獻(xiàn):

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