張 倩,王 嶺,郭學(xué)華
(1.華北理工大學(xué),河北 唐山063210;2.開(kāi)灤煤化工研發(fā)中心,河北 唐山063611)
2018年,我國(guó)廢水排放總量已達(dá)到751億m3,其中工業(yè)廢水的總排放量約為378億m3,約占總量的51%。煤化工作為我國(guó)大化工中的重要一員,帶來(lái)的水污染同樣不容忽視。以煤焦化為例,統(tǒng)計(jì)表明,2018年我國(guó)焦炭產(chǎn)量已達(dá)4.4億t,企業(yè)的用水量、廢水的排放量巨大。
焦化類廢水是以煤為原料,在煉焦的過(guò)程中,通過(guò)高溫干餾、煤氣凈化以及甲醇、苯類等的化工類產(chǎn)品的分離、提純等精制的系列過(guò)程中產(chǎn)生的廢水。
由于焦化類廢水排放量大、成分多而復(fù)雜,不僅有無(wú)機(jī)污染物質(zhì)(如氰、氨、硫氰根等),還有多環(huán)和雜環(huán)的芳香族類物質(zhì)(如油類、萘、酚、蒽、吡啶、喹啉等)。酚類物質(zhì)對(duì)動(dòng)植物、人類均有毒有害,多環(huán)芳烴不但很難生物降解,通常還屬于致癌組分。常規(guī)的生化技術(shù)很難將這些有機(jī)污染物徹底降解,如直接排放,對(duì)環(huán)境危害嚴(yán)重。
《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件(2014年修訂)》明確提出,焦化企業(yè)必須同時(shí)配套建設(shè)廢水處理設(shè)施,嚴(yán)禁將生產(chǎn)廢水直接外排。
一般焦化類、煤焦油加工類企業(yè),要同時(shí)建設(shè)酚氰生產(chǎn)廢水處理設(shè)備及事故儲(chǔ)槽(池),以達(dá)到《焦化廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》(HJ2022-2012)的標(biāo)準(zhǔn)。2012年6月,環(huán)境保護(hù)部發(fā)布《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,一方面提高了焦化類廢水中多種重要污染物的外排標(biāo)準(zhǔn),一方面補(bǔ)充了一些必須的物質(zhì)含量標(biāo)準(zhǔn)(如苯、3,4-苯并芘、多環(huán)芳香烴等),同時(shí)進(jìn)一步約束了企業(yè)的廢水外排量。因此對(duì)焦化企業(yè)來(lái)說(shuō),廢水不但要達(dá)標(biāo)排放,還要考慮如何進(jìn)一步處理,實(shí)現(xiàn)二次回用。
近年來(lái)將工業(yè)廢水處理后二次使用作為工業(yè)用水的回用研究和工程應(yīng)用方面的研究雖有,但還不夠成熟。如何實(shí)現(xiàn)焦化廢水的回用,提高水資源的利用率,達(dá)到節(jié)能減排的標(biāo)準(zhǔn),是煤化工領(lǐng)域的一大技術(shù)難題,也是可持續(xù)發(fā)展和資源節(jié)約的助推劑。
以某煤化工園區(qū)的廢水為研究對(duì)象,重點(diǎn)針對(duì)園區(qū)中生化系統(tǒng)出水水質(zhì)情況,來(lái)開(kāi)發(fā)生化系統(tǒng)出水的深度處理方法。
在煤的焦化過(guò)程中,高焦油、氨氮或揮發(fā)分含量的廢水經(jīng)過(guò)預(yù)處理,被送至園區(qū)的A/O/O生化處理工段。
生化系統(tǒng)進(jìn)水的水質(zhì)情況見(jiàn)表1。
表1 生化系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)Table 1 Indicators of biochemical system influent
由表1可知,生化系統(tǒng)的進(jìn)水有害雜質(zhì)多,特別是酚氰類物質(zhì);BOD5/CODcr>0.3,屬于可生化降解類廢水;揮發(fā)酚<300 mg/L、焦油類<50 mg/L、NH3-N<280 mg/L,生化處理比較合適。
生化反應(yīng)系統(tǒng)(A/O/O法)采用強(qiáng)化硝化—反硝化工藝。生物的脫氮進(jìn)程分為厭氧、好氧2個(gè)進(jìn)程,二者有機(jī)組合,發(fā)生硝化和反硝化反應(yīng)。其強(qiáng)化了氨氮的硝化、反硝化析出N2。其優(yōu)點(diǎn)為:(1)能夠使廢水中含有的NH3-N和NOX-N盡可能處理完全;(2)降解廢水中的一些有機(jī)物質(zhì);(3)一些難降解的有機(jī)物通過(guò)開(kāi)鏈反應(yīng)轉(zhuǎn)化為可生化物質(zhì)。
生化處理的主工藝流程如圖1所示。
圖1 生化系統(tǒng)主工藝流程Fig.1 Main process flowof biochemical system
廢水經(jīng)過(guò)生化處理后,系統(tǒng)出水的水質(zhì)情況見(jiàn)表2。
表2 生化處理系統(tǒng)出水水質(zhì)Table 2 Indicators of biochemical effluent
由表2可知,生化系統(tǒng)出水仍含有一定量CODcr、Cl-、氨氮等污染物質(zhì),且色度偏高,不能直接排放,也不能滿足回用要求,需進(jìn)一步深度處理。
深度處理方法一般有絮凝法、化學(xué)混凝法、膜分離法、催化濕式氧化法、吸附法、焚燒等。其中膜分離技術(shù)有微濾(MF)、超濾(UF)、納濾(NF)、反滲透(RO)等幾種。膜分離法將廢水中的一些離子、分子分離出來(lái)依靠的是不同的選擇滲透性膜。膜分離技術(shù)的優(yōu)勢(shì)有高效、能耗低、適用性廣、裝置簡(jiǎn)單、操作容易、占地面積小等,因此本實(shí)驗(yàn)選擇膜分離工藝。結(jié)合生化處理系統(tǒng)出水水質(zhì)特征,選擇超濾與納濾相結(jié)合的方法。
深度處理主工藝流程如圖2所示。
圖2 深度處理工藝流程Fig.2 Process flowof advanced treatmen
深度處理工藝實(shí)驗(yàn)研究,自2020年4月中旬開(kāi)始進(jìn)行預(yù)處理砂濾處理,超濾和納濾6月初開(kāi)始正式連續(xù)運(yùn)行。連續(xù)運(yùn)行第1個(gè)月期間,納濾的回收率為75%,第2個(gè)月納濾的回收率為90%,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,廢水水質(zhì)的濁度、CODcr、氨氮等參數(shù)考察分析情況如下:
(1)預(yù)處理系統(tǒng)進(jìn)出水濁度曲線圖
預(yù)處理系統(tǒng)進(jìn)出水濁度曲線圖如圖3所示。
圖3 預(yù)處理系統(tǒng)進(jìn)出水濁度曲線圖Fig.3 Turbidity curve of inlet and outlet water of pretreatment system
由圖3可知,砂濾對(duì)懸浮物的平均去除率為23.96%,超濾對(duì)懸浮物的平均去除率為98.8%。超濾出水濁度基本保持<1NTU,達(dá)到納濾的進(jìn)水要求。5月中旬至6月底,生化系統(tǒng)混凝沉淀單元投加了絮凝劑,使得深度處理系統(tǒng)進(jìn)水濁度偏小,7月起混凝沉淀單元未加絮凝劑,所以系統(tǒng)進(jìn)水濁度較高,且水質(zhì)波動(dòng)較大。因而生化系統(tǒng)的混凝沉淀單元是確保深度處理系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的必要條件。
(2)系統(tǒng)進(jìn)出水CODcr曲線圖
系統(tǒng)進(jìn)出水CODcr曲線圖如圖4所示。
圖4 系統(tǒng)進(jìn)出水CODcr曲線圖Fig.4 CODcr curve of inlet and outlet water of the system
由圖4可知,超濾單元對(duì)廢水CODcr的平均去除率為30.6%;納濾單元過(guò)后廢水中CODcr的平均去除率為56.8%。除個(gè)別天數(shù)進(jìn)水CODcr波動(dòng)偏大,NF產(chǎn)水CODcr基本保證能夠<60 mg/L,達(dá)到了循環(huán)冷卻水補(bǔ)充水的水質(zhì)指標(biāo)。若是廢水的CODcr含量>200 mg/L,納濾出水的CODcr值也會(huì)隨之變大,分析原因,可能是廢水中部分小分子有機(jī)物在生化系統(tǒng)內(nèi)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)生物降解,隨廢水進(jìn)入到深度處理系統(tǒng)。這些有機(jī)物在雙膜深度處理過(guò)程中也沒(méi)有得到有效分離。
(3)系統(tǒng)進(jìn)出水氨氮曲線圖
系統(tǒng)進(jìn)出水氨氮曲線圖如圖5所示。
圖5 系統(tǒng)進(jìn)出水氨氮曲線圖Fig.5 Ammonia nitrogen curve of inlet and outlet water of the system
由圖5可知,經(jīng)過(guò)超濾單元,廢水中氨氮的平均去除率為31.3%;經(jīng)過(guò)納濾單元,廢水氨氮的平均去除率為75.7%。6月進(jìn)水氨氮波動(dòng)較大,所以超濾出水和納濾出水的氨氮也波動(dòng)較大,這部分?jǐn)?shù)據(jù)不計(jì)算在內(nèi)。除此之外,NF產(chǎn)水氨氮基本<5 mg/L,符合循環(huán)冷卻水用水水質(zhì)要求。
(4)系統(tǒng)進(jìn)出水總硬度曲線圖
系統(tǒng)進(jìn)出水總硬度曲線圖如圖6所示。
圖6 系統(tǒng)進(jìn)出水總硬度曲線圖Fig.6 Total hardness curve of inlet and outlet water of the system
由圖6可知,納濾對(duì)廢水總硬度的平均脫除率約是98%。有個(gè)別幾天因進(jìn)水的總硬度變化較大,造成納濾出水水質(zhì)波動(dòng),硬度也隨之偏大,忽略不計(jì)。對(duì)于納濾膜出水,總硬度指標(biāo)較為平穩(wěn),<20 mg/L,遠(yuǎn)好于循環(huán)冷卻水用水標(biāo)準(zhǔn)。
(5)系統(tǒng)進(jìn)出水電導(dǎo)率曲線圖
系統(tǒng)進(jìn)出水電導(dǎo)率曲線圖如圖7所示。
圖7 系統(tǒng)進(jìn)出水電導(dǎo)率曲線圖Fig.7 Conductivity curve of inlet and outlet water of the system
由圖7可知,納濾的平均脫鹽率約為48.2%,分析原因?yàn)?,廢水中含鹽成分比較復(fù)雜,納濾膜對(duì)一價(jià)態(tài)鹽份(如NaCl等)的脫除率較低,而對(duì)二價(jià)態(tài)的鹽分(如MgSO4等)的脫除率較高。因此導(dǎo)致綜合脫鹽率整體偏低。
(6)預(yù)處理系統(tǒng)運(yùn)行壓力曲線圖
預(yù)處理系統(tǒng)運(yùn)行壓力曲線圖如圖8所示。
圖8 預(yù)處理系統(tǒng)運(yùn)行壓力曲線圖Fig.8 Operating pressure curve of preprocessing system
由圖8可知,砂濾運(yùn)行壓力基本平穩(wěn)。超濾前期運(yùn)行壓力基本平穩(wěn),6月底為了保持超濾產(chǎn)水量,運(yùn)行壓力有所提高,這說(shuō)明超濾膜在運(yùn)行1個(gè)月后受到一定的污染,也說(shuō)明需定期進(jìn)行膜清洗。
(7)納濾系統(tǒng)運(yùn)行壓力曲線圖
納濾系統(tǒng)運(yùn)行壓力曲線圖如圖9所示。
圖9 納濾系統(tǒng)運(yùn)行壓力曲線圖Fig.9 Operating pressure curve of nanofiltration system
由圖9可知,90%回收率時(shí)納濾運(yùn)行壓力偏高于75%回收率時(shí)納濾膜的運(yùn)行壓力。分析原因是90%回收率時(shí)納濾進(jìn)水含鹽量偏高的緣故。同時(shí),6月份進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)比較大,為了保持納濾的產(chǎn)水量,提高了納濾的運(yùn)行壓力。7月底對(duì)膜進(jìn)行化學(xué)清洗后,納濾運(yùn)行壓力顯著降低。因此在設(shè)備實(shí)際運(yùn)行中要定期進(jìn)行膜的化學(xué)清洗,納濾膜的清洗周期一般不低于3個(gè)月。
(8)超濾膜通量曲線圖
超濾膜通量曲線圖如圖10所示。
圖10 超濾膜通量曲線圖Fig.10 Flux curve of ultrafiltration membrane
由圖10可知,兩支超濾膜在初期的膜通量都比較大,最高時(shí)約為60 LMH,后期膜通量逐漸變小,6月上旬膜通量無(wú)大的變化。6月14~16日膜通量顯著降低。分析原因?yàn)槌瑸V保安過(guò)濾器濾芯污染嚴(yán)重,導(dǎo)致超濾進(jìn)水量明顯下降,膜通量隨之減小。更換了保安過(guò)濾器濾芯,實(shí)現(xiàn)了膜通量的提高。但更換后,與實(shí)驗(yàn)最初相比較,超濾膜通量依然偏低,這是因?yàn)槠陂g超濾進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)較大的緣故,超濾膜污染較快,造成其膜通量降低。
深度處理實(shí)驗(yàn)凈化水水質(zhì)見(jiàn)表3。
表3 深度處理實(shí)驗(yàn)凈化水水質(zhì)指標(biāo)Table 3 Water quality index of purified water in advanced treatment experiment
由表3可知,深度處理出水水質(zhì)符合GB50335-2016《廢水再生利用工程設(shè)計(jì)規(guī)范》中要求的工業(yè)循環(huán)冷卻水補(bǔ)充水的指標(biāo),表明開(kāi)發(fā)的“超濾+納濾”雙膜法深度處理工藝實(shí)現(xiàn)了對(duì)該廢水的凈化作用。
通過(guò)對(duì)某煤化工園區(qū)的生化廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行研究,分析生化系統(tǒng)出水水質(zhì)特點(diǎn),研究開(kāi)發(fā)了超濾+納濾為核心的雙膜法深度處理技術(shù)。對(duì)深度處理過(guò)程中進(jìn)出水濁度、CODcr、氨氮、總硬度、電導(dǎo)率、系統(tǒng)運(yùn)行壓力、超濾膜通量等指標(biāo)的變化進(jìn)行了考察。裝置運(yùn)行較平穩(wěn)。
實(shí)驗(yàn)表明,此雙膜法深度處理工藝能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)生化出水的進(jìn)一步凈化,深度處理的出水CODcr<60 mg/L、NH3-N<5 mg/L、Cl-<250 mg/L、總硬度<20 mg/L,達(dá)到了工業(yè)循環(huán)冷卻水補(bǔ)充水水質(zhì)要求。