李帥,謝亮波,顧紅建,楊海濤
(1.安徽馬鋼礦業(yè)資源集團(tuán)南山礦業(yè)有限公司,安徽 馬鞍山市 243000;2.中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究院有限公司,安徽 馬鞍山市 243000)
露天礦山爆破作業(yè)會產(chǎn)生多種危害,其中爆破振動和沖擊波造成的有害效應(yīng)較為突出,不僅會對鄰近建(構(gòu))筑物的地基和結(jié)構(gòu)造成破壞,而且也常常影響著附近居民的正常生活。如何采取有效的降振爆破技術(shù),降低爆破振動對周邊環(huán)境的有害效應(yīng)和負(fù)面影響,對于保障礦山的正常持續(xù)生產(chǎn)、促進(jìn)礦區(qū)與地方的和諧發(fā)展,具有重要且緊迫的現(xiàn)實意義。
某露天金屬礦山設(shè)計生產(chǎn)能力為300 萬t/a,礦區(qū)距離城市東環(huán)路僅1.5 km,近乎是城市中的礦山。礦區(qū)周邊分布有多個村莊,該礦山的日常爆破作業(yè),對鄰近建(構(gòu))筑物造成的震感較為明顯,引起當(dāng)?shù)夭糠志用竦牟粷M,因此,礦地矛盾糾紛時有發(fā)生,對礦山持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)和居民正常生產(chǎn)生活帶來不利影響。本研究通過采用“孔底軟塞+逐孔起爆”降振爆破技術(shù),降低爆破過程中的有害效應(yīng),達(dá)到有效控制爆破振動的目的。
孔底軟塞爆破作用機理是:當(dāng)在孔底放置軟塞時,在炸藥爆炸產(chǎn)生的應(yīng)力波與爆生氣體的共同作用下,其準(zhǔn)靜態(tài)壓力的峰值隨其作用膨脹體積的增大而相應(yīng)下降,壓縮應(yīng)力波隨其在介質(zhì)中傳播距離的增加而急劇衰減[1?2]。因此,在炮孔底部放置軟塞不但能夠降低爆破初始脈沖壓力峰值,將部分能量儲存在軟塞中,延長整個炮孔的爆破作用時間,而且可以使能量沿炮孔的分布更趨于均勻,減少在壓縮區(qū)的能量損失,進(jìn)而提高爆破能量利用率,改善爆破效果。
高精度導(dǎo)爆管雷管逐孔起爆技術(shù)主要是通過孔內(nèi)和孔外不同延期段高精度導(dǎo)爆管雷管之間的配合使用,爆區(qū)內(nèi)位于同一排的炮孔依照延期時間自起爆點依次起爆,同時,爆區(qū)內(nèi)排間炮孔則依照另一延期時間依次向后排傳爆,進(jìn)而使爆區(qū)內(nèi)相鄰炮孔的起爆時間錯開,因此每個炮孔的起爆是相對獨立的。
逐孔起爆技術(shù)的特點是:在逐孔起爆的過程中,先爆炮孔為后爆炮孔多創(chuàng)造了一個自由面,爆炸應(yīng)力波依靠自由面充分反射,巖石實現(xiàn)加強破碎,鄰近炮孔爆破時發(fā)生互相碰撞與擠壓[3],炸藥能量疊加作用得到充分利用,增強了巖石二次破碎,進(jìn)而改善了爆破效果,而且能夠使一次爆破最大一段裝藥量取決于最大單孔裝藥量,從而減少同段爆破藥量,最大程度地減弱爆破振動。逐孔起爆網(wǎng)絡(luò)連接圖如圖1 所示,其敷設(shè)方法為:孔內(nèi)同段,地表分段。
圖1 逐孔起爆網(wǎng)絡(luò)連接
目前國內(nèi)高精度導(dǎo)爆管雷管起爆系統(tǒng)大多使用的是非電導(dǎo)爆管雷管,這種導(dǎo)爆管雷管不但可以精確地控制時間,確保自由面的準(zhǔn)時和穩(wěn)定形成,而且能夠可靠地引爆乳化炸藥、硝銨類炸藥,其導(dǎo)爆管具有極高的強度和抗沖擊、耐摩擦性能,可以承受正常使用時的各種摩擦及沖擊。在該礦山的爆破過程中,考慮到爆破器材現(xiàn)狀,并結(jié)合以往的爆破經(jīng)驗,決定采用高精度導(dǎo)爆管雷管逐孔順序起爆,以降低爆破振動對周圍建(構(gòu))筑物的影響。
為降低爆破振動,在該露天礦山?24 m 臺階、?12 m 臺階共進(jìn)行了4 次“孔底軟塞+高精度導(dǎo)爆管雷管逐孔起爆”降振爆破現(xiàn)場試驗。爆破試驗采用露天深孔爆破工藝,臺階高度為12 m,使用QYDZ-165 高風(fēng)壓露天液壓潛孔鉆機穿孔,穿孔角度為90°,炮孔深度為14~14.5 m,超深為2~2.5 m,炮孔直徑為200 mm。炮孔孔距為8 m,排距為4.5~5 m,抵抗線為8~12 m。在裝填炸藥之前,首先在孔底放置長度約為0.8 m 的軟塞,在干孔內(nèi)進(jìn)行裝藥時,軟塞直接放入孔底;在水孔內(nèi)進(jìn)行裝藥時,先在軟塞內(nèi)部放入適量的水和碎石,再把軟塞慢慢沉入孔底??椎总浫b置如圖2 所示。
圖2 孔底軟塞裝置
采用條型巖石乳化藥包人工裝藥,乳化炸藥直徑為170 mm,密度為1.10 g/cm3,殉爆距離≥5 cm,爆速≥3200 m/s。礦巖爆破總量為6.71 萬t,炸藥總量為26.76 t。爆破采用澳瑞凱高精度毫秒延期導(dǎo)爆管雷管,逐孔爆破采用25 ms 等微差順序起爆。每次試驗均選取3 個不同的爆心距,采用TC3850型測振儀對爆破振動速度進(jìn)行實測。爆破試驗參數(shù)見表1,爆破試驗降振效果見表2。
表1 爆破試驗參數(shù)
表2 爆破試驗降振效果
地面質(zhì)點振動速度根據(jù)爆破振動薩道夫斯基公式計算:
式中,v為地面質(zhì)點的峰值振動速度,cm/s;R為爆破點與計算點(或者觀測點)之間的距離,即爆心距,m;Q為裝藥量(當(dāng)齊發(fā)爆破時為總裝藥量,當(dāng)延遲爆破時為最大一段裝藥量),kg;K、α為代表與觀測點(或者計算點)到爆源之間的地形、地質(zhì)條件有關(guān)的系數(shù)和衰減系數(shù),根據(jù)該礦山前期爆破實測數(shù)據(jù)資料,這里K=246.6,α=1.5。從式(1)可知,在其他參數(shù)保持不變時,最大單響藥量越小,其產(chǎn)生的爆破振動也越小。
(1)改善爆破效果。現(xiàn)場試驗表明,軟塞爆破效果良好,且爆堆較為集中,方便鏟裝,根據(jù)實際測算,鏟裝效率能夠提升5%左右。爆堆形狀如圖3 所示。
圖3 爆堆形狀
(2)降低爆破振動強度。在爆破時,由于孔底軟塞墊層的存在,使得爆炸沖擊波對孔壁和孔底平面的沖擊大大減小,從而進(jìn)一步降低了爆破地震強度。從表2 可以看出,與不加填軟塞爆破相比,軟塞爆破在爆心距25 m 范圍爆破振動降低率為14.2%~18.2%,在爆心距50 m 范圍,爆破振動降低率為11.7%~15.7%,在爆心距100 m 范圍,爆破振動降低率為3.2%~6.5%,表明孔底軟塞爆破降振效果較好,而且爆心距越小,降振效果越明顯。
(3)采用高精度導(dǎo)爆管雷管逐孔順序起爆,能夠讓先爆炮孔產(chǎn)生的振動波和后爆炮孔產(chǎn)生的振動波之間發(fā)生互相干擾,或者峰值不能疊加在一起而錯開,降低爆破產(chǎn)生的最大峰值和最大段藥量,進(jìn)而減弱了爆破振動。
在該礦山應(yīng)用“孔底軟塞+逐孔順序起爆”控制爆破技術(shù)后,有效降低了爆破振動強度,減少了爆破振動危害,不僅有利于保護(hù)采場邊幫的長期穩(wěn)定,改善工作面的作業(yè)環(huán)境,而且減弱了對礦區(qū)鄰近建(構(gòu))筑物的影響,保障了礦山的安全生產(chǎn)和周邊環(huán)境的穩(wěn)定,促進(jìn)了礦山與地方的和諧相處、共同發(fā)展。