新疆錦龍電力集團有限公司 孫達偉 國家能源蓬萊發(fā)電有限公司 孫亞偉 李永濤
某火電廠是2×330MW機組鍋爐,每臺鍋爐都有定排擴容器,定排擴容器的廢汽排放損失大量熱能、高品質(zhì)冷凝水,同時污染環(huán)境、對附近設備產(chǎn)生腐蝕,并且定排擴容器的排氣口與鍋爐的一次風機、送風機距離比較近,在冬季很容易導致一次風機、送風機入口濾網(wǎng)結(jié)冰堵塞,造成風機出力降低,機組降負荷。為了回收定排擴容器廢汽能耗,解決風機冬季入口濾網(wǎng)結(jié)冰問題,某電廠開發(fā)鍋爐定排擴容器蒸汽回收設備。
在定排擴容器廢汽回收利用設備中,除鹽水或凝結(jié)水作為冷卻水通過噴嘴霧化成小水滴直接與定排擴容器廢汽混合,廢汽將熱量傳給冷卻水滴凝結(jié)成水,未凝結(jié)的蒸汽或水滴被冷卻水管外壁凝結(jié)成水流入容器,冷卻水管出口也接一噴嘴,達到利用廢汽及其含的熱量,消除廢汽造成的環(huán)境污染的目的。
圖1 定排擴容器廢汽回收設備原理圖
進入定排擴容器的高溫疏水主要有3路:一路是汽包連續(xù)排污,其首先進入連排擴容器在0.73MPa的壓力下閃蒸,閃蒸蒸汽進入除氧器,而高溫水進入定排擴容器在常壓下閃蒸,閃蒸蒸汽通過定排擴容器廢汽管排入大氣;第二路是吹灰疏水,每天吹灰一次;第三路是定期排污,每周一、三、五排一次,每次5分鐘。閃蒸蒸汽很大,通過冷卻水系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)、回收系統(tǒng)和電氣控制柜來實現(xiàn)定排擴容器廢汽回收,如圖2所示。
圖2 定排擴容器廢汽回收改造方案
這三路進入定排擴容器的高溫水的壓力、溫度都不相同,進入時間、持續(xù)時間也都不相同,導致定排擴容器壓力、溫度變化急劇,這要求定排擴容器廢汽回收設備結(jié)構(gòu)應適應壓力、溫度急劇變化。為了解決這個問題,從進入定排擴容器這三路高溫疏水的冷卻水下功夫:
首先,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),定期排污排放的高溫水閃蒸蒸汽流量雖然很大,但因為其排放時間太短、不具備回收價值,所以定期排污的蒸汽不予回收。
其次,汽包連續(xù)排污和吹灰疏水的高溫水,其冷卻水采用凝結(jié)水,在凝結(jié)水泵出口、軸封加熱器水側(cè)接出一不銹鋼管路,后加裝截止門(稱冷卻水總門),且在定排擴容器廢汽回收設備附近加裝自力式節(jié)流閥,用來將凝結(jié)水壓力自動調(diào)節(jié)到0.3~0.5MPa,并加裝一個電動門(稱冷卻水總電動門),過濾器,就地加裝1塊壓力表。冷卻水支管分6路進定排擴容器排汽回收利用設備,其中2路通過調(diào)整手動閥門(稱連排蒸汽回收調(diào)節(jié)門)開度保證完全回收汽包連續(xù)排污閃蒸蒸汽;另外4路利用手動閥門(稱吹灰蒸汽回收調(diào)節(jié)門)調(diào)節(jié)開度完全回收吹灰疏水閃蒸蒸汽。當吹灰開始時,這4路利用手動閥門前的電動門(稱吹灰蒸汽回收電動門)自動開啟,吹灰結(jié)束后電動門自動關(guān)閉,這樣可以實現(xiàn)自動適應吹灰操作時蒸汽回收的要求。
將定排擴容器原排汽管路隔絕,將定排擴容器原廢汽排放管路部分用定排擴容器廢汽回收設備替換,然后返回原排氣管。
凝結(jié)后的凝結(jié)水和冷卻水統(tǒng)稱回水,回水先流入水罐,通過高壓給水泵打到5#低壓加熱器后的水側(cè)入口管,在附近加裝截止門(稱回水出口總門);水罐全封閉,設置有磁翻板水位計、溢流水管、放水管,溢流水管、放水管采用普通碳鋼,放水管加裝放水門;高壓給水泵前設入口電動門、泵后設出口電動門、止回閥,入口電動門前管路設置取樣門,止回閥后設就地壓力表,高壓給水泵采用變頻控制,維持水罐水位在+500mm;回水化驗不合格時,通過放水門排放到渣漿池?;灪细窈筮M行回收。
電氣控制柜控制出、入口電動門的開關(guān),冷卻水總電動門、吹灰蒸汽回收電動門的開關(guān),以及高壓給水泵的啟停,并且柜內(nèi)配置相應的電機保護設備和相應的電源回路保護設備。當設備調(diào)試正常后,將控制柜選擇按鈕從“就地”位置撥到“遠控”位置,即可實現(xiàn)如下功能:吹灰系統(tǒng)蒸汽總門開,自動開啟吹灰蒸汽回收電動門;吹灰系統(tǒng)蒸汽總門關(guān),自動關(guān)閉吹灰蒸汽回收電動門;給水泵停運立即自動關(guān)閉水泵出、入口電動門、冷卻水總電動門;通過高壓給水泵的變頻裝置,控制高壓給水泵的轉(zhuǎn)速,維持水箱水位在+500mm,波動范圍100mm。
定排擴容器回收裝置中的冷卻水通過噴嘴將水分解形成霧狀小水滴,水滴與蒸汽接觸加熱、水溫升高,非凝氣體中在水中的分壓逐步降低,該加熱過程所以能夠很快完成,得益于水滴接觸面積大,蒸汽中局部非凝結(jié)氣體的壓力較非凝結(jié)氣體在水中的含量而言非常低,這就迫使非凝結(jié)氣體從水中分離出來,起到了一級除氧的效果,降低熱力系統(tǒng)中除氧器的負荷。
采用直接混合傳熱冷卻,設備體積小、結(jié)構(gòu)簡單,可直接安裝在排氣管,設備本身采用耐腐蝕材料、沒有轉(zhuǎn)動部件,因此耐腐蝕性強,運行可靠;可不論負荷高低連續(xù)運行,運行過程中不需調(diào)整操作。系統(tǒng)投入、停止只需開關(guān)一個除鹽水閥門且對原系統(tǒng)沒有影響,不需對原系統(tǒng)作任何操作。設備無動力消耗,免維護、維修。
能將蒸汽熱量、高品質(zhì)的水全部回收,目視排氣管不冒汽;當定排擴容器壓力高于冷凝水壓力時自動停止回收。徹底解決了風機冬季入口濾網(wǎng)結(jié)冰問題。
汽包連續(xù)排污,據(jù)計算排放量平均在0.67t/h左右;吹灰疏水,每班吹灰一次、一天三次,每次延續(xù)2小時,閃蒸蒸汽據(jù)估計2t/h左右,采用除鹽水溫度20℃,回水溫度≤80℃,冷卻水量約24t/h。依據(jù)某火電廠組利用小時數(shù)完成4420小時、標煤價670元/噸、除鹽水成本價7.25元/噸計算,每臺定排擴容器排汽回收后,年節(jié)汽量折標煤303.4噸,回收純水3320噸,年節(jié)約總價值22.7萬元。
采用定排擴容器廢汽回收技術(shù),每年可節(jié)約生產(chǎn)成本22.7萬元,同時解決了風機冬季安全運行問題,達到了預期效果。同時,對發(fā)電企業(yè)來說在環(huán)保方面產(chǎn)生了良好的社會效益,這是無法用經(jīng)濟的尺度來衡量的。