高 煜
(霍州煤電集團(tuán)云廈公司團(tuán)柏煤礦白龍洗煤廠,山西 霍州 031400)
我國是煤炭能源消耗大國,當(dāng)前和今后較長時(shí)期內(nèi)煤炭仍是我國主要的能源資源。為響應(yīng)環(huán)保要求,煤炭在加工利用之前需進(jìn)行洗選,洗選后的煤炭會(huì)產(chǎn)生大量的煤泥水,煤泥水的直接排放會(huì)造成資源的浪費(fèi)及環(huán)境污染,因此需對煤泥水進(jìn)行澄清化處理[1]。隨著煤炭的大量開發(fā)利用,采煤機(jī)械化程度越來越高,煤泥水中細(xì)粒煤的含量大大增加,這些微細(xì)顆粒成分結(jié)構(gòu)復(fù)雜,使得煤泥水更加難以沉降和壓濾,造成選煤廠經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的增加[1-2]。本實(shí)驗(yàn)選取白龍選煤廠煤樣,采用濁度、沉降速度及zeta 電位值等方法,通過凝聚劑用量、絮凝劑用量及種類以及粘土礦物的含量等因素,探究影響煤泥水絮凝沉降及澄清的因素,表明了影響煤泥水絮凝澄清的機(jī)制,以便指導(dǎo)煤泥水澄清化處理,提高經(jīng)濟(jì)效益。
試驗(yàn)用到的試劑有:氯化鋁AlCl3、氯化鈣CaCl2、氯化鐵FeCl3、氯化鋅ZnCl、陽離子型聚丙烯酰胺(CPAM 分子量800 萬,離子度為30%)、陰離子型聚丙烯酰胺(PHP 分子量1200 萬,水解度為30%)、水溶性淀粉(淀粉接枝共聚物),高嶺石(分析純),平均粒度為1.0 μm,比表面積17.36 m2/g。
試驗(yàn)儀器:XPC-150×250 型顎式破碎機(jī)(南昌健峰礦機(jī)制造有限公司)、DHG-9240A 型鼓風(fēng)干燥箱(上海一恒科學(xué)儀器有限公司)、JS94H 型微電泳儀、85-2A型磁力攪拌器(江蘇榮華儀器制造有限公司)、WGZ-1A 型光電濁度計(jì)(上海昕瑞儀器儀表有限公司)、GSL-1000 型激光粒度分析儀(遼寧儀表研究所有限責(zé)任公司)。
試驗(yàn)煤樣選自白龍選煤廠,煤樣經(jīng)破碎篩分后去煤泥,通過氯化鋅制成一定密度的重液,浮沉試驗(yàn)后對浮物進(jìn)行反復(fù)沖洗,之后置于鼓風(fēng)干燥箱干燥,干燥的煤泥經(jīng)粉碎后制得試驗(yàn)煤樣。
將一定量的絮凝劑加入到懸浮液的沉降管中,快速翻轉(zhuǎn)沉降管數(shù)次后靜置沉降管并打開秒表計(jì)時(shí),翻轉(zhuǎn)后以每一次沉降后氣泡上升完畢為基準(zhǔn),在30 s 內(nèi)每隔5 s 記錄澄清頁面的高度,5 min后記錄絮體高度,并移取上清液,通過WGZ-1A 型濁度計(jì)測量其濁度值。
試驗(yàn)中煤泥水濃度為20 g/L,絮凝劑為陰離子型聚丙烯酰胺,添加30%(m/v)的高嶺土,并添加不同量的氯化鐵對煤泥進(jìn)行澄清試驗(yàn),并對試驗(yàn)后煤泥水上清液濁度、沉降速度及煤泥水中粒子zeta 進(jìn)行測定,結(jié)果見圖1。
圖1 凝聚劑添加量對煤泥水沉降試驗(yàn)的影響
從圖1可以看出,凝聚劑用量較低時(shí),煤泥水的濁度值較大,隨著凝聚劑用量的增加,煤泥水的濁度值先降低后逐漸增加,同時(shí),煤泥水的zeta 值一直增加,沉降速度呈現(xiàn)先增加后降低的趨勢;當(dāng)凝聚劑用量為100 mg/L 時(shí),煤泥水的沉降速度最快,煤泥水的濁度值最低,此時(shí),煤泥水的zeta 電位值接近0 mV。這是因?yàn)椋邘X石因表面帶有負(fù)電荷,可以與同樣表面帶負(fù)電荷的煤泥發(fā)生泥化作用生成穩(wěn)定的水化膜,存在于煤泥水中[3-4]。當(dāng)凝聚劑氯化鐵的加入,解離出帶正電荷的離子,與煤泥水中帶負(fù)電荷的煤顆粒和高嶺石顆粒發(fā)生靜電吸附,中和了粒子表面的負(fù)電荷,壓縮了顆粒表明的雙電層,降低了煤泥水中煤顆粒與高嶺石顆粒的泥化作用,降低了zeta;同時(shí),氯化鐵電離出的陽離子還可與煤粒子及高嶺石粒子表明的硅羥基發(fā)生羥基絡(luò)合反應(yīng),降低煤顆粒與高嶺石粒子間的斥力,利于粒子凝聚。當(dāng)繼續(xù)增加凝聚劑的用量,凝聚劑電離出的正電荷粒子增加,除了中和煤泥水中的負(fù)電荷后,多余的正電荷吸附在煤泥水粒子表面,使煤泥水中粒子的電性發(fā)生轉(zhuǎn)變,粒子之間的斥力增加,煤泥水沉降速度減慢,濁度增加,不利于煤泥水沉降處理。
從圖2可以看出,三種絮凝劑加入后,煤泥水的濁度值越高,沉降速度越小。加入PHP 后,煤泥水的濁度值最低,煤泥水的沉降速度最快,CPAM次之,可溶性淀粉最差。隨著PHP用量的加入,煤泥水的濁度值逐漸降低,沉降速度逐漸增加;加入CPAM 后,煤泥水沉降速度先增加后減小,濁度值先減小后增加;可溶性淀粉的加入,煤泥水濁度值先下降后呈稍微增加趨勢,沉降速度先增加后緩慢降低。這是因?yàn)?,煤顆粒和高嶺石粒子表面帶有負(fù)電荷,凝聚劑氯化鐵加入后,電離出的陽離子,與體系中的煤顆粒及高嶺石粒子表面發(fā)生靜電吸附,使得煤顆粒和高嶺石粒子表面電位發(fā)生了轉(zhuǎn)變,當(dāng)加入陰離子型絮凝劑PHP 后,PHP 水解出帶有負(fù)電荷的活性基團(tuán),與帶正電荷的粒子進(jìn)行中和,降低了體系中粒子的靜電斥力,使顆粒更加容易聚集形成凝聚體沉降;而CPAM 和可溶性淀粉加入煤泥水后,電離產(chǎn)生正電荷粒子,與體系中已帶有正電荷的粒子產(chǎn)生靜電斥力,增加了粒子間聚集的難度,使得粒子不易沉降聚集。同時(shí),可溶性淀粉的分子量為6~10 萬,CPAM 的分子量為800 萬,而PHP 的分子量為1200 萬,分子量越大,其在溶液中電離后分子鏈越長,空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)越大,可以網(wǎng)羅更多的顆粒,即網(wǎng)捕卷掃作用越強(qiáng)。因此,加入PHP后,煤泥水沉降速度最快,濁度值最低。
圖2 絮凝劑種類對煤泥水沉降試驗(yàn)的影響
從圖3可以看出,隨著絮凝劑用量的增加,煤泥水體系的濁度值降低,沉降速度增大。這是因?yàn)?,PHP 量的增加,其水解的負(fù)電荷基團(tuán)增加,與體系中帶正電荷的粒子發(fā)生靜電吸附,降低了體系中粒子間的斥力,使得粒子更易沉降聚集;同時(shí),高分子量的PHP解離出的大量舒展開的長鏈結(jié)構(gòu),形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)包裹煤泥水體系中更多的顆粒,加速了煤泥顆粒的沉降。
圖3 絮凝劑用量對煤泥水沉降試驗(yàn)的影響
從圖4可以看出,隨著粘土礦物含量的增加,煤泥水沉降速度和zeta 電位值呈降低趨勢,濁度值逐漸增加;當(dāng)粘土礦物含量為30%時(shí),體系的zeta電位值接近于0,繼續(xù)增加粘土礦物含量,zeta電位絕對值增加,遠(yuǎn)離等電點(diǎn)。這是因?yàn)?,高嶺石粒子與煤顆粒相比,粒度較小,在煤泥水體系中易分散,且高嶺石粒子粒度較小,在絮凝劑電離后的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)作用下,易于從網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)中漏掉,增加了煤泥水沉降難度。高嶺石表面含有大量的羥基基團(tuán),與水分子形成了牢固的水化膜,也不利于煤泥水的沉降絮凝[5]。當(dāng)煤泥水體系中高嶺石含量增加到30%時(shí),根據(jù)上述試驗(yàn)可知,此時(shí)體系中的zeta 電位值接近等電點(diǎn),體系中顆粒表面的雙電層被壓縮,粒子間的斥力減弱,有助于煤泥水的沉降聚集;繼續(xù)增加粘土礦物的含量,體系中的正電荷量增加,靜電斥力增強(qiáng),粒子間難以發(fā)生相互碰撞,不利于煤泥水的沉降。
圖4 粘土礦物含量對煤泥水沉降試驗(yàn)的影響
1)凝聚劑氯化鐵加入可以中和煤泥水體系中的負(fù)電荷,減小煤泥水的靜電斥力,加速煤泥水沉降澄清;但過量的氯化鐵會(huì)導(dǎo)致煤泥水體系中正電荷增加,靜電斥力增加,不利于煤泥煤泥水的沉降;
2)陰離子型絮凝劑的加入可以中和煤泥水體系中,由于凝聚劑電離出的正電荷,降低了體系中的靜電斥力,利于沉降;且高分子量的陰離子型絮凝劑電離后產(chǎn)生的大量的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),可以網(wǎng)羅更多的顆粒,使其聚集沉降,因此陰離子型聚丙烯酰胺PHP 的加入,促進(jìn)了煤泥水的沉降;
3)高嶺石粒度小比表面積大,當(dāng)其添加量為30%時(shí),煤泥水體系中的zeta 電位值接近等電點(diǎn),與體系中絮凝劑凝聚劑電離出的正電荷發(fā)生靜電作用,有利于煤泥水的沉降聚集,繼續(xù)增加高嶺石含量,煤泥水體系中正電荷含量增加,粒子間的斥力增加,不利于煤泥水沉降澄清。