吳昌春,潘淑改
(1.水利部小浪底水利樞紐管理中心,河南 鄭州 450000;2.黃河小浪底水資源投資有限公司,河南 濟源 454681)
龍背灣水電站位于湖北省竹山縣堵河支流官渡河上游,距竹山縣城90 km,水庫總庫容8.3億m3,裝機容量180 MW,年發(fā)電量4.19億kW·h。電站為地面引水式廠房,安裝有2×90 MW混流式水輪發(fā)電機組。電站送出工程接入湖北省國家電網(wǎng),為湖北省電力公司優(yōu)質(zhì)調(diào)峰電站。
龍背灣水電站采用GKT—50000—16型高油壓調(diào)速器,油壓裝置采用16 MPa油氣分離的囊式蓄能罐、高壓齒輪泵、高壓液壓缸、各類液壓閥及液壓附件等,在控制部分采用了電液比例閥及其他各類液壓件,在結(jié)構(gòu)上采用了液壓集成塊和標準的液壓附件。油壓裝置采用囊式儲能罐,氣囊內(nèi)所充氮氣與液壓油不直接接觸且密封性好,延長了液壓油使用壽命,減少了運行操作及維護工作量。龍背灣水電站是目前國內(nèi)應用高油壓囊式儲能罐的單機容量最大的水電站。
互為冗余配置的高壓油泵將集油箱內(nèi)的液壓油經(jīng)過油泵出口閥組等打至囊式蓄能罐中,壓縮儲能罐皮囊加壓至16 MPa后,并聯(lián)運行的12個囊式儲能罐向調(diào)速器系統(tǒng)提供壓力油源。調(diào)速器電調(diào)柜接到操作指令后,通過冗余配置的PLC控制器進行內(nèi)部判斷給出開/關導葉指令,并將動作指令電信號通過比例伺服閥轉(zhuǎn)化為控制油壓信號,由控制油壓推動主配壓閥動作,使操作油壓通過主配壓閥推動接力器動作,完成導葉開/關指令。導葉位移傳感器在線監(jiān)測導葉開度與目標值比較,經(jīng)PLC控制器判斷后,重復發(fā)出動作指令電信號,實現(xiàn)導葉控制閉環(huán)調(diào)節(jié),直至達到目標值。
2015年投運后,龍背灣水電站調(diào)速系統(tǒng)多次出現(xiàn)閥組卡澀拒動導致機組負荷無法正常調(diào)節(jié)以及負荷突增、突減,單套位移傳感器故障導致機組停機失敗,隨動系統(tǒng)故障報警誤報,增減負荷緩慢等設備異常情況。
齒盤測速回路精度不夠,齒盤測速信號無法參與調(diào)速器調(diào)節(jié)控制,測速回路無冗余配置。開機時,殘壓測速回路故障,導葉將自動全關,無法自動開機;并網(wǎng)后,殘壓測速回路故障,調(diào)速器將直接切至機手動狀態(tài),此時出現(xiàn)其他故障,保護裝置切機,將直接導致機組過速;機組檢修后或者長期停機后再開機,機組無剩磁將導致機組無法自動開機;手動開機時,則無法顯示轉(zhuǎn)速。龍背灣水電站屬于高轉(zhuǎn)速機組(272.7 r/min),很難控制機組平穩(wěn)開至空載轉(zhuǎn)速,極易造成機組過速。
隨動系統(tǒng)故障檢測功能投入后,隨動系統(tǒng)故障信號頻繁出現(xiàn),調(diào)速器由自動控制切至手動控制;如在機組事故停機過程中出現(xiàn)此問題,因?qū)~無法自動回關,會導致機組過速。
在模擬導葉接力器位移傳感器反饋斷線試驗時,導葉接力器位移突開4%,遠超國標(GB 9652)突變量±1%的要求,影響機組安全運行。
每臺調(diào)速器僅配置1個拉線式位移傳感器,在使用過程中極易出現(xiàn)拉線抖動、觸頭磨損、導葉快速關閉時彈簧卡死等問題,位移傳感器損壞將直接影響機組開機和并網(wǎng)過程中機組安全運行,存在導葉失控等重大安全隱患。
調(diào)速器上位機增減負荷緩慢,有功從0 MW升至60 MW需大約90 s,負荷調(diào)節(jié)速率不滿足華中電網(wǎng)要求。
PLC、位移傳感器等為調(diào)速器控制核心部件,均為單一配置,設備可靠性低,任何一個環(huán)節(jié)出故障,機組將直接失控。
多次并網(wǎng)過程中,接力器突開或突關造成負荷突變。
調(diào)速器自動水頭無法參與控制。龍背灣水電站工作水頭范圍較廣,對調(diào)速器控制參數(shù)要求較高。開機時,導葉直接開至空載開限,僅靠空載開限限制來控制機組轉(zhuǎn)速上升,機組啟動瞬間啟動力矩較大;同時開機至空載,轉(zhuǎn)速超調(diào)量較大,穩(wěn)定時間長,機組并網(wǎng)時間偏長。
在并網(wǎng)狀態(tài)下,機組一次調(diào)頻頻繁誤動作,同時調(diào)速器控制系統(tǒng)無法上送一次調(diào)頻功能投入信號至電站相量采集裝置,無法實現(xiàn)一次調(diào)頻功能。
調(diào)速器故障的保護功能缺少必要的保護程序,如反饋斷線時調(diào)速器自動切換純手動運行,當出現(xiàn)甩負荷工況導葉開度大于空載開度時,調(diào)速器切純手動運行,將導致機組過速。
(1)自動停機時,關機電磁閥、比例電磁閥卡澀拒動,導致導葉無法關閉,機組無法解列停機。
(2)自動停機時,鎖定電磁閥卡澀導致停機后,鎖定無法自動投入,且手動捅閥芯仍拒動。
(3)手自動切換閥卡澀導致停機后,導致停機時導葉有5%開度不能全關,停機流程超時退出。
(4)機組檢修時,無水狀態(tài)下模擬機組機械過速裝置動作試驗,多次發(fā)生機械過速保護裝置卡澀拒動;在發(fā)生機組過速時機械過速裝置拒動,導致機組飛逸。
針對調(diào)速器運行中出現(xiàn)的故障現(xiàn)象,結(jié)合設備運行情況,龍背灣水電站技術(shù)人員展開市場調(diào)研后分析認為水電站應用的GKT—50000—16型高油壓調(diào)速器的配置和功能設計僅能滿足小型機組和地級市電網(wǎng)要求,無法滿足省電網(wǎng)要求;同時存在安全隱患和性能上的缺陷,具體如下:
(1)調(diào)速器電氣部分PLC、電源、繼電器等硬件配置偏低。
(2)信號抗干擾能力差,缺少相應的電氣信號隔離。
(3)程序設計不夠完善,存在程序缺陷,如僅有殘壓測速參與控制,存在重大安全隱患。
(4)測速、導葉反饋等自動化元件配置簡陋,可靠性和精度差。
(5)液壓部分閥組選型及質(zhì)量差,閥組加工精度不夠。液壓回路精確控制部分采用比例換向閥,該閥輸入信號為0~10 V的電壓信號,靠電壓控制,線性度差,不適合用于精確調(diào)整負荷。
(6)液壓回路設計不合理,存在安全隱患。
(7)軟管接頭采用非標焊接,安全性較低。
為解決運行中存在的故障,在充分調(diào)研的基礎上,2017年,龍背灣水電站決定對調(diào)速器系統(tǒng)進行改造:一是將電氣控制、機械液壓部分整體改造。二是對齒盤測速及位移反饋等測量回路自動化元件重新選型更換。三是在液壓回路中考慮加裝濾油裝置,確保油質(zhì)。四是完善控制程序,自動水頭信號應用到程序控制、反饋斷線故障檢測重新優(yōu)化檢測判據(jù)、隨動系統(tǒng)故障檢測程序重新優(yōu)化、開發(fā)觸摸屏常規(guī)試驗功能、殘壓與齒盤轉(zhuǎn)速信號均參與程序控制等。
(1)PLC控制。采用雙冗余熱備用PLC,包括雙套開關量、模擬量及高速計數(shù)模塊。
(2)電源回路。采用雙電源無擾切換,同時對不同類型自動化元件設置單獨24 V電源空開,防止任一路接地等造成盤柜大面積失電,擴大故障范圍。
(3)自動化元件。測速回路采用雙齒盤測速,提高機組測速可靠性,導葉反饋采用抗污染能力強、精度及可靠性高的進口雙磁致伸縮位移傳感器。
(1)液壓閥組。全套采用Bosch Rexroth液壓閥組,應用高精度比例伺服閥先導控制導葉開關。
(2)管路。將原管路直徑由50 cm減為25 cm,提高有液壓油流速。
(3)液壓回路增加功能。液壓系統(tǒng)設計純手動狀態(tài)閉鎖保護、接力器高壓軟管與接力器油口間加裝節(jié)流口,防止爆管等極端工況下導葉快速關閉,導致蝸殼水壓突增極端工況關機保護。選用力士樂V型主配壓閥,可在電氣部分全部失電情況下自動關機保護等。
(4)機械過速裝置。選用可靠性高的具有拐點動作特性的純機械過速保護裝置,確保機組過速時可靠停機。
改造后,龍背灣水電站調(diào)速器各項性能指標良好(見圖1~圖4,表1~表4)。
圖1 機組甩100%負荷曲線
圖2 機組甩25%負荷曲線
表1 1號機調(diào)速器靜特性試驗數(shù)據(jù)
表2 1號機調(diào)速器靜特性試驗結(jié)果
表3 2號機調(diào)速器靜特性試驗數(shù)據(jù)
表4 2號機調(diào)速器靜特性試驗結(jié)果
圖3 1號機調(diào)速器靜特性試驗曲線(bp=4%)圖4 2號機調(diào)速器靜特性試驗曲線(bp=4%)
采用常規(guī)兩段開度開機或加速度方式開機,加速度方式首先采用1個固定啟動開度,在導葉開度達到啟動開度值后,進入具有固定加速度設定的加速度PID閉環(huán)控制。轉(zhuǎn)速上升過程中,加速度給定值逐步減少,接近額定轉(zhuǎn)速后調(diào)速器進入空載轉(zhuǎn)速控制方式運行。
功率控制功能塊中增加1個前置放大控制功能塊,在機組調(diào)節(jié)輸出功率過程中,快速接近所預期的輸出功率,實現(xiàn)快速跟蹤。
每臺調(diào)速器配置雙冗余PLC及雙套開關量、模擬量模塊、雙高精度磁致伸縮位移傳感器、雙測速測量等,充分保障設備安全可靠運行。
配置有開停機換向閥,由先導電磁閥控制,導葉開啟/關閉更可靠。
主配壓閥選用Bosch Rexroth,閥芯機能采用“V”型,0遮程設置使主配壓閥控制死區(qū)小,閥芯動作響應靈敏。
龍背灣水電站配置的機械過速較常規(guī)機械過速彈簧動作方式不同,在機組轉(zhuǎn)速未達到過速動作值時,彈簧不會作伸縮動作,避免了機械過速彈簧疲勞、誤動。過速飛擺采用特殊的彈簧結(jié)構(gòu)設計,具有拐點動作特性。在機組轉(zhuǎn)速未達到過速動作值時,彈簧不會作伸縮動作,飛擺始終保持在初始位置。當機組轉(zhuǎn)速達到動作值時,飛擺由離心力作用向外動作4 mm,避免了彈簧在長期機組運轉(zhuǎn)過程中由于頻繁伸縮動作而導致過速設定值漂移,引起機組過速誤動作。
接收到一級過速信號,通過監(jiān)控系統(tǒng)開出開停機換向閥驅(qū)動主配壓閥關機。非緊急事故情況下,避免了機組故障擴大及減少主閥、事故配壓閥動作,方便現(xiàn)場快速處理并恢復故障。
采用具有偏關特性的V型主配壓閥,在整個調(diào)速器系統(tǒng)失電后,主配壓閥在彈簧力作用下將接力器緩慢關閉,保證機組安全。
增加功率調(diào)節(jié)模式功能,調(diào)整負荷時僅需通過監(jiān)控系統(tǒng)下發(fā)4~20 mA功率模擬量信號數(shù)值至調(diào)速器,由調(diào)速器自身形成功率閉環(huán)調(diào)整負荷,并穩(wěn)定在給定值。
龍背灣水電站調(diào)速器改造后投入運行至今,調(diào)速器運行穩(wěn)定,未出現(xiàn)設備缺陷。同時,原調(diào)速器頻出現(xiàn)的故障問題全部解決,各項性能指標滿足湖北省電網(wǎng)要求。