連文璞,孔德忠,李桂明,楊 霞
(1.山東銳博化工有限公司,山東淄博 255434;2.天津天大天?;ば录夹g(shù)有限公司,天津 300384)
溶劑油,又稱為溶劑汽油,是我國五大類汽油產(chǎn)品之一,可用于動(dòng)植物油脂提取、橡膠溶劑、涂料稀釋劑與溶劑、機(jī)械清洗等諸多領(lǐng)域,是重要的有機(jī)化工原料和工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)用油,市場需求量大。但是隨著國際社會對環(huán)境的重視和人類健康的關(guān)注,溶劑油向著環(huán)保性能且具有各種特殊用途的方向發(fā)展。脫芳溶劑油因?yàn)槊摮朔紵N,其毒性大幅度降低,環(huán)境污染小。因其脫除了芳烴,是環(huán)境友好產(chǎn)品,附加值極大提高[1-2]。另外,隨著國家能源局《關(guān)于印發(fā)能源領(lǐng)域行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法(試行)》及實(shí)施細(xì)則的通知,新增脫芳溶劑油等產(chǎn)品,自2016年3月1日實(shí)施以來,促進(jìn)了產(chǎn)品創(chuàng)新的積極性,并加大了產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域。脫芳溶劑油是由幾十甚至上百種烷烴組成的,混合物的種類多,其餾程寬泛。為滿足市場對于D系列脫芳溶劑油的需求,通過化工技術(shù)并結(jié)合餾分組成進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室研究,來研究適合生產(chǎn)D系列溶劑油產(chǎn)品的工藝路線。經(jīng)過十幾年的努力,應(yīng)用計(jì)算機(jī)模擬軟件對溶劑油分離進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),取得了深遠(yuǎn)的發(fā)展[3]。本文根據(jù)工廠提供的脫芳溶劑油進(jìn)行初步研究,并結(jié)合公司開發(fā)并針對此類產(chǎn)品的化工過程模擬軟件的生產(chǎn)工藝模擬計(jì)算,在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行減壓精餾實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,能夠準(zhǔn)確地進(jìn)行精餾切割生產(chǎn)W1-90產(chǎn)品。
原料采用廠家提供的脫芳溶劑油的塔釜底料。原料的實(shí)沸點(diǎn)蒸餾數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 原料的實(shí)沸點(diǎn)蒸餾數(shù)據(jù)
安捷倫7820氣相色譜儀(安捷倫科技(中國)有限公司),色譜柱:HP-1,100m×0.25mm×0.5μm。色譜分析條件:柱溫:初始100℃,保留時(shí)間15min;色譜柱溫度控制方式:升溫速率100~180℃,5℃/min,保留時(shí)間2min;180~220℃,20℃/min,保留時(shí)間30min;檢測器:氫火焰檢測器,溫度:250℃;分流比100∶1;載氣:氮?dú)狻?/p>
餾程測定儀:BSY-103石油產(chǎn)品蒸餾測定儀,大連北港石油儀器有限公司。
減壓精餾塔:實(shí)驗(yàn)室自行設(shè)計(jì)。
1.3.1 減壓精餾過程
實(shí)驗(yàn)在間歇精餾塔中進(jìn)行,塔高3m,塔徑為50mm,塔內(nèi)裝θ環(huán)填料,填料高度為2.5m。塔體抽真空,塔釜由調(diào)溫電熱套加熱,用調(diào)壓器調(diào)節(jié)釜溫和氣化速率,塔頂為循環(huán)式冷凝冷切器,塔頂蒸汽經(jīng)冷凝器冷凝后部分回流,采用回流比控制器控制回流比。
1.3.2 餾程測定
根據(jù) GB/T 6536—2010《石油產(chǎn)品常壓蒸餾特性測定法》方法檢測。
根據(jù)原料的實(shí)沸點(diǎn)餾程數(shù)據(jù),利用化工模擬軟件進(jìn)行模擬計(jì)算,回收達(dá)到符合餾程的W1-90產(chǎn)品:將原料在9.5kPa真空條件下進(jìn)行減壓精餾實(shí)驗(yàn),回流比為2∶1,控制餾出速率,回收塔頂餾出物并控制其產(chǎn)率為63%,此塔頂餾出物即為化工軟件模擬計(jì)算下符合餾程為W1-90產(chǎn)品。圖1為原料和產(chǎn)品(塔頂餾出物)的氣相色譜分析。
圖1 原料和產(chǎn)品(塔頂餾出物)的氣相色譜圖
對比圖1,可以看出經(jīng)過減壓精餾,將原料中高沸點(diǎn)的重組分切割出來,作為輕組分的餾出物組分大幅度減少。組分的減少會引起一些物理性能例如黏度、密度等相對變化的趨勢(物理性能在此不多做研究)。
對實(shí)驗(yàn)過程進(jìn)行模擬,并將塔頂餾出物和塔釜底物分別進(jìn)行餾程測定,將模擬結(jié)果與實(shí)驗(yàn)值進(jìn)行對比,結(jié)果見圖2和圖3。
圖2 塔頂餾出物的計(jì)算值與實(shí)驗(yàn)值餾程圖
為獲得達(dá)到餾程標(biāo)準(zhǔn)的W1-90號產(chǎn)品,利用模擬計(jì)算得到產(chǎn)品的指標(biāo),再進(jìn)一步通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,相關(guān)數(shù)據(jù)偏差較小,產(chǎn)品的指標(biāo)能夠滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。通過觀察圖2和圖3發(fā)現(xiàn),塔頂餾出物為W1-90產(chǎn)品,對于餾程,模擬計(jì)算值為224.5~258.5℃,而實(shí)驗(yàn)室檢測的數(shù)據(jù)為219.5~254.8℃(其中219.5℃為初餾點(diǎn));對于塔釜底產(chǎn)品的餾程分析,模擬計(jì)算值為265.2~296.4℃,而實(shí)驗(yàn)室檢測的數(shù)據(jù)為258.8~296.6℃(其中258.8℃為初餾點(diǎn));餾程測試中,相同的回收百分比,溫度偏差小于5℃(塔頂餾出物5%的回收,溫度偏差為7℃),再加之重復(fù)試驗(yàn)操作誤差的影響,認(rèn)為5℃的偏差可以接受。
通過實(shí)驗(yàn)分析,利用公司針對該物料開發(fā)的計(jì)算程序進(jìn)行模擬計(jì)算,并以此數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行減壓精餾切割實(shí)驗(yàn),能夠滿足相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)要求。
此外,對于得到的產(chǎn)品,做了一些相關(guān)項(xiàng)目的檢測,如表2所示。
表2 塔頂餾出物相關(guān)檢測指標(biāo)
根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NB/SH/T 0913-2015 中關(guān)于輕質(zhì)白油(1)中部分牌號產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo),符合W1-90的相關(guān)規(guī)定。
根據(jù)工廠提供的脫芳溶劑油的基本特征,并結(jié)合公司開發(fā)的計(jì)算程序模擬設(shè)計(jì)相關(guān)工藝過程,模擬的計(jì)算值與實(shí)驗(yàn)值相對誤差不大,并能預(yù)測減壓精餾后的相關(guān)結(jié)果,從而使實(shí)驗(yàn)室小試更加簡便、快捷;對今后的工業(yè)方法、工藝改造以及生產(chǎn)調(diào)整具有一定的預(yù)測作用。
通過本實(shí)驗(yàn),可以看出產(chǎn)品符合行標(biāo)W1-90白油相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,通過減壓精餾切割技術(shù)分離脫芳溶劑油產(chǎn)品的工藝具有能耗低、效率高、無污染等優(yōu)點(diǎn)。