周振家 趙彭成
(河南焦煤能源有限公司古漢山礦洗煤廠(chǎng) 焦作 454300)
浮游選煤技術(shù)源于1980年以前洗煤廠(chǎng)的細(xì)煤泥處理流程,但傳統(tǒng)浮游選煤技術(shù)容易出現(xiàn)細(xì)泥無(wú)法排除、水量不易平衡等問(wèn)題。目前,我國(guó)的動(dòng)力能源依然以煤炭為主,并隨著機(jī)械化采煤程度的提高,原煤中細(xì)粒度煤占比也越來(lái)越大,次生煤泥量也在洗選過(guò)程中因碰撞摩擦逐漸增加,出現(xiàn)洗選加工細(xì)顆粒煤泥量增加、精煤不易脫水及循環(huán)水質(zhì)效果較差的問(wèn)題,甚至還會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品灰分與水分偏高[1]。因此,探究洗煤廠(chǎng)浮選系統(tǒng)的改造和優(yōu)化是至今都值得我們思考的重要課題。
古漢山洗煤廠(chǎng)始建于二十世紀(jì)九十年代初,于2008年正式開(kāi)始進(jìn)行投產(chǎn),是一座年處理能力約為120萬(wàn)噸的礦井型選煤廠(chǎng)。隨著煤炭市場(chǎng)變化,原半入洗跳汰選煤轉(zhuǎn)變?yōu)槿胂刺x煤。2001年,改造了煤泥水處理系統(tǒng),安裝了750m2的板框式壓濾機(jī),實(shí)現(xiàn)了洗水閉路循環(huán)。2005年,通過(guò)技術(shù)改造,選煤工藝進(jìn)階為塊煤跳汰—末煤重介—煤泥水浮選聯(lián)合工藝。2010年,完成原煤運(yùn)輸能力提升與儲(chǔ)裝運(yùn)系統(tǒng)改造,并新增臥脫系統(tǒng)。2012年,通過(guò)新增集成式塊中煤重介分選系統(tǒng),成功將塊中煤從中煤或矸石中分選出來(lái)。2019年新增塊中煤破碎機(jī)用于末煤摻配。
(1)浮游選煤效果差,精煤抽出率低
從表1可以看出,當(dāng)原煤煤質(zhì)較好時(shí),浮選精煤技術(shù)依然出現(xiàn)灰分低、煤泥發(fā)熱量偏高的問(wèn)題。整體精煤抽出效果不理想,導(dǎo)致部分精煤未被回收進(jìn)入副產(chǎn)品煤泥中,造成企業(yè)巨大經(jīng)濟(jì)損失,違背公司副產(chǎn)品減量化政策[2]。
表1 2019年浮選精煤及煤泥主要指標(biāo)一覽表
(2)浮游選煤機(jī)分選精度低,精煤效果差
隨著企業(yè)對(duì)礦區(qū)的不斷深入開(kāi)發(fā),也就意味著入洗原煤煤質(zhì)變差,泥煤占比提高等問(wèn)題即將出現(xiàn),浮游選煤技術(shù)也將面臨更大的技術(shù)挑戰(zhàn)。經(jīng)過(guò)表2探究分析,筆者發(fā)現(xiàn)入浮原料超過(guò)0.3mm以下粒級(jí)時(shí),作用明顯,浮出效果較差,且精煤抽出率不足理論值的1/3[3]。同時(shí),原浮選系統(tǒng)所采用的JAMESON浮選機(jī)隨著礦區(qū)的深度開(kāi)采,該設(shè)備逐漸出現(xiàn)分選效率低,處理精度不高的弊端,最終導(dǎo)致古漢山洗煤廠(chǎng)浮游選煤系統(tǒng)運(yùn)行未達(dá)預(yù)期,企業(yè)面臨巨大損失。
表2 古漢山煤泥浮選試驗(yàn)記錄表
(3)難以適應(yīng)市場(chǎng)要求,經(jīng)濟(jì)效益差
隨著時(shí)代的進(jìn)步,環(huán)保已成社會(huì)必要趨勢(shì),高泥煤市場(chǎng)面臨巨大挑戰(zhàn),需求受限,若煤泥銷(xiāo)售困難將造成煤廠(chǎng)大量堆積,極大制約了礦場(chǎng)發(fā)展。另外,原分選工藝不適應(yīng)目前焦煤公司精準(zhǔn)分選技術(shù)要求,也是影響古漢山洗煤廠(chǎng)的經(jīng)濟(jì)效益的重要因素。
因此,浮游選煤系統(tǒng)的改造和優(yōu)化是不可忽視的技術(shù)問(wèn)題,我們要致力于降低尾煤發(fā)熱量,提高精煤回收率,實(shí)現(xiàn)原煤全粒級(jí)入洗,保障煤炭產(chǎn)品質(zhì)量,逐步提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
(1)解決煤泥水系統(tǒng)粗顆粒問(wèn)題
經(jīng)過(guò)分析煤泥水系統(tǒng)粗顆粒的主要來(lái)源為洗煤量超出設(shè)備處理能力、古漢山礦礦井離心脫水機(jī)篩縫磨損等問(wèn)題,筆者將解決措施分為以下幾個(gè)方面:
第一,礦井水截粗改造。為有效提取出煤泥內(nèi)的精煤,選煤廠(chǎng)進(jìn)行如下改造:自礦井水底流經(jīng)1#弧形篩(0.25mm)截粗,篩上物(+0.25mm)進(jìn)入事故撈坑,經(jīng)撈坑提升機(jī)進(jìn)入203膠帶輸送機(jī),進(jìn)入跳汰洗選;篩下物(-0.25mm)進(jìn)入302濃縮池,生產(chǎn)煤泥產(chǎn)品。
第二,循環(huán)水截粗改造。針對(duì)離心脫水機(jī)磨損等問(wèn)題,選煤廠(chǎng)將217脫泥篩篩下水和離心機(jī)離心液直接排至301濃縮池,經(jīng)過(guò)沉淀之后,讓其流經(jīng)2#弧形篩(0.25mm)截粗,篩上物(+0.25mm)進(jìn)入精(末)煤;篩下物(-0.25mm)進(jìn)入浮選入料池,進(jìn)行浮選作業(yè)。
(2)優(yōu)化藥劑使用
古漢山浮選系統(tǒng)安裝之后,一開(kāi)始并未正常運(yùn)行,直到2017年才開(kāi)始逐漸運(yùn)行,由于核心部件選機(jī)與其他機(jī)械工作原理存在較大的出入,工作人員也缺乏相關(guān)經(jīng)驗(yàn)與細(xì)節(jié)管理,浮選藥劑添加全憑以往經(jīng)驗(yàn)累積或集控室情況反映,不能針對(duì)浮選系統(tǒng)科學(xué)添加最合適的藥劑量,導(dǎo)致藥劑添加量過(guò)多或者過(guò)少,影響浮選效果。因此,選煤廠(chǎng)根據(jù)實(shí)際情況在藥劑管道上增加了流量計(jì),經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次實(shí)驗(yàn)和分析,總結(jié)出最優(yōu)顆粒藥劑添加量,一舉兩得,既保證了浮選效果,又減少了藥劑浪費(fèi)。
(3)聯(lián)合浮選工藝優(yōu)化
杰姆森浮選柱底流由渣漿泵從礦漿桶抽出進(jìn)入礦漿分配器,均分給礦化器和礦化管,形成負(fù)壓,空氣自動(dòng)吸入與礦漿充分接觸、碰撞,致使礦漿均勻礦化,到達(dá)底部反射時(shí),筒體基本無(wú)壓。壓力的變化,使得礦漿氣泡迅速析出、增大,帶著煤粒上浮至浮選筒表面溢出至精礦收集槽,尾礦則從底部U形管進(jìn)入尾礦調(diào)節(jié)箱排除,極大調(diào)節(jié)了浮選液面。另外,射流式微泡浮選機(jī)不單獨(dú)加藥,選用一段浮選殘留,使礦漿在渣漿泵的運(yùn)轉(zhuǎn)之下,讓礦漿得到一定礦化,打入管道流通,速度為1.2m/s以上,固液比重的不同,會(huì)使礦漿在煤粒與藥劑碰撞下進(jìn)一步礦化[4]。另外,一段浮選殘留藥劑滿(mǎn)足射流式浮選機(jī)的浮選藥劑添加需求,有效降低了濃縮機(jī)藥劑量。使上方漂浮的煤泥沉降至濃縮池底部,改善循環(huán)水質(zhì)。浮選精礦粗顆粒增加,提升了消泡速度,利于壓濾機(jī)入料流暢,壓濾水分下降,精煤壓濾效率提高。最后,射流式浮選機(jī)可有效處理0.5~0.25mm的煤泥顆粒,提升了浮選效果,極大增加了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
(4)位置布置選擇
根據(jù)實(shí)踐分析得出,我們要優(yōu)先考慮聯(lián)合建筑物,科學(xué)規(guī)劃煤礦場(chǎng)地,方便生產(chǎn)管理;滿(mǎn)足各種設(shè)備工藝布置要求,力求簡(jiǎn)潔規(guī)劃整齊,符合3M0模數(shù)制、采光、通風(fēng)等要求;考慮廠(chǎng)房變形縫,防止建筑物地基沉降,結(jié)構(gòu)發(fā)生變形或者遭到破壞;設(shè)備布置遵循生產(chǎn)操作與安全生產(chǎn)要求,保持足夠操作和通行距離,符合工藝流程作業(yè)順序,減少轉(zhuǎn)載,節(jié)省勞力;符合檢修工作要求,預(yù)留檢修位置,保持礦場(chǎng)各系統(tǒng)長(zhǎng)效運(yùn)行;符合廠(chǎng)房建筑物要求,加設(shè)固定裝置,打穩(wěn)地基,促進(jìn)洗煤廠(chǎng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。
綜上所述,浮游選煤技術(shù)至關(guān)重要,古漢山選煤廠(chǎng)需要不斷與時(shí)俱進(jìn),不斷發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,解決問(wèn)題,進(jìn)行自我改造和優(yōu)化,提高選煤效果與精煤抽出率,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展。