袁伯文,任小兵,王繼軍,王亮明
(1.唐山億思特選煤科技有限公司,河北 唐山 063000;2.山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司,山西 呂梁 033400;3.烏海市礦友選煤有限公司,內(nèi)蒙古 烏海 016000)
重介質(zhì)選煤工藝是將磁鐵礦粉與水及煤泥按一定比例混合成懸浮液,最終將入選原煤按密度差異分離成不同的產(chǎn)品[1]。但在分選過(guò)程中會(huì)存在一定的介質(zhì)損耗,主要是脫介篩篩上產(chǎn)品帶走的介質(zhì)和磁選機(jī)尾礦跑掉的介質(zhì)。在介耗核算時(shí)以每分選1 t原煤所需要消耗的磁鐵礦粉量作為考核指標(biāo)(單位:kg/t),介耗的高低不僅影響選煤成本的控制,而且影響重介質(zhì)懸浮液的穩(wěn)定和重介分選精度。
選煤生產(chǎn)過(guò)程中的介耗分為脫介篩篩上產(chǎn)品介耗和磁選機(jī)介耗兩方面。脫介篩篩上產(chǎn)品介耗檢測(cè)的試驗(yàn)指標(biāo)為產(chǎn)品含介率,即脫介篩篩上產(chǎn)品中磁性物與總樣的質(zhì)量比值,主要依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)值進(jìn)行比較分析;磁選機(jī)介耗檢測(cè)的試驗(yàn)指標(biāo)為磁性物回收率和煤泥脫除率,即同時(shí)考查磁選機(jī)回收的精礦中磁性物占入料磁性物的百分比值和尾礦中煤泥占入料中煤泥的百分比值。主要依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 33688—2017《選煤磁選設(shè)備工藝效果評(píng)定方法》進(jìn)行比較分析[2-4]。試驗(yàn)檢測(cè)能夠?qū)⑸a(chǎn)實(shí)際介耗直觀的反映到數(shù)據(jù)指標(biāo)上,更有助于對(duì)比分析,尋找高介耗的原因,為介耗問(wèn)題提供了一套科學(xué)、高效的分析方法。
脫介篩篩上產(chǎn)品介耗是指粘附在煤粒表面的介質(zhì)粉在脫介篩振動(dòng)和噴水沖洗作用下仍然未能透篩,滯留在篩上產(chǎn)品中的介質(zhì)粉[5]。雖然篩上產(chǎn)品進(jìn)入離心機(jī)脫水時(shí),滯留在篩上產(chǎn)品中的介質(zhì)會(huì)有一部分隨離心機(jī)離心液重新返回系統(tǒng)中進(jìn)行回收,但實(shí)際生產(chǎn)中為了便于對(duì)脫介篩脫介性能的考核,還是對(duì)脫介篩篩上產(chǎn)品介耗做了相應(yīng)的要求,選用產(chǎn)品含介率表示。一般情況下,將選煤廠生產(chǎn)介耗控制在1.2 kg/t以內(nèi),要求精煤脫介篩篩上產(chǎn)品含介率應(yīng)控制在0.5‰以內(nèi),中煤脫介篩篩上產(chǎn)品含介率應(yīng)控制在0.4‰以內(nèi),矸石脫介篩篩上產(chǎn)品含介率應(yīng)控制在0.3‰以內(nèi)。
選煤試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中選取脫介篩篩上產(chǎn)品含介率作為試驗(yàn)分析指標(biāo)。首先采集脫介篩篩上產(chǎn)品,經(jīng)篩分試驗(yàn)、磁選管試驗(yàn)、烘干、稱重等環(huán)節(jié)后,計(jì)算出脫介篩篩上產(chǎn)品含介率,然后將試驗(yàn)指標(biāo)實(shí)測(cè)值與上述各脫介篩篩上產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)值進(jìn)行比較,若實(shí)測(cè)值大于經(jīng)驗(yàn)值,則說(shuō)明脫介篩介耗較嚴(yán)重,需要對(duì)脫介篩處理能力、篩面噴水結(jié)構(gòu)、噴水安裝位置、篩面擋堰布置以及循環(huán)水濃度等進(jìn)行核定和優(yōu)化。正常情況下脫介篩的處理能力核定基本都不存在問(wèn)題,這是選煤廠設(shè)計(jì)時(shí)就應(yīng)該滿足的要求[5]-[7]。針對(duì)脫介篩介耗過(guò)高的問(wèn)題,主要措施途徑是優(yōu)化篩面噴水結(jié)構(gòu)及安裝位置。
脫介篩篩面噴嘴設(shè)計(jì)成長(zhǎng)短(長(zhǎng)280 mm、短180 mm)交錯(cuò)布置,見圖1(a),噴嘴間距(約300 mm)要滿足相鄰2個(gè)同等長(zhǎng)度的噴嘴所形成的扇形水簾在篩面料層上方重合,利用單道噴水形成雙幕水簾(圖1 b中虛線所示),不僅增加噴水沖洗次數(shù),而且噴嘴間距比原來(lái)增大了50 mm,單道噴嘴個(gè)數(shù)減少2個(gè),一定程度降低了噴水量,保障篩面噴水壓力,實(shí)現(xiàn)用較少的水量達(dá)到最佳的脫介效果。
圖1 脫介篩篩面噴水優(yōu)化示意
脫介篩篩面噴水安裝位置必須保障噴水與篩面的交叉點(diǎn)在篩板擋堰后側(cè),見圖1(b),因?yàn)槲锪显竭^(guò)篩面擋堰后料層松散且厚度均勻,此時(shí)噴水沖洗更有利于介質(zhì)透篩,能夠獲得較優(yōu)質(zhì)的脫介效果。其中篩面擋堰布置過(guò)多容易引起物料運(yùn)動(dòng)慢和料層厚,過(guò)少容易引起物料在篩面偏料,脫介不充分。因此,正常情況下篩面擋堰適合2塊篩板布置1道擋堰,有利于料層沿篩寬方向均勻布料,同時(shí)保障篩面的物料較好的流暢性。
磁選是選煤廠磁性物回收工藝中最重要的環(huán)節(jié)。對(duì)磁選機(jī)的試驗(yàn)檢測(cè)是執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 33688-2017《選煤磁選設(shè)備工藝效果評(píng)定方法》,主要考察指標(biāo)為磁性物回收率(見公式(1))和煤泥脫除率(見公式(2))。一般情況下,磁選機(jī)的磁性物回收率要求在99.8%以上,煤泥脫除率要求在85%以上,然而在實(shí)際生產(chǎn)中習(xí)慣性強(qiáng)調(diào)磁性物回收率,往往忽略煤泥脫除率的重要性。
磁性物回收率和煤泥脫除率計(jì)算公式如下:
式中:ε——磁性物回收率,%;
ε0——煤泥脫除率,%;
Mα——磁選入料中的磁性物含量,以占磁選入料的百分?jǐn)?shù)表示,%;
Mβ——磁選精礦中的磁性物含量,以占磁選精礦的百分?jǐn)?shù)表示,%;
Mθ——磁選尾礦中的磁性物含量,以占磁選尾礦的百分?jǐn)?shù)表示,%。
試驗(yàn)檢測(cè)時(shí)分別采取磁選機(jī)入料、精礦、尾礦,烘干后分別縮取20 g實(shí)驗(yàn)樣進(jìn)行磁選管試驗(yàn),最后依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的算法,分別算出磁性物回收率和煤泥脫除率,然后將指標(biāo)實(shí)測(cè)值與要求值進(jìn)行比較分析,若實(shí)測(cè)值低于要求值,則說(shuō)明磁選機(jī)并未在較優(yōu)的工況下運(yùn)行,依據(jù)試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行如下調(diào)整。
(1)磁選機(jī)磁性物回收率偏低。首先核定磁選機(jī)處理量是否超負(fù)荷、磁選機(jī)入料是否分料均勻、尾礦是否翻花、磁偏角調(diào)整是否合適、磁選機(jī)流道是否有堵塞、磁選機(jī)滾筒表面是否清潔,解決措施是強(qiáng)化生產(chǎn)中的巡檢,增強(qiáng)停車后的維護(hù)清理[8-11]。其次分析磁選機(jī)入料的磁性物含量,正常情況下磁選機(jī)入料中磁性物含量不低于30%;入料中煤泥含量過(guò)高,容易裹攜部分磁性物從尾礦排出,導(dǎo)致跑介現(xiàn)象。解決措施是合理控制重介分流量,切忌常閉操作,另外梳理、優(yōu)化工藝,杜絕煤泥重返系統(tǒng)的局部循環(huán)工藝。
(2)磁選機(jī)煤泥脫除率偏低。首先分析磁選機(jī)入料的濃度值,該參數(shù)值與煤泥脫除率相關(guān)性極高[12],正常情況下要求不超25%,較高的濃度值常導(dǎo)致磁選機(jī)脫泥率低,該現(xiàn)象常見于不脫泥重介質(zhì)分選工藝,解決措施是增加稀釋水,將磁選機(jī)入料濃度控制在要求值范圍內(nèi)。
選煤廠日常生產(chǎn)中對(duì)磁選機(jī)煤泥脫除率這一指標(biāo)不夠重視,常視作輔助指標(biāo)分析,因?yàn)樗鼘?duì)介耗的影響不夠直觀,但其對(duì)介耗潛在的影響巨大。當(dāng)磁選機(jī)煤泥脫除率偏低時(shí),表明有一部分煤泥隨磁選精礦返回重介系統(tǒng),積聚后直觀表現(xiàn)為合格懸浮液中煤泥含量超標(biāo),一方面需要調(diào)整更大的分流量,磁選機(jī)的通過(guò)量變大,由于磁性物并非百分百回收,則介質(zhì)損耗也必然增大;另一方面重介系統(tǒng)中過(guò)高的煤泥含量導(dǎo)致脫介弧形篩和振動(dòng)篩糊篩板,影響脫介效果。
陽(yáng)曲選煤廠為不脫泥分選工藝,長(zhǎng)期受介耗高困擾,綜合介耗1.85 kg/t。采用試驗(yàn)檢測(cè)的方法對(duì)脫介篩篩上產(chǎn)品和磁選機(jī)進(jìn)行介耗檢測(cè),數(shù)據(jù)表明,介耗高的主要原因?yàn)槊摻楹Y介耗過(guò)大,優(yōu)化前后脫介篩篩上產(chǎn)品含介率數(shù)據(jù)對(duì)比見表1。
表1 優(yōu)化前后脫介篩篩上產(chǎn)品含介率統(tǒng)計(jì)
從表1看出,經(jīng)過(guò)優(yōu)化脫介篩篩面噴水結(jié)構(gòu)、安裝位置及擋堰與篩板的配置后,脫介篩篩上產(chǎn)品含介率大幅降低,全廠介耗也從原來(lái)的1.85 kg/t左右降至0.93 kg/t左右。
紫金選煤廠同為不脫泥分選工藝,亦是長(zhǎng)期受介耗困擾,綜合介耗2.21 kg/t。采用試驗(yàn)檢測(cè)的方法對(duì)脫介篩篩上產(chǎn)品和磁選機(jī)進(jìn)行介耗檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果表明,脫介篩篩上產(chǎn)品介耗和磁選機(jī)介耗均超標(biāo),脫介篩優(yōu)化措施與上述相同,優(yōu)化前后精煤磁選機(jī)檢測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)比見表2。
表2 優(yōu)化前后精煤磁選機(jī)檢測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
從表2看出,該廠試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)表明,磁選機(jī)磁性物回收率99.75%,略低于99.8%,有輕微跑介;煤泥脫除率僅為66.93%,遠(yuǎn)低于85%,主要原因是磁選機(jī)入料濃度過(guò)高,達(dá)到38.41%,極大超出要求值25%,因此通過(guò)增加稀釋水將入料濃度控制到25%以內(nèi),優(yōu)化后不僅磁性物回收率提高,而且煤泥脫除率也達(dá)到較優(yōu)的標(biāo)準(zhǔn),煤泥不在重介系統(tǒng)積聚、循環(huán),有利于增加脫介篩脫介效率,同時(shí)優(yōu)化篩面噴水后脫介篩產(chǎn)品介耗得到大幅降低,綜合全廠介耗降至0.87 kg/t。
一座現(xiàn)代化的選煤廠非技術(shù)介耗已經(jīng)達(dá)到較低的水平[13-15],困擾選煤廠的主要問(wèn)題源自生產(chǎn)介耗,又可細(xì)分為脫介篩篩上產(chǎn)品介耗和磁選機(jī)介耗,采用全面的、科學(xué)的、系統(tǒng)的試驗(yàn)檢測(cè)是選煤廠發(fā)現(xiàn)和解決介耗難題的重要方法。以選煤廠生產(chǎn)檢測(cè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),參照或依據(jù)國(guó)家或煤炭行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)處理分析,對(duì)各設(shè)備性能、指標(biāo)綜合評(píng)定,并針對(duì)性提出解決措施或建議,相當(dāng)于對(duì)介質(zhì)回收工藝進(jìn)行定期體檢,保障分選系統(tǒng)在低介耗下健康運(yùn)行,從容應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和市場(chǎng)中的壓力和考驗(yàn),更好地以科學(xué)、高效的方式指導(dǎo)生產(chǎn),助力選煤生產(chǎn)降耗提效。