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循環(huán)氫脫硫塔帶液原因分析及對(duì)策

2021-08-26 08:42陳煌汪加海于戰(zhàn)德
石油石化綠色低碳 2021年3期
關(guān)鍵詞:塔內(nèi)液位填料

陳煌,汪加海,于戰(zhàn)德

(中國(guó)石化廣州分公司,廣東廣州 510725)

某石化公司120萬t/a加氫裂化裝置循環(huán)氫脫硫塔T3005采用N-甲基二乙醇胺(MDEA)與循環(huán)氫逆流接觸脫除H2S,確保循環(huán)氫中H2S含量不大于0.10%。2020年1月20日,T3005出現(xiàn)第1次帶液,經(jīng)過調(diào)整進(jìn)塔貧胺液量及開大T3005跨線,帶液情況得到暫時(shí)好轉(zhuǎn)。在穩(wěn)定運(yùn)行一段時(shí)間后,T3005再次出現(xiàn)帶液情況且更加頻繁,嚴(yán)重影響裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行。

1 循環(huán)氫脫硫塔的設(shè)計(jì)工況及工藝流程

T3005結(jié)構(gòu)如圖1所示,該塔為兩層SR散堆填料塔,塔徑為2 400 mm,頂部有一層除沫網(wǎng),每層填料的高度為6 000 mm,上下部各有一層規(guī)整填料,操作溫度為62.0℃,操作壓力為13.46 MPa,貧液量≤116.5 t/h。

圖1 循環(huán)氫脫硫塔結(jié)構(gòu)

工藝流程如圖2所示,循環(huán)氫自冷高壓分離器V3003頂來,經(jīng)過T3005入口聚結(jié)器V3006脫除烴類后進(jìn)入T3005底部,向上與貧溶劑泵P3003打入塔內(nèi)的貧胺液逆流接觸脫除H2S后進(jìn)入循環(huán)氫壓縮機(jī)C3001入口分液罐V3007,脫除液體組分后進(jìn)C3001壓縮升壓。T3005塔底富胺液經(jīng)過減壓進(jìn)入富胺液閃蒸罐V3024,最后去14萬t/a制硫裝置脫硫再生,再生的貧胺液送到各裝置的脫硫塔使用,形成胺液循環(huán)系統(tǒng)。

圖2 循環(huán)氫脫硫塔的工藝流程

2 循環(huán)氫脫硫塔帶液的原因分析

T3005頻繁帶液進(jìn)入V3007,可能會(huì)引起C3001聯(lián)鎖停機(jī),導(dǎo)致裝置緊急停工,嚴(yán)重威脅到裝置的安全生產(chǎn)。2020年1月20日至2月12日,T3005至少出現(xiàn)6次嚴(yán)重帶液,多次輕微帶液,給安全穩(wěn)定生產(chǎn)造成極大困擾。2月12日裝置停工對(duì)T3005進(jìn)行洗塔浸泡,19日17∶30正常開工,19∶30 T3005再次出現(xiàn)帶液情況,且更加頻繁,2月21日再次停工消缺。脫硫塔帶液一般表現(xiàn)為胺液發(fā)泡,形成霧沫夾帶,主要原因一是脫硫塔設(shè)備自身或其操作不當(dāng),二是貧胺液質(zhì)量問題。設(shè)備自身原因又分為設(shè)計(jì)缺陷和內(nèi)構(gòu)件損壞或堵塞。T3005從2006年裝置開工至今運(yùn)行狀況良好,能夠滿足循環(huán)氫脫硫的要求,因此不存在設(shè)計(jì)缺陷。以下將從工藝操作、化驗(yàn)結(jié)果和T3005檢修情況等方面進(jìn)行逐一分析,旨在找出T3005帶液的真正原因。

2.1 T3005工藝操作的影響

平穩(wěn)的工藝操作對(duì)T3005的運(yùn)行至關(guān)重要。V3006的操作參數(shù)、熱貧胺液與循環(huán)氫的溫差、循環(huán)氫流量、T3005的液位、貧胺液流量都是影響胺液發(fā)泡的因素??刂坪眠@些影響因素,避免出現(xiàn)大幅度波動(dòng)是T3005平穩(wěn)運(yùn)行的前提。

2.1.1 V3006操作參數(shù)的影響

循環(huán)氫如果攜帶大量烴類進(jìn)入T3005,將有可能引起胺液發(fā)泡,導(dǎo)致T3005帶液。V3006作為T3005的入口聚結(jié)器,其脫除烴類的效果直接影響T3005的運(yùn)行。V3006分為上下兩個(gè)腔體,循環(huán)氫從下部的腔體進(jìn)入,經(jīng)過濾芯除去烴類物質(zhì)后,從上部的腔體出來進(jìn)入T3005。V3006的操作參數(shù)有三個(gè),即上部腔體液位,下部腔體界位和進(jìn)出口壓差。從T3005運(yùn)行正常到出現(xiàn)頻繁帶液的時(shí)間段里,V3006液位一直為0。V3006界位基本維持在12.0%以下,處于較低水平,與T3005出現(xiàn)帶液的頻率未呈現(xiàn)出規(guī)律性連帶變化。從1月1日至2月12日裝置停工,V3006壓差一直維持在19.0 kPa,處于正常范圍內(nèi)。由以上分析可知,從V3003過來的循環(huán)氫攜帶烴類物質(zhì)較少,V3006處于正常運(yùn)行狀態(tài),能脫除循環(huán)氫攜帶的少量烴類,V3006的操作不是導(dǎo)致T3005帶液的原因。

2.1.2 熱貧胺液與循環(huán)氫溫差的影響

提高高速公路工程建設(shè)質(zhì)量具有重要意義,對(duì)此公路建設(shè)管理工作必須在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下積極開展創(chuàng)新活動(dòng),從管理思路、管理方法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等多個(gè)環(huán)節(jié)開展創(chuàng)新活動(dòng),積極引入新技術(shù)、新方法,從管理制度開始調(diào)整,重視科技創(chuàng)新工作,多種方法共同使用,以提高高速公路建設(shè)管理水平。

T3005屬于氣液吸收塔,溫度低時(shí),一是MDEA堿性強(qiáng),有利于化學(xué)吸收反應(yīng),二是使貧液中的酸性氣平衡分壓降低,有利于氣體吸收;但如果溫度過低,循環(huán)氫中的烴類可能會(huì)冷凝,導(dǎo)致胺液發(fā)泡而影響吸收效果,甚至出現(xiàn)帶液。因此貧液的溫度必須高于循環(huán)氫溫度,溫差控制在5.0~6.0℃。循環(huán)氫的溫度在46.0℃左右,在工藝指標(biāo)(≤52.0℃)范圍內(nèi);熱貧胺液的溫度除停工無熱源加熱低至40.0℃外,裝置運(yùn)行期間維持在51.0℃左右,兩者溫差控制在指標(biāo)范圍內(nèi)。從表1亦可看出,脫硫前后循環(huán)氫中的烴類組成基本一致,說明凝結(jié)在T3005中的烴類非常少。因此,熱貧胺液與循環(huán)氫的溫差不是導(dǎo)致T3005帶液的原因。

表1 脫硫前后循環(huán)氫的組成

2.1.3 循環(huán)氫流量的影響

循環(huán)氫流量是影響循環(huán)氫脫硫塔穩(wěn)定操作的一個(gè)重要參數(shù)。當(dāng)胺液循環(huán)量穩(wěn)定時(shí),循環(huán)氫流量增大造成胺液負(fù)荷過大,胺液循環(huán)量與循環(huán)氫量不匹配,易導(dǎo)致脫硫后循環(huán)氫的H2S超標(biāo),甚至胺液發(fā)泡,T3005帶液。另外如果循環(huán)氫流量過大,氣速超過設(shè)計(jì)值,就可能會(huì)造成T3005沖塔。在T3005出現(xiàn)帶液之前,循環(huán)氫流量基本維持在32.5萬m3/h左右,在工藝指標(biāo)(≤35萬m3/h)范圍內(nèi);T3005出現(xiàn)帶液后,裝置降量運(yùn)行,循環(huán)氫流量降至28萬m3/h左右,但T3005依然出現(xiàn)帶液現(xiàn)象。在T3005出現(xiàn)帶液之前,1月3日和1月17日脫硫后循環(huán)氫的H2S體積分?jǐn)?shù)均小于0.02%(指標(biāo)≤0.10%)。由此證明循環(huán)氫的流量未超出T3005的處理負(fù)荷,也不會(huì)導(dǎo)致沖塔。

2.1.4 T3005液位的影響

脫硫塔的液位過高或大幅度波動(dòng)易導(dǎo)致脫硫塔出現(xiàn)沖塔,甚至淹塔。平穩(wěn)控制脫硫塔液面是防止出現(xiàn)帶液現(xiàn)象的前提。T3005液位如圖3所示,1月20日之前,T3005液位平穩(wěn)在50.0%左右;1月20日之后,T3005液位因T3005頻繁帶液降至48.0%。由圖3可知,當(dāng)T3005出現(xiàn)帶液時(shí),T3005的液位瞬時(shí)上升又回落,V3007液位同步出現(xiàn)升高和回落。例如1月20日,T3005第一次出現(xiàn)帶液,T3005液位由50.0%瞬間上升至72.0%,循環(huán)氫夾帶胺液進(jìn)入V3007,V3007液位由0瞬時(shí)升到48.0%。因此,T3005液位不是引起T3005帶液的原因,而是T3005帶液造成T3005液面大幅度波動(dòng)。

圖3 T3005液位與V3007液位對(duì)比

2.1.5 T3005貧胺液流量的影響

胺液循環(huán)量與濃度對(duì)脫硫效果有直接影響,在胺液濃度穩(wěn)定的情況下,增加胺液循環(huán)量,將有利于脫硫,但不能太大,避免造成浪費(fèi);胺液濃度較高時(shí),可適當(dāng)降低循環(huán)量,濃度低時(shí),可以提高循環(huán)量??傊?,胺液循環(huán)量要與循環(huán)氫量相匹配。當(dāng)胺液循環(huán)量不足,脫后循環(huán)氫中H2S含量會(huì)超標(biāo),引發(fā)胺液發(fā)泡,出現(xiàn)帶液情況;胺液循環(huán)量過大時(shí),容易造成淹塔。T3005出現(xiàn)帶液之前,貧液流量為52.0 t/h,后因循環(huán)氫流量的降低,貧液流量逐漸降低到48.0 t/h,1月3日和17日脫硫后循環(huán)氫的H2S含量都小于0.02%;在T3005出現(xiàn)帶液后,為減輕帶液情況,貧液流量降幅比較大,一度降至16.0 t/h。1月31日,在T3005帶液次數(shù)逐漸增多的情況下,開大T3005跨線,貧液量由32.0 t/h升至50.0 t/h進(jìn)行洗塔,但帶液情況不見好轉(zhuǎn)。2月19日T3005洗塔浸泡后開工,19∶30再次出現(xiàn)帶液,貧液由35.0 t/h升至62.0 t/h進(jìn)行洗塔,但同樣未見好轉(zhuǎn)。因此,T3005貧胺液流量處于正常范圍內(nèi),不是引起T3005帶液的原因。

2.2 貧胺液的影響

MDEA溶劑化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,對(duì)H2S有較高的選擇吸收性能,與H2S、CO2的反應(yīng)熱小,對(duì)設(shè)備的腐蝕性低,被廣泛應(yīng)用于工業(yè)脫硫中。但MDEA溶劑也存在容易發(fā)泡的缺點(diǎn),易導(dǎo)致脫硫塔霧沫夾帶,脫硫指標(biāo)不合格,甚至出現(xiàn)帶液情況。影響胺液發(fā)泡的因素多且復(fù)雜[1-7],見表2。

表2 影響胺液發(fā)泡的因素[1-7]

加氫裂化裝置的貧胺液由制硫裝置的V7303罐提供,V7303貧液的分析數(shù)據(jù)如表3所示,加氫裂化裝置貧液的分析數(shù)據(jù)如表4所示。由表3和4可知,兩套裝置貧液的濃度都比較穩(wěn)定,為31.00%左右,因此可以排除因胺液濃度下降導(dǎo)致胺液發(fā)泡,T3005出現(xiàn)帶液。脫硫前循環(huán)氫中H2S濃度為0.75%左右,從未超過2.00%。由脫硫后循環(huán)氫的分析數(shù)據(jù)表5可知,在T3005出現(xiàn)帶液前,1月3日、17日脫硫后循環(huán)氫的H2S濃度均為0.02%,貧液中的H2S濃度都是0.01g/L,富液中的H2S濃度在37.00~55.00g/L之間;在T3005出現(xiàn)帶液后,減少了胺液循環(huán)量,凈化效果下降,脫硫后循環(huán)氫的H2S濃度共有16次超標(biāo)。因此進(jìn)氣中H2S濃度并未超出MDEA的吸收能力。

表3 2020年1—3月V7303貧胺液分析數(shù)據(jù)

表4 2020年1—3月加氫裂化裝置貧胺液分析數(shù)據(jù)

表5 脫硫后循環(huán)氫分析數(shù)據(jù)

由表3和表4可知,V7303貧液與加氫裂化裝置貧液中的鐵含量波動(dòng)都比較大,V7303貧液中鐵含量最小為19.00 mg/L,最高達(dá)到196.27 mg/L,加氫裂化裝置貧液中鐵含量最小20.18 mg/L,最高達(dá)到142.35 mg/L。無機(jī)鹽中FeS對(duì)胺液的影響最大,F(xiàn)eS含量的增加將極大增加胺液的發(fā)泡幾率。因此,胺液中鐵含量的增加有可能導(dǎo)致胺液發(fā)泡,引發(fā)T3005帶液。V7303貧液與加氫裂化裝置貧液中的熱穩(wěn)態(tài)鹽為2.80%左右,油含量最低7.2 mg/L,最高24.0 mg/L,兩者都處于較低水平,不足于導(dǎo)致胺液發(fā)泡。

續(xù)表

2.3 T3005塔內(nèi)構(gòu)件的影響

T3005的帶液情況在經(jīng)過工藝調(diào)整以及洗塔浸泡后都未得到改善,裝置計(jì)劃停工對(duì)T3005進(jìn)行拆檢。從檢修情況看,T3005塔內(nèi)構(gòu)件完好,除沫網(wǎng)、分配盤、受液盤都未出現(xiàn)損壞或移位。T3005塔內(nèi)構(gòu)件清洗前,除沫網(wǎng)布滿黃褐色顆粒物,影響其破沫作用;分配盤的凹槽中積滿黑色污泥,影響貧液在塔內(nèi)的均勻分布,導(dǎo)致脫后循環(huán)氫的H2S濃度超標(biāo);規(guī)整填料和散堆填料的間隙中布滿污泥,幾乎找不到任何孔隙,嚴(yán)重影響貧液與循環(huán)氫的逆向接觸。污泥堵塞氣道,貧液下不去,氣體上不來,當(dāng)僅有的氣道被貧液淹沒,就會(huì)產(chǎn)生帶液。

第一次停工洗塔浸泡后,塔內(nèi)污泥變得更加粘稠,堵住大部分氣道,T3005帶液更加頻繁,即使貧液量降至16.0 t/h,也會(huì)出現(xiàn)帶液情況。T3005共有2個(gè)床層,第一床層的填料比第二床層的填料臟,這說明污泥的來源與貧胺液密切相關(guān)。為查明污泥的組分,對(duì)其采樣分析,結(jié)果如表6所示。由表6可知,鐵含量最高,為46 277 mg/kg,硅次之,為21 278 mg/kg。從胺液的分析數(shù)據(jù)可知,胺液中鐵離子的含量相對(duì)較高,這證明污泥很有可能來自胺液。由以上分析可知,塔內(nèi)填料堵塞是引發(fā)T3005帶液的直接原因,胺液變臟則可能是誘因,需進(jìn)一步分析確定。

表6 T3005污泥組成分析

3 采取的措施

在生產(chǎn)中為保證T3005長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行,必須采取一系列措施防止出現(xiàn)帶液情況。

1)更換V3006濾芯,減少烴類進(jìn)入T3005

為了防止烴類進(jìn)入T3005引起胺液發(fā)泡,對(duì)V3006進(jìn)行拆檢,發(fā)現(xiàn)其濾芯無破損,但內(nèi)表面已經(jīng)結(jié)垢。為此更換了V3006全部濾芯,以保證V3006對(duì)循環(huán)氫中烴類的脫除效果。

2)清洗T3005塔內(nèi)構(gòu)件及填料,更換部分規(guī)整填料

通過拆清T3005塔內(nèi)構(gòu)件及填料,恢復(fù)氣液接觸的空間,并更換部分孔隙更大的規(guī)整填料,防止垢物在填料上沉積,延長(zhǎng)T3005的運(yùn)行周期。

3)實(shí)行胺液系統(tǒng)閉環(huán)管理和全流程管理

做好涉胺設(shè)備、管線的防腐工作,減少鐵離子進(jìn)入胺液系統(tǒng),可有效防止胺液發(fā)泡和垢物的形成。胺液分析項(xiàng)目中雖都進(jìn)行了鐵含量分析,但都沒設(shè)定控制指標(biāo),需設(shè)定可行的控制指標(biāo),減少胺液中鐵離子的含量。

4)完善胺液系統(tǒng)的過濾管理

固體顆粒物及機(jī)械雜質(zhì)會(huì)提高泡沫的機(jī)械性能,增加發(fā)泡幾率。胺液分析中無此項(xiàng)分析,需參照GB 11901—1989增加固體物分析,做好胺液的過濾管理,減少胺液中固體物含量。

5)增加胺液中氧含量分析

胺液中的氧氣會(huì)使MDEA降解生成熱穩(wěn)定鹽,還會(huì)使部分金屬鹽氧化產(chǎn)生沉淀,最終堵塞填料,因此需監(jiān)測(cè)胺液中的氧含量。

4 實(shí)施效果

T3005塔內(nèi)構(gòu)件清洗后,構(gòu)件上的污泥都被清洗干凈,恢復(fù)原本狀態(tài)。V3006更換濾芯后,進(jìn)出口壓差由19.0 kPa降至8.8 kPa;V3006排凝管疏通后,液位和以前一樣均為0,界位則由12.0%降至0,脫除的凝液都被及時(shí)排走。正常開工以后,T3005的胺液循環(huán)量維持在37.0 t/h左右,液位穩(wěn)定在50.0%,未出現(xiàn)波動(dòng)。從表5可知,2月21日脫后循環(huán)氫的H2S濃度<0.02%,氫純度為88.46%;3月20日H2S濃度為0.04%,氫純度為92.50%,相比T3005帶液時(shí)的分析數(shù)據(jù),H2S濃度降低了,氫純度大幅度上升,避免了排廢氫導(dǎo)致氫氣損失,從而提高氫氣利用率。V3007液位穩(wěn)定在0.5%左右,T3005不再出現(xiàn)帶液情況;循環(huán)氫流量維持在28萬m3/h左右,未出現(xiàn)大的波動(dòng),說明脫后循環(huán)氫的氫純度提升了。脫后循環(huán)氫純度上升,有利于C3001的穩(wěn)定運(yùn)行,減少中壓蒸汽的用量,降低裝置能耗。

5 結(jié)論

從操作參數(shù)、采樣分析數(shù)據(jù)和檢修情況對(duì)T3005出現(xiàn)帶液的原因展開分析,發(fā)現(xiàn)T3005出現(xiàn)帶液的直接原因是塔內(nèi)填料堵塞,根本原因則可能是胺液變臟。通過采取一系列防止胺液發(fā)泡的措施后,T3005運(yùn)行正常,未再出現(xiàn)帶液情況,脫后循環(huán)氫的純度也大幅度上升,有利于C3001和反應(yīng)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。胺液質(zhì)量的好壞與脫硫裝置的正常運(yùn)行密切相關(guān),今后需要采取切實(shí)可行的措施優(yōu)化胺液系統(tǒng)的運(yùn)行。

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