何繼龍
(中國石化荊門分公司,湖北荊門 448002)
隨著社會的發(fā)展和環(huán)保要求的日益嚴(yán)格,柴油的消費量在不斷下降,質(zhì)量要求卻在不斷提高。催化柴油由于密度大,硫、氮、烯烴、芳烴、膠質(zhì)等含量高,十六烷值低,儲存氧化穩(wěn)定性差等特點,通過普通的加氫精制技術(shù)不能達(dá)到柴油調(diào)和組分的質(zhì)量要求。目前很多煉廠采用RLG、FD2G等加氫裂化技術(shù)生產(chǎn)高辛烷值汽油,裝置投資高、氫耗高,而對于氫氣資源較欠缺、催化裂化裝置有富余加工能力的煉廠通過LTAG技術(shù)是解決該問題的有效方法[1]。
某公司采用LTAG技術(shù)轉(zhuǎn)化催化柴油,加氫部分由200萬t/a渣油加氫裝置承擔(dān),裂化轉(zhuǎn)化部分由120萬t/a催化裂解裝置承擔(dān)。其中,渣油加氫裝置由中國石化建設(shè)公司(SEI)采用中國石化石油化工科學(xué)研究院RHT固定床渣油加氫工藝技術(shù)設(shè)計,設(shè)計原料為1#常減壓裝置的減壓蠟油和減壓渣油、2#常減壓裝置的減壓蠟油、焦化蠟油、丙烷脫瀝青油、酮苯蠟下油和糠醛抽余油混合原料,經(jīng)過催化加氫反應(yīng),脫除硫、氮、金屬等雜質(zhì),降低殘?zhí)亢?,為催化裂化裝置提供優(yōu)質(zhì)原料,同時生產(chǎn)部分柴油,并副產(chǎn)少量石腦油和干氣。2017年7月一次投料試車成功,其中摻煉催化柴油比例平均為27%,截至2020年4月底第一周期已運行1 022天。
渣油加氫工藝原則流程如圖1所示。原料部分設(shè)置有過濾精度為<25μm的自動反沖洗過濾器;反應(yīng)系統(tǒng)由4個固定床反應(yīng)器串聯(lián)組成,分別是R-1101、R-1102、R-1103和R-1105,均為單床層設(shè)置,其中反應(yīng)器R-1101入口和R-1102入口之間設(shè)置一條跨線,在R-1101壓降達(dá)到極限值時可甩掉R-1101,原料油和氫氣直接進(jìn)入R-1102,裝置可繼續(xù)運轉(zhuǎn);補充氫系統(tǒng)為兩臺往復(fù)氫氣壓縮機串聯(lián),前者將1.0 MPa氫氣升壓至4.0 MPa,后者再升壓至反應(yīng)系統(tǒng)壓力;反應(yīng)產(chǎn)物分離采用熱高分方案,并設(shè)置液力透平回收從熱高壓分離器到熱低壓分離器的能量;反應(yīng)注水采用高—低壓注水方案,熱低分氣空冷器前連續(xù)注水,冷低分兼做高壓注水緩沖罐;分餾部分采用雙塔方案,反應(yīng)生成油進(jìn)硫化氫汽提塔脫除含硫富氣,分餾塔設(shè)置中段柴油抽出;脫硫部分分別設(shè)置循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)和低分氣脫硫系統(tǒng)。
圖1 渣油加氫工藝原則流程
為檢驗新裝置在較低負(fù)荷下的運行情況,考核催化劑加氫脫硫、脫氮、脫金屬、脫殘?zhí)康戎饕阅苤笜?biāo)和處理催化柴油的性能,以及發(fā)現(xiàn)各大型動設(shè)備、換熱器等靜設(shè)備的運行問題,為裝置后期安全、平穩(wěn)運行提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),于2017年9月13—16日進(jìn)行了初期標(biāo)定,2019年12月27—28日進(jìn)行了中期標(biāo)定。
初期標(biāo)定負(fù)荷為78.4%,原料油混合比例為減壓渣油28.86%、混合蠟油40.68%、催化柴油30.46%;中期標(biāo)定負(fù)荷率為87.2%,原料油混合比例為減壓渣油22.93%、混合蠟油46.97%、催化柴油27.87%;表觀摻渣率分別為31.5%和24.5%,遠(yuǎn)低于60%的摻渣率。裝置均在較低負(fù)荷下標(biāo)定。
從原料性質(zhì)來看,原料油硫含量比設(shè)計值略高,但遠(yuǎn)低于≯2.0%的限定值,也低于同類裝置硫含量;原料油的總氮含量相對較高,達(dá)到4 876~5 500μg/g,高于≯4 200μg/g限定值,是典型的低硫高氮油[2]。
此外,由于摻渣率低而催化柴油摻煉率高,原料油殘?zhí)?、黏度均遠(yuǎn)低于設(shè)計值,反應(yīng)苛刻度低,可以降低反應(yīng)提溫速率,延長裝置運行周期。設(shè)計及初、中期標(biāo)定原料油性質(zhì)見表1。
表1 原料油性質(zhì)
續(xù)表
初期標(biāo)定反應(yīng)溫度遠(yuǎn)低于設(shè)計值,床層總溫升比設(shè)計高10℃的情況下,床層平均溫度(CAT)比設(shè)計值低30℃;中期標(biāo)定反應(yīng)溫度與設(shè)計運行初期相當(dāng),床層平均溫度(CAT)比設(shè)計值低5℃的情況下床層總溫升比設(shè)計高21℃。結(jié)果表明,在低摻渣、高比例摻煉催化柴油的情況下,裝置運行至887天,催化劑活性依然穩(wěn)定,好的原料性質(zhì)對裝置長周期運行優(yōu)勢明顯。
初期標(biāo)定由于循環(huán)氫密度與設(shè)計值偏差太大,采用氣體孔板校正公式對循環(huán)氫流量校正,計算實際氫油體積比為1 143,遠(yuǎn)高于設(shè)計值。雖然較高的氫油體積比有利于加氫反應(yīng)的進(jìn)行,對殘?zhí)考託滢D(zhuǎn)化和加氫脫氮也有積極的促進(jìn)作用,但氫油比對裝置能耗影響較大。對氫油比進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,中壓蒸汽消耗下降了5.4 t/h,中期標(biāo)定氫油比為754。
該裝置設(shè)計新氫為外供氫,純度為99.5%,實際裝置初期標(biāo)定氫源大部分為重整氫,循環(huán)氫純度僅為72%,一反入口氫分壓為11.78 MPa,遠(yuǎn)低于設(shè)計值。中期標(biāo)定部分采用外供高純氫,循環(huán)氫純度上升到85%,氫分壓也隨之上升至13.73 MPa,但仍低于設(shè)計值15.5 MPa,反應(yīng)器主要操作條件見表2。
表2 反應(yīng)器主要操作條件
主要產(chǎn)品如加氫重油的硫、殘?zhí)?、金屬(Ni+V)達(dá)到設(shè)計要求,見表3。加氫重油氮含量未達(dá)到設(shè)計指標(biāo),主要是原料中氮含量比設(shè)計高。結(jié)合兩次標(biāo)定的原料、產(chǎn)品性質(zhì)和物料平衡數(shù)據(jù),計算催化劑雜質(zhì)脫除率,計算結(jié)果見表4。
由表4可知,脫除率均達(dá)到設(shè)計要求,總體趨勢上表現(xiàn)為隨著周期的延長中期比初期脫除率略低。
表4 雜質(zhì)脫除率
該裝置摻煉催化柴油比例達(dá)到27%~30%,產(chǎn)品柴油的密度比設(shè)計高,十六烷值指數(shù)比設(shè)計低,不能作為柴油調(diào)和組分。按照原料油實沸點餾程擬組分切割的方法[3]得知,產(chǎn)品中<350℃餾分收率比原料中催化柴油僅高2.44百分點,由此可見,在反應(yīng)溫度相對較低的情況下,臨氫熱裂化轉(zhuǎn)化的柴油少,產(chǎn)品柴油絕大部分來源于加氫后的催化柴油。加氫柴油多環(huán)芳烴含量為10.5%,相對催化柴油原料的56.5%下降幅度較大,密度為0.90 g/cm3,是催化裂化裝置副反應(yīng)器轉(zhuǎn)化汽油的優(yōu)質(zhì)原料。采用LTAG技術(shù)后從催化裂解裝置同期標(biāo)定數(shù)據(jù)可知,加氫柴油轉(zhuǎn)化率可以達(dá)到68.1%,其中汽油收率達(dá)到47.18%,經(jīng)濟(jì)效益明顯。對于一個沒有加氫裂化裝置的煉廠來說,是一個解決催化柴油出路問題的有效辦法。
從石腦油和加氫柴油的餾程上看,不穩(wěn)定石腦油與柴油有部分重疊,從表3物料平衡數(shù)據(jù)也可以看出,石腦油收率約為1.10%低于設(shè)計值1.58%,部分石腦油進(jìn)入柴油造成重整料的浪費。因此,優(yōu)化硫化氫汽提塔操作來提高石腦油收率還有一定的空間。
表3 主要產(chǎn)品性質(zhì)
裝置第一周期運轉(zhuǎn)至1 022天負(fù)荷率在70%~80%,總體上原料中減壓渣油∶混合蠟油∶催化柴油為20∶50∶30。開工后50天,減壓渣油比例達(dá)到40%,由于下游1#催化裂化裝置(DCC)受原料殘?zhí)肯拗疲鬁p渣比例大部分時間為10%~30%。其間為考驗裝置高摻渣下催化劑性能,在720~780天期間減渣比例提高至40%以上。
裝置在運轉(zhuǎn)14天后摻入催化柴油,摻煉比例為23%,R-1101溫升由摻煉前的12.5℃上升至20.6℃,R-1102由7.8℃上升至13.4℃,R-1103由7.3℃上升至10.2℃,R-1105溫升變化不明顯。為維持R-1101適當(dāng)溫升和R-1102冷氫控制閥在60%的情況下,將反應(yīng)加熱爐出口溫度降至320℃。40天后催化柴油比例提高到30%以上,R-1102和R-1103溫升分別上升至18.3℃和20.5℃,并且呈現(xiàn)溫升向R-1103轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象,R-1102和R-1103入口的冷氫閥位在60%~70%。運行至210天左右,催化柴油比例最高達(dá)到44%,R-1103溫升上升至28.5℃,R-1103冷氫閥開到80%以上,繼續(xù)降低反應(yīng)加熱爐出口溫度。周期內(nèi)各反應(yīng)器溫升情況見圖2。
圖2 第一周期反應(yīng)器溫升變化
該周期催化柴油比例基本在10%~35%,平均為27%,摻煉比例為同類裝置最高。反應(yīng)溫度較低的情況下溫升高,裝置的氫耗也高,平均化學(xué)氫耗達(dá)到了1.93%,比設(shè)計1.46%高0.47百分點。
催化劑床層平均溫度(CAT)以及各反應(yīng)器的BAT變化情況如圖3所示,從開工至50天左右由于渣油加氫催化劑初期的快速積碳失活,各反應(yīng)器BAT均快速提升,R-1101、R-1102、R-1103和R-1105的BAT分別為340.1℃、348.2℃、356.0℃和358.9℃,CAT為352℃,比設(shè)計初期反應(yīng)溫度低,50天之后反應(yīng)溫度進(jìn)入平穩(wěn)階段,截至1 022天,R-1101、R-1102、R-1103和R-1105的BAT分別為374℃、375℃、377℃和383℃,CAT為382℃,周期內(nèi),相對于50天左右進(jìn)入穩(wěn)定期的CAT,至1 022天CAT變化平均速率為0.926℃/月。
圖3 第一周期反應(yīng)溫度變化
第一周期各反應(yīng)器催化劑床層最大徑向溫差變化情況如圖4所示,4個反應(yīng)器的最大徑向溫差均較小,其中R-1101運轉(zhuǎn)至40天為5.67℃,其他反應(yīng)器基本在3℃以下。分析這與原料油減渣比例低而催化柴油比例高降低油品黏度,采用高效反應(yīng)器分配盤技術(shù),采取較高氫油比運行模式從而強化了反應(yīng)器物流分配效果有關(guān)。
圖4 第一周期反應(yīng)器徑向溫差變化
第一周期反應(yīng)器壓降變化如圖5所示,從開工運行至500天左右,壓降在1.50 MPa左右,之后氫油比按低限控制,壓降下降至1.35 MPa左右,目前反應(yīng)系統(tǒng)壓降在1.45 MPa左右,說明R-1101的壓降控制較好。
圖5 第一周期反應(yīng)系統(tǒng)壓降變化
裝置能耗見表5,從中可以看出在開工初期能耗為25.34 kgEO/t,通過優(yōu)化反應(yīng)系統(tǒng)氫油比、降低分餾塔進(jìn)料加熱爐出口溫度等工藝參數(shù),提高液力透平、無級調(diào)量系統(tǒng)機組平穩(wěn)運行率等一系列節(jié)能優(yōu)化措施,裝置能耗有所下降,中期標(biāo)定能耗為21.72 kgEO/t,比設(shè)計值25.74 kgEO/t低4.02個單位。
表5 裝置綜合能耗
和同類裝置相比摻煉催化柴油比例大,電耗和燃料氣單耗相對高,熱高分氣相需要更大的冷卻負(fù)荷,分餾系統(tǒng)抽出柴油需要消耗更多的燃料氣,中期標(biāo)定能耗占比達(dá)到了29.29%;補充氫壓縮機由兩臺兩級壓縮機串聯(lián)布置,一部分氫源來自1.0 MPa管網(wǎng),一部分為4.0 MPa外供高純氫,相對于全部使用4.0 MPa管網(wǎng)氫氣,電耗增加10.61%。表明裝置能耗和加工方案、依托的公用工程系統(tǒng)等因素相關(guān)性極大,該裝置存在較大的優(yōu)化空間。
該裝置原料油自動反沖洗過濾器SR-1101為5臺過濾罐并列,設(shè)置有一臺氮氣罐,通過自力式調(diào)節(jié)閥控制壓力在0.65~0.85 MPa,屬于氮氣輔助反沖洗型式,裝置開工運行初期,在原料油性質(zhì)和流量穩(wěn)定的情況下,20~70 min差壓就超過200 kPa,啟動一次反沖洗,嚴(yán)重時裝置被迫部分循環(huán)降低處理量,給裝置安全平穩(wěn)運行帶來很大影響。通過現(xiàn)場檢查沖洗過程和開蓋檢查濾芯情況,發(fā)現(xiàn)存在兩方面問題,一是原料油升壓泵P-1101出口壓力比柴油抽出泵P-1204出口壓力高,在過濾器浸泡程序中柴油不能進(jìn)入過濾器中,反沖洗效果差;二是在反沖洗頻繁時,氮氣罐的壓力在第二次反沖洗啟動前未恢復(fù)到0.60 MPa以上,爆破反吹時能量不足,反洗不充分。
針對浸泡油未能進(jìn)入過濾器的問題,通過開大P-1101反罐閥門降低泵出口壓力,觀察P-1204出口流量變化確保浸泡油進(jìn)入過濾器確保浸泡效果;將催化裂化裝置高壓燃料氣引至氮氣罐自力式閥門之后,確保了反沖洗壓力。通過以上兩項措施的實施,原料油自動反沖洗過濾器的反沖洗頻次約為50~90 min,反沖洗頻繁的問題基本得到改善,但與同類裝置相比效果較差,分析原因為氮氣輔助反沖洗型式——比列管式液相反沖洗能量低,用于高黏度的渣油加氫原料過濾適用性不佳。
該周期裝置運行至360天左右,循環(huán)氫壓縮機入口分液罐D(zhuǎn)-1108出現(xiàn)大量帶液,循環(huán)氫脫硫塔氣相被迫改旁路操作,嚴(yán)重危及到循氫機的安全運行。分析主要原因:一是溶劑再生單元活性炭過濾器出口濾網(wǎng)破損,大量活性炭粉末進(jìn)入胺液系統(tǒng),促進(jìn)了胺液的發(fā)泡性能,從現(xiàn)場的胺液外觀來看顆粒物含量高;二是循環(huán)氫脫硫塔入口分液罐D(zhuǎn)-1109分液操作執(zhí)行不好,有烴類帶入循環(huán)氫脫硫塔;三是該裝置使用重整氫循環(huán)氫純度低導(dǎo)致循環(huán)氫流量大,較大的氣相負(fù)荷造成循環(huán)氫脫硫塔塔板霧沫夾帶率上升。
針對胺液中顆粒物,通過胺液在線過濾措施將貧液中的活性炭顆粒物布袋過濾處理,裝置內(nèi)胺液顏色由灰黑色變?yōu)闇\黃透明;對循環(huán)氫脫硫塔分液罐D(zhuǎn)-1109由不定時分液改為每日定時分液;優(yōu)化氫氣系統(tǒng)提高PSA提純氫的使用量,保證循環(huán)氫純度不降低的情況下,減少循環(huán)氫流量,降低循環(huán)氫脫硫塔氣相負(fù)荷。以上三項措施實施后,循環(huán)氫壓縮機入口分液罐未再出現(xiàn)帶液的情況。
裝置第一周期運行以大比例摻煉催化柴油、低摻渣為主要特點,生產(chǎn)運行情況表明,催化劑雜質(zhì)脫除率性能優(yōu)異,活性和穩(wěn)定性好。渣油加氫裝置大比例摻煉催化柴油對改善原料性質(zhì)、反應(yīng)器徑向溫差和壓降控制有益,有利于裝置長周期運行。高比例摻煉催化柴油,雖存在裝置能耗高、氫耗高的問題,但對解決催化柴油的出路提供了一條有效的途徑。