田 鋒,陳翠翠,朱中正,王 浩
(蒲城清潔能源化工有限責任公司, 陜西蒲城 715500)
蒲城清潔能源化工有限責任公司一期規(guī)模為180萬t甲醇、70萬t聚烯烴,主要生產(chǎn)聚丙烯和聚乙烯,甲醇為中間產(chǎn)品。甲醇合成裝置采用英國戴維(Davy)合成工藝,配套四川天一科技有限公司的變壓吸附(PSA)制氫系統(tǒng),對合成弛放氣進行氫氣提純,供合成裝置、硫回收裝置、烯烴分離裝置、聚丙烯裝置及聚乙烯裝置使用。
PSA是以吸附劑(多孔固體物質(zhì))內(nèi)部表面對氣體分子的物理吸附為基礎,在相同壓力下,吸附劑易吸附高沸點的組分,不易吸附低沸點的組分;在高壓下,吸附劑的吸附量增加(吸附組分),減壓后吸附量減小(解吸組分)[1]。這種在高壓下吸附、低壓下解吸的循環(huán)過程就是PSA的工藝過程。
隨著溫度的升高,吸附劑的吸附量(質(zhì)量濃度,下同)下降,易于吸附質(zhì)脫附;隨著溫度的降低,吸附劑的吸附量增大,易于吸附質(zhì)吸附(見圖1)。
圖1 吸附量與溫度的關系
甲醇合成弛放氣中含有多種氣體成分,各種氣體組分在吸附劑上的吸附能力見圖2。
圖2 吸附等溫線
由圖2可知:各組分在吸附劑上的吸附能力隨壓力升高而增加,隨壓力降低而減小。在高壓下,吸附劑的吸附能力較強,可以有效地吸附雜質(zhì),提純氫氣;在低壓下,被吸附的組分快速解吸,釋放吸附量,如此循環(huán)往復。
從甲醇合成裝置來的弛放氣(主要組分為H2、CO、CO2、N2、CH4等),先通過入口分離器,將原料氣中的液體(主要為H2O和甲醇)分離出來,氣體進入PSA單元,吸附塔頂部得到純氫氣,送入氫壓機系統(tǒng),氫壓機出口分出三路:第一路返回合成系統(tǒng),調(diào)整合成新鮮氣氫碳比,參與合成反應;第二路去硫回收裝置加氫反應器,降低尾氣中的SO2含量;第三路去烯烴裝置,供烯烴分離、聚丙烯、聚乙烯工段使用。吸附塔底部解吸氣分成兩路:一路去蒸汽過熱爐,將合成副產(chǎn)1.8 MPa飽和蒸汽加熱成過熱蒸汽,供汽輪機使用;另一路去余熱發(fā)電裝置,利用解吸氣作為燃氣生產(chǎn)蒸汽用于發(fā)電。PSA系統(tǒng)流程簡圖見圖3。
圖3 PSA系統(tǒng)流程簡圖
PSA原料氣(即合成弛放氣)設計體積流量為73 979.6 m3/h,溫度為20~45 ℃,壓力為3.6 MPa,其組分體積分數(shù)見表1。
表1 PSA原料氣組分體積分數(shù) %
PSA產(chǎn)品氣設計體積流量為0~60 000 m3/h,壓力為3.5 MPa,溫度為20~40 ℃,其指標[2]見表2。
表2 產(chǎn)品氣指標
若產(chǎn)品氣(主要為H2)中CO、CO2含量超標,會引起聚丙烯、聚乙烯裝置反應中止,從而導致聚丙烯、聚乙烯裝置停車。
若產(chǎn)品氣中CH3OH、H2O含量超標,會引起聚丙烯、聚乙烯裝置反應器內(nèi)靜電波動,使得聚合反應產(chǎn)物結(jié)塊,嚴重時可能發(fā)生爆聚,從而導致聚丙烯、聚乙烯裝置停車。
(1) 當PSA負荷增加時,總吸附時間未及時調(diào)整(應調(diào)小),吸附塔內(nèi)雜質(zhì)吸附量不足,從而導致產(chǎn)品氣雜質(zhì)含量超標[3]。
(2) PSA第一次順放步驟壓差設定偏高,順放后吸附塔壓力偏低,順放氣中雜質(zhì)含量升高,沖洗不干凈,吸附劑再生效果差,導致產(chǎn)品氣雜質(zhì)含量超標。
(3) 解吸氣混合罐壓力設定偏高,或閥門比例積分控制(PI)參數(shù)設定不合理,沖洗時系統(tǒng)背壓高,沖洗過程不徹底,吸附量降低,從而導致產(chǎn)品氣雜質(zhì)含量超標。
(4) PSA吸附塔12塔以下運行時,由于程控閥動作遲緩,或參數(shù)設定不合理,同一條解吸氣管線上正在進行沖洗步驟的吸附塔與正在進行逆放步驟的吸附塔發(fā)生竄壓,逆放氣中的大量雜質(zhì)進入正在沖洗的吸附塔中,致使該吸附塔再生不徹底,導致產(chǎn)品氣雜質(zhì)含量超標。
(5) 氫氣取樣鋼瓶混用,鋼瓶內(nèi)有其他雜質(zhì)氣體,取樣時未置換干凈,有雜質(zhì)殘留,導致產(chǎn)品氣雜質(zhì)含量出現(xiàn)“假超標”現(xiàn)象。
(6) 氫氣取樣器有介質(zhì)互竄的可能,在取樣時有其他介質(zhì)竄入氫氣鋼瓶中,使產(chǎn)品氣受到污染,導致產(chǎn)品氣雜質(zhì)含量出現(xiàn)“假超標”現(xiàn)象。
(7) 氫氣分析色譜儀受到污染或未吹掃干凈,色譜柱上有雜質(zhì)殘留,導致產(chǎn)品氣雜質(zhì)含量出現(xiàn)“假超標”現(xiàn)象。
(8) 氫壓機出口壓力低于合成系統(tǒng)壓力,合成裝置工藝氣從返氫管線倒回,竄入氫氣外送管網(wǎng),導致聚烯烴裝置所用氫氣雜質(zhì)含量超標。
(1) PSA負荷改變時,中控操作人員應及時調(diào)整吸附時間。吸附時間太長,產(chǎn)品氣雜質(zhì)含量可能超標;吸附時間太短,產(chǎn)品氣收率降低。為防止中控人員操作不及時,可設定程序自動控制,吸附時間根據(jù)負荷自動調(diào)整,技術人員僅需每隔一段時間根據(jù)PSA進料氣組分變化及近期運行情況等對控制程序參數(shù)進行修正即可。
(2) PSA第一次順放步驟壓差設定應合理,設定太高可能使得順放氣中夾帶雜質(zhì),設定太低則順放時間太短,沖洗不干凈。該設定值可以通過分析PSA順放步驟過程的氣體樣品,然后根據(jù)分析結(jié)果中的雜質(zhì)含量來進行調(diào)整。若雜質(zhì)含量低,則順放時間可適當延長;若雜質(zhì)含量高,則順放時間適當縮短[4]。
(3) 解吸氣混合罐的壓力設定應適中,太高會影響吸附塔再生效果,太低會導致解吸氣管網(wǎng)壓力低,蒸汽過熱爐燃氣壓力不足。同時,調(diào)整混合罐放空閥及外送閥的PI參數(shù),使混合罐的壓力能夠穩(wěn)定在設定值附近,避免大幅度波動。
(4) 程控閥動作遲緩可能會造成串聯(lián)在同一條管線上的兩個不同步驟的吸附塔竄氣,從而影響吸附塔的正常運行,當出現(xiàn)沖洗步驟的塔竄氣時,就可能導致氫氣質(zhì)量超標。因此必須定期對程控閥進行維護保養(yǎng),保證其動作順暢,閥門開關的過程時間不大于3 s為佳。若程控閥動作正?;驘o法維護,可以修改沖洗及逆放時間,讓沖洗步驟提前結(jié)束,防止竄氣。調(diào)整參數(shù)時每次加減1 s,調(diào)整完成后觀察一個周期,再繼續(xù)調(diào)整,直至不竄氣為止。
(5) 質(zhì)檢人員取樣時,必須專瓶專用,不能與其他介質(zhì)的氣瓶混用。在取樣時,必須對取樣鋼瓶進行置換,置換時間大于10 min,保證鋼瓶內(nèi)的殘余氣體置換干凈。
(6) 檢查氫氣取樣器的進口管線、現(xiàn)場放空管線、放火炬管線,確認這三條管線與其他介質(zhì)的取樣器無串聯(lián)現(xiàn)象,防止介質(zhì)互竄。
(7) 色譜儀在使用前必須進行吹掃,吹掃時間應大于15 min,確保將儀器內(nèi)殘留的介質(zhì)置換干凈,防止在檢測氫氣時產(chǎn)生干擾,造成誤判。
(8) 當出現(xiàn)PSA出口產(chǎn)品氣合格,但聚烯烴裝置所用氫氣不合格,且氫壓機出口壓力在某一時刻低于合成系統(tǒng)壓力時,基本可以判定是合成工藝氣倒竄入氫氣外送管網(wǎng)造成的。在運行時,要始終保證氫壓機出口壓力大于合成系統(tǒng)壓力,可以設置壓差低報警和低低聯(lián)鎖,當壓差過低時,聯(lián)鎖關閉氫氣外送調(diào)節(jié)閥。氫壓機出口壓力恢復正常后,先置換氫氣外送管網(wǎng),將調(diào)節(jié)閥前可能被污染的氫氣置換干凈,然后再通知聚烯烴裝置使用。
PSA裝置是一個循環(huán)吸附和解吸的運行單元,當某一個塔或某一個程控閥出現(xiàn)問題后,并不能立刻表現(xiàn)出產(chǎn)品氣雜質(zhì)含量超標,它需要經(jīng)過一個長時間的累積;因此,當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品氣在線分析儀雜質(zhì)含量上升時,就要立即翻看前4 h的吸附曲線及報警記錄,查找原因,并及時采取相應措施。由于在線分析儀的局限性及手動分析的時間間隔較長,產(chǎn)品氣雜質(zhì)含量超標后并不一定能及時發(fā)現(xiàn),此時也可以通過聚丙烯、聚乙烯裝置反應活性來進行判斷。當產(chǎn)品氣中CO、CO2含量升高時,聚丙烯、聚乙烯裝置催化劑的反應活性會明顯下降,切斷產(chǎn)品氣后,反應活性又能夠很快恢復,如此亦可判斷產(chǎn)品氣質(zhì)量出現(xiàn)問題。