方國慶,楊 濤,蔡 雋,崔海龍
(中國地質(zhì)調(diào)查局長沙自然資源綜合調(diào)查中心,湖南 長沙 410600)
隨著地質(zhì)找礦工作的不斷深入,鉆探工程施工中遇到復雜地層的概率大大增加,給鉆探施工帶來了巨大挑戰(zhàn)[1]。陽山金礦是亞洲最大卡林型金礦,礦區(qū)內(nèi)葛條灣—安壩礦段地層主要為厚的第四系堆積層和碳/鈣泥質(zhì)千枚巖,為典型的復雜地層。武警黃金部隊在陽山礦區(qū)安壩礦段鉆探施工的ZK3812鉆孔,第四系覆蓋層厚達200 m,施工過程中孔壁嚴重坍塌、掉塊、縮徑、漏失、卡鉆等問題層出不窮,已經(jīng)成為制約礦區(qū)鉆探施工的“瓶頸”[2]。因此,摸索出一套適合在該礦區(qū)復雜地層鉆探的施工方法刻不容緩。
陽山金礦在甘肅省文縣,正處川北隴南交界地,在岷山山脈北段與秦嶺山脈西端,位于陜、甘、川三省交界,1997年被武警黃金部隊發(fā)現(xiàn),截至2014年12月累計探獲黃金資源量390 t,是亞洲最大類卡林型金礦。
在大地構(gòu)造位置上,陽山金礦夾持于碧口地塊、秦嶺微板塊以及松潘—甘孜褶皺系之間,主要受湯普溝—觀音壩斷層控制,區(qū)內(nèi)褶皺、斷層較為發(fā)育,破碎蝕變強烈。巖層主要由第四系覆蓋層、碎裂巖、鈣/碳泥質(zhì)千枚巖、灰?guī)r組成,局部地段發(fā)育有由斜長花崗斑巖、硅質(zhì)巖及石英砂巖脈與千枚巖交錯形成的軟硬互層。
第四系覆蓋層:主要由巖石碎塊和黏土組成,厚度較大,最厚處達300 m。巖石碎塊主要有灰?guī)r、千枚巖、砂巖、斜長花崗斑巖等,灰?guī)r碎塊常為硅化后的滾石,可鉆性為7~9級,大小不一,磨圓度中等,裂隙發(fā)育良好。
千枚巖:呈淺灰色,細粒鱗片變晶結(jié)構(gòu),千枚狀構(gòu)造,絹云母化、硅化較強,千枚理發(fā)育,局部碎裂。
第四系覆蓋層厚且由碎石塊和泥土膠結(jié)而成,膠結(jié)性較差,松散破碎(見圖1);碳泥質(zhì)千枚巖(見圖2)為水敏性地層,吸水膨脹,易造成縮徑。鉆探施工難點主要有:
圖1 第四系覆蓋層
圖2 碳泥質(zhì)千枚巖
(1)全漏失,裸眼鉆進,孔壁不穩(wěn)定。地層松散,裂隙發(fā)育好,護壁堵漏極其困難,幾乎為裸眼鉆進,給本就不穩(wěn)定的孔壁造成更大壓力。
(2)取心鉆進時極易發(fā)生堵心,回次進尺短。由于全漏失,巖粉未能順利排出,易堵心,迫使回次進尺短,提下鉆頻繁,進一步破壞孔壁穩(wěn)定。
(3)孔壁坍塌掉塊,易卡鉆、埋鉆,提下鉆遇阻,加桿困難。第四系覆蓋層松散,加上泥漿從孔底漏失不能有效護壁,孔壁粗糙,坍塌掉塊嚴重,在鉆進時卡鉆、抱死現(xiàn)象時有發(fā)生。頻繁的提下鉆進一步破壞了孔壁穩(wěn)定,在提下鉆過程中稍有不慎即造成孔內(nèi)坍塌,提下鉆遇阻,加桿困難。
(4)探頭石出露切割鉆具,易引發(fā)斷鉆事故??妆诖植冢?guī)r石塊出露切割鉆具,鉆具孔內(nèi)磨損嚴重,再加上鉆進時卡鉆、埋鉆等,極易引發(fā)斷鉆事故。
(5)孔壁不穩(wěn)定,事故處理難。坍塌掉塊,極易形成大肚子,發(fā)生井故后,一方面因孔壁的進一步坍塌掩埋事故頭,另外在處理過程中,由于對井下情況了解不夠,稍有不慎導致事故頭處形成大肚子,給事故的處理造成更大的困難。
(6)碳泥質(zhì)千枚巖遇水膨脹,孔壁縮徑,鉆進荷載大,易抱死。
ZK3812鉆孔設計孔深710 m,傾角90°,位于陽山礦帶安壩礦段38號勘探線上,孔口坐標(x:3657904.14;y:35466174.15;z:2041)。配備使用的鉆探設備主要為XY-44A鉆機、BW-250泥漿泵、SG-13鉆塔、JS-600取心絞車。
根據(jù)地層柱狀圖,鉆孔結(jié)構(gòu)設計如圖3,使用金剛石回轉(zhuǎn)鉆進,Φ150 mm薄壁金剛石鉆頭開孔,開孔后工藝參數(shù)如下:低鉆壓,1~5 kN;低轉(zhuǎn)速,<200 r/min;低泵量,52 L/min;巖石碎塊裂隙發(fā)育較多,鉆進時全孔漏失,為節(jié)約成本,采用膨潤土+純堿配制普通泥漿的鉆井液;套管護壁方式。
圖3 初次施工鉆孔結(jié)構(gòu)設計圖
按上述工藝參數(shù)施工,施工過程中孔內(nèi)坍塌掉塊、加不上桿、卡鉆等現(xiàn)象頻繁,嚴重制約著鉆探施工。在下入2層套管后,施工至77.21 m時探頭石切割鉆具,發(fā)生斷鉆事故,鉆具遺留孔底,雖進行全力處理,但孔壁坍塌嚴重,事故頭無法找到,未能成功處理,只能棄孔。
鉆進施工耗時近一個月,最終止步于77.21 m,通過分析、總結(jié)此次施工失敗的原因如下:
(1)鉆壓、轉(zhuǎn)速優(yōu)化不合理。采用低鉆壓與低轉(zhuǎn)速,雖在一定程度上保護了孔壁,但因此造成進尺速度慢,增加了裸眼持續(xù)時間,不利于孔壁穩(wěn)定。
(2)鉆井液使用未能發(fā)揮實效。地層裂隙多又寬,選用的普通配比泥漿全部漏失,未能起到有效護壁的作用,孔壁極不完整,坍塌掉塊、加不上桿、提下鉆不暢、卡鉆、斷鉆等時有發(fā)生。
(3)套管護壁不及時。在鉆進速度慢、全孔漏失、孔壁極不穩(wěn)定的情況下,仍堅持鉆進至20和50 m時才分別下入Φ146 mm、Φ127 mm套管。由于鉆進速度慢,下入套管前孔壁處于裸眼時間過長,孔壁已嚴重破壞,井故頻發(fā),進一步降低了施工效率,從而形成惡性循環(huán)。
吸取第一次失敗的經(jīng)驗教訓,第二次施工工藝改進如下:
(1)提高鉆壓和轉(zhuǎn)速。鉆壓:3~8 kN,轉(zhuǎn)速:<400 r/min,并根據(jù)孔內(nèi)實際情況及時調(diào)整。
(2)采用小口徑打、大口徑擴的施工工藝。先使用小口徑金剛石繩索取心(Φ95 mm)工藝,然后再進行擴孔:一是能減少提下鉆次數(shù),保護孔壁穩(wěn)定;二是減小鉆頭唇部面積,利于進尺;三是多采用小口徑施工,在鉆進時,能有效緩解鉆具被抱死的現(xiàn)象發(fā)生。
(3)鉆井液中添加隨鉆堵漏劑,同時適當提高密度和黏度。
(4)遇不穩(wěn)定地層,采用孔口倒?jié){、投水泥球、投袋裝水泥干粉等方式灌水泥漿進行護壁。
(5)鉆進至稍穩(wěn)定地層后及時下套管護壁,選用小一級口徑鉆進至設計深度時再提套管、擴孔,直至把套管下到預定深度。
通過改進鉆探工藝,第二次施工鉆進效率顯著提升。但所使用的孔口倒?jié){、投水泥球等灌水泥護壁方式效果不佳,在施工過程中,孔壁坍塌掉塊、卡鉆埋鉆、提下鉆困難、無法加桿等問題相比于第一次施工雖有所改善,卻依然存在。在施工至72 m時,因探頭石切割,發(fā)生斷鉆事故,經(jīng)過撈、返、磨等處理后,最終遺留的鉆具被擠入孔壁的大肚子內(nèi),新下鉆具能順利繞過而得以繼續(xù)施工。在使用Φ95 mm繩索工藝鉆進至125.61m時(仍未穿過第四系覆蓋層),發(fā)生斷鉆事故,鉆具(內(nèi)含內(nèi)管總成)和鉆桿共計12 m遺留井下,使用絲錐進行打撈,因孔壁坍塌、鉆具被埋而打撈失敗。在后續(xù)的處理過程中,又引發(fā)孔壁坍塌和之前在72 m處遺留的鉆具從大肚子內(nèi)掉出,孔內(nèi)徹底被埋死,處理起來困難重重,故棄孔。
根據(jù)第2次施工至125.61 m處仍為第四系覆蓋層,判斷該孔第四系覆蓋層厚度將可能達到200 m。結(jié)合前兩次施工所遇地層情況,選擇Φ172 mm開孔,設計鉆孔結(jié)構(gòu)如圖4,并對施工工藝進行改進。
圖4 第3次施工鉆孔結(jié)構(gòu)設計圖
(1)采用小口徑打,大口徑擴,灌水泥,下套管相結(jié)合的工藝。即先使用小口徑繩索取心鉆進,鉆進時一旦遇不穩(wěn)定地層,及時灌水泥漿進行護壁,再繼續(xù)掃孔鉆進;待鉆進至稍穩(wěn)定地層后,再使用設計孔徑進行擴孔,下套管;繼續(xù)使用小孔徑與灌水泥結(jié)合向下鉆進,遇穩(wěn)定地層拔套管,大口徑擴孔,下套管,周而復始,直至鉆進至下套管的設計深度,順利穿過第四系覆蓋層。
(2)采用高壓旋噴注水泥漿進行護壁。即在常規(guī)泵送法灌注水泥漿的鉆桿下端安裝特殊側(cè)面噴嘴,從欲護壁孔段底部開始,由下往上邊泵送高壓水泥漿邊慢速旋轉(zhuǎn)和提升鉆桿,水泥凝結(jié)后形成穩(wěn)定固結(jié)體。
(3)針對鈣/碳泥質(zhì)千枚巖吸水膨脹的特性,采用迅速穿過的方式,同時使用鉀石灰體系泥漿配方(膨潤土+5%純堿+3%瀝青+3%腐殖酸鉀+3%~5%酚醛樹脂+0.4%石灰+3%~7%氯化鉀+0.2%~0.5%LV-CMC+3%超細碳酸鈣+3%聚合醇+重晶石+隨鉆堵漏劑)。
經(jīng)過不斷總結(jié)改進,第三次施工較為順利,施工至196 m后成功穿過第四系覆蓋層。在鈣/碳泥質(zhì)千枚巖交錯地層中,鉆井液效果良好,快速穿過,最終于712 m處順利終孔。
三次施工效率對比見表1。
表1 三次施工效率對比表
第四系覆蓋層是ZK3812鉆孔施工的最大難點,能否有效護壁堵漏順利穿過覆蓋層決定該孔施工的成敗。通過此次在ZK3812鉆孔復雜地層中的三次施工分別對傳統(tǒng)的只下套管護壁,隨鉆堵漏、孔口倒?jié){方式灌水泥配合護壁和隨鉆堵漏,小口徑打,大口徑擴,高壓旋噴灌水泥,下套管相結(jié)合的方式護壁堵漏效果進行了探索,取得了一定的成效,對今后在超厚覆蓋層施工具有一定的指導意義。
(1)隨鉆堵漏,小口徑打,大口徑擴,高壓旋噴灌水泥,下套管相結(jié)合的護壁堵漏方式能夠較為有效應對超厚覆蓋層。
(2)孔口倒入灌漿易流失,不易與孔壁膠結(jié),護壁效果不佳;投水泥球灌漿方式易在孔內(nèi)搭橋,形成空腔,不能有效護壁;投袋裝干水泥粉需孔內(nèi)有一定水位,且不易攪拌均勻;泵送對水泥漿流動性能要求高,易流失;高壓旋噴灌漿對水泥流動性要求高,高壓噴射既能清理孔壁,同時漿液深入孔壁,能夠很好地與孔壁膠結(jié)為一體,從而達到護壁的效果。
(3)鉀石灰體系泥漿抑制性強,失水率低,在鈣/碳泥質(zhì)千枚巖地層中具有較好的使用效果。