陳志平
(中國(guó)鐵路太原局集團(tuán)有限公司 車(chē)輛部,山西 太原 030013)
隨著鐵路運(yùn)輸“貨運(yùn)增量”的不斷攀升,列車(chē)牽引質(zhì)量及開(kāi)行密度越來(lái)越大,對(duì)鐵路貨車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)性能穩(wěn)定的要求也越來(lái)越高。貨物列車(chē)一旦在途中發(fā)生制動(dòng)抱閘等故障,將直接影響到列車(chē)運(yùn)輸秩序及貨運(yùn)任務(wù)的完成。KZW-A型空重車(chē)自動(dòng)調(diào)整裝置是我國(guó)鐵路貨車(chē)裝用量最大的空重車(chē)調(diào)整裝置,本文主要對(duì)KZW-A型空重車(chē)自動(dòng)調(diào)整裝置的X-A型限壓閥夾心閥故障進(jìn)行分析,并從制造源頭提出相應(yīng)防范措施。
2019年7月24日,大秦線74688次列車(chē)運(yùn)行至后營(yíng)站至盧龍北站間發(fā)生車(chē)輛走行部冒煙故障,車(chē)輛喊停于區(qū)間,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查及查閱THDS數(shù)據(jù),機(jī)后190位C80B4382939車(chē)輛閘瓦磨耗嚴(yán)重且THDS預(yù)報(bào)疑似抱閘波形,對(duì)該車(chē)裝用的X-A型限壓閥分解發(fā)現(xiàn),限壓閥活塞組成的夾心閥開(kāi)膠,橡膠與銅板完全分離。故障圖片見(jiàn)圖1。
圖1 故障夾心閥
2019年10月15日某車(chē)輛段站修作業(yè)場(chǎng)檢修C701563002車(chē)輛時(shí),發(fā)現(xiàn)車(chē)輛無(wú)法產(chǎn)生制動(dòng)作用。對(duì)該車(chē)安裝的X-A型限壓閥分解發(fā)現(xiàn),夾心閥開(kāi)膠后脫落。
圖2為KZW-A型空重車(chē)自動(dòng)調(diào)整裝置初制動(dòng)位示意圖。當(dāng)列車(chē)管減壓制動(dòng)時(shí),120型空氣控制閥(120閥)發(fā)生動(dòng)作,副風(fēng)缸的壓力空氣經(jīng)120閥、連接KZW-A型空重車(chē)自動(dòng)調(diào)整裝置的制動(dòng)缸管進(jìn)入X-A型限壓閥。在通過(guò)開(kāi)啟的限壓閥夾心閥與閥口間隙通路時(shí),由于夾心閥開(kāi)膠,其下部掉落在開(kāi)啟的閥口上,阻擋壓力空氣經(jīng)閥口進(jìn)入制動(dòng)缸,制動(dòng)缸得不到足夠的壓力空氣,使得車(chē)輛不發(fā)生制動(dòng)作用。
圖2 KZW-A型空重車(chē)自動(dòng)調(diào)整裝置制動(dòng)位示意圖
圖3為KZW-A型空重車(chē)自動(dòng)調(diào)整裝置初緩解位示意圖。當(dāng)列車(chē)管充氣緩解時(shí),制動(dòng)缸壓力空氣應(yīng)頂開(kāi)限壓閥夾心閥并通過(guò)120閥排向大氣,實(shí)現(xiàn)制動(dòng)機(jī)緩解。但夾心閥開(kāi)膠脫落后,限壓閥活塞頂在脫開(kāi)的橡膠上,增大了限壓閥制動(dòng)缸通路排氣阻力,傳感閥無(wú)法排空降壓風(fēng)缸的壓力空氣,導(dǎo)致制動(dòng)缸不緩解。
圖3 KZW-A型空重車(chē)自動(dòng)調(diào)整裝置緩解位示意圖
為了查找?jiàn)A心閥開(kāi)膠脫落的原因,分別拆解故障夾心閥和良好夾心閥,發(fā)現(xiàn)故障夾心閥存在銅板彎曲變形、橡膠粘結(jié)不均勻2個(gè)顯著特點(diǎn)。
2.1.1 銅板彎曲變形情況
故障夾心閥銅板表面呈現(xiàn)明顯內(nèi)凹彎曲變形,使用刀口尺對(duì)夾心閥銅板進(jìn)行檢測(cè),如圖4所示,故障夾心閥銅板中部間隙最大約2 mm,而良好夾心閥銅板表面平整,銅板平面與刀口尺全部接觸。
圖4 使用刀口尺進(jìn)行檢測(cè)情況
2.1.2 橡膠粘結(jié)情況
圖5為夾心閥銅板表面粘結(jié)情況。通過(guò)外觀檢查,發(fā)現(xiàn)故障夾心閥銅板表面只有中間部位有少量的橡膠粘連痕跡,且銅板表面光滑。而良好夾心閥銅板表面粗糙,橡膠與銅板表面完全粘結(jié)。
圖5 夾心閥銅板表面橡膠粘結(jié)情況對(duì)比
通過(guò)上述分析發(fā)現(xiàn),造成夾心閥開(kāi)膠脫落的主要原因有2個(gè):一是銅板與橡膠粘接失效脫開(kāi),二是銅板在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生變形,造成在使用時(shí)受力不均,影響密封和動(dòng)作。
2.2.1 銅板與橡膠粘接失效脫開(kāi)
按照夾心閥制造工藝要求,銅板與橡膠粘接主要經(jīng)過(guò)表面處理和硫化2個(gè)工序,造成粘接失效的原因有如下幾項(xiàng):
(1) 銅板未經(jīng)噴砂或拋丸處理,表面氧化層未去除,后期橡膠與氧化層不能發(fā)生化學(xué)反應(yīng),造成粘接失效;
(2) 銅板表面清潔效果不良,未脫脂除油或接觸灰塵等雜質(zhì),影響粘接效果,造成粘接失效;
(3) 硫化工序的硫化溫度、時(shí)間、壓力等控制不良,也會(huì)造成粘接失效。
2.2.2 銅板變形
銅板變形的主要原因是銅板下料、橡膠硫化等制造工藝控制不當(dāng),造成銅板原料變形或硫化時(shí)銅板受力過(guò)大產(chǎn)生變形,如圖6所示。
圖6 銅板受力變形示意圖
(1) 增加夾心閥銅板強(qiáng)度,防止夾心閥在使用過(guò)程中受到擠壓導(dǎo)致銅板變形,造成底部橡膠部分脫落,出現(xiàn)開(kāi)膠。
(2) 加強(qiáng)制造工藝控制。制造過(guò)程中,如剪裁工序發(fā)生銅板變形,嚴(yán)禁使用該銅板。
(3) 加強(qiáng)硫化作業(yè)過(guò)程控制。硫化過(guò)程中確保銅板上下兩部位都放有膠料,防止硫化加壓導(dǎo)致的銅板變形,如圖7所示。
圖7 正常硫化作業(yè)示意圖
提高夾心閥銅板與橡膠間粘合度。將夾心閥銅板表面采用噴砂或拋丸等處理方式,增加銅板表面的粗糙度,使橡膠件與銅板粘著更加緊密。
隨著KZW-A型空重車(chē)自動(dòng)調(diào)整裝置投入使用的時(shí)間推移,其使用過(guò)程中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題也必然會(huì)隨之增加。如何做好KZW-A型空重車(chē)自動(dòng)調(diào)整裝置檢修工作及相關(guān)配套配件的制造質(zhì)量控制,仍是今后需要努力的方向。