徐 林,徐兆春,劉曉超
(1馬鋼股份設備管理部;2馬鋼股份煉鐵總廠,安徽馬鞍山 243000)
馬鋼煉鐵總廠北區(qū)有2座4 000 m3高爐,日產鐵水17 600 t,配套2臺360 m2燒結機,日產燒結礦24 000 t。A#燒結機2006 年10 月投產,運行13 年無大修,帶冷機傳動輪及鏈節(jié)磨損嚴重,成為嚴重危及安全生產的重大隱患。
帶冷機功能是對經單輥破碎機破碎的熱燒結礦進行冷卻。外形尺寸帶寬4.5 m,有效冷卻長度96 m,冷卻面積432 m2。傳動形式為多點嚙合全懸掛。
設備存在的問題主要有:
(1)齒狀環(huán)狀件傳動輪(分度圓直徑3 236 mm)經13年不間斷運行,整體磨損嚴重(見圖1),表象為齒面磨損、斑蝕;齒形改變、配合間隙差。
圖1 齒狀環(huán)狀件傳動輪磨損嚴重
(2)帶冷機鏈節(jié)的鏈板、銷軸磨損加劇。鏈板節(jié)距由原來1 000 mm 增加到1 020~1 030 mm,銷軸磨損量超過3 mm。嚙合位置后移超過35 mm,鏈板與齒板非工作面發(fā)生干涉,啃齒(如圖2)。
圖2 鏈板與齒板非工作面發(fā)生磨損
(3)臺車與鏈板幾何形變剪切聯(lián)接螺栓,臺車松動位移,見圖3。
圖3 臺車松動位移
帶冷機整體設計壽命8 年,無法與高爐15 年爐齡有效匹配,12 天檢修工期將嚴重影響燒結礦供料,高爐須休風應對。尤其適逢高爐壯年期,停產12 天亦無主要檢修項目,對爐況影響及產能壓制的負面作用難以估量。
因此優(yōu)化帶冷機傳動輪、鏈節(jié)更換方案,實施快速大修,消除設備隱患是此項課題的核心與關鍵。
帶冷機傳動輪、鏈節(jié)同時更換,工期為25天。
傳統(tǒng)帶冷機年修網(wǎng)絡圖見圖4。
圖4 傳統(tǒng)帶冷機年修網(wǎng)絡圖
帶冷機傳動輪齒板為整體結構,原更換方案須將柔傳裝置拆除。考慮起吊高度與距離,且現(xiàn)場需配備250 t以上的吊車以及制作大型吊裝工具,全過程與鏈節(jié)更換工序干涉,占主線工期5 天以上。為此經負荷校驗,在確保安全的前提下,通過對其采用剖分式改造,實現(xiàn)不占主工期的在線更換。
2.2.1 兩半對稱剖分式的結構示意圖見圖5。
圖5 兩半對稱剖分式的結構示意圖
2.2.2 齒板連接所需最少螺栓個數(shù)的計算及齒板強度校驗
齒板扭矩N=2 200 kN·m ;精制螺栓孔直徑為d=φ47H7 ;精制孔分度直徑為D=2 580 mm ;精制螺栓材質為45鋼,調質處理。
(1)螺栓的需用最小許用剪切應力[τ]
采用絞制孔用螺栓連接時,載荷主要靠螺栓的剪切和擠壓來承受。
對于塑性材料當應力達到屈服極限σs時,將產生顯著塑性變形,常會使構件不能正常工作。因此塑性材料的需用拉應力[σ]為:
對于塑性材料,ns=1.2~2.5。
一般情況下,塑性材料的許用切應力[τ]要比同樣材料的許用拉應力[σ]小,而許用擠壓應力[σbs]比[σ]大:
經查《重型機械標準》,螺栓的屈服強度σs=370 MPa,安全系數(shù)n 取最大值,n=2.5,分別代入公式(1),可得其許用拉應力:
將許用拉應力[σ]值代入公式(2)中得許用切應力[τ]:
取最小值,[τ]=88.8 MPa。
(2)單個精制螺栓所承受的剪切應力τ
其中,F(xiàn) 為螺栓所承受剪切力,A 為單個螺栓的截面面積,n為螺栓個數(shù)。
分別代入數(shù)值得:
螺栓滿足剪切強度的條件為:
τ≤[τ]
代入數(shù)值可得:n≥12.6
1.2.2.3 加強醫(yī)護人員的風險防范意識。組織急診護士風險管理制度的學習,時刻監(jiān)督各項風險管理制度落實情況,尤其是夜間、雙休日及節(jié)假日薄弱時間,也是急診患者高峰時間;強化護士應急預案的培訓,準確操作急救設備及使用急救藥品,掌握醫(yī)療事故處理措施,不斷學習醫(yī)療事故處理的法律法規(guī)。規(guī)范護理文書書寫,準確、及時、記錄護理文書,病歷留檔,每月定期審查病歷。
因此,鉸制螺栓至少為13個。
(3)驗證螺栓擠壓強度是否滿足強度條件,即σbs≤[σbs]
由公式1~3 可得螺栓最小許用擠壓強度[σbs]=1.5[σ]=222 MPa
式中,F(xiàn)為螺栓所承受剪切力,Abs為單個螺栓的截面面積,n為螺栓個數(shù)。
式中,t為擠壓長度,t=103 mm,d 為螺栓直徑d=44 mm
代入數(shù)值得σbs=22.95 MPa,σbs≤[σbs]
經計算校核,鉸制螺栓數(shù)量大于13個。為提高安全系數(shù),選取半個鏈輪精制螺栓16個。
煉鐵總廠A#燒結帶冷機年修網(wǎng)絡圖見圖6。
圖6 A#燒結帶冷機年修網(wǎng)絡圖
提前拆除帶冷機中部煙罩和煙囪→停機→拆除全部臺車→拆除上部鏈節(jié)→回裝上部新鏈節(jié)及臺車→同步更換傳動輪齒板→轉動傳動輪更換下部鏈節(jié)及回裝臺車→再次轉動傳動輪更換剩余全部鏈節(jié)及回裝臺車→煙罩回裝及收尾工作→試車。
汲取以往施工經驗,提前拆除兩段帶冷煙罩和煙囪,擴大工作面,并增加一個吊車占位,3 個作業(yè)點同時進行臺車及鏈節(jié)的拆除及回裝,每個作業(yè)點間隔約10 輛臺車的距離,每次拆除5 輛臺車,效率提高30%。
帶冷上臺面靠傳動輪位置設一作業(yè)點,每5 輛臺車轉至上部后立即拆除臺車聯(lián)接螺栓,每隔15輛臺車切割一輛臺車的扇形板,以便臺車轉動到吊裝位置后可直接起吊落地。三處作業(yè)點分別完成5輛臺車提升吊裝后,帶冷機再次逆向轉動15輛臺車至吊裝點,按此方法重復直至所有上部臺面臺車拆除完成。所有臺車拆除完后將上部鏈節(jié)從頭尾輪處切斷,并將上部鏈節(jié)按6節(jié)一段切割,用卷揚機拖到吊裝點落地。
與以往全部鏈節(jié)更換完后再回裝臺車不同,此次上部鏈節(jié)拆除完成立即回裝上部鏈節(jié)與臺車。裝一段新鏈節(jié)即回裝臺車,從兩個作業(yè)面分別往頭尾輪兩個方向同步回裝,人工設卷揚拉動鏈節(jié)及臺車,此方法大大節(jié)約了回裝時間并且前期上部鏈節(jié)及臺車的回裝作業(yè)不需要轉動傳動輪,期間傳動輪齒板更換同步進行,不占用主線工期。
上部鏈節(jié)在傳動輪處斷開后開始,與“上部鏈節(jié)及臺車回裝”節(jié)點重合進行。設兩個作業(yè)組同時進行,12 h 一班,連續(xù)作業(yè)。完成舊齒板割除后,兩片式新齒板按出廠標記位置調整安裝就位。使用4臺磁座鉆配合Φ48 空心鉆頭鉆孔,可調鉸刀進行鉸孔,測繪、加工、安裝絞制螺栓,76 h 完成齒板的更換。
齒板更換完成后通過兩次轉動,將下部舊鏈節(jié)轉動到帶冷機上方,完成最后剩余鏈節(jié)的更換及臺車的回裝。
綜上所述,通過新技術、新工藝、新工法的引進以及施工方案的優(yōu)化,僅用7天時間,高質量完成包括帶冷機頭部齒輪、鏈節(jié)本體及臺車更換等內容的快速大修,為非高爐爐役條件下,燒結系統(tǒng)大修提供了實踐經驗。