楊靜思
摘要:航空液壓導(dǎo)管振動(dòng)應(yīng)力值超標(biāo)問題偶有發(fā)生,導(dǎo)管振動(dòng)應(yīng)力值過大是造成管路疲勞裂紋的重要影響因素。本文利用振動(dòng)應(yīng)力測(cè)試技術(shù)對(duì)液壓管路振動(dòng)故障進(jìn)行測(cè)試分析,從優(yōu)化管體長(zhǎng)度、管體形狀、改變穿墻接頭固定方式等方面進(jìn)行改進(jìn),最終解決了液壓導(dǎo)管振動(dòng)應(yīng)力值超標(biāo)問題。
關(guān)鍵詞:液壓管路;振動(dòng);固有頻率;應(yīng)力測(cè)試
Keywords:hydraulic pipe;vibration;inherent frequency;stress test
0 引言
液壓系統(tǒng)是飛機(jī)一個(gè)重要的組成部分,用于操縱各舵面的運(yùn)動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)飛機(jī)姿態(tài)控制。液壓系統(tǒng)中使用的導(dǎo)管直接用來傳遞飛機(jī)操作動(dòng)力,其工作可靠性直接影響飛機(jī)整機(jī)的工作可靠性。
某型飛機(jī)液壓導(dǎo)管下端連接根部(見圖1)的振動(dòng)應(yīng)力值超標(biāo),最大應(yīng)力值達(dá)到84.7MPa,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出判斷標(biāo)準(zhǔn)最大總應(yīng)力值不允許超過40MPa的要求,給液壓系統(tǒng)的工作安全帶來了隱患。
1 振動(dòng)應(yīng)力測(cè)試
導(dǎo)管振動(dòng)應(yīng)力值過大是造成管路疲勞裂紋的重要影響因素,利用振動(dòng)應(yīng)力測(cè)試技術(shù)對(duì)液壓管路振動(dòng)進(jìn)行測(cè)試分析,可有效監(jiān)測(cè)飛機(jī)液壓管路振動(dòng)應(yīng)力值是否異常,解決液壓導(dǎo)管振動(dòng)應(yīng)力值超標(biāo)問題,可以提升液壓管路工作的可靠性。
導(dǎo)管應(yīng)力測(cè)試采用應(yīng)變電測(cè)法,通過貼在導(dǎo)管被測(cè)點(diǎn)處的電阻應(yīng)變片,將被測(cè)點(diǎn)的應(yīng)變值轉(zhuǎn)換為應(yīng)變片的電阻變化,再利用電阻應(yīng)變儀測(cè)出應(yīng)變片的電阻變量并直接轉(zhuǎn)換輸出應(yīng)變值,然后依據(jù)虎克定律計(jì)算出構(gòu)件被測(cè)點(diǎn)的應(yīng)力值。
2 故障原因分析及解決方案
該導(dǎo)管為液壓Ⅰ系統(tǒng)回油導(dǎo)管,規(guī)格為Ф6×0.6。通過對(duì)第一次發(fā)動(dòng)機(jī)地面開車時(shí)該導(dǎo)管的測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,其振動(dòng)應(yīng)力值在發(fā)動(dòng)機(jī)最大轉(zhuǎn)速區(qū)域急速躍升且保持穩(wěn)定。整體測(cè)試數(shù)據(jù)穩(wěn)定、有效。分析振動(dòng)頻譜,630Hz頻率左右的振動(dòng)對(duì)導(dǎo)管振動(dòng)應(yīng)力值影響最大,振動(dòng)頻率與發(fā)動(dòng)機(jī)最大轉(zhuǎn)速時(shí)的脈動(dòng)頻率接近,證明產(chǎn)生了共振現(xiàn)象。液壓系統(tǒng)脈動(dòng)頻率見表1。
根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)分析結(jié)果得出排故方案,主要從優(yōu)化管體長(zhǎng)度、管體形狀、改變穿墻接頭固定方式等幾個(gè)方面考慮,最終目的是通過改變導(dǎo)管的固有頻率來降低共振的影響,使導(dǎo)管應(yīng)力值符合要求。
3 測(cè)試結(jié)果及分析
3.1 第二次發(fā)動(dòng)機(jī)地面開車測(cè)試結(jié)果
首先,從不改變飛機(jī)設(shè)計(jì)狀態(tài)的方法進(jìn)行試驗(yàn)。參照測(cè)試結(jié)果較理想的另一架同型飛機(jī)該導(dǎo)管的形狀及長(zhǎng)度,對(duì)故障飛機(jī)的導(dǎo)管進(jìn)行重新彎制,并進(jìn)行第二次應(yīng)力測(cè)振試驗(yàn)。測(cè)試結(jié)果表明振動(dòng)應(yīng)力值超標(biāo),最大應(yīng)力值為74.9MPa(見圖2),說明導(dǎo)管長(zhǎng)度的變化量不夠,導(dǎo)管固有頻率的變化沒有避開共振區(qū)域。
為驗(yàn)證固定方式對(duì)該導(dǎo)管的影響程度,分解導(dǎo)管的兩副固定卡板后再次進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試結(jié)果為最大應(yīng)力值48.8MPa(見圖3)。雖然振動(dòng)應(yīng)力值依舊超標(biāo),但是振動(dòng)應(yīng)力值明顯減小,且超標(biāo)時(shí)的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速由最大轉(zhuǎn)速變?yōu)?0%轉(zhuǎn)速,說明導(dǎo)管的固有頻率產(chǎn)生了明顯變化,證明改變導(dǎo)管的固定方式可以起到改變其固有頻率的作用。
振動(dòng)頻率為630Hz左右,與發(fā)動(dòng)機(jī)最大轉(zhuǎn)速下的液壓系統(tǒng)脈動(dòng)頻率重合,共振幅值為250με。
3.2 第三次發(fā)動(dòng)機(jī)地面開車測(cè)試結(jié)果
由于增加導(dǎo)管長(zhǎng)度的效果不明顯,第三次測(cè)試時(shí)對(duì)導(dǎo)管的穿墻接頭固定方式進(jìn)行了更改,將導(dǎo)管下端連接的90°彎接頭改為120°彎接頭,并進(jìn)行第三次應(yīng)力測(cè)振試驗(yàn)。測(cè)試結(jié)果表明振動(dòng)應(yīng)力值依然超標(biāo),最大應(yīng)力值為48.3MPa,但與前兩次測(cè)試值相比已明顯減小(見圖4)。根據(jù)振動(dòng)頻譜分析,共振幅值依然沒有降到結(jié)果影響可容忍的數(shù)值范圍內(nèi),但卻可以證明導(dǎo)管穿墻接頭固定方式的更改對(duì)導(dǎo)管固有頻率有影響。
3.3 第四次發(fā)動(dòng)機(jī)地面開車測(cè)試結(jié)果
對(duì)導(dǎo)管長(zhǎng)度進(jìn)行大幅度縮短,并進(jìn)行第四次應(yīng)力測(cè)試,測(cè)試結(jié)果為最大應(yīng)力值33.5MPa(見圖5),符合總應(yīng)力值不大于40MPa的要求。
通過頻譜分析,縮短導(dǎo)管長(zhǎng)度使其自身的固有頻率產(chǎn)生了明顯變化,發(fā)動(dòng)機(jī)最大轉(zhuǎn)速時(shí)振動(dòng)頻率對(duì)應(yīng)力值的影響明顯降低,而左發(fā)80%轉(zhuǎn)速時(shí)振動(dòng)頻率對(duì)應(yīng)力值影響的變化更能說明固有頻率的變化(見圖6)。最終,第四次測(cè)試達(dá)到了減小共振影響的目的,使導(dǎo)管應(yīng)力值符合要求,故障排除(見圖7)。
4 結(jié)論
通過此次排故過程及結(jié)果可以得出,該型航空液壓導(dǎo)管振動(dòng)應(yīng)力的主要來源是液壓系統(tǒng)的脈動(dòng),當(dāng)脈動(dòng)頻率接近導(dǎo)管及結(jié)構(gòu)的固有頻率時(shí),易引發(fā)共振致使導(dǎo)管振動(dòng)應(yīng)力增高,甚至超標(biāo)。因此,對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)管振動(dòng)應(yīng)力的控制,可從改變導(dǎo)管固有頻率即避免或降低共振的角度入手。
通過分析發(fā)現(xiàn),改變導(dǎo)管管體長(zhǎng)度以及固定方式等方法都可以起到改變導(dǎo)管固有頻率的作用,但能否使固有頻率避開共振區(qū)域,可能需要經(jīng)過不斷嘗試才能得到比較理想的結(jié)果。
參考文獻(xiàn)
[1]王鴻鑫.飛機(jī)液壓管路系統(tǒng)振動(dòng)應(yīng)力測(cè)試研究[J].民用飛機(jī)設(shè)計(jì)與研究,2012(2):32-34.