宋益純
(國家能源集團(tuán)山東電力有限公司,山東 濟(jì)南 250101)
直吹式制粉系統(tǒng)燃煤火電機(jī)組,在中高負(fù)荷段參與電網(wǎng)自動(dòng)發(fā)電控制(Automatic Generation Control,AGC)運(yùn)行時(shí),經(jīng)常需要啟、停磨煤機(jī),改變?nèi)霠t煤量。磨煤機(jī)啟停期間,出口溫度以及入口冷熱一次風(fēng)量的控制不同于正常運(yùn)行工況,相關(guān)文獻(xiàn)對此進(jìn)行了大量的研究和優(yōu)化[1-3]。磨煤機(jī)的啟停還易造成煙氣中氮氧化物(NOx)濃度的急劇變化,對脫硝系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行形成非常大的擾動(dòng)。相關(guān)文獻(xiàn)[4-5]對機(jī)組正常運(yùn)行階段脫硝噴氨控制系統(tǒng)提出了多種優(yōu)化控制方案,但涉及磨煤機(jī)啟停階段的控制方案較少,雖然此種工況占機(jī)組運(yùn)行時(shí)段的比例較小,但因此時(shí)鍋爐燃燒工況波動(dòng)造成脫硝系統(tǒng)大幅擾動(dòng)、噴氨量過多造成氨逃逸超標(biāo),形成的硫酸銨鹽附著在空預(yù)器、袋式除塵器上,長期積累導(dǎo)致空預(yù)器差壓和除塵器差壓的升高,增加引風(fēng)機(jī)電耗。文獻(xiàn)[6]選取磨煤機(jī)啟、停信號構(gòu)建噴氨量前饋補(bǔ)償器,優(yōu)化噴氨控制系統(tǒng),解決磨煤機(jī)啟、停過程中脫硝反應(yīng)器出口NOx濃度超標(biāo)問題。在磨煤機(jī)啟、停階段,若能降低脫硝反應(yīng)器入口NOx濃度波動(dòng)幅度,會比控制出口NOx濃度更容易、更有利于防止NOx超標(biāo)排放及減少氨逃逸量。因此,有必要研究磨煤機(jī)啟、停期間導(dǎo)致脫硝反應(yīng)器入口煙氣NOx濃度波動(dòng)的主要原因,采取針對性措施進(jìn)行消除。
選取火電廠應(yīng)用較多的雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)進(jìn)行研究。某火電廠600 MW 機(jī)組配置6 臺雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī),鍋爐本體形式為∏型布置,一次中間再熱、單爐膛、尾部雙煙道結(jié)構(gòu),平衡通風(fēng)、露天布置、前后墻對沖燃燒方式,高負(fù)荷段經(jīng)常啟停的為A磨。
圖1 為A 磨啟停期間脫硝反應(yīng)器入口NOx濃度波動(dòng)曲線。
由圖1可知,磨煤機(jī)啟動(dòng)后、給煤機(jī)啟動(dòng)前,鍋爐出口NOx濃度開始上升;磨煤機(jī)停止前,鍋爐出口NOx濃度開始波動(dòng)且磨煤機(jī)停止后大幅下降。NOx濃度的波動(dòng)原因比較復(fù)雜,在啟動(dòng)給煤機(jī)前和停止給煤機(jī)前即已出現(xiàn),不僅與磨煤機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)有關(guān),還與其他參數(shù)的變化有關(guān)。
由圖1 可知,在給煤機(jī)落煤前,鍋爐出口NOx即出現(xiàn)了快速上升;給煤機(jī)停運(yùn)前,給煤量消失之后一段時(shí)間鍋爐出口NOx濃度才出現(xiàn)大幅下降。磨煤機(jī)啟動(dòng)和停止時(shí)給煤機(jī)未運(yùn)行,無新增原煤進(jìn)入磨煤機(jī),因此磨煤機(jī)啟停期間鍋爐出口NOx濃度大幅波動(dòng)與給煤量無關(guān)。
圖1 A磨啟停期間脫硝反應(yīng)器入口NOx波動(dòng)曲線
雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)采用差壓式料位計(jì)檢測煤位,正常啟、停磨時(shí)煤位均處于低位,緊急停磨時(shí)煤位處于正常煤位。查詢正常停磨和緊急停磨期間NOx濃度波動(dòng)情況,正常停磨、煤位較低時(shí)NOx濃度波動(dòng)幅度不定,有時(shí)高、有時(shí)低,但普遍比緊急停磨時(shí)的波動(dòng)幅度小,說明停磨時(shí)的煤位高低與NOx濃度波動(dòng)存在關(guān)聯(lián)性。由于差壓式料位計(jì)在低煤位時(shí)測量誤差較大,磨內(nèi)少量存煤或無煤所測得的煤位區(qū)別不明顯,差壓法測量值僅作為參考[7],因此,正常停磨時(shí)無法通過煤位分析NOx濃度的波動(dòng)情況。
給煤機(jī)停止給煤后,需要保持磨煤機(jī)一定時(shí)間的運(yùn)行,將磨中的存煤磨成煤粉吹入爐膛。查詢分布式控制系統(tǒng)(Distributed Control System,DCS)中A 磨煤機(jī)最近100 次停止前有關(guān)參數(shù)變化曲線,統(tǒng)計(jì)并分析停磨前的吹掃時(shí)間、不同吹掃時(shí)間與停磨后鍋爐出口NOx濃度波動(dòng)幅度之間的對應(yīng)關(guān)系。圖2 是磨煤機(jī)停運(yùn)前不同吹掃時(shí)間與停磨次數(shù)統(tǒng)計(jì)。
圖2中,吹掃時(shí)間小于5 min 的停磨次數(shù)為2次,均為緊急停磨;吹掃時(shí)間大于35 min 的停磨次數(shù)為3 次,均為磨煤機(jī)定期檢修前的停磨;吹掃時(shí)間為5~15 min(含15 min)的停磨次數(shù)最多,其次是停磨前吹掃15~25 min(含25 min)。由以上數(shù)據(jù)可知,運(yùn)行人員大多習(xí)慣吹掃15 min 左右將磨停運(yùn),主要原因是為了減少磨煤機(jī)的啟停時(shí)間、降低電耗[8]。
圖2 磨煤機(jī)停運(yùn)前吹掃時(shí)間與停磨次數(shù)統(tǒng)計(jì)
為了分析不同吹掃時(shí)間對停磨后鍋爐出口NOx濃度波動(dòng)幅度的影響,對上述100 次停磨按吹掃時(shí)間對應(yīng)的鍋爐出口NOx質(zhì)量濃度平均波動(dòng)幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),圖3是二者之間的對應(yīng)關(guān)系曲線。
圖3 停磨吹掃時(shí)間與NOx波動(dòng)幅度對應(yīng)關(guān)系
由圖3 可知,停磨前吹掃時(shí)間越短,停磨后鍋爐出口NOx濃度波動(dòng)幅度越大;當(dāng)吹掃時(shí)間大于35 min時(shí),NOx濃度波動(dòng)幅度很小,說明吹掃時(shí)間是影響停磨后NOx濃度波動(dòng)幅度的主要因素,其原因在于磨內(nèi)存煤未吹凈時(shí),停止磨煤機(jī)導(dǎo)致對應(yīng)的燃燒器突然滅火,從而使該燃燒器出口區(qū)域溫度突然降低、燃燒生成的NOx濃度突然減少;磨內(nèi)存煤吹凈后停磨時(shí),所對應(yīng)的燃燒器出口火焰是緩慢熄滅的,燃燒工況未出現(xiàn)突變,因此NOx濃度波動(dòng)幅度很小。
磨煤機(jī)通過容量風(fēng)(一次風(fēng))攜帶煤粉,容量風(fēng)由冷一次風(fēng)和熱一次風(fēng)混合后進(jìn)入磨煤機(jī)。在冷、熱一次風(fēng)混合前,各自通過調(diào)節(jié)擋板調(diào)節(jié)風(fēng)量,混合后通過混合風(fēng)關(guān)斷閥進(jìn)入磨煤機(jī)。圖4 是磨煤機(jī)啟動(dòng)期間容量風(fēng)擋板開度、混合一次風(fēng)壓、給煤量、二次風(fēng)擋板開度、磨煤機(jī)電流和鍋爐出口NOx濃度波動(dòng)變化曲線。
2.4.1 容量風(fēng)量
由圖4 可知,磨煤機(jī)啟動(dòng)前,容量風(fēng)擋板開度保持在最小,但混合一次風(fēng)壓突升,隨后鍋爐出口NOx濃度大幅升高,而此時(shí)磨煤機(jī)、給煤機(jī)均未啟動(dòng),表明此時(shí)因打開混合一次風(fēng)關(guān)斷閥,雖然未打開容量風(fēng)調(diào)節(jié)擋板,但已有容量風(fēng)進(jìn)入了磨煤機(jī)內(nèi),原因是,容量風(fēng)調(diào)節(jié)擋板關(guān)閉不嚴(yán)存在漏風(fēng),磨煤機(jī)內(nèi)上次停磨時(shí)未吹凈的煤粉被容量風(fēng)帶入爐膛燃燒,導(dǎo)致NOx濃度快速上升。因此,磨煤機(jī)啟動(dòng)前容量風(fēng)量無法按預(yù)期的調(diào)節(jié)量緩慢增加,是影響鍋爐出口NOx濃度波動(dòng)的因素之一。
2.4.2 二次風(fēng)量
圖4 中,A 磨對應(yīng)的A、B 側(cè)燃燒器二次風(fēng)調(diào)節(jié)擋板開度曲線為階躍變化,說明該磨煤機(jī)對應(yīng)的燃燒器二次風(fēng)量調(diào)節(jié)未投入自動(dòng)方式。由于磨煤機(jī)啟停期間進(jìn)入爐膛的煤粉量變化較大,二次風(fēng)量不與其進(jìn)行同步調(diào)節(jié),會導(dǎo)致氧量的大幅波動(dòng),生成的NOx濃度也會大幅波動(dòng)[9]。經(jīng)與運(yùn)行人員交流,確認(rèn)機(jī)組的總風(fēng)量根據(jù)負(fù)荷指令的變化自動(dòng)調(diào)節(jié),而每臺磨對應(yīng)的燃燒器二次風(fēng)量均未投入自動(dòng)方式。二次風(fēng)調(diào)節(jié)擋板是燃燒器所有部件中對NOx濃度影響最大的設(shè)備[10],因此,啟停磨時(shí)二次風(fēng)量未進(jìn)行同步調(diào)節(jié)是影響NOx濃度波動(dòng)的又一主要因素。
圖4 啟磨期間磨相關(guān)參數(shù)變化曲線
目前,燃煤鍋爐廣泛采用了低氮燃燒技術(shù),以減少NOx的生成,但磨煤機(jī)啟停階段由于風(fēng)煤比較大,主燃燒器區(qū)域進(jìn)入的空氣相對較多,降低了低氮燃燒技術(shù)的控制效果,該工況難以避免,但是,如果在磨煤機(jī)啟動(dòng)時(shí)將進(jìn)入燃燒器的煤粉量盡可能平穩(wěn)地增加,則NOx濃度也會相對平緩增加而不會出現(xiàn)大幅躍升;同理,如果在磨煤機(jī)停止前將內(nèi)部的存煤磨碎吹凈,使對應(yīng)的燃燒器火焰由強(qiáng)到弱直到最后熄滅,則NOx濃度也會由高到低平緩下降而不會突降,減少對脫硝系統(tǒng)的擾動(dòng)。
根據(jù)以上分析,停磨前將磨內(nèi)存煤吹凈是解決啟停磨期間NOx濃度大幅波動(dòng)問題的根本措施。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),需要研究確定磨煤機(jī)吹掃時(shí)機(jī)、吹掃條件并合理控制吹掃時(shí)間。
3.1.1 吹掃時(shí)機(jī)和吹掃條件的確定
正常停磨前,給煤量逐漸減少,煤位逐漸下降,當(dāng)煤位下降到較低位置時(shí),停止給煤機(jī)運(yùn)行,此時(shí)磨煤機(jī)內(nèi)存煤只出不進(jìn),其運(yùn)行方式即為吹掃階段,通過DCS判斷給煤機(jī)、磨煤機(jī)運(yùn)行狀態(tài),即可確定。為了將煤粉吹入爐膛,容量風(fēng)的風(fēng)速或風(fēng)量需要保持一定范圍,通過查詢歷史曲線及試驗(yàn),該機(jī)組一次風(fēng)壓正常運(yùn)行期間基本保持不變,容量風(fēng)門開度保持在20%、實(shí)際容量風(fēng)量不低于量程的20%,可滿足吹掃需要。相關(guān)控制邏輯如圖5所示。
圖5 吹掃時(shí)機(jī)判斷和吹掃條件的建立
圖5 中,對磨煤機(jī)和給煤機(jī)運(yùn)行情況的判斷邏輯,其中2 s 的延時(shí)是為了區(qū)別磨煤機(jī)緊急停機(jī)和正常停機(jī),其工作原理是:當(dāng)給煤機(jī)和磨煤機(jī)緊急停運(yùn)時(shí),二者同時(shí)或先后跳閘,則不再執(zhí)行吹掃程序,不將容量風(fēng)門置吹掃開度;如果給煤機(jī)停運(yùn)2 s 后磨煤機(jī)仍在運(yùn)行,則將容量風(fēng)門開度自動(dòng)開至20%,20 s后如果檢測到容量風(fēng)量不低于20%,則可確認(rèn)磨煤機(jī)吹掃條件滿足。
3.1.2 吹掃時(shí)間的確定
給煤機(jī)停運(yùn)后,當(dāng)吹掃風(fēng)量一定時(shí),磨內(nèi)存煤吹干凈需要的時(shí)間與存煤量的多少有關(guān)。根據(jù)2.3 節(jié)分析與現(xiàn)場試驗(yàn)數(shù)據(jù),當(dāng)A、B 兩側(cè)平均煤位差壓信號首次低至100 Pa 時(shí)停止給煤機(jī)落煤,保持容量風(fēng)門開度約為20%、容量風(fēng)量不低于20%,連續(xù)吹掃35 min 可確保存煤吹凈。當(dāng)煤位差壓值高于此值時(shí)停止給煤機(jī)運(yùn)行,還需要延長吹掃時(shí)間,經(jīng)過試驗(yàn),A側(cè)、B 側(cè)平均煤位差壓信號下降速度基本與吹掃時(shí)間成正比,大約1 Pa/s,如圖6所示。
圖6 磨煤機(jī)料位差壓與吹掃時(shí)間對應(yīng)關(guān)系
由圖6 可知,煤位差壓高于100 Pa 時(shí)停止給煤機(jī)落煤,所需吹掃時(shí)間將大于35 min,總吹掃時(shí)間可根據(jù)式(1)進(jìn)行計(jì)算。
式中:t為吹掃時(shí)間,s;Δp為磨煤機(jī)料位差壓,Pa,Δp≥100 Pa。
料位差壓值大于100 Pa時(shí),首先按1 s/Pa的對應(yīng)關(guān)系將超過100 Pa 的部分轉(zhuǎn)換為吹掃時(shí)間,再加上35 min(2 100 s);若料位差壓值等于或小于100 Pa,則吹掃時(shí)間直接取2 100 s。
3.1.3 吹掃時(shí)間的自動(dòng)計(jì)時(shí)
設(shè)置吹掃時(shí)間的自動(dòng)計(jì)時(shí)功能,可以指導(dǎo)運(yùn)行人員準(zhǔn)確掌握停磨前的吹掃時(shí)間,避免吹掃時(shí)間過長或過短,同時(shí),對吹掃是否順利完成進(jìn)行記錄,為下次啟磨時(shí)分別針對不同的吹掃時(shí)間采取不同的控制方案提供依據(jù)。圖7是基于DCS的吹掃倒計(jì)時(shí)流程。
圖7 基于DCS的吹掃倒計(jì)時(shí)流程
入爐煤量和風(fēng)量匹配性越好,煙氣中的氧量和NOx濃度越穩(wěn)定。但入爐煤量難以直接測量,對于雙進(jìn)雙出磨煤機(jī),常將容量風(fēng)量(一次風(fēng)量)或一次風(fēng)壓折算為入爐煤量參與鍋爐主控調(diào)節(jié)??蛰d啟動(dòng)的雙進(jìn)雙出磨煤機(jī),煤位的建立滯后于一次風(fēng)量的建立,因此啟動(dòng)過程初期盡管一次風(fēng)量較大,但是進(jìn)入爐膛的煤粉量較少;停磨前吹掃期間,一次風(fēng)量不變,但其中攜帶的煤粉越來越少,導(dǎo)致折算后的煤量不準(zhǔn)確,影響機(jī)組主汽壓、風(fēng)煤比、風(fēng)量等自動(dòng)控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)性能,煙氣中氧量和NOx濃度因此也會大幅波動(dòng)。文獻(xiàn)[11]提出了一種雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)入爐煤量軟測量方法,利用磨煤機(jī)煤粉流量與容量風(fēng)門開度、一次風(fēng)壓力、料位等關(guān)鍵參數(shù),采用分段線性函數(shù)構(gòu)造鍋爐入爐煤量軟測量模型;文獻(xiàn)[12]在火電機(jī)組協(xié)調(diào)控制回路采用基于內(nèi)部模型控制,解決超臨界火電機(jī)組在AGC調(diào)頻下啟動(dòng)制粉系統(tǒng)過程中擾動(dòng)大的問題;文獻(xiàn)[13]采用容量風(fēng)擋板開度、一次風(fēng)壓和磨煤機(jī)料位及磨煤機(jī)是否吹凈等參數(shù)綜合折算入爐煤量,解決了入爐煤量計(jì)算偏差大引發(fā)的機(jī)組參數(shù)波動(dòng)大的問題。
3.2.1 停磨吹掃期間容量風(fēng)量折算燃料量的算法優(yōu)化
停磨前,如果每次都保持吹掃相關(guān)條件的固定,只有容量風(fēng)中的煤粉濃度隨吹掃時(shí)間變化,尋找吹掃過程中容量風(fēng)中煤粉量和吹掃時(shí)間的對應(yīng)規(guī)律,比將容量風(fēng)門開度、一次風(fēng)壓、磨料位等參數(shù)進(jìn)行綜合折算,更簡單、更易于確保折算的準(zhǔn)確性。
當(dāng)煤位高于100 Pa時(shí),給煤機(jī)尚在運(yùn)行,不屬于吹掃工況,燃料量的折算仍保持正常算法。當(dāng)煤位低于100 Pa時(shí),若保持一次風(fēng)壓不變,將容量風(fēng)門開度固定為20%,此時(shí)容量風(fēng)量不低于20%,連續(xù)吹掃35 min 可確保存煤吹凈,因此,每次吹掃時(shí)均按以上條件進(jìn)行,則吹掃期間燃料量的折算系數(shù)可從1(或100%)經(jīng)過35 min后變?yōu)榱恪?紤]到吹掃至30~35 min 時(shí)間段時(shí),容量風(fēng)中的煤粉量已非常少,對總?cè)剂狭康挠?jì)算影響較小,因此,當(dāng)吹掃時(shí)間至30 min時(shí),可將折算系數(shù)提前變?yōu)榱?,如圖8所示。
圖8 停磨期間容量風(fēng)量折算系數(shù)與吹掃時(shí)間關(guān)系曲線
3.2.2 啟磨期間容量風(fēng)量折算燃料量的算法優(yōu)化
設(shè)容量風(fēng)量折算為燃料量的折算系數(shù)為K,磨煤機(jī)進(jìn)煤到出粉的延遲時(shí)間為100 s,則:
1)當(dāng)上次停磨為緊急停磨時(shí)(ΔP煤位差壓值>100 Pa),再次啟磨后,K取值為1;
2)當(dāng)上次停磨已吹掃完成,再次啟磨后、給煤機(jī)未運(yùn)行時(shí),K取值為0;給煤機(jī)下煤后,K取值從0 開始每秒增加0.01,100 s后變?yōu)?
式中:t為給煤機(jī)運(yùn)行時(shí)間,t≤100 s。
3)當(dāng)上次停磨時(shí)吹掃已開始但未完成,啟磨后、給煤機(jī)未運(yùn)行時(shí),該過程相當(dāng)于停磨前的吹掃過程的延續(xù),K取值按吹掃中斷時(shí)的數(shù)值,且按圖8 所示曲線變化,后續(xù)過程進(jìn)一步細(xì)分為兩種情況:一是繼續(xù)吹掃直到吹掃時(shí)間加上次停磨時(shí)的吹掃時(shí)間累計(jì)滿30 min 后給煤機(jī)啟動(dòng)落煤,此時(shí)的K值按式(2)規(guī)律變化;二是繼續(xù)吹掃時(shí)間加上次停磨時(shí)的吹掃時(shí)間累計(jì)不足30 min 給煤機(jī)啟動(dòng)落煤,則啟動(dòng)給煤機(jī)后
式中:K為容量風(fēng)量折算為燃料量的折算系數(shù),其值≤1;K0為K的初始值,磨煤機(jī)上次停磨前和啟磨后累計(jì)吹掃時(shí)間;t為給煤機(jī)啟動(dòng)后運(yùn)行時(shí)間,s。
式(3)反映了磨煤機(jī)停磨吹掃時(shí)間和啟磨時(shí)吹掃時(shí)間共同對折算系數(shù)的影響。
另外,磨內(nèi)若有存煤,暖磨期間一次風(fēng)即會將部分煤粉快速帶入爐膛,但隨后煤粉量快速減少,直到磨煤機(jī)啟動(dòng)后,又有一部分煤粉快速進(jìn)入爐膛,導(dǎo)致總?cè)剂狭亢推渌麉?shù)的波動(dòng)。上述工況下想要準(zhǔn)確地將容量風(fēng)折算為燃料量難度很大,因此,應(yīng)盡量將磨煤機(jī)吹凈后停磨。
啟停磨期間,對應(yīng)的燃燒器二次風(fēng)量調(diào)節(jié)全程投入自動(dòng),其大小應(yīng)在不小于最小風(fēng)量的前提下與折算后的燃料量相匹配,以準(zhǔn)確反映吹掃時(shí)間對容量風(fēng)中煤粉濃度的影響。
將A磨啟停優(yōu)化控制邏輯在DCS中進(jìn)行組態(tài),A磨對應(yīng)的二次風(fēng)量控制投入自動(dòng),按正常停磨程序進(jìn)行試驗(yàn):
將A1、A2 給煤機(jī)煤量減至最小,待兩側(cè)煤位差壓降至100 kPa 以下時(shí),停止給煤機(jī)運(yùn)行,DCS 自動(dòng)啟動(dòng)倒計(jì)時(shí),倒計(jì)時(shí)結(jié)束后人工停止磨煤機(jī)運(yùn)行,觀察停磨前后鍋爐A、B 側(cè)出口NOx質(zhì)量濃度波動(dòng)范圍分別為:A 側(cè)267~299 mg/m3;B 側(cè)258~293 mg/m3。波動(dòng)幅度分別為:A側(cè)32 mg/m3;B側(cè)35 mg/m3。
停磨期間,NOx濃度波動(dòng)幅度較改進(jìn)前大幅減小。
再次啟磨暖磨期間,鍋爐A、B 側(cè)出口NOx質(zhì)量濃度波動(dòng)分別為:A側(cè)273~312 mg/m3;B側(cè)258~289mg/m3。波動(dòng)幅度為:A側(cè)39 mg/m3;B側(cè):31 mg/m3。
磨煤機(jī)、給煤機(jī)啟動(dòng)后,NOx濃度緩慢上升,未出現(xiàn)大幅波動(dòng)。
在A 磨停磨前吹掃15 min 后停止其運(yùn)行,觀察鍋爐A、B 側(cè)出口NOx質(zhì)量濃度波動(dòng)范圍,分別為:A側(cè):237~301 mg/m3;B 側(cè):249~323 mg/m3。波動(dòng)幅度分別為:A側(cè):64 mg/m3;B側(cè):76 mg/m3。
7 h 后機(jī)組負(fù)荷上升,A 磨暖磨、啟動(dòng),觀察鍋爐A、B 側(cè)出口NOx質(zhì)量濃度波動(dòng)范圍,分別為:A 側(cè):262~335 mg/m3;B側(cè):277~346 mg/m3。波動(dòng)幅度分別為:A側(cè):73 mg/m3;B側(cè):69 mg/m3。
上述數(shù)據(jù)表明,停磨前吹掃不徹底,即使二次風(fēng)量投入自動(dòng),因啟停磨時(shí)進(jìn)入爐膛的煤粉量突變?nèi)詴?dǎo)致NOx較大幅度波動(dòng)。
合理控制停磨前吹掃時(shí)間將磨內(nèi)存煤吹凈,是解決啟停磨導(dǎo)致鍋爐出口NOx濃度大幅波動(dòng)問題的主要手段。啟停磨期間,將容量風(fēng)量合理折算為燃料量并將燃燒器對應(yīng)的二次風(fēng)量調(diào)節(jié)投入自動(dòng),是穩(wěn)定燃燒工況、避免煙氣中NOx濃度波動(dòng)的有效措施。吹凈后的磨煤機(jī)再次啟動(dòng)時(shí),從磨煤機(jī)暖磨、給煤機(jī)下煤到磨出煤粉需要一段時(shí)間,與不吹凈的磨煤機(jī)相比,增加鍋爐出力的速度相對較慢,運(yùn)行人員可以通過提前暖磨來縮短制粉系統(tǒng)啟動(dòng)響應(yīng)時(shí)間,滿足機(jī)組負(fù)荷變化需要。