劉曉飛
(山西潞安郭莊煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 長(zhǎng)治 046100)
我國(guó)的煤炭?jī)?chǔ)量和使用量巨大,在為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供動(dòng)力的同時(shí),由于煤炭污染物的排放,也對(duì)生態(tài)環(huán)境造成了一定的破壞。通過煤炭的分選技術(shù),提高煤炭的品質(zhì)及利用的效率,可以極大地減輕污染物的排放,有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。在煤炭的分選工藝技術(shù)上,泡沫浮選是細(xì)粒煤分選中廣泛應(yīng)用的方式[1]。泡沫分選能夠有效地排除煤炭中所含的雜質(zhì),減輕在燃燒過程中的污染物排放,提供清潔化的煤炭資源。浮選藥劑在工業(yè)浮選中具有廣泛的應(yīng)用,在進(jìn)行泡沫浮選的過程中,起泡劑對(duì)氣泡的數(shù)量及穩(wěn)定性具有重要的影響,從而影響煤炭的浮選效果[2]。針對(duì)不同濃度的起泡劑對(duì)浮選過程的影響進(jìn)行分析,從而優(yōu)化浮選的過程,提高煤炭浮選的效果。
針對(duì)浮選過程中起泡劑的濃度不同對(duì)浮選效果的影響,采用某煤炭生產(chǎn)的低灰無煙煤進(jìn)行浮選試驗(yàn)分析[3]。煤炭樣品的灰分含量為11.8%,采用鄰苯二甲酸二乙酯作為試驗(yàn)用捕收劑,選用分選過程中廣泛使用的松油醇作為起泡劑[4],選定所用的試劑質(zhì)量比分別為0 g/t、50 g/t、100 g/t及150 g/t,制備的起泡劑試樣(如圖1所示),并選定三種不同大小煤樣顆粒,分別在XFD型浮選機(jī)上進(jìn)行浮選試驗(yàn)。
圖1 起泡劑試樣(50 g/t)
在進(jìn)行試驗(yàn)的過程中,設(shè)定浮選機(jī)的轉(zhuǎn)速為1 600 r/min,礦漿的質(zhì)量濃度為65 g/L,向浮選機(jī)中加入煤樣制品,進(jìn)行攪拌后加入水,然后加入捕收劑,經(jīng)過作用1 min后,加入不同濃度的起泡劑。經(jīng)過攪拌后,等煤漿進(jìn)行氣泡作用,開始進(jìn)行刮泡,同時(shí)進(jìn)行加水補(bǔ)充,保證礦漿的總量穩(wěn)定[5]。將采集的各產(chǎn)品收集后進(jìn)行干燥處理,測(cè)量浮選產(chǎn)品中的灰分含量,對(duì)試驗(yàn)所得的樣品進(jìn)行精煤含灰量、可燃體回收率及脫灰率的測(cè)定,從而進(jìn)行浮選效果的分析。
對(duì)試驗(yàn)所得的樣品進(jìn)行精煤灰分的測(cè)定,在不同的起泡劑濃度下得到的精煤灰分的變化情況如第17頁(yè)圖2所示。從圖2中可以看出,在起泡劑濃度增加的過程中,不同顆粒大小的煤樣的精煤灰分變化趨勢(shì)一致,均呈現(xiàn)出增加的趨勢(shì),這說明在起泡劑增加的過程中,由于增大了脈石礦物質(zhì)的含量,使得煤樣的浮選性變差[6]。對(duì)于不同顆粒大小的煤樣,當(dāng)顆粒較大時(shí),起泡劑的用量在50 g/t之后,精煤灰分的含量基本趨于穩(wěn)定,變化量不大,而在顆粒較小時(shí),起泡劑的濃度較大之后,精煤灰分的含量才趨于穩(wěn)定。這說明,在進(jìn)行浮選的過程中,精煤灰分的含量與煤樣的顆粒相關(guān),煤樣顆粒越小時(shí),分離的效果越好,起泡劑的使用增加了脈石礦物的含量,不利于煤炭的浮選。
圖2 精煤灰分的變化曲線
針對(duì)不同濃度的起泡劑對(duì)可燃體回收率的影響如圖3所示,從圖3中可以看出,不同大小的煤樣顆??扇俭w回收率隨起泡劑濃度的增加呈現(xiàn)增加的趨勢(shì)。在起泡劑的濃度增加時(shí),使得氣泡的數(shù)量增加,氣泡的直徑減小,增加了煤樣與氣泡之間的接觸,從而使得更多的顆粒可以被浮選出來。在起泡劑質(zhì)量濃度增加的過程中,在0 g/t~50 g/t時(shí),粗粒煤樣的可燃體回收率增加值較多,繼續(xù)增加起泡劑的濃度,對(duì)可燃體回收率的增加作用不大,這說明在50 g/t時(shí)的煤樣可以進(jìn)行充分的泡沫化,此時(shí)可以取得較好的可燃體回收率。
圖3 可燃體回收率的變化曲線
針對(duì)不同濃度的起泡劑對(duì)脫灰率的影響如圖4所示,從圖4中可以看出,在起泡劑的濃度增加的過程中,不同顆粒大小的煤樣制品的脫灰率均呈現(xiàn)下降的趨勢(shì),其中,當(dāng)煤樣顆粒大小處于中間水平時(shí),脫灰率的數(shù)值最小,這是由于中等顆粒的煤樣的浮選性能好,可燃體的回收率較高,使得較大比例的脈石礦物浮選進(jìn)入精煤中,降低了脫灰率。
圖4 脫灰率的變化曲線
通過上述的分析可知,起泡劑用量的增加會(huì)增加浮選過程中的氣泡數(shù)量,并減小氣泡的直徑,有利于增加氣泡與礦物顆粒之間的接觸,在0 g/t~50 g/t的濃度范圍內(nèi),有利于增加可燃體回收率。由于無煙煤的用途廣泛,對(duì)于灰分含量的要求較低,為了增加可燃體的回收率,降低精煤的灰分量,提高浮選的脫灰率,可以選擇50 g/t的起泡劑作為最佳的浮選藥劑濃度,從而得到高品質(zhì)的精煤。
泡沫浮選是進(jìn)行煤炭浮選中廣泛使用的方式,通過加入浮選藥劑的方式,增加浮選過程中的氣泡數(shù)量及穩(wěn)定性,從而更好地實(shí)現(xiàn)顆粒物的分離。在浮選藥劑的選擇上,不同濃度的起泡劑對(duì)浮選過程的影響不同。針對(duì)不同濃度藥劑的影響作用,采用松油醇作為起泡劑,針對(duì)不同顆粒大小的無煙煤進(jìn)行浮選試驗(yàn),從而分析起泡劑的影響作用。通過實(shí)驗(yàn)分析可知,在浮選過程中,增加起泡劑的用量,會(huì)增加氣泡的數(shù)量,氣泡更加密集,從而增大了氣泡與礦物顆粒的接觸;但同時(shí)起泡劑的增加,會(huì)使得脈石礦物的夾帶增多,從而降低了煤樣的浮選性。因此,在進(jìn)行煤炭的浮選過程中,應(yīng)依據(jù)煤炭的用途,選擇相應(yīng)的評(píng)價(jià)指標(biāo),從而針對(duì)性地選取起泡劑的濃度。無煙煤的用途廣泛,可以提高可燃體的回收率,以50 g/t的起泡劑濃度最為最佳的浮選濃度,降低無煙煤使用過程中產(chǎn)生的污染物排放,提高煤炭的利用率,有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。