李 斌,李曉輝,陳榮軒
(三河發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 廊坊 065201)
三河發(fā)電公司二期工程安裝2×315 MW東方汽輪機(jī)廠中間一次再熱、抽汽凝汽式汽輪機(jī)亞臨界燃煤機(jī)組,已于2007年建成投產(chǎn)。新蒸汽參數(shù)為16.7 MPa/537 °C,再熱蒸汽壓力為3.336 MPa,溫度為537 °C,機(jī)組背壓為5.2 kPa。在汽輪機(jī)熱耗考核工況(THA)下,機(jī)組在輸出功率315 MW時(shí)汽輪機(jī)熱耗保證值為78.98 kJ/kWh。在最大連續(xù)出力工況(T-MCR)下,汽輪機(jī)最大出力為328.48 MW。汽輪機(jī)在閥門全開工況(VWO)下汽輪發(fā)電機(jī)組最大功率為332.228 MW。蒸汽流量達(dá)到鍋爐最大處理工況(B-MCR)流量,并不小于105%額定工況進(jìn)汽量。汽輪機(jī)在排汽溫度高達(dá)65 ℃下應(yīng)允許長期運(yùn)行;在不高于80 ℃時(shí),能低負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行。
2016年,三河發(fā)電公司對汽輪機(jī)凝汽器真空系統(tǒng)進(jìn)行了改造。不改變原水環(huán)式抽真空系統(tǒng)的設(shè)備及功能,在抽真空母管上并接1臺羅茨-水環(huán)高效真空機(jī)組。改造前后示意圖如圖1所示。
(a)改造前
(b)改造后圖1 真空泵組改造前后示意圖
三河發(fā)電公司真空系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),主要以快速啟動和最大的允許漏氣量作為選型原則,存在機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)真空泵維持系統(tǒng)真空的裕量較大、功率配置過大問題。而且水環(huán)真空泵性能和出力受制于工作水溫,當(dāng)夏季工作水溫較高,水環(huán)泵抽氣能力急劇下降,存在氣蝕嚴(yán)重等問題。這種真空泵長期運(yùn)行,不僅耗電高,而且夏天維持的凝汽器真空度低,不利于優(yōu)化汽輪機(jī)效率,從而影響發(fā)電煤耗量[1]。
在機(jī)組啟動建立真空期間,使用原抽真空設(shè)備快速啟動真空;在正常運(yùn)行期間,使用羅茨-水環(huán)高效真空機(jī)組維持真空;在機(jī)組真空系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重泄漏,羅茨-水環(huán)高效真空機(jī)組不能維持凝汽器真空時(shí),使用原抽真空設(shè)備維持真空;在高效真空泵組檢修或設(shè)備故障時(shí),使用原抽真空設(shè)備維持真空。表1為設(shè)備改造前后相關(guān)參數(shù)。
表1 設(shè)備發(fā)行前后相關(guān)參數(shù)
a.采用羅茨-水環(huán)高效真空機(jī)組后,可避免原水環(huán)泵夏季時(shí)出現(xiàn)的抽氣能力下降問題,凝汽系統(tǒng)夏季工況的凝汽真空可能得到一定程度提高,從而優(yōu)化汽輪機(jī)做功效率,使系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)[2]。
b.采用羅茨-水環(huán)高效真空機(jī)組后,避免了水環(huán)真空泵葉輪和圓盤因?yàn)闅馕g的損壞,減少了配件的頻繁更換,提高了水環(huán)真空泵的使用壽命,從而減少了水環(huán)真空泵的維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用。
c.采用羅茨-水環(huán)高效真空機(jī)組后,由于電機(jī)功率大幅縮減,噪聲和震動會大幅減少。
d.機(jī)組真空系統(tǒng)節(jié)能提效改造項(xiàng)目即在原有2套水環(huán)泵基礎(chǔ)上增加1套氣冷羅茨-水環(huán)真空泵組。原有水環(huán)泵用于啟動過程,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)切換為新泵組運(yùn)行。新泵組電機(jī)容量為40.5 kW,遠(yuǎn)小于原有真空水環(huán)泵160 kW,原水環(huán)真空泵運(yùn)行電流為214 A,氣冷羅茨-水環(huán)真空泵組運(yùn)行電流為45 A,節(jié)電效果已達(dá)到75%以上,同時(shí)能改善夏季凝汽器真空。
羅茨-水環(huán)真空泵聯(lián)鎖啟動條件為總管道真空度低于-87 kPa或羅茨-水環(huán)真空泵故障和水環(huán)真空泵聯(lián)鎖投入[3]。
對該系統(tǒng)二次控制回路檢查,發(fā)現(xiàn)當(dāng)2臺水環(huán)式真空泵正常投入“備用”功能時(shí),運(yùn)行的羅茨-水環(huán)真空泵跳閘時(shí),“備用”狀態(tài)的水環(huán)式真空泵存在不能可靠連鎖運(yùn)行的隱患。具體分析如下:二次回路的控制電源取自控制柜總電源QF0下口A相和B相,通過2個(gè)保險(xiǎn)及變壓器將交流控制電送出。當(dāng)控制柜總電源QF0或其上級MCC電源斷開時(shí),會使控制電源及控制回路中的所有繼電器失電,使對應(yīng)的接觸器跳開和對應(yīng)輔助觸點(diǎn)動作,包括接觸器KM1、KM3,而控制柜中的其他電源跳開后,控制電源不會失電,即當(dāng)羅茨-水環(huán)真空泵正常運(yùn)行時(shí),動力電源QF1跳開,使電機(jī)停運(yùn),而這時(shí)控制電源不受影響,控制回路仍然保持電機(jī)合閘狀態(tài),DCS上的真空泵運(yùn)行信號也不會消失,導(dǎo)致“備用”的水環(huán)式真空泵不能連鎖啟動,使汽輪機(jī)組真空值下降。
將羅茨-水環(huán)真空泵就地控制柜內(nèi)交流控制回路電源由自控制柜內(nèi)的380 V總電源斷路器下口的接線更改至該真空泵電機(jī)電源斷路器下口處,即QF1斷路器下口,這樣當(dāng)該真空泵的動力電源QF1跳開時(shí),控制電源也會失電,將會使DCS發(fā)出跳閘信號,及時(shí)聯(lián)鎖備用的其他真空泵啟動,避免汽輪機(jī)真空度下降的風(fēng)險(xiǎn)。三河發(fā)電公司一、二期4臺機(jī)組都進(jìn)行過羅茨-水環(huán)真空泵改造工作,經(jīng)檢查存在共性問題,根據(jù)上述方案全部進(jìn)行改造,試驗(yàn)正常。
a.羅茨-水環(huán)真空泵連續(xù)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性能明顯提升,運(yùn)行電流為45 A,顯著低于水環(huán)式真空泵214 A的運(yùn)行電流。
b.羅茨-水環(huán)真空泵連續(xù)運(yùn)行可靠性能明顯提升,夏季凝汽器排氣溫度最高至46 ℃,均能保持良好真空。
c.羅茨-水環(huán)真空泵連續(xù)運(yùn)行安全性能明顯,當(dāng)真空泵的動力電源QF1跳開時(shí),控制電源失電,DCS上的羅茨-水環(huán)真空泵發(fā)出跳閘信號,聯(lián)鎖備用水環(huán)真空泵啟動。
d.水環(huán)式真空泵按照定期工作要求,定期啟動,保持設(shè)備良好備用。