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基于PLC 的礦熱爐電極自動升降系統(tǒng)

2021-09-08 02:30:20趙世錦
一重技術(shù) 2021年4期

趙世錦,巴 鵬,李 睿

隨著我國工業(yè)自動化技術(shù)的穩(wěn)步發(fā)展, 傳統(tǒng)的手動、 半自動控制生產(chǎn)線已經(jīng)開始改造升級。目前, 國外礦熱爐電極控制主要通過控制電阻值的恒定并利用調(diào)節(jié)器控制電極[1]。 國內(nèi)礦熱爐電極自動控制的研究雖然起步較晚, 但發(fā)展迅速。針對電極升降系統(tǒng)的不平衡性、 耦合性、 非線性和時變特性, 電極的改造及電極升降系統(tǒng)的改進(jìn)等問題, 已經(jīng)提出多種改進(jìn)方案和研究成果[2]。因此, 本文根據(jù)礦熱爐的結(jié)構(gòu)及工作原理, 設(shè)計(jì)一套基于PLC 及WINCC 組態(tài)的自動控制系統(tǒng), 可以實(shí)現(xiàn)對礦熱爐電極的自動控制, 同時能夠?qū)崟r反映礦熱爐系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù), 提高系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性, 有較大的的推廣價(jià)值。

1 礦熱爐控制系統(tǒng)

礦熱爐生產(chǎn)的基本任務(wù)就是把金屬元素從礦石或氧化物中, 通過氧化物的還原反應(yīng)提取出來,其生產(chǎn)的基本原理基于選擇性氧化還原反應(yīng)熱力學(xué)。 現(xiàn)代礦熱爐正在向大型、 密閉、 節(jié)能、 低污染及爐體旋轉(zhuǎn)方向發(fā)展。 礦熱爐系統(tǒng)主要由爐體、 供電系統(tǒng)、 電極升降系統(tǒng)、 加料系統(tǒng)、 冷卻水系統(tǒng)、檢測和控制系統(tǒng)、 排煙除塵系統(tǒng)等組成(見圖1)。該礦熱爐控制系統(tǒng)采用三層構(gòu)架, 分為上位機(jī)監(jiān)控管理層, 下位機(jī)PLC 采集控制層和設(shè)備檢測執(zhí)行層[3]( 見圖2) 。 其中, 上位機(jī)監(jiān)控管理層實(shí)時顯示礦熱爐系統(tǒng)的各項(xiàng)參數(shù), 同時負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的歸檔處理, 以及遠(yuǎn)程監(jiān)控及報(bào)警, 通過WINCC 設(shè)計(jì)人機(jī)交互界面。 下位機(jī)PLC 負(fù)責(zé)采集礦熱爐的各項(xiàng)參數(shù)及實(shí)現(xiàn)PID 控制算法, 同時完成對電極的升降自動控制, 本文采用S7-300 型PLC, 利用STEP7 進(jìn)行控制系統(tǒng)編程。 下位機(jī)PLC 與上位機(jī)PC 機(jī)通過MPI 通訊, PLC 將采集到的數(shù)據(jù)實(shí)時傳送到上位機(jī)中, 并在WINCC 人機(jī)交互界面中顯示, 操作人員通過人機(jī)交互界面或觸摸屏完成對電極的控制。

圖1 礦熱爐結(jié)構(gòu)簡圖

圖2 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

2 礦熱爐電極控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

2.1 PLC 選型及硬件組態(tài)

本控制系統(tǒng)硬件組態(tài)的核心內(nèi)容為PLC 選型及組態(tài), 根據(jù)本文的控制系統(tǒng)要求及礦熱爐工作情況, 采用西門300 系列PLC, 可以適應(yīng)用戶的控制要求, 支持和幫助用戶進(jìn)行編程、 啟動和維護(hù), 具有高速的指令處理功能、 方便的人機(jī)界面服務(wù)和強(qiáng)大的診斷功能和口令保護(hù)功能[4]。 筆者根據(jù)控制系統(tǒng)的輸入、 輸出點(diǎn)數(shù)及模擬量數(shù)量, CPU 選用315 -2PN/DP, 使 用 1 個 數(shù) 字 量 輸 入 模 塊;DI16XDC24V, 1 個 數(shù) 字 量 輸 出 模 塊 ;DO32XDC4V/0.5A, 1 個模擬量輸入模塊;AI8X16Bit, 以及1 個模擬量輸出模塊AO8X12Bit(見圖3)。

圖3 PLC 硬件組態(tài)

2.2 控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

(1) STEP 7 程序設(shè)計(jì)

該控制系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)的功能有電極自動升降控制、 電極手動升降控制、 遠(yuǎn)程報(bào)警、 中斷程序、 模擬量采集及PID 算法實(shí)現(xiàn)。 以上功能主要通過組織塊OB1 作為主程序循環(huán)模塊, 組織塊OB35 作為循環(huán)中斷模塊, FC105 作為模擬量轉(zhuǎn)換模塊,F(xiàn)C1 及FC2 作為功能塊, DB45 作為數(shù)據(jù)存儲模塊。

其中, 主程序循環(huán)模塊OB1 實(shí)現(xiàn)的功能包括電極升降系統(tǒng)的啟動與停止、 電極手動控制及自動控制之間的切換、 電極自動壓放控制及相關(guān)指示燈顯示。 循環(huán)中斷模塊OB35 的功能為實(shí)現(xiàn)PID 控制算法, 將現(xiàn)場采集的變壓器電流模擬值傳送到PIW中, FC105 為規(guī)格化標(biāo)準(zhǔn)功能, 將PIW 的模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字量并存放在MD30 里, 其轉(zhuǎn)換公式為[5]:

其中: IN 為AI 采集到的模擬量整數(shù)值; 常數(shù)K1與K2由FC105 的BIPOLAR 設(shè)置, 當(dāng)BIPOLAR的值為1 時, 輸入值的范圍為0~27 648, 此時K1=0, K2=27 648, 當(dāng)其值為0 時, 輸入值得范圍為-27 648~+27 648, 此時K1=-27 648, K2=27 648;HI_LIM 和LO_HIM 分別為用工程單位表示的上限值和下限值。

PID 算法根據(jù)電流實(shí)際值與理論值的偏差進(jìn)行計(jì)算, 最終輸出一個模擬量輸出信號, 將該值存儲至PQW304 里, 變頻器接收后傳送到電機(jī), 完成對電極的自動升降控制。

(2) PID 控制算法

傳統(tǒng)PID 控制算法主要有三部分組成: 比例控制P, 積分控制I, 微分控制D[6]。 主要是根據(jù)實(shí)際值與設(shè)計(jì)值的當(dāng)前偏差、 歷史累計(jì)偏差及近期偏差進(jìn)行控制, 具有穩(wěn)定性強(qiáng)、 魯棒性好及整定參數(shù)少等優(yōu)點(diǎn)。 PID 算法公式如下:

3 WINCC 人機(jī)交互界面設(shè)計(jì)

3.1 WINCC 的功能與使用

上位機(jī)組態(tài)軟件使用WINCCV7.3 版本, 負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)下位機(jī)與上位的通訊及數(shù)據(jù)交互, 采用Microsoft SQL Server 2008 R2 數(shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)據(jù)的歸檔處理, 將各項(xiàng)參數(shù)在計(jì)算機(jī)各個操作界面中顯示出來。 本文設(shè)計(jì)的電極控制系統(tǒng)是在聯(lián)想工控機(jī)Windows 7( 旗艦版) 系統(tǒng)環(huán)境下進(jìn)行設(shè)計(jì)及開發(fā),能夠清晰反映礦熱爐系統(tǒng)當(dāng)前工作狀態(tài)及人機(jī)互交界面, 保障系統(tǒng)正常運(yùn)行(見圖4)。

圖4 WINCC 與PLC 通信結(jié)構(gòu)

3.2 WINCC 人機(jī)交互界面設(shè)計(jì)

本監(jiān)控系統(tǒng)共設(shè)計(jì)有8 個界面, 分別為登錄界面、 主界面、 電極控制界面、 報(bào)警記錄界面、 變量記錄界面、 通訊界面、 數(shù)據(jù)歸檔界面及用戶管理界面( 見圖5) 。 主界面上主要顯示其他界面的切換按鈕, 以及礦熱爐系統(tǒng)整體工作狀態(tài)及主要參數(shù)。電極控制界面上設(shè)置有手動自動控制切換按鈕、 手動自動升降電極啟停按鈕、 自動電極壓放啟停按鈕、 變壓器一次側(cè)二次側(cè)電流、 電壓值實(shí)時顯示框及其它指示燈。

圖5 人機(jī)界面總體總框架圖

3.3 畫面動態(tài)化的實(shí)現(xiàn)

控制系統(tǒng)的起始頁面為控制系統(tǒng)主頁面, 在電極控制界面、 報(bào)警記錄界面、 變量記錄界面、 通訊界面、 用戶歸檔界面及用戶管理界面均設(shè)有“ 返回” 按鈕, 鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕會返回主頁面, 實(shí)現(xiàn)畫面的動態(tài)化。 在對象屬性下的事件中創(chuàng)建“ 單擊鼠標(biāo)” 的C 語言動作, 以返回電極控制界面為例,程序如下:

4 結(jié) 語

本文通過電極控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)礦熱爐的全面監(jiān)控及電極自動控制,提高礦熱爐電極系統(tǒng)的自動化程度。通過上位機(jī)與PLC 結(jié)合的控制方式,電極自動控制系統(tǒng)穩(wěn)定性更好、安全性更高、通用性更強(qiáng)等;采用PID 控制算法實(shí)現(xiàn)對電極系統(tǒng)的閉環(huán)控制,通過計(jì)算電流實(shí)際值與理論值的偏差改變電極的工作狀態(tài),實(shí)現(xiàn)了提高礦熱爐工作效率的目的,有較大的推廣價(jià)值。

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