郭天宇 唐槐
摘要:動力廠2#鍋爐為一臺130t/h中溫中壓燃?xì)忮仩t。設(shè)計燃料為天然氣和煉廠干氣,過熱器采用面式減溫。鍋爐2014年建設(shè),2015年投用。在進(jìn)行低氮改造(采用煙氣再循環(huán)技術(shù))后省煤器高溫段頻繁爆管,并呈現(xiàn)爐前管排比爐后管排更嚴(yán)重的特點(diǎn)。同時,實際運(yùn)行反饋顯示:鍋爐原尾部受熱面設(shè)計有一定富裕,在較高負(fù)荷時,排煙溫度比設(shè)計值低30℃左右。本文分析了超溫原因,并提供出相應(yīng)整改建議。
關(guān)鍵詞:鍋爐;省煤器;基層單位;深化
一、現(xiàn)狀
蘭州石化公司動力廠2#鍋爐于是UG-75/3.82-Q5型單鍋筒橫置式立式自然水循環(huán)中壓蒸汽燃?xì)忮仩t,鍋爐額定蒸發(fā)量為130t/h,配6套低NOx燃?xì)馊紵?,?層布置,上層燃燒器上方設(shè)置1層燃盡風(fēng)。設(shè)計燃料為天然氣和煉廠干氣,過熱器采用面式減溫。鍋爐2014年建設(shè),2015年投用。在進(jìn)行低氮改造(采用煙氣再循環(huán)技術(shù))后省煤器高溫段頻繁爆管,并呈現(xiàn)爐前管排比爐后管排更嚴(yán)重的特點(diǎn)。同時,實際運(yùn)行反饋顯示:鍋爐原尾部受熱面設(shè)計有一定富裕,在較高負(fù)荷時,排煙溫度比設(shè)計值低30℃左右。
二、改造要求
鍋爐經(jīng)過簡單改造后(不改動鍋筒,現(xiàn)水質(zhì)也無法滿足蒸汽噴水減溫要求),消除不安全因素,以使鍋爐在采用煙氣再循環(huán)技術(shù)(系數(shù)0.15)并滿負(fù)荷運(yùn)行工況下,可達(dá)到安全可靠運(yùn)行,且仍保有較高的熱效率。
三、改造放那討論
鍋爐原設(shè)計參數(shù)
額定蒸發(fā)量: 130t/h
額定蒸汽壓力:(表壓) 3.82MPa
額定蒸汽溫度: 450℃
給水溫度: 104℃
排煙溫度: ~145℃
鍋爐設(shè)計效率: 91%
排污率: 2%
鍋爐改造計算數(shù)據(jù)
根據(jù)以上要求,提出方案一:增設(shè)水冷屏的方法。經(jīng)初步理論計算,改造前后關(guān)鍵數(shù)據(jù)對比如下:
從上表可以看出:
1、就兩種燃料比較,燃用干氣與燃用天然氣各指標(biāo)差異不大,燃用干氣經(jīng)濟(jì)和安全性指標(biāo)略優(yōu)于燃用天然氣;
2、就安全性而言,增設(shè)水冷屏后,省煤器出口沸騰率有顯著下降,在滿負(fù)荷工況下也可控制在20%以下;
3、就鍋爐效率而言,增設(shè)水冷屏后,效率略有增加;
4、就主汽溫度而言,在增設(shè)水冷屏后,出口汽溫有所下降,但在中高負(fù)荷下應(yīng)均能滿足使用要求。
改造方案簡述
增設(shè)水冷屏改造大致工作如下:
1、管系改造:在爐膛上部增設(shè)4片水冷屏,管子φ60×4,屏寬1440,水冷屏管材質(zhì):20/GB3087;
2、下降管改造:水冷屏供水取自集中下降管,每屏增設(shè)一根φ159分散下降管,下降管材質(zhì):20/GB3087;
3、引出管改造:4片水冷屏產(chǎn)生的汽水混合物經(jīng)8-φ133引出管接入水冷壁前上集箱與兩側(cè)上集箱,再匯入鍋筒;引出管材質(zhì):20/GB3087;
4、省煤器重制:將高溫省煤器全部重新制作,均仍為鰭片式,間距同前;省煤器管材質(zhì):12Cr1MoVG,鰭片材質(zhì):1Cr13。
此方案本體金屬耗量:水冷屏相關(guān)部分~20噸,省煤器相關(guān)部分~25噸。
方案二:升級省煤器材質(zhì)
用于蘭州石化的130t/h中溫中壓燃?xì)忮仩t,總清單號:QE130-MX,總圖號:QE130-0,設(shè)計燃料為天然氣和干氣,過熱器采用面式減溫。鍋爐2014年建設(shè),2015年投用。在進(jìn)行低氮改造(采用煙氣再循環(huán)技術(shù))后省煤器高溫段頻繁爆管,并呈現(xiàn)爐前管排比爐后管排更嚴(yán)重的特點(diǎn)。由于省煤器材質(zhì)升級基本不影響鍋爐的熱力性能,同時考慮到傳熱有一定偏差,適當(dāng)考慮余量,故建議:
1、在省煤器靠近爐前3片蛇形管與集箱連接管段增加壁溫測點(diǎn),監(jiān)控該處省煤器管壁溫度,對比貴司之前90T/h負(fù)荷時該處壁溫,建議控制該處壁溫不超過480℃。
2、檢查上級省煤器出口集箱與鍋筒之間的連接管道,及連接管道接入鍋筒處的內(nèi)部裝置,確保連接管道通暢。
經(jīng)核算,在燃用干氣時,負(fù)荷可達(dá)到120T/h,燃用天然氣時,負(fù)荷可到120T/h。
以上僅為理論計算,省煤器改造后,省煤器監(jiān)控點(diǎn)處管壁溫度不超過480℃的情況下,鍋爐負(fù)荷可以提至額定負(fù)荷運(yùn)行。
作者簡介:郭天宇,1987年9月,男,漢族,河北保定,大學(xué)本科,工程師,研究方向:熱能動力;唐槐,1987年10月27日,男,漢,江蘇,本科,職稱無,研究方向:安全管理
蘭州石化公司動力廠 730070