張煒卓,金九大,肖淵海,孫溪婭
(中國電子科技集團(tuán)公司第二十一研究所,上海 200233)
σ是在數(shù)理統(tǒng)計中衡量標(biāo)準(zhǔn)偏差的統(tǒng)計符號,可以分析數(shù)據(jù)的偏離程度;西格瑪水平則是一種過程能力的衡量指標(biāo),也是一個衡量產(chǎn)品或服務(wù)所達(dá)到能力的指標(biāo)[1]。從數(shù)理統(tǒng)計的角度計算,達(dá)到六西格瑪水平就是接近完美的滿足顧客要求,在一百萬個機(jī)會中不超出3.4個瑕疵。
六西格瑪管理不再僅僅應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計等技術(shù)解決問題,而是與質(zhì)量管理、精益管理等相關(guān)理論和方法相結(jié)合,形成一套解決問題的方法,從而達(dá)到優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和改進(jìn)質(zhì)量能力的結(jié)果[2]。實(shí)施六西格瑪改進(jìn)項目常用的模式是DMAIC,具體為D(界定階段),M(測量階段),A(分析階段),I(改進(jìn)階段),C(控制階段)。本文采用六西格瑪DMAIC改進(jìn)模式,并借助Minitab數(shù)據(jù)分析軟件,對某型號微電機(jī)出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析和改進(jìn),提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
某型號永磁式直流測速發(fā)電機(jī)是某重點(diǎn)裝備工程項目的配套產(chǎn)品,該產(chǎn)品在做試驗(yàn)時經(jīng)常出現(xiàn)低溫下輸出波形不合格或者波形毛刺過大等情況,造成產(chǎn)品試驗(yàn)合格率較低,連續(xù)幾個批次的合格率在85%左右,不但達(dá)不到公司質(zhì)量目標(biāo)軍品交驗(yàn)合格率≥91%的要求,還影響了產(chǎn)品正常交付。
為達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)的要求,成立了項目團(tuán)隊,成員包括設(shè)計師、工藝師、檢驗(yàn)人員、操作人員、質(zhì)量管理人員等。項目組首先對項目的過程進(jìn)行了界定,分析過程主要包括產(chǎn)品的零件加工過程、裝配過程、篩選檢測過程,并針對整個過程的可能涉及的影響因素進(jìn)行頭腦風(fēng)暴分析,形成魚骨圖,如圖1所示。
圖1 影響因素魚骨圖
項目組根據(jù)因素對波形可能的影響程度進(jìn)行打分,其中影響程度從低到高分別幅值1~5分,8名成員評分匯總結(jié)果如表1所示。通過評分,確定對低溫下波形不合格的重要因素:有毛刺、彈片壓力小、下刻深度不夠、碳粉清理不干凈、心軸短、操作臺多余物過多。
表1 影響因素評分表
對影響低溫下波形不合格的重要因素進(jìn)行快速改善,形成以下幾點(diǎn)改進(jìn)措施,但彈片壓力和心軸短這兩個因素需要進(jìn)一步分析。
1)培訓(xùn)鉗床作業(yè)員,強(qiáng)調(diào)去毛刺、保證表面光潔度的具體要求。
2)要求下刻深0.4 mm,且兩面見銅;裝配前檢查,對達(dá)不到要求的電樞,作業(yè)員進(jìn)行人工下刻。
3)增加清洗次數(shù)(粗洗、半精洗、精洗),檢驗(yàn)人員用放大鏡檢驗(yàn)轉(zhuǎn)子、定子、各零部件,不得有碳粉等雜物。
4)裝配前,整理操作臺面,清理多余物品,工具定置、擺放有序。
為了消除測量儀器對收集數(shù)據(jù)帶來的影響,需要對測量系統(tǒng)進(jìn)行分析,分析結(jié)果如圖2所示。
圖2 測量系統(tǒng)分析結(jié)果
測量系統(tǒng)的評價原則是:研究變異(%SV) <10%且區(qū)組數(shù)>5。測力表的分析結(jié)果分別為4.51%和31,游標(biāo)卡尺的分析結(jié)果分別為9.58%和14,表明測力表和游標(biāo)卡尺測量系統(tǒng)精度和分辨力尚可,均能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,不需要對測量儀器進(jìn)行重新校準(zhǔn)。
根據(jù)該產(chǎn)品《詳細(xì)規(guī)范》判定低溫波形合格的要求是最大毛刺對應(yīng)的電壓幅值≤4 V,要進(jìn)一步探索彈片壓力和心軸短這兩個因素與低溫波形不合格的相關(guān)關(guān)系,需要收集彈片壓力和心軸的數(shù)值與最大毛刺的幅值相關(guān)信息。制定測量數(shù)據(jù)收集計劃,根據(jù)該產(chǎn)品后端蓋組件結(jié)構(gòu),彈片和心軸各有兩個,均分別與紅線和黑線連接,因此需要收集的數(shù)據(jù)有:接紅線的彈片壓力,接黑線的彈片壓力,接紅線的心軸高度,接黑線的心軸高度,以及對應(yīng)的低溫下最大毛刺幅值。
首先進(jìn)行碳刷壓力與低溫下最大毛刺幅值關(guān)系探索,根據(jù)圖3低溫下最大毛刺幅值與壓力(紅)、壓力(黑)的散點(diǎn)圖和等值線圖分析可以看出:
1)碳刷壓力和低溫下最大毛刺幅值有相關(guān)關(guān)系,但相對較弱;
2)碳刷(接紅線和黑線)壓力均在0.25 N以下時,低溫下最大毛刺幅值達(dá)到最小;
3)碳刷(接紅線和黑線)壓力分別在(0.37 N,0.25 N)、(0.36 N,0.35 N)、(0.24 N,0.26 N)附近區(qū)域也可使低溫下最大毛刺幅值降到相對較小。
圖3 低溫下最大毛刺幅值與彈片壓力關(guān)系探索圖
再進(jìn)行低溫下最大毛刺幅值與心軸長度關(guān)系探索,根據(jù)圖4低溫下最大毛刺幅值與心軸(紅)、心軸(黑)的散點(diǎn)圖和等值線圖分析可以看出:
1)心軸長度和低溫下最大毛刺幅值有相關(guān)關(guān)系,但不明確,需進(jìn)一步探尋;
2)心軸長度(接紅線和黑線)在區(qū)域[(7.45,7.45),(7.65,7.65)]時,低溫下最大毛刺幅值達(dá)到相對最小;
3)散點(diǎn)圖和等直線圖顯示圖形四面突起,中間低洼,推斷曲面圖的截面類似于拋物線,這些拋物線的頂點(diǎn)可能組成某個區(qū)域使最大幅值最小。
圖4 低溫下最大毛刺幅值與心軸高度關(guān)系探索圖
綜合上述兩次探索分析可知,彈片(接紅線和黑線)壓力均控制在0.200~0.250 N之間,可使低溫下最大毛刺幅值降到相對較小;心軸長度與低溫下最大毛刺幅值之間的關(guān)系需要更進(jìn)一步探索分析。
為了進(jìn)一步探索心軸長度與低溫下最大毛刺幅值之間的關(guān)系,制定了2因素(心軸(紅)長度、心軸(黑)長度)4水平(7.40、7.50、7.60、7.70)的全因子試驗(yàn)設(shè)計計劃,如表2所示。
表2 全因子試驗(yàn)設(shè)計計劃表
按試驗(yàn)設(shè)計計劃安排裝配和試驗(yàn)過程,并分析試驗(yàn)數(shù)據(jù),繪制成等值線圖,如圖5所示。從圖5中可以看出,當(dāng)心軸(紅、黑)長度同時在(7.60±0.05) mm區(qū)間時,低溫下最大毛刺幅值達(dá)到較小水平。
圖5 低溫下最大毛刺幅值與心軸長度的等值線圖
為了分析改善措施對低溫下最大毛刺幅值的改善效果,對改善前后的數(shù)據(jù)進(jìn)行了控制圖對比分析和雙樣本T檢驗(yàn),如圖6所示。從對比控制圖中可以看出,改善后控制圖受控且均值明顯低于改善前,從假設(shè)檢驗(yàn)的分析數(shù)據(jù)“差值的 95% 置信區(qū)間: (1.340, 2.140)”和“P值= 0.000”可以看出,改善前后的試驗(yàn)數(shù)據(jù)有明顯差異。
圖6 改善前后的試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析結(jié)果
通過在后續(xù)三個批次的生產(chǎn)過程實(shí)施改進(jìn)措施,三個批次的軍品交驗(yàn)合格率分別為93.5%、92.8%、93.2%,達(dá)到了公司質(zhì)量目標(biāo)軍品交驗(yàn)合格率≥91%的要求,滿足了產(chǎn)品的正常交付。
六西格瑪管理作為一種系統(tǒng)的管理理論,在很多企業(yè)已經(jīng)成功實(shí)踐,也被很多企業(yè)認(rèn)為是依靠質(zhì)量取得效益的有效途徑[3]。本文運(yùn)用了六西格瑪管理的DMAIC模式并結(jié)合相關(guān)質(zhì)量工具,通過實(shí)施一個改善項目,有效地解決了某型號微電機(jī)試驗(yàn)過程中波形不合格的質(zhì)量問題,同時達(dá)到了公司質(zhì)量目標(biāo)的要求,取得了良好的效果。