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降低梗絲干燥出口物料含水率標(biāo)準(zhǔn)偏差

2021-09-18 06:56:18穆金麗
商品與質(zhì)量 2021年33期
關(guān)鍵詞:煙梗壓輥閃蒸

穆金麗

河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司駐馬店卷煙廠 河南駐馬店 463000

梗絲膨脹與干燥工序的工藝任務(wù)是去除梗絲中的部分水分,提高梗絲的彈性、填充能力和燃燒性。目前隨著梗絲在配方煙絲中摻配比例的增大,成品梗絲水分在制絲生產(chǎn)過程中起到關(guān)鍵作用,而梗絲干燥出口物料含水率的穩(wěn)定性直接影響到最終成品梗絲質(zhì)量。本文通過在壓梗機(jī)前振槽上加裝導(dǎo)流板、調(diào)整壓輥與刮板角度及提高氣缸壓力,更換梗絲干燥旁儲(chǔ)水罐,改造閃蒸排潮疏水系統(tǒng)等措施,達(dá)到穩(wěn)定梗絲干燥出口水分穩(wěn)定性,提高梗絲加工質(zhì)量的目的[1]。

1 存在問題及現(xiàn)狀分析

生產(chǎn)過程中跟蹤發(fā)現(xiàn)梗絲加工過程中壓梗機(jī)粘料嚴(yán)重,切后梗絲厚薄不均且碎末較多,梗絲干燥出口物料含水率波動(dòng)較大。通過查詢MES生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng),隨機(jī)抽取30批次梗絲統(tǒng)計(jì)其切梗厚度標(biāo)準(zhǔn)偏差、碎絲率及梗絲干燥出口物料含水率標(biāo)準(zhǔn)偏差(見表1),結(jié)果顯示切后梗絲厚度標(biāo)準(zhǔn)偏差均值達(dá)0.024mm;碎絲率均值達(dá)1.72%;梗絲干燥出口物料含水率標(biāo)準(zhǔn)偏差均值達(dá)0.210%。切后梗絲厚薄不均、造碎大直接影響梗絲后續(xù)工質(zhì)量,而梗絲干燥出口物料含水率的波動(dòng)最終直接影響到成品梗絲水分的穩(wěn)定性,為了進(jìn)一步保證成品梗絲質(zhì)量,此問題亟需解決。

表1 梗絲加工質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表

2 原因分析

(1)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn),切后梗絲厚薄不均勻且碎末較多。經(jīng)進(jìn)一步排查發(fā)現(xiàn)壓梗機(jī)生產(chǎn)過程中粘料嚴(yán)重,造成壓后煙梗均勻性差,且造碎較大,直接導(dǎo)致切后梗絲質(zhì)量較差,碎末較多。針對(duì)此現(xiàn)象我們進(jìn)一步對(duì)壓梗機(jī)工作情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤調(diào)查,發(fā)現(xiàn)煙梗通過電子皮帶秤進(jìn)入壓梗機(jī)前端振槽時(shí),振槽可以起到松散攤薄的效果,但不是很均勻,造成振槽上煙梗分布為中間厚,兩邊薄,導(dǎo)致煙梗進(jìn)入壓梗機(jī)時(shí),在壓輥軸向位置,中間物料多,兩端物料少,厚薄不均,直接影響壓梗均勻性,最終導(dǎo)致后續(xù)煙梗經(jīng)切絲后質(zhì)量較差,碎末較多。

(2)對(duì)壓梗機(jī)工作狀況跟蹤一段時(shí)間后我們發(fā)現(xiàn),由于壓梗前煙梗堆積不均勻,導(dǎo)致進(jìn)入壓梗機(jī)的物料也不均勻,運(yùn)行一段時(shí)間后,部分煙梗粘附在壓輥表面,致使粘附煙梗和新進(jìn)入煙梗相互疊加,且當(dāng)煙梗來料較多時(shí),會(huì)擠壓刮板,使刮板與壓輥之間有間隙,致使部分煙梗不會(huì)被擠壓,這直接造成后續(xù)煙梗經(jīng)切絲后厚薄不均,影響后工序梗絲加工水分的穩(wěn)定性。

(3) 針對(duì)梗絲干燥出口水分波動(dòng)較大的情況,我們還重點(diǎn)排查了閃蒸凝結(jié)水的疏水狀況。生產(chǎn)過程中跟蹤發(fā)現(xiàn),設(shè)備運(yùn)行一段時(shí)間后梗絲干燥旁的一個(gè)儲(chǔ)水罐內(nèi)水滿后不能自動(dòng)排出,致使后續(xù)閃蒸內(nèi)凝結(jié)水無法及時(shí)排出而反流到梗干燥設(shè)備內(nèi),最終造成了梗絲干燥水分的波動(dòng)[2]。

3 改進(jìn)措施

(1)為了提高煙梗進(jìn)入壓梗機(jī)時(shí)布料的均勻性,采取在壓梗機(jī)前端振槽上加裝導(dǎo)流板,并使導(dǎo)流板以“/”和“<”形狀排布,當(dāng)物料從電子皮帶秤落到振槽上時(shí)可以使中間物料向兩邊運(yùn)動(dòng),以保證在振槽截面上煙梗厚度均勻一致且進(jìn)入壓輥的物料在軸向方向也是均勻一致的,以此保證物料進(jìn)入壓梗機(jī)時(shí)的均勻性。

(2)為了進(jìn)一步提高壓梗的均勻性,采取調(diào)整刮板與壓輥角度,由原來35°調(diào)整為40°,使刮板與壓輥貼合更為緊密,一旦壓輥粘上煙梗能及時(shí)被刮下來,消除了粘附煙梗與新進(jìn)煙梗疊加碾壓現(xiàn)象。同時(shí)為了保證煙梗來料較多時(shí)刮板不被擠開造成部分煙梗不被擠壓,采取將刮板氣缸壓力由0.2MPa提高到0.3MPa。這樣既保障了壓梗均勻性的同時(shí)也減少了由于粘輥造成的造碎,有助于進(jìn)一步提升后續(xù)切梗的均勻性,為梗絲干燥出口物料含水率的穩(wěn)定奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(3)為保證梗絲干燥過程閃蒸凝結(jié)水疏水順暢,采取將儲(chǔ)水罐換成類似U型管,利用連通器水面等高原理,水自動(dòng)往外流,既不用反復(fù)人工排水,也不會(huì)出現(xiàn)冷凝水反滲造成梗絲水分波動(dòng)。同時(shí)將閃蒸排潮疏水系統(tǒng),由原來的間斷疏水改為連續(xù)疏水,確保凝結(jié)水排除干凈,避免積水影響梗絲水分穩(wěn)定[3]。

4 實(shí)施效果

以上措施完成后,隨機(jī)抽取30批次梗絲統(tǒng)計(jì)其切后梗絲厚度標(biāo)準(zhǔn)偏差、碎絲率及干燥出口物料含水率標(biāo)準(zhǔn)偏差,結(jié)果表明:切后梗絲厚度標(biāo)準(zhǔn)偏差均值0.018mm,碎絲率均值1.378%,梗絲干燥出口物料含水率標(biāo)準(zhǔn)偏差均值0.160%(見表2),較改進(jìn)前切后梗絲厚度標(biāo)準(zhǔn)偏差、碎絲率及梗絲干燥出口物料含水率標(biāo)準(zhǔn)偏差均明顯降低,梗絲加工質(zhì)量明顯提升。

表2 改進(jìn)后梗絲加工質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表

5 結(jié)語

梗絲干燥出口物料含水率作為梗絲加工過程的關(guān)鍵指標(biāo),其穩(wěn)定性直接影響成品梗絲質(zhì)量。本文通過對(duì)影響梗絲干燥出口物料含水率穩(wěn)定性的因素進(jìn)行分析,共找到三個(gè)主要原因即壓梗前進(jìn)料不均勻,壓梗不均勻、造碎大,閃蒸凝結(jié)水疏水不暢。針對(duì)以上三個(gè)原因分別采取相應(yīng)措施在壓梗前端進(jìn)料振槽上加裝導(dǎo)流板,調(diào)整壓輥與刮板角度及提高氣缸壓力,更換梗絲干燥旁儲(chǔ)水罐并改造閃蒸排潮疏水系統(tǒng)等措施,將梗絲干燥出口物料含水率標(biāo)準(zhǔn)偏差由改進(jìn)前的0.210%降至0.160%,有效提升了梗絲干燥出口物料含水率的穩(wěn)定性,進(jìn)一步提升了梗絲加工質(zhì)量。

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