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繩索取心鉆進(jìn)中頂漏鉆進(jìn)工藝實(shí)踐

2021-09-25 06:39王發(fā)民魏和平
鉆探工程 2021年9期
關(guān)鍵詞:鉆具灰?guī)r鉆桿

王發(fā)民,魏和平,訾 兵,張 寧,王 衛(wèi)

(1.寧夏地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院,寧夏 銀川750021;2.寧夏核工業(yè)地質(zhì)勘查院,寧夏 銀川750021)

0 引言

近年來(lái),隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,對(duì)建筑類灰?guī)r需求越來(lái)越大。為此,2020年寧夏自然資源廳啟動(dòng)了中寧縣煙洞山水泥用灰?guī)r為代表的一批急需礦產(chǎn)資源勘查項(xiàng)目,作為該項(xiàng)目的實(shí)施單位,寧夏地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院針對(duì)鉆遇灰?guī)r地層裂隙、破碎帶發(fā)育、漏失嚴(yán)重[1-3]等不利因素,摸索出一套頂漏鉆進(jìn)工藝,順利完成了50個(gè)鉆孔的施工任務(wù),實(shí)現(xiàn)了零報(bào)廢孔率的既定目標(biāo),以實(shí)際行動(dòng)助推地方脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

1 勘查區(qū)概況

1.1 勘查區(qū)地層特性

煙洞山勘探區(qū)有正、逆斷層10余條之多,巖層裂隙、破碎帶發(fā)育,巖性上部以石英砂巖、粉砂巖為主,下部是以碳酸鈣為主要成分的碳酸鹽巖,有時(shí)含有白云石、粘土礦物和碎屑礦物,有伴生的方解石??辈閰^(qū)地層巖性情況見(jiàn)表1。

表1 勘查區(qū)地層巖性Table 1 Lithology in the exploration area

1.2 鉆探技術(shù)難點(diǎn)

1.2.1 地層方面

勘探區(qū)內(nèi)地層主要以砂巖、灰?guī)r為主,上部地層松散,膠結(jié)質(zhì)量差,軟硬互層變化頻繁,鉆孔容易坍塌掉塊[4-6],沖洗液漏失嚴(yán)重,鉆具回轉(zhuǎn)時(shí)阻力大,容易造成卡鉆、燒鉆、鉆桿折斷事故。

1.2.2 沖洗液方面

由于沖洗液漏失嚴(yán)重,92%鉆孔出現(xiàn)全孔段不返水的情況,沖洗液消耗大,沖洗液性能很難維護(hù)。同時(shí)由于場(chǎng)地限制和綠色勘查要求,勘查區(qū)內(nèi)限制修路及建設(shè)儲(chǔ)水池設(shè)施,加之水源地距離施工區(qū)較遠(yuǎn),且沖洗液漏失嚴(yán)重,配漿用水很難保證。

2 鉆探工程設(shè)計(jì)

2.1 鉆孔結(jié)構(gòu)

鉆孔深度為54~210 m不等,但絕大部分不超過(guò)150 m。考慮到孔深差別較大,鉆遇地層比較復(fù)雜,以?114 mm鉆桿+?130 mm鉆頭穿過(guò)第四系土黃色粉砂質(zhì)黃土層(厚度約10 m)后將?114 mm鉆桿預(yù)留在孔內(nèi)作為孔口管。第二級(jí)換?89 mm鉆桿+?96 mm鉆頭,盡可能鉆至最大孔深,甚至達(dá)到終孔深度。如出現(xiàn)因孔壁不穩(wěn)定等因素鉆不到終孔深度時(shí),可將該套鉆桿預(yù)留在孔內(nèi)作為套管護(hù)壁,換?75 mm鉆頭鉆至終孔。此方案最大限度地縮短了下套管時(shí)間,迅速終孔,減少了孔內(nèi)事故。特別是對(duì)惡性漏失地層[7],可有效降低鉆孔報(bào)廢率。典型鉆孔結(jié)構(gòu)如圖1所示(以ZK1206孔為例)。

圖1 典型鉆孔結(jié)構(gòu)Fig.1 Typical borehole structure

2.2 鉆頭的選擇

(1)上部第四系黃土層,選用側(cè)噴式PDC鉆頭,水眼設(shè)計(jì)距離切削刃較近。目的是既減少?zèng)_洗液對(duì)土層的直接沖刷,提高上部地層的巖心采取率,又可以有效預(yù)防因沖洗液量的不足而引起燒鉆事故的發(fā)生。

(2)下部砂巖和灰?guī)r,由于鉆孔漏失嚴(yán)重,選用螺旋形水口孕鑲金剛石鉆頭[8]。目的是使沖洗液在鉆頭唇面形成漫流,達(dá)到充分冷卻鉆頭的效果。

(3)對(duì)于砂巖及粉砂巖、伴生方解石較多的碳酸鹽巖,考慮到該段地層比較破碎,巖屑顆粒較大,加之其研磨性較強(qiáng),選用胎體硬度HRC30~45的金剛石鉆頭,以提高單個(gè)鉆頭壽命,減少提鉆次數(shù);對(duì)于灰?guī)r地層,由于含角礫和燧石結(jié)核,硬度較大且研磨性弱,選用胎體硬度HRC25~30的金剛石鉆頭[9],便于金剛石顆??焖俪鋈?,以提高鉆進(jìn)效率。

2.3 鉆進(jìn)技術(shù)參數(shù)的選擇

勘探區(qū)地層漏失嚴(yán)重,絕大多數(shù)鉆孔全孔段不返漿,必須控制進(jìn)尺,使鉆進(jìn)時(shí)鉆屑能及時(shí)從孔底排走。因此,在鉆探技術(shù)參數(shù)選擇方面,應(yīng)盡量采用大泵量的同時(shí)控制轉(zhuǎn)速和鉆壓。但由于施工區(qū)距離水源地較遠(yuǎn),生產(chǎn)用水不能及時(shí)有效保障,實(shí)際采用中偏低泵量。轉(zhuǎn)速控制在中偏高速。鉆進(jìn)過(guò)程中要時(shí)刻關(guān)注泵壓的變化,出現(xiàn)蹩鉆、蹩泵時(shí)及時(shí)將轉(zhuǎn)速降低,并將鉆具提離孔底。具體鉆進(jìn)參數(shù)見(jiàn)表2。

表2 鉆進(jìn)參數(shù)Table 2 Drilling parameters

3 頂漏鉆進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用

施工區(qū)地層巖性主要以灰?guī)r為主,夾雜有石英砂巖、粗粒砂巖等,巖層裂隙、破碎帶發(fā)育,易造成孔內(nèi)復(fù)雜事故[10-13],鉆探取心難度大。實(shí)際施工中絕大多數(shù)鉆孔均出現(xiàn)不返水現(xiàn)象,幾乎所有進(jìn)尺都是在頂漏鉆進(jìn)中完成的。

其中ZK1207孔和ZK1004孔是1號(hào)鉆機(jī)在本項(xiàng)目施工的前2個(gè)鉆孔,這2個(gè)鉆孔均處于原爆破采礦區(qū)。施工初期,采用低固相和無(wú)固相沖洗液鉆進(jìn)[14-15],但隨著孔深的增加,出現(xiàn)了孔內(nèi)漏失,按常規(guī)采用粘土球、水泥漿進(jìn)行了封堵,當(dāng)時(shí)取得了一定的效果,但隨著新孔段被鉆開(kāi),地層漏失愈發(fā)嚴(yán)重,孔口出現(xiàn)返水時(shí)斷時(shí)續(xù)情況,相繼發(fā)生了卡鉆、燒鉆事故,損失了2套繩索取心鉆具??咨?40、204 m均用了11天。較計(jì)劃工期大大延長(zhǎng),鉆探成本也成倍增加。在總結(jié)勘探區(qū)地層漏失特性基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范鉆機(jī)操作規(guī)程,摸索出針對(duì)該礦區(qū)灰?guī)r地層的頂漏鉆進(jìn)工藝。

(1)采用清水代替泥漿,頂漏鉆進(jìn),同時(shí)加大配漿用水儲(chǔ)備和供給,在地勢(shì)平坦處開(kāi)挖一個(gè)50 m3左右的蓄水池,對(duì)于相對(duì)高差較大鉆孔,配備高揚(yáng)程水泵,以多級(jí)泵站供水。

(2)采用清水中加高粘CMC,調(diào)制成稠的沖洗液,從地表鉆桿外側(cè)向孔內(nèi)沿鉆桿外壁注入,確保未被水淹沒(méi)的鉆桿外壁潤(rùn)滑,減小鉆桿和孔壁的摩擦力。

(3)在取心后及提下鉆重新鉆進(jìn)前,必須要保證沖洗液循環(huán)通暢,為此一定要預(yù)先將鉆具提離孔底1~2個(gè)鉆桿單根(長(zhǎng)度約6.0 m),下鉆時(shí)應(yīng)先開(kāi)泵循環(huán)沖洗液,下鉆至距孔底0.5 m位置時(shí)開(kāi)始低轉(zhuǎn)速回轉(zhuǎn)鉆具,至孔底后要及時(shí)觀察泵壓是否上升,判斷鉆頭處水路是否通暢。確保鉆進(jìn)中不發(fā)生燒鉆事故。

(4)鉆進(jìn)過(guò)程中鉆機(jī)操作者要密切關(guān)注鉆機(jī)各儀表指示,特別是泵壓和鉆機(jī)回轉(zhuǎn)阻力,泵壓一般控制在3 MPa以內(nèi),如果泵壓出現(xiàn)波動(dòng),并且短時(shí)間內(nèi)超過(guò)5 MPa,應(yīng)立即提鉆打撈巖心。鉆機(jī)回轉(zhuǎn)阻力明顯增大或鉆機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)負(fù)載明顯增加時(shí),也應(yīng)立即提鉆打撈巖心。提鉆時(shí)可同時(shí)旋轉(zhuǎn)鉆具,但不得進(jìn)行反轉(zhuǎn)。同時(shí),鉆速控制在3~4 m/h,以確保鉆進(jìn)過(guò)程中產(chǎn)出巖屑和排走巖屑的動(dòng)態(tài)平衡。

4 鉆探成效

通過(guò)實(shí)施頂漏鉆進(jìn)工藝,順利完成了煙洞山灰?guī)r勘查區(qū)全部鉆孔施工任務(wù),未報(bào)廢一個(gè)鉆孔。以1號(hào)鉆機(jī)為例,自采用該工藝以后,沒(méi)有發(fā)生一起孔內(nèi)事故,有效減少了因鉆孔漏失采取堵漏措施所用時(shí)間。鉆孔成孔時(shí)間從最初ZK1207孔(孔深140 m)的11 d,縮短到ZK1501孔(孔深145 m)的4 d,鉆進(jìn)效率提高了2倍多,平均巖心采取率98%,臺(tái)月效率達(dá)835 m,有效降低了鉆探成本,特別是沖洗液材料如粘土、處理劑及堵漏材料等用量大幅度減少,實(shí)現(xiàn)了從最初前2個(gè)鉆孔的虧損,到后續(xù)所有施工鉆孔全部盈利的轉(zhuǎn)變。同時(shí),由于該項(xiàng)目采用清水頂漏鉆進(jìn)施工,有效避免了沖洗液對(duì)施工環(huán)境的污染,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙豐收。1號(hào)鉆機(jī)部分鉆孔鉆探成效統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表3。

表3 1號(hào)鉆機(jī)部分鉆孔鉆探成效統(tǒng)計(jì)Table 3 Drilling results of No.1 rig(part)

5 結(jié)語(yǔ)

(1)對(duì)于斜交裂隙發(fā)育的石灰?guī)r失返性漏失地層,堵漏很難取得成效,費(fèi)時(shí)費(fèi)力又增加成本,采用清水頂漏鉆進(jìn)是有效途徑。頂漏鉆進(jìn)過(guò)程中在清水中加入高粘CMC配制成稠沖洗液,從孔口沿鉆具外壁不斷緩緩注入,確保漏層附近液面以上部分鉆桿外部的潤(rùn)滑,減小鉆桿和孔壁的摩擦力。

(2)為確保鉆進(jìn)時(shí)鉆頭部位沖洗液循環(huán)暢通,應(yīng)依據(jù)裂隙形態(tài)和通道大小合理確定孔壁與鉆具的環(huán)狀間隙,特別是在漏失嚴(yán)重、供水有限的情況下,必須控制鉆速,優(yōu)化鉆頭外徑,一方面使產(chǎn)生的巖粉顆粒尺寸不大于裂縫寬度,確保巖粉在沖洗液作用下順利進(jìn)入裂隙通道;另一方面使沖洗液具備足夠上返速度,達(dá)到懸浮巖粉進(jìn)而及時(shí)將其從孔底帶走之目的。

(3)鉆進(jìn)中須時(shí)刻關(guān)注鉆進(jìn)參數(shù)的變化。泵壓是反映沖洗液流動(dòng)的重要參數(shù),泵壓表指針波動(dòng)較大或短時(shí)間內(nèi)超過(guò)5 MPa,說(shuō)明沖洗液在孔底流動(dòng)不暢,達(dá)不到冷卻鉆頭的效果,應(yīng)立即提鉆打撈巖心,防止燒鉆;當(dāng)鉆機(jī)回轉(zhuǎn)阻力明顯增大,或鉆機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)負(fù)荷明顯增加時(shí),應(yīng)立即提鉆打撈。

(4)采用清水頂漏鉆進(jìn),由于其懸浮巖粉的能力有限,在回次終了采取巖心時(shí),因沖洗液不流動(dòng),在孔底會(huì)殘留較多巖粉。故在每次回次終了時(shí),必須將鉆具提離孔底一定距離,待新回次開(kāi)始鉆進(jìn)時(shí),再用沖洗液充分沖洗孔底,確??椎赘蓛?,以防發(fā)生埋鉆及燒鉆事故。

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