王建華,田小慶,劉文濤,曹 鑫
(河南能源化工集團 鶴壁煤化工有限公司,河南 鶴壁 458000)
河南能源化工集團鶴壁煤化工有限公司的甲醇生產(chǎn)裝置為殼牌煤粉加壓氣化裝置。在甲醇生產(chǎn)過程中,煤氣凈化產(chǎn)生大量的CO2氣體和含量為17%~26%的酸性硫化氫氣體。為了減少環(huán)境污染,變廢為寶,采用CO2壓縮機回收CO2氣體后供汽化使用,而多余的CO2氣體再由某CO2氣體回收公司進行回收。
采用杭州汽輪機廠制造的汽輪機,型號為NT 32/45。主軸為整鍛式,共有17 級葉輪,1~15 級葉輪外圍帶為整體形式聯(lián)接,16~17 級葉輪外圍帶為拉金聯(lián)接,軸端采用迷宮式密封。
汽輪機外殼有保溫材料和罩殼,汽缸上裝有疏水器,所有的疏水最后都集中到疏水膨脹箱內(nèi)。汽輪機帶有表面式冷凝器和液位自動調(diào)節(jié)裝置,并配有兩級噴射抽氣裝置,以保證冷凝器能正常工作。
采用型號為2MCL707+2BCL457 的離心式壓縮機,由汽輪機拖動。壓縮機與汽輪機之間通過疊片聯(lián)軸器聯(lián)接。壓縮機由兩缸四段共14 級葉輪組成,葉輪背對背排列。
低壓缸為水平剖分式結(jié)構(gòu),有兩段7 級葉輪,軸兩端采用迷宮式密封;高壓缸為筒式垂直部分結(jié)構(gòu),帶有內(nèi)缸,兩段7 級葉輪,軸兩端采用成都一通生產(chǎn)的干氣密封。
界區(qū)內(nèi)收到脫碳后的溫度為25 ℃、壓力為0.02 MPa 的CO2氣體。CO2氣體通過一段入口分離器進入低壓缸中,經(jīng)一段、二段共7 級葉輪壓縮后,氣體壓力升至2.41 MPa,溫度升至181.4 ℃,將壓縮后的CO2送至高壓缸內(nèi)(第三段入口)。
為防止低壓缸產(chǎn)生喘振,裝置設(shè)有防喘振控制線。經(jīng)二段出口的冷凝器冷凝,CO2氣體通過防喘振調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)后返回一段入口,以增加氣體流量。
進入高壓缸的CO2氣體經(jīng)第三段壓縮后,壓力為5.2 MPa、溫度為116.7 ℃。壓縮后的CO2氣體分為3 路,第1 路經(jīng)三段出口冷卻器降溫后,送入第四段繼續(xù)壓縮,壓力為8.2 MPa、溫度為89.1℃,將壓縮后的CO2氣體送至氣化裝置;第2 路部分氣體被抽出送至氣化裝置,作為煤粉輸送氣使用;第3 路由放空閥控制,在出口壓力超壓時自動打開,把氣體送至安全點放空,防止機組憋壓。
為防止高壓缸喘振,在四段出口設(shè)有防喘振控制管線,經(jīng)四段冷凝器冷卻后返回高壓缸入口。
變換原理是在催化劑的作用下,氣體中的一氧化碳和水蒸汽在一定溫度下發(fā)生反應(yīng),生成氫氣和二氧化碳,反應(yīng)式如下:
變換裝置采用寬溫耐硫變換催化劑(青島聯(lián)信生產(chǎn)),工藝為寬溫耐硫部分變換工藝。根據(jù)氣化單元產(chǎn)生的粗煤氣中CO 濃度高、含硫化物和下游裝置中對原料氣中CO 濃度的要求來選取CO。濃度較高的CO 在高溫、低水氣比和耐硫變換催化劑的作用下易發(fā)生甲烷化副反應(yīng),CO 變換技術(shù)不僅要有利于節(jié)能,還要防止甲烷化副反應(yīng)的發(fā)生。
低溫甲醇洗工藝屬物理過程,是為了去除原料氣中的酸性氣體。在物理吸收過程中,每種成分在吸收劑中的溶解度與其在氣相中的分壓成正比。在一定溫度下,甲醇對二氧化碳、硫化氫和硫化碳等酸性氣體有較高的吸收率,而溫度、壓力和濃度也是影響吸收率的決定性因素。
富甲醇的再生是通過閃蒸和再沸器產(chǎn)生的蒸汽進行汽提的,通過富甲醇的閃蒸,可為系統(tǒng)提供額外的冷量,閃蒸出的氣體經(jīng)再壓縮循環(huán)回到吸收塔,以達到損失最小的目的。為使甲醇排放量降到最低,可使原料氣冷卻部分的氨洗滌塔保證原料氣中氨的含量達到要求。
CO、CO2與H2反應(yīng)生成CH3OH 的反應(yīng)式如下:
由反應(yīng)式可以看出,CO 與H2反應(yīng)生成甲醇的物質(zhì)的量比為1∶2,CO2與H2反應(yīng)生成CH3OH 的物質(zhì)的量比為1∶3。
當(dāng)以上2 種反應(yīng)同時存在時,原料氣中的碳氫比(f 或m 值) 有以下2 種表達方式:
原料、工藝不同,所得的原料氣組成也往往偏離上述的f 或m 值。在實際生產(chǎn)過程中,合理的碳氫比應(yīng)比化學(xué)計量比略高些,如在上述表達式中的f 或m 值約為2,但在實際生產(chǎn)過程中應(yīng)控制f 或m 值要略>2,即通常保持略高的氫含量。
略高的氫含量不僅可以減少羰基鐵和高級醇的生成,還可以延長催化劑的使用壽命。如在本廠實際生產(chǎn)中,裝置的氫碳比模數(shù)為2.05。
CO2氣體參與甲醇合成的反應(yīng)中與同系催化劑相比,作用比較復(fù)雜,既有動力學(xué)方面的作用,也有化學(xué)助劑的作用。其中,有利的方面如下。
(1) 防止催化劑積碳。
(2) 有利于調(diào)節(jié)溫度,可以防止超溫,延長催化劑的壽命。
(3) 含有一定量的CO2氣體可提高甲醇的產(chǎn)率。
(4) 可降低醚類等副反應(yīng)的發(fā)生,提高催化劑的選擇性。
不利的方面如下。
(1) 使粗甲醇中含水量增加,甲醇濃度降低。
(2) 與CO 合成甲醇相比,每生產(chǎn)1 kg 甲醇多消耗0.7 m3的H2。
本裝置原料氣中CO2氣體含量通常控制在2.5%。
CO2氣體工藝流程如圖1 所示。
圖1 CO2 氣體工藝流程Fig. 1 Process flowof CO2 gas
低溫甲醇洗閃蒸出來的CO2氣體,大部分進入CO2壓縮機(機組量為50 000 m3/h),一部分被某CO2氣體回收公司回收利用,還有一部分經(jīng)低溫甲醇洗滌塔洗滌后排放,洗滌后的CO2氣體量控制在最低。
低溫甲醇洗閃蒸出來的CO2氣體進入CO2壓縮機入口分離器后,進入一段、二段、三段,其出口壓力為5.2 MPa,約有15 000 m3/h 的CO2氣體送至殼牌氣化,供氣化輸煤系統(tǒng)使用。
經(jīng)過系統(tǒng)使用優(yōu)化調(diào)節(jié)把CO2壓縮機三段出口壓力為5.2 MPa 的CO2氣體送至變換三變爐入口旁路處,加入CO2氣體量為2 000 m3/h,用于調(diào)節(jié)三變爐入口溫度,使變換爐入口溫度可控,從而達到對變換催化劑長周期的運行,起到有效的輔助調(diào)節(jié)手段。同時,還可減少用于調(diào)節(jié)三變爐入口溫度的鍋爐水用量,既節(jié)約了鍋爐水用量,又減少了工藝廢水的排出量。
當(dāng)氣化輸送煤粉系統(tǒng)用氣量少時,CO2壓縮機三段出口可適當(dāng)加大去變換爐(三變爐) 的氣量。因為CO2氣體進入變換系統(tǒng)后,進入低溫甲醇洗單元時被脫出,當(dāng)吸收量不變時,吸收的CO2氣體量相對來說也是不變的。所以,從低溫甲醇洗單元出去的凈化氣體量中CO2氣體含量會增加,合適的合成氫碳比,使得多出來的CO2氣體參與合成反應(yīng),對合成催化劑是有益的,從而達到保護合成催化劑,且長周期滿負荷運行的目標(biāo)。
CO2壓縮機四段壓縮出來的CO2氣體壓力為8.2 MPa,送往殼牌氣化CO2/N2緩沖罐中(氣量為30 000 m3/h) 供殼牌氣化系統(tǒng)使用。CO2壓縮機四段出口還有一路氣體是本廠技改CO2氣體回收送往某CO2氣體回收公司作氣體回收利用,氣量為50 000 m3/h。
當(dāng)殼牌氣化系統(tǒng)用氣量少時,為減少放空的可能,盡可能多的把CO2氣體送往某CO2氣體回收公司作氣體回收利用;當(dāng)殼牌氣化用氣量多時,可減少某CO2氣體回收公司的CO2氣體的回收量,以保證氣化系統(tǒng)用量。
在生產(chǎn)運行過程中,通過某CO2氣體回收公司的氣體回收,有效的控制了CO2氣體的排放,達到了環(huán)保的要求。
CO2壓縮機投用以來,經(jīng)過不斷改造與系統(tǒng)優(yōu)化,目前各項工藝指標(biāo)均已達到最佳運行狀態(tài),對CO2氣體更有效地回收利用。在保證殼牌氣化生產(chǎn)用量的同時,最大限度地回收利用了多余的CO2氣體,從而達到CO2氣體的排放標(biāo)準(zhǔn),符合碳中和的要求。