肖明雅 樊士貢 汪會(huì)斌 翁凌霄
摘要:柴油機(jī)高頻噪聲嚴(yán)重影響發(fā)動(dòng)機(jī)主觀評價(jià),附件輪系是高頻噪聲產(chǎn)生的根源之一,利用噪聲信號(hào)頻譜分析和聲學(xué)相機(jī)識(shí)別出輪系中惰輪在高轉(zhuǎn)速下產(chǎn)生高頻噪聲,對振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行頻譜分析判斷為軸承振動(dòng)引起。采用雙排軸承減小游隙,克服單排軸承游隙過大問題降低軸承噪聲。同時(shí)診斷出軸承固定支座剛度不足,對軸承振動(dòng)產(chǎn)生較大影響,使軸承振動(dòng)加劇放大軸承噪聲,通過提高軸承安裝支座剛度大幅度降低軸承振動(dòng)和噪聲。
關(guān)鍵詞:高頻噪聲;游隙;軸承噪聲;支架剛度
中圖分類號(hào):TK441+.1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號(hào):1674-957X(2021)16-0048-03
0? 引言
柴油機(jī)工作噪聲頻率分布與人耳主觀感受息息相關(guān),高頻噪聲成分過多會(huì)使聲音尖銳度過大,聲品質(zhì)變差,即使噪聲的聲壓級并不大,但主觀感受仍然較差[1-2],所以降低高頻噪聲是提升發(fā)動(dòng)機(jī)聲品質(zhì)的關(guān)鍵所在。針對一款2L排量的四氣門高壓共軌柴油機(jī),在前端輪系存在高頻噪聲過大的問題,本文利用現(xiàn)代噪聲信號(hào)診斷方法,確定高頻噪聲源,并進(jìn)行改進(jìn),使發(fā)動(dòng)機(jī)聲品質(zhì)得到大幅度提升。
1? 柴油機(jī)輻射噪聲頻譜分析
對柴油機(jī)的進(jìn)氣側(cè)、排氣側(cè)、皮帶輪前端、缸蓋上端的1m噪聲信號(hào)對比分析發(fā)現(xiàn),前端噪聲較大,且2400 r/min以上高速聲音尖銳,如圖1所示,聲品質(zhì)很差。對其頻譜分析如圖1,1000Hz以上高頻成分豐富,利用Artemis軟件對聲音各頻段進(jìn)行濾波回放,發(fā)現(xiàn)1500-2500Hz是影響主觀感受的主要頻段。
通過聲學(xué)照相機(jī)對前端輪系進(jìn)行聲源識(shí)別, 如圖2所示,結(jié)果發(fā)現(xiàn)噪聲峰值主要出現(xiàn)在惰輪處附近。
2? 原因分析及改進(jìn)
2.1 惰輪軸承防塵蓋板對噪聲的影響分析
通過對惰輪軸承結(jié)構(gòu)分析,其前、后防塵蓋板振動(dòng)可產(chǎn)生高頻噪聲,防塵蓋板結(jié)構(gòu)如圖10所示;軸承自身高頻振動(dòng)也會(huì)引起高頻噪聲?,F(xiàn)對分別取消一個(gè)防塵蓋和兩個(gè)同時(shí)取消的三種方案進(jìn)行噪聲對比。對比取消防塵蓋前后,惰輪近場處噪聲變化情況。測試時(shí)麥克風(fēng)正對惰輪,測量距離20mm的近場噪聲。
如圖3所示,取消后防塵蓋板近場惰輪噪聲在發(fā)動(dòng)機(jī)2200-2800r/min范圍內(nèi)噪聲有顯著降低。由圖4和圖5的頻譜對比可知在2200-2800r/min發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),防塵蓋板在1400-1600Hz和2000-2400Hz兩個(gè)頻段幅值增大很多,聲壓級隨之變大,聲音尖銳度惡化。
2.2 軸承振動(dòng)分析
軸承的振動(dòng)信號(hào)和噪聲信號(hào)具有強(qiáng)相關(guān)性,可以通過檢測軸承安裝座和固定螺栓的振動(dòng)信號(hào)來判斷軸承振動(dòng)[3-4],振動(dòng)傳感器布置如圖15所示。(圖6-圖7)
固定螺栓振動(dòng)信號(hào)法向XYZ三個(gè)方向振動(dòng)均在2800轉(zhuǎn)以后開始突變,圖8。從圖9的固定螺栓徑向振動(dòng)頻譜可見,高轉(zhuǎn)速產(chǎn)生200-4000Hz的寬頻帶振動(dòng),說明軸承的振動(dòng)導(dǎo)致高頻噪聲的產(chǎn)生。
通過對軸承的檢查,游隙偏大,但在公差范圍之內(nèi)。初步判斷軸承游隙導(dǎo)致軸承噪聲。鑒于此,對采用雙軸承結(jié)構(gòu)。圖10為單軸承和雙軸承結(jié)構(gòu)對比,單軸游隙0.1mm,雙軸承游隙0.05mm。
雙排軸承式惰輪對發(fā)動(dòng)機(jī)高轉(zhuǎn)速時(shí)噪聲有明顯改善效果。對頻譜進(jìn)行分析,在1500-2500Hz處能量有明顯減弱,見圖11-圖13,能有效改善人耳主觀感受。通過對比可以采用此雙軸承結(jié)構(gòu)。
3? 軸承安裝座振動(dòng)分析
軸承安裝基礎(chǔ)剛度薄弱也會(huì)引起軸承的過大振動(dòng),軸承安裝座處振動(dòng)如圖6所示,垂直軸承座表面法向的振動(dòng)在2800轉(zhuǎn)出現(xiàn)突變,在1400-1800Hz范圍內(nèi)有強(qiáng)烈共振并且夾雜著軸承振動(dòng)。對軸承安裝座的結(jié)構(gòu)審核發(fā)現(xiàn),在螺栓固定處為懸臂梁結(jié)構(gòu),圖14紅色圈所示區(qū)域,安裝座為鋁合金材料,壁厚4mm,初步判斷結(jié)構(gòu)剛度不足。
針對此結(jié)構(gòu)采用模態(tài)分析方法檢查其剛度,計(jì)算得到懸臂梁處1階固有頻率276Hz,剛度不足。對此局部結(jié)構(gòu)進(jìn)行加強(qiáng),增加壁厚至5mm,同時(shí)將主要加強(qiáng)筋高度厚度同時(shí)加大,得到懸臂梁的1階固有頻率提升到653Hz。(圖15)
安裝支架剛度加強(qiáng)后對發(fā)動(dòng)機(jī)高轉(zhuǎn)速時(shí)噪聲有明顯改善效果。頻譜在1500-2500Hz處能量有明顯減弱,圖16-圖17對比可知,能有效改善人體主觀感受。
4? 結(jié)論
利用聲學(xué)照相機(jī)識(shí)別出發(fā)動(dòng)機(jī)前端輪系在高轉(zhuǎn)速出現(xiàn)的高頻噪聲位置定位,之后對噪聲信號(hào)和振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行頻頻分析,確定了軸承游隙過大和安裝支座的剛度不足是導(dǎo)致振動(dòng)過大的原因。利用有限元分析技術(shù)對支架剛度進(jìn)行提升,同時(shí)采用雙排軸承結(jié)構(gòu)方案,降低軸承在高轉(zhuǎn)速下的振動(dòng),進(jìn)而降低高頻噪聲。
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